桑發(fā)偉 田川嶺 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督站
鹽通高速鐵路建設(shè)全線(xiàn)約156.686 km,設(shè)計(jì)CRTSⅢ型軌道板共計(jì)53 794 塊。CRTSⅢ板軌道板作為高鐵板式無(wú)砟軌道結(jié)構(gòu)最重要的組成部分,在預(yù)制建設(shè)的過(guò)程中,要高度關(guān)注軌道板的外觀質(zhì)量和表面氣泡問(wèn)題,這部分施工存在著較為關(guān)鍵性作用,通常情況下,要選擇合理的生產(chǎn)措施,減少軌道板表面氣泡,提高軌道板外觀質(zhì)量,真正保障工程建設(shè)能夠得到順利的進(jìn)行,進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)高鐵建設(shè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,因此要給予高度的重視。
圖1 、圖2 混凝土表面氣泡問(wèn)題
表1 混凝土氣泡統(tǒng)計(jì)表
鹽通鐵路軌道板場(chǎng)前期生產(chǎn)過(guò)程中抽取50 塊軌道板進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)部分軌道板側(cè)面(圖1)和正面有小氣泡現(xiàn)象(圖2),并經(jīng)測(cè)量統(tǒng)計(jì),氣泡長(zhǎng)度大小不一,正面氣泡分部不均,側(cè)面氣泡一般分布在中上部且個(gè)別氣泡深度超出規(guī)范要求,具體分布及大小統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1。
軌道板表面氣泡的產(chǎn)生是因?yàn)榛炷粱旌衔飪?nèi)部氣體在澆筑時(shí),未完全排出并依附在模板上,而形成氣泡或模板上殘留的水、污漬拆模后形成的孔。氣泡的產(chǎn)生與混凝土內(nèi)部材料構(gòu)成(即混凝土自身的含氣量)、混凝土坍落度、混凝土攪拌、振搗施工方法等有重要關(guān)系。
當(dāng)混凝土表面出現(xiàn)的氣泡大于規(guī)范要求時(shí),則會(huì)對(duì)混凝土產(chǎn)生以下影響:
①減少混凝土斷面體積,降低混凝土強(qiáng)度。②減少混凝土鋼筋保護(hù)層的有效厚度,加速表面碳化,降低混凝土耐腐蝕性。③影響混凝土軌道板的外觀質(zhì)量。
混凝土配合比設(shè)計(jì)是混凝土工程中很重要的一項(xiàng)工作,混凝土原材料的選取及混凝土的出機(jī)狀態(tài),直接影響到混凝土的順利施工和混凝土工程的質(zhì)量。
4.1.1 混凝土配合比及原材料選擇
根據(jù)骨料級(jí)配密實(shí)原理,在施工過(guò)程中,要使用本身級(jí)配合理、含泥量合格的材料,碎石中針片狀顆料含量要符合要求,在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際使用砂率與試驗(yàn)室測(cè)定的砂率相同,此時(shí)細(xì)骨料足以填充粗骨料之間的空隙,減少產(chǎn)生氣泡的自由空隙?;炷林锌杉尤脒m當(dāng)?shù)男滦蛽胶狭希ㄅ浜媳?)。新型摻合料與普通摻合料相比主要成分由粉煤灰、硅灰、礦渣粉等細(xì)度更小的粉末組成,形成的膠凝材料能更好的填塞水泥未補(bǔ)充密實(shí)的空隙,減少氣泡的產(chǎn)生,且新型摻合料對(duì)凝土流動(dòng)性、黏聚性、降低坍落度損失的工作性能有顯著提高,并對(duì)混凝土早期強(qiáng)度有明顯提高(見(jiàn)表2)。
表2 軌道板混凝土試驗(yàn)配合比(kg/m3)
