(國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司重慶科技分公司 重慶 401122)
燃煤電廠是傳統(tǒng)用水大戶,其用水量占工業(yè)總用水量的40%以上,同時(shí)產(chǎn)生了大量的高含鹽廢水。我國(guó)現(xiàn)階段燃煤電廠處理廢水基本上都是采用機(jī)械式蒸汽再壓縮(MVR)工藝,以鍋爐低壓蒸汽作為熱源,將廢水進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶處理,達(dá)到零排放目標(biāo)。稠厚器是MVR 工藝系統(tǒng)中廢水零排放蒸發(fā)結(jié)晶環(huán)節(jié)中的一個(gè)重要的固液分離設(shè)備,但是常規(guī)稠厚器在實(shí)際運(yùn)行和操作中存在諸多問(wèn)題,比如下料口堵塞、結(jié)晶鹽流失等,嚴(yán)重影響該設(shè)備的可操作性和系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行,現(xiàn)針對(duì)該設(shè)備的缺點(diǎn)提出優(yōu)化建議。
MVR 工藝中強(qiáng)制蒸發(fā)器的鹽溶液加熱至90 ℃~100 ℃蒸發(fā),鹽溶液達(dá)到飽和并有結(jié)晶鹽析出,結(jié)晶鹽排入稠厚器,并在稠厚器底部結(jié)晶沉淀,飽和溶液則從頂部溢流進(jìn)入溢流區(qū)回蒸發(fā)器再蒸發(fā)[1]。當(dāng)稠厚器含固量滿足要求時(shí),開(kāi)啟排放閥門(mén),結(jié)晶鹽進(jìn)入離心機(jī)脫水得到固體鹽顆粒。稠厚器示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 稠厚器示意圖
高溫結(jié)晶鹽進(jìn)入稠厚器后,一方面溶液析出的結(jié)晶鹽在稠厚器底部沉淀,另一方面因?yàn)槿芤好芏容^大,表面溫度偏低,所以在溶液表面同樣會(huì)有大量的結(jié)晶鹽析出并形成鹽花,見(jiàn)圖2。隨著不斷從結(jié)晶器排入稠厚器的溶液導(dǎo)致表面的鹽花溢流排出,不利于結(jié)晶鹽收集,造成鹽浪費(fèi)[2]。稠厚器底部結(jié)晶鹽至離心機(jī)排鹽管道因?yàn)楣軓叫《?jīng)常堵塞,雖然設(shè)計(jì)有工藝水沖洗管道,但是工藝水水質(zhì)成分復(fù)雜,沖洗水又回到蒸發(fā)器蒸發(fā),大大降低鹽品質(zhì)。高溫稠厚器置于空氣中,表面時(shí)刻存在熱量散失,熱量未能加以利用,造成能量損失[3]。常規(guī)稠厚器存在如下缺陷:①排鹽管道閥門(mén)開(kāi)度小則容易堵塞,開(kāi)度大則溶液容易將離心機(jī)的鹽沖散;②采用頂部平面溢流方式,不能有效攔截表面析出的結(jié)晶鹽,表面溢出的結(jié)晶鹽容易造成其他管道堵塞,不利于連續(xù)有效運(yùn)行;③稠厚器存在熱量浪費(fèi)問(wèn)題,增加了經(jīng)濟(jì)成本。
圖2 稠厚器表面鹽花
根據(jù)常規(guī)稠厚器的缺點(diǎn)設(shè)計(jì)新型稠厚器,見(jiàn)圖3。
稠厚器的錐體設(shè)計(jì)角度α 根據(jù)鹽的堆積角度實(shí)驗(yàn)可以得出,該角度ɑ 應(yīng)小于90°才有利于沉積鹽下料,但是同時(shí)要考慮稠厚器容積,該角度大于30°。
采用管道溢流的方式只能溢流管道內(nèi)的鹽水,一旦稠厚器鹽水高于溢流管進(jìn)口端B,則進(jìn)口端B 將一直被鹽水浸沒(méi),鹽水水位一直保持在管道溢流點(diǎn)A 點(diǎn)位置,表面的鹽花不會(huì)進(jìn)入溢流管,有效避免了溶液表面的結(jié)晶鹽花溢流,減小了結(jié)晶鹽的損失,同時(shí)避免了溢流區(qū)管道堵塞。為了防止溢流管進(jìn)口端B 被沉積鹽堵塞,須保證比A 點(diǎn)的高度低20 cm 左右,AB 點(diǎn)高差大容易產(chǎn)生虹吸效應(yīng)。溢流管下端在運(yùn)行中一直處于鹽水浸沒(méi)中,結(jié)晶鹽一般是表面析出和底部沉積2 種方式,所以表面析出的鹽花并不能進(jìn)入溢流管,避免了結(jié)晶鹽的損失,也避免了其他管道堵塞。
圖3 新型稠厚器示意圖
