張 旭 韓 成 張明剛 秦 愉
(河鋼集團(tuán)宣鋼公司)
宣鋼2號(hào)高爐于2010年9月18日開爐,設(shè)計(jì)爐容為2 500 m3,上料系統(tǒng)采用“PW”并罐無料鐘爐頂設(shè)備,水冷氣封式布料溜槽傳動(dòng)齒輪箱。冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),從爐底到爐喉鋼磚下沿共設(shè)14段冷卻壁,其中爐腹、爐腰、爐身下部區(qū)域采用4段銅冷卻壁,其余均為鑄鐵冷卻壁。2號(hào)高爐共設(shè)置30個(gè)風(fēng)口,3個(gè)鐵口,配置3座內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,預(yù)留第四座熱風(fēng)爐位置。煤氣系統(tǒng)采用重力除塵、旋風(fēng)除塵、布袋干法除塵工藝。
宣鋼2號(hào)高爐開爐4天利用系數(shù)便達(dá)到了2.00 t/(m3·d),完成了快速達(dá)產(chǎn)的任務(wù),但由于受設(shè)備故障、操作思路不統(tǒng)一、原燃料條件不穩(wěn)定等因素的影響,在后續(xù)的生產(chǎn)中未能更好地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的提升與指標(biāo)的優(yōu)化。為此,高爐工作者們?nèi)翰呷毫Γ诮梃b其他高爐經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),結(jié)合2號(hào)高爐自身的特點(diǎn),采取了一系列措施來保證高爐的穩(wěn)定順行。
2.1.1 改善燒結(jié)礦質(zhì)量
宣鋼2號(hào)高爐爐料結(jié)構(gòu)中70%以上為燒結(jié)礦,因此燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定直接關(guān)系到爐況的穩(wěn)定。通過技術(shù)改進(jìn),燒結(jié)礦質(zhì)量逐步改善,為高爐提產(chǎn)降耗創(chuàng)造了有利條件。近年來的燒結(jié)礦粒級(jí)參數(shù)變化見表1。
2.1.2 優(yōu)化配料結(jié)構(gòu)
2號(hào)高爐開爐時(shí)的爐料結(jié)構(gòu)為75%燒結(jié)礦+25%球團(tuán)礦。隨著市場競爭越來越激烈,降本增效成為了首要任務(wù),入爐原料中用價(jià)格相對(duì)便宜的PB礦代替部分球團(tuán)礦,爐料結(jié)構(gòu)逐步變?yōu)?5%燒結(jié)礦+13%PB礦+12%球團(tuán)礦,由于三種爐料的物理性質(zhì)以及冶金性能存在較大差異,導(dǎo)致軟融帶位置及薄厚程度不穩(wěn)定,影響爐況順行。因此,為保證高爐的穩(wěn)定順行,入爐料結(jié)構(gòu)中PB礦的使用量應(yīng)控制在4%,這樣可以使高爐軟融帶盡量保持穩(wěn)定。
2.1.3 焦炭質(zhì)量管理
宣鋼受焦炭產(chǎn)能的限制,自產(chǎn)焦炭占所用焦炭的比例為60%左右,剩下的40%需要外購。眾所周知,焦炭在高爐中起到了關(guān)鍵的料柱骨架的作用,因此必須改善焦炭質(zhì)量。近年來的焦炭質(zhì)量情況見表2。在自產(chǎn)干焦方面,采取優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu)、延長結(jié)焦時(shí)間來改善干焦質(zhì)量,外購焦則由原來的二級(jí)焦變?yōu)橐苯鹦阅芰己玫囊患?jí)焦(如圖1所示)。同時(shí),提高干熄焦比例,以穩(wěn)定焦炭入爐結(jié)構(gòu),近年來的焦炭結(jié)構(gòu)比例見表3(由于干熄焦系統(tǒng)4~5月檢修時(shí)間長,所以2018年干焦比例較2017年的降低了10%)。
表2 近年來的焦炭質(zhì)量情況 %
表3 近年來的焦炭結(jié)構(gòu)比例 %
2.2.1 上部制度的調(diào)整
宣鋼2號(hào)高爐開爐初期,借鑒1號(hào)2 500 m3高爐的經(jīng)驗(yàn),采取“礦4焦5,礦焦同角”的裝料制度,但利用系數(shù)始終維持在2.25 t/(m3·d)左右,無法進(jìn)一步提高,后采用中心注焦的裝料制度,產(chǎn)量雖然有所提高,但燃耗卻大幅上升,成本壓力加大。2015年3月,通過不斷的摸索與論證,采取了“平臺(tái)+漏斗”的裝料制度,成功實(shí)現(xiàn)了“平臺(tái)穩(wěn)定邊緣,漏斗發(fā)展中心”的目標(biāo)[1]。在此基礎(chǔ)上,遵循“穩(wěn)定邊緣、打開中心,穩(wěn)定中心、照顧邊緣”的方針,逐步優(yōu)化裝料制度,裝料制度的調(diào)整進(jìn)程見表4。礦批則控制在61~62 t,8小時(shí)料速控制在56±1批,即小批快料的模式,一是可以兼顧中心氣流和邊緣氣流,穩(wěn)定煤氣流分布;二是礦批小,礦層薄,可以改善料柱的透氣性;三是較快的料速可以使?fàn)t頂煤氣溫度降低,提高煤氣利用率,從而降低燃耗。