從配合比設(shè)計(jì)上控制減水劑的摻量在滿(mǎn)足施工要求坍落度的情況下,使混凝土中的含氣量控制在2%~4%以?xún)?nèi)。原材料上控制減水劑的質(zhì)量和含量對(duì)混凝土表面產(chǎn)生的氣泡有著本質(zhì)的影響。減水劑選擇上,宜選用低敏感且適應(yīng)性好的高性能減水劑。復(fù)配上采用“先消后引”的方案(配合比2),即在減水劑中合理?yè)郊酉輨┖鸵龤鈩?,從而有利于混凝土中氣泡的消除與排出。在滿(mǎn)足施工要求前提下,達(dá)到混凝土和易性、粘聚性、包裹性的優(yōu)異性能。原材料中減水劑的產(chǎn)品性能對(duì)混凝土表面產(chǎn)生的氣泡有著本質(zhì)的影響。針對(duì)CRTSⅢ型軌道板使用的C60高性能混凝土要選用氣泡小、分布均勻穩(wěn)定的減水劑。
為考察兩種配合比混凝土的擴(kuò)展充填性能、力學(xué)性能、收縮徐變性能、電通量、氯離子擴(kuò)散系數(shù)和抗凍性能進(jìn)行了試驗(yàn)比較,經(jīng)測(cè)試,擴(kuò)展充填性能配合比2混凝土試件單位面積內(nèi)的氣孔面積小于配合比1。力學(xué)性能混凝土的強(qiáng)度沒(méi)有明顯變化。兩個(gè)配合比的混凝土徐變系數(shù)變化趨勢(shì)相近,兩個(gè)配合比混凝土的耐久性基本相當(dāng),都能滿(mǎn)足CRTS Ⅲ型軌道板混凝土技術(shù)條件的相關(guān)要求。
4.1.2 控制混凝土拌合物坍落度
軌道板采用C60 混凝土配合比,設(shè)計(jì)坍落度為60 mm~100 mm,混凝土具有較高粘聚性,在振動(dòng)過(guò)程中本身氣泡不宜排出。在配合比設(shè)計(jì)和試生產(chǎn)期間分別拌制不同坍落度混凝土進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),如表3。
表3 混凝土坍落度對(duì)比試驗(yàn)
經(jīng)實(shí)踐證明,在相同混凝土原材料、相同攪拌方式及振動(dòng)頻率下,當(dāng)混凝土入模坍落度在80 mm~100 mm 時(shí),C60混凝土狀態(tài)較好,有害氣泡能有效排出,脫模后軌道板小氣泡較少(見(jiàn)圖3、圖4)。
圖3 坍落度60 mm軌道板氣泡較多
圖4 坍落度80 mm軌道板氣泡較少
混凝土中的氣體除了極少量來(lái)自材料內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng),大部分內(nèi)部氣體主要是通過(guò)物理過(guò)程混入的,在混凝土的現(xiàn)場(chǎng)拌和過(guò)程中,一方面能混入一些氣體,如在下料過(guò)程、出料過(guò)程及拌和過(guò)程;但另一方面,拌和可以使集料的空隙減少,排出一部分氣體??偟恼f(shuō)來(lái),排出的氣體遠(yuǎn)小于混入的氣體,其二者之差受拌和方式、時(shí)間的影響較大。經(jīng)實(shí)踐證明,CRTSⅢ型軌道板混凝土攪拌時(shí),需按下列順序投料:細(xì)骨料--→粗骨料--→水泥--→摻合料--→再加入減水劑和所需用水量。夏季施工溫度較高,攪拌時(shí)間短則混凝土攪拌不均勻,過(guò)長(zhǎng)則導(dǎo)致混凝土保坍性能大大降低,從而影響混凝土工作狀態(tài),所以夏季施工攪拌時(shí)間約150 s,冬季施工氣溫較低,水泥的水化速率也會(huì)降低,所以將攪拌時(shí)間延長(zhǎng)為180 s,可保證混凝土攪拌均勻,澆筑過(guò)程中有利于氣泡排出,滿(mǎn)足現(xiàn)場(chǎng)澆筑施工。
混凝土內(nèi)部氣泡的產(chǎn)生主要與混凝土的內(nèi)部組成有關(guān),而混凝土氣體的排出主要依靠振搗。振搗可使骨料之間,骨料與漿液之間相互填實(shí),將空氣和游離水?dāng)D壓出來(lái),使混凝土密實(shí)。振搗效果直接關(guān)系到混凝土表面氣泡的多少。
CRTSⅢ型軌道板屬薄壁混凝土結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)斷面尺寸較小,截面變化處振搗氣泡不宜逸出,采用板式頂升振搗臺(tái)(如圖6)代替箱式頂升振搗臺(tái)(如圖5),在采用相同高頻振搗器,且振搗頻率保持在115 Hz不變的情況下,可以縮短振搗器與模具接觸空間,減少振搗力傳遞距離和激振力損失,同時(shí)擴(kuò)大振搗器有效振搗半徑,保證初始振動(dòng)作用效果。經(jīng)實(shí)踐證明,相同坍落度、相同振搗頻率下板式頂升振搗臺(tái)作業(yè)時(shí)振搗力傳遞效果更好,混凝土隨振搗臺(tái)振動(dòng)更易流動(dòng),氣泡排出效果更好,持續(xù)跟蹤觀察脫模后軌道板表面氣泡更少。