針對(duì)排鹽口堵塞問(wèn)題,將原來(lái)的直管排鹽口改成放大器排鹽。放大器是一個(gè)放大的空間管體,進(jìn)入的鹽會(huì)垂直下落至離心機(jī),不會(huì)附著在管壁,所以不會(huì)堵塞。排鹽閥門(mén)安裝應(yīng)盡量靠近稠厚器錐體,閥門(mén)之后直接連接放大器,放大器示意圖見(jiàn)圖4。
圖4 放大器示意圖
優(yōu)化后的稠厚器設(shè)計(jì)了稀鹽水疏通管道,優(yōu)點(diǎn)如下:
(1)輸送稀鹽水的降膜循環(huán)泵設(shè)備產(chǎn)生的壓力可以對(duì)排鹽閥門(mén)處進(jìn)行沖擊疏通,而且降膜循環(huán)泵的水質(zhì)和稠厚器的水質(zhì)是一致的,只是鹽濃度不同,對(duì)鹽的品質(zhì)不會(huì)造成影響。
(2)運(yùn)行時(shí),疏通管道閥門(mén)保持一定的開(kāi)度,讓疏通鹽水一直處于流動(dòng)狀態(tài),也就是起到連續(xù)潤(rùn)滑的作用。
稠厚器里的是高溫鹽溶液,置于空氣中不僅熱量會(huì)散失,還存在燙傷操作工人的隱患,所以增加一個(gè)熱量回收裝置,工藝水設(shè)計(jì)底進(jìn)上出,可以保證錐體內(nèi)充滿水。出水溫度根據(jù)工藝水流量調(diào)節(jié),可以用來(lái)配制藥劑,增加藥劑的溶解度,還可以作為熱水源、取暖用水等,出水管道直徑應(yīng)為進(jìn)水管道直徑的1.2 倍。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際需求,重新設(shè)計(jì)1 個(gè)優(yōu)化后的稠厚器:稠厚器為錐形腔體,其下部的倒錐形部分的錐頂角為38°,其溢流口高度距底部為1.8 m,溢流口以下腔體容積為0.8 m3。腔內(nèi)溢流管的內(nèi)徑為φ80 mm,溢流管下端位于1.6 m 高度,下端與溢流口之間的腔體容積為0.6 m3。底部的料漿出口直徑為φ80 mm,出料閥下游的出料通道直徑為φ180 mm。出料通道正下方為離心機(jī)的進(jìn)料口。離心機(jī)的進(jìn)料含固量40%左右。腔體側(cè)壁中具有熱量回收壁腔,流體入口和出口分別位于0.7 m和1.65 m 高度。
稠厚器頂部的結(jié)晶器料漿以20 m3/h 的速度從蒸發(fā)器充入飽和鹽溶液料漿以及固體鹽顆粒,溶液濃度為20%左右。根據(jù)結(jié)晶器析出的鹽量采用間歇性進(jìn)料方式。料漿液位上升,直至開(kāi)始從溢流口溢流,溢流的溶液送回蒸發(fā)器。料漿充入完畢后,其底部固體層的高度為0.97 m 左右,低于腔內(nèi)溢流管的下端,并且此時(shí)稠厚器腔內(nèi)的固形物含量為31.2%,滿足離心機(jī)的最大進(jìn)料含固量。
在上述運(yùn)行時(shí),將20 ℃溫度的水從熱量回收壁腔的流體入口充入進(jìn)行加熱,從流體出口得到50 ℃左右的水,回收了壁腔熱量,且避免了器壁導(dǎo)致的燙傷風(fēng)險(xiǎn)。
打開(kāi)出料閥,使得稠厚器內(nèi)的固形物均落入離心機(jī)進(jìn)行離心,最終得到水含量為7.4%的產(chǎn)品。
運(yùn)行中,使用來(lái)自蒸發(fā)器上游的稀溶液(濃度為6%)清洗裝置連續(xù)清洗出料口和出料閥。在連續(xù)運(yùn)行168 h 后(實(shí)際運(yùn)行192 h),溢流系統(tǒng)和出料通路未發(fā)現(xiàn)結(jié)晶鹽的累積和堵塞,說(shuō)明本發(fā)明的稠厚器工作連續(xù)性優(yōu)異。與相同處理能力的常規(guī)稠厚器相比,該稠厚器出料濃度高,說(shuō)明其有效避免了隨溢流排出的鹽花導(dǎo)致的固形物損失。
該優(yōu)化方案對(duì)設(shè)備本體做了優(yōu)化設(shè)計(jì),有效地避免了稠厚器堵塞,關(guān)鍵點(diǎn)是本裝置設(shè)計(jì)了放大器和一個(gè)潤(rùn)滑、溶解、沖擊疏通水源,正常運(yùn)行時(shí)可以適當(dāng)?shù)乇3忠欢ǖ拈_(kāi)度,保證一直處于潤(rùn)滑狀態(tài)。水源的水質(zhì)和稠厚器的水質(zhì)保持一致,沒(méi)有帶入其他雜質(zhì),保證了結(jié)晶鹽的品質(zhì)參數(shù)。設(shè)備優(yōu)化后不僅能保證系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,改善了運(yùn)行工藝,而且熱量還得以回收,合理地利用了熱量,節(jié)省了運(yùn)行成本。