圖1 外購焦質(zhì)量對(duì)比
2.2.2 下部制度的調(diào)整
送風(fēng)制度是否合理直接關(guān)系到爐缸初始煤氣流的分布以及風(fēng)口回旋區(qū)的大小與形狀,決定了爐缸的工作狀態(tài)。因此,風(fēng)口長度由585 mm改為615 mm,角度由斜5°改為斜8°,這樣可以使風(fēng)口前回旋區(qū)向爐缸中心延伸。風(fēng)口面積由最初的0.328 0 ㎡擴(kuò)大至0.339 3 ㎡,實(shí)現(xiàn)大風(fēng)口、大風(fēng)量、高動(dòng)能的目標(biāo)。但是,由于風(fēng)溫水平呈逐年降低的趨勢,為保證鼓風(fēng)動(dòng)能的穩(wěn)定,被迫把風(fēng)口面積逐步縮小至0.324 8 ㎡,以穩(wěn)定爐況。
2.2.3 熱制度和造渣制度的管理
低硅冶煉是提產(chǎn)降耗的一項(xiàng)重要措施,既可以減少渣量和燃耗,縮短冶煉周期,降低成本,又能減少下一道煉鋼工序中氧氣的消耗,為煉鋼降耗提供條件[2]。但需要注意的是,低硅冶煉必須是以合理的爐溫為前提的,不能一味地降低爐溫,否則會(huì)造成軟熔帶不穩(wěn)定,爐況不順,甚至是爐涼。宣鋼2號(hào)高爐的[Si]含量長期控制在0.30%~0.40%,鐵水溫度在1 500 ℃~1 510 ℃,保證了爐缸熱量的穩(wěn)定。二元堿度則控制在1.21~1.23倍,利用充沛的熱量和渣鐵良好的流動(dòng)性來活躍爐缸,防止?fàn)t缸堆積。
2.3.1 提高富氧率
富氧鼓風(fēng)是高爐強(qiáng)化冶煉的重要手段,不僅可以有效地提高高爐產(chǎn)量,還可以使?fàn)t內(nèi)高溫區(qū)下移,間接還原區(qū)擴(kuò)大,有利于間接還原的進(jìn)行,同時(shí)還能降低爐頂溫度,減少煤氣量,從而減少爐頂煤氣帶走的熱量,提高熱量的利用率,降低燃耗,且有助于煤比的提高。宣鋼2號(hào)高爐的富氧率逐步提高至5.0%,即富氧量保持在14 500 m3/h,一方面可以彌補(bǔ)因風(fēng)溫降低而造成的理論燃燒溫度的降低,另一方面可以提高煤粉的置換比,從而減少未燃煤對(duì)爐況的影響。
2.3.2 高壓操作
高壓操作有利于穩(wěn)定煤氣流,保證高爐的穩(wěn)定順行,同時(shí)減少瓦斯灰的吹出量,提高生鐵回收,還可以適當(dāng)抑制中心氣流,使煤氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間加長,提高煤氣利用率,降低燃耗。經(jīng)驗(yàn)表明,爐頂壓力提高0.1%,焦比則降低0.5%。宣鋼2號(hào)高爐頂壓與風(fēng)量的比值穩(wěn)定在0.043左右,壓差不超185 kPa,實(shí)際風(fēng)速為270~280 m/s,進(jìn)一步穩(wěn)定了爐況。
2.3.3 理論燃燒溫度的控制
適宜的理論燃燒溫度應(yīng)當(dāng)能滿足高爐正常冶煉時(shí)所需的爐缸溫度以及熱量,宣鋼2號(hào)高爐的理論燃燒溫度一般控制在2 250~2 280 ℃,但是由于熱風(fēng)爐格子磚渣化、堵孔、錯(cuò)位等因素影響,造成風(fēng)溫水平的降低(見表5),直接導(dǎo)致風(fēng)口前理論燃燒溫度的降低,爐缸內(nèi)渣鐵熱量不足。經(jīng)驗(yàn)表明,風(fēng)溫降低100 ℃,理論燃燒溫度降低80 ℃;富氧率增加1%,理論燃燒溫度升高40 ℃,因此風(fēng)溫降低后對(duì)高爐操作的影響很大[3]。風(fēng)溫下降后,可以通過提高高爐富氧率來保持理論燃燒溫度的穩(wěn)定,即將富氧率從3.5%提高至5.0%。
表5 2號(hào)高爐風(fēng)溫情況
2.3.4 加強(qiáng)爐型管理
宣鋼2號(hào)高爐開爐已經(jīng)快9年的時(shí)間了,進(jìn)入了爐役中期,應(yīng)把爐型的管理放到日常的工作當(dāng)中。加強(qiáng)爐缸、爐底溫度的監(jiān)測,判斷爐缸碳磚厚度的變化和侵蝕程度,從而實(shí)現(xiàn)高爐的長期安全生產(chǎn)。2016年12月,3號(hào)鐵口區(qū)域的T04083、T04092碳磚的溫度分別升高至642 ℃和597 ℃,嚴(yán)重威脅到了高爐的安全生產(chǎn)。通過采取提高冷卻水流量、提高入爐鈦負(fù)荷、提高爐溫及鐵口深度、降低冶煉強(qiáng)度等一系列措施,至2017年2月,兩個(gè)點(diǎn)的溫度均降到了350 ℃以下,回到了正常水平,保證了高爐的安全生產(chǎn)[4]。護(hù)爐前后爐缸FK系統(tǒng)模擬侵蝕對(duì)比如圖2所示。
圖2 爐缸FK系統(tǒng)模擬侵蝕對(duì)比
2.4.1 提高工長日常操作水平