圖5 箱式振搗臺(tái)
圖6 板式振搗臺(tái)
施工中,混凝土布料厚度直接影響混凝土氣泡排出效果?;炷练謱硬剂虾穸仍胶?,排出氣體的行程越長(zhǎng),越不利于混凝土中氣泡的排出,相反混凝土布料越合理軌道板混凝土外觀質(zhì)量就會(huì)越好,軌道板生產(chǎn)前,通過(guò)以下布料方案進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),如表4。
表4 混凝土分層布料厚度試驗(yàn)
經(jīng)實(shí)踐證明,按照方案2 軌道板混凝土澆筑過(guò)程分3 層布料振搗,首層布料100 mm,第二層80 mm,第三層20 mm 找平??蓽p小混凝土中氣泡行程距離,快速有效排除氣泡,減少混凝土表面氣泡,既能夠有效排出氣泡又能滿(mǎn)足流水機(jī)組法生產(chǎn)線(xiàn)流水節(jié)拍,保證施工生產(chǎn)效率和軌道板產(chǎn)品外觀質(zhì)量(見(jiàn)圖7、圖8)。
圖7 布料軌道板氣泡較多
圖8 軌道板氣泡較少
施工中,振搗操作手的操作對(duì)混凝土出現(xiàn)氣泡的多少有一定關(guān)聯(lián)。通常說(shuō),一般振搗時(shí)間越長(zhǎng),振搗越充分,混凝土內(nèi)部氣體排出越徹底,但過(guò)度長(zhǎng)時(shí)間振搗會(huì)使混土內(nèi)部粗集料下沉,水泥凈漿上浮,易形成泌水、分層、離析現(xiàn)象,使軌道板背部浮漿過(guò)多,甚至造成軌道板強(qiáng)度不足產(chǎn)生開(kāi)裂;而振搗時(shí)間過(guò)短,將無(wú)法使混凝土內(nèi)部和吸附在模板上的氣體和游離水徹底地排出?;炷琳駬v越充分,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)就會(huì)越密實(shí),合理控制振搗時(shí)間,則混凝土內(nèi)部的氣泡就越少。
為了更加科學(xué)合理制定每層混凝土振搗時(shí)間,可通過(guò)以下對(duì)比試驗(yàn)進(jìn)行對(duì)比,如表5。
表5 混凝土分層振搗試驗(yàn)
經(jīng)實(shí)踐證明,第2 方案外觀良好,個(gè)別點(diǎn)有微小氣泡;按照方案2,振搗時(shí)間前2 層每層120 s,第3 層為10 s 為最佳振搗時(shí)間。通過(guò)振搗時(shí)間控制,保證各層混凝土得到持續(xù)充分的振動(dòng),使粗細(xì)骨料盡可能相互緊密靠攏,從而將混凝土攪拌過(guò)程中無(wú)法自逸的氣泡擠壓排除(見(jiàn)圖9、圖10)。
圖9 方案1、3軌道板氣泡較多
圖10 方案2軌道板氣泡少
上述分析得出,軌道板表面氣泡產(chǎn)生并非單一因素導(dǎo)致,解決的方法也不是一成不變的,應(yīng)該具體問(wèn)題具體分析。鹽通鐵路軌道板場(chǎng)在高速鐵路CRTSⅢ型軌道板預(yù)制施工過(guò)程中,通過(guò)優(yōu)化配合比設(shè)計(jì)和振搗臺(tái)結(jié)構(gòu),明確坍落度(80 mm~100 mm)、拌合時(shí)間、布料厚度(第一層100 mm,第二層80 mm,第三層20 mm)和分層振搗時(shí)間(前2 層每層120 s,第3 層為10 s),經(jīng)持續(xù)跟蹤觀察統(tǒng)計(jì),有效將軌道板整體小氣泡減少了90%以上,且軌道板承軌部位和其它部位混凝土表面氣泡大小均控制在長(zhǎng)度≤10 mm、深度≤2 mm 以?xún)?nèi)。有效減少了軌道板表面小氣泡,保證了軌道板產(chǎn)品外觀質(zhì)量的同時(shí),使混凝土具有更好的耐久性和使用壽命。