宣鋼的高爐工長年齡跨度較大,操作水平和理念存在較大的差異,造成三班操作不穩(wěn)定,易造成爐況波動(dòng)。因此,通過組織工長學(xué)習(xí)操作技能,熟悉掌握煉鐵工藝中各環(huán)節(jié)的操作要點(diǎn),統(tǒng)一操作思路,加強(qiáng)班次之間的交接與協(xié)調(diào),做到“接好上班,交好下班”,為爐況穩(wěn)定打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2.4.2 加強(qiáng)出鐵管理
爐前出鐵也是保證高爐穩(wěn)定順行的重要因素,只有及時(shí)打開鐵口,放出爐內(nèi)渣鐵,才不會(huì)發(fā)生爐內(nèi)因渣鐵排放不暢而造成的憋風(fēng)現(xiàn)象。宣鋼2號(hào)高爐共有3個(gè)鐵口,采用“兩用一修”的模式。在鐵口的維護(hù)上嚴(yán)格按照工藝要求操作,即鐵口深度3.0~3.2 m,開口時(shí)間10~15 min,單日出鐵爐次15~16次,穩(wěn)定的出鐵操作為高爐的穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。
2.4.3 加強(qiáng)原燃料篩分
受生產(chǎn)條件所限,宣鋼原燃料在運(yùn)輸過程中需要經(jīng)過9條皮帶,約5 km的路程才能達(dá)到槽下料倉,運(yùn)輸路途長,轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)多,造成了原燃料粒級(jí)變差,粉末增多。為此,要求槽下崗位人員按時(shí)查看振動(dòng)篩的工作情況,及時(shí)清理篩網(wǎng)雜物,防止篩網(wǎng)堵塞,提高篩分效率,減少粉末入爐。篩網(wǎng)清理前后的對(duì)比如圖3所示。杜絕低料位現(xiàn)象,要求槽下料位不得低于6 m,避免爐料的二次摔打,工長則定期到槽下看料,觀察原燃料質(zhì)量的變化情況,為高爐操作提供參考。
2.4.4 設(shè)備保障
設(shè)備的正常運(yùn)行是高爐穩(wěn)定順行的根本,是高爐正常生產(chǎn)的重要保障。因此,制定了詳細(xì)的高爐設(shè)備點(diǎn)檢和維修制度,一是崗位人員按照規(guī)定的時(shí)間及路線進(jìn)行點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)問題或者隱患及時(shí)聯(lián)系檢修人員處理,絕不拖延;二是加快設(shè)備維修進(jìn)度,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障需要處理時(shí),及時(shí)通知第一責(zé)任人和相關(guān)人員到場處理,力爭在最短的時(shí)間內(nèi)把設(shè)備處理好,減少對(duì)爐況的影響。
圖3 篩網(wǎng)清理前后對(duì)比
通過采取以上一系列措施,宣鋼2號(hào)高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了提高,實(shí)現(xiàn)了“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、長壽”的綠色煉鐵,歷年指標(biāo)統(tǒng)計(jì)見表6。
表6 2號(hào)高爐歷年指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
2018年9月15日,第四座熱風(fēng)爐開始建設(shè),于2018年11月23日正式投入使用,風(fēng)溫水平得到了提高。風(fēng)溫提高后,高爐的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了顯著的提高。2號(hào)高爐2019年1~8月指標(biāo)統(tǒng)計(jì)見表7,由于2019年3月1日~6日計(jì)劃檢修7 133 min,2019年7月14日~17日計(jì)劃檢修4 202 min,導(dǎo)致高爐利用系數(shù)偏低,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)出現(xiàn)了小幅下滑。
表7 2號(hào)高爐2019年1~8月指標(biāo)統(tǒng)計(jì)
通過加強(qiáng)宣鋼2號(hào)高爐的原燃料管理,通過采取合理的操作制度,加強(qiáng)外圍保障等措施,使高爐的產(chǎn)量水平得到了提高,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了明顯的改善,為高爐實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)低耗做出了貢獻(xiàn),并在很大程度上抵消了外圍因素帶來的不利影響,同時(shí)降低了固體燃料消耗,減少了煙氣的排放量,利于對(duì)周邊環(huán)境的保護(hù),起到了節(jié)能減排的作用。