黃兆海
(中國(guó)石油遼河油田分公司外部市場(chǎng)項(xiàng)目管理部,遼寧 盤錦 124010)
魯X區(qū)塊位于吐哈盆地南部魯克沁稠油構(gòu)造帶,是受英也爾和魯克沁斷層控制的斷背斜帶,主力含油層系是三疊系中統(tǒng)克拉瑪依組Ⅱ油組,為復(fù)雜斷塊邊底水油藏[1-2],該區(qū)塊油層中深2 600 m,孔隙度22.9%,滲透率319×10-3μm2,地溫梯度2.51 ℃/100 m,50 ℃原油黏度324 mPa·s,地面原油密度0.965 9 g/cm3,地層水為CaCl2型、總礦化度達(dá)96 691 mg/L,Ⅱ油組層間、層內(nèi)非均質(zhì)性強(qiáng),采用注水開發(fā)、空心桿摻稀生產(chǎn)。目前存在油井水竄嚴(yán)重,指進(jìn)現(xiàn)象突出,綜合含水高達(dá)90.3%,平均單井日產(chǎn)油僅1 t,以往采用的調(diào)剖體系處理半徑小、抗剪切性較差,導(dǎo)致措施效果逐年變差,為此,急需開展深部化學(xué)調(diào)驅(qū)技術(shù)研究與應(yīng)用,改善層間、層內(nèi)矛盾,封堵水竄優(yōu)勢(shì)通道,提高水驅(qū)波及范圍[3-4]。通過(guò)研究與應(yīng)用,研制出了一種具有耐鹽、抗剪切、封堵率高、有效期長(zhǎng)、驅(qū)替效果好的兩段塞深部調(diào)驅(qū)劑,應(yīng)用過(guò)程中通過(guò)優(yōu)化施工參數(shù),取得了明顯的控水增油效果。
根據(jù)區(qū)塊水竄情況,按照“注得進(jìn)、堵得住、走得遠(yuǎn)”的施工設(shè)計(jì),對(duì)該塊提出“近井調(diào)堵、遠(yuǎn)井驅(qū)油、先堵后調(diào)”的調(diào)堵、驅(qū)油結(jié)合的調(diào)驅(qū)思路:①采用封堵段塞對(duì)地層中的水竄通道進(jìn)行封堵,提高注入壓力,以調(diào)整縱向剖面為主要目的;②采用調(diào)驅(qū)段塞進(jìn)行深部調(diào)驅(qū),驅(qū)替井間剩余油,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離調(diào)驅(qū)。
通過(guò)資料文獻(xiàn)調(diào)研,要實(shí)現(xiàn)深部調(diào)驅(qū)必須保證成膠時(shí)間可控、穩(wěn)定性好、抗剪切能力強(qiáng)的要求[5],為此通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn),進(jìn)行了125組配方實(shí)驗(yàn)。
1.2.1 配方組成
通過(guò)室內(nèi)評(píng)價(jià)試驗(yàn)篩選出了以抗鹽HPAM、樹脂類交聯(lián)劑、改性尿素類穩(wěn)定劑、多酚類增強(qiáng)劑、銨鹽類pH值調(diào)節(jié)劑為主的調(diào)驅(qū)體系配方,同時(shí),在封堵段塞添加抗鹽型體膨顆粒,粒徑為0.1~0.3 mm和0.5~1.0 mm,進(jìn)一步增加封堵強(qiáng)度。
1.2.2 配方濃度
調(diào)驅(qū)段塞配方:聚合物0.20%+交聯(lián)劑A 0.02%+交聯(lián)劑B 0.20%+穩(wěn)定劑0.04%+增強(qiáng)劑0.02%+ pH值調(diào)節(jié)劑0.02%;封堵段塞配方:聚合物0.50%+交聯(lián)劑A 0.02%+交聯(lián)劑B 0.20%+穩(wěn)定劑0.04%+增強(qiáng)劑0.02%+ pH值調(diào)節(jié)劑0.02%+體膨顆粒0.50%。
1.2.3 性能指標(biāo)
成膠溫度:50~90 ℃;成膠時(shí)間:48~72 h可調(diào);凝膠黏度:3 000~22 000 mPa·s;耐礦化度:170 000 mg/L;耐鹽型體膨顆粒膨脹率:5~8倍;膨脹時(shí)間:12~24 h;耐礦化度:170 000 mg/L。
2.1.1 實(shí)驗(yàn)條件與步驟
巖心模型:采用φ25 mm×500 mm不銹鋼填砂管,用粒度中值0.15~0.20 mm的石英砂460 g裝滿壓實(shí),兩端用細(xì)篩網(wǎng)封住,經(jīng)測(cè)試模擬巖心孔隙度22.4%,滲透率306×10-3μm2。
實(shí)驗(yàn)溫度:70 ℃ ;注入速度:1 mL/min;黏度計(jì):GT300 PLUS型凝膠旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)。
首先記錄原始成膠黏度(μ0)、然后分別記錄通過(guò)巖心1~5次后黏度(μ1、μ2、μ3、μ4、μ5)。
2.1.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
調(diào)驅(qū)體系通過(guò)填砂模型的實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
表1 凝膠黏損實(shí)驗(yàn)結(jié)果 mPa·s
通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,封堵段塞通過(guò)5次后,黏損為35.7%;調(diào)驅(qū)段塞通過(guò)5次后,黏損為26.3%;經(jīng)過(guò)多次剪切和吸附滯留后黏度下降幅度變小,說(shuō)明調(diào)驅(qū)劑抗剪切性能好,可滿足現(xiàn)場(chǎng)深部調(diào)驅(qū)需求。
2.2.1 實(shí)驗(yàn)條件與步驟
巖心模型:采用φ25 mm×500 mm不銹鋼填砂管,用粒度中值0.15~0.20 mm的石英砂400 g裝滿,兩端用細(xì)篩網(wǎng)封??;實(shí)驗(yàn)溫度:70 ℃ ;注入速度:1 mL/min;儀器:LDY50-180巖心流動(dòng)實(shí)驗(yàn)儀。
首先測(cè)定巖心初始水相滲透率K1,作為封堵前滲透率,然后將配制好的封堵段塞注入0.2 PV到巖心模型中,靜置24 h后,進(jìn)行水驅(qū),測(cè)定巖心封堵后水相滲透率K2,計(jì)算封堵率E。
2.2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
封堵效率實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 段塞封堵率實(shí)驗(yàn)結(jié)果
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,封堵段塞具有良好的封堵性能,封堵效率達(dá)到90%以上,滿足近井地帶調(diào)剖封堵的要求。
2.3.1 實(shí)驗(yàn)條件與步驟
巖心采用魯X區(qū)塊某井巖心,巖心尺寸為φ25 mm×153 mm,孔隙度23.1%,滲透率為334×10-3μm2;實(shí)驗(yàn)溫度:70 ℃ ;注入速度:水驅(qū)速度0.10 mL/min,注調(diào)驅(qū)段塞速度0.01 mL/min;實(shí)驗(yàn)用水:注入水;實(shí)驗(yàn)用油:區(qū)塊某井的井下油樣;調(diào)驅(qū)段塞黏度:1 930 mPa·s(70 ℃)。
用油樣將巖心飽和,第一階段用1.0 PV注入水驅(qū)替,第二階段用0.5 PV調(diào)驅(qū)段塞及0.5 PV注入水驅(qū)替,測(cè)試各階段的采收率,進(jìn)行驅(qū)油效果對(duì)比[6-7]。
2.3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 段塞驅(qū)油實(shí)驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,調(diào)驅(qū)后采收率是在水驅(qū)采收率15.95%基礎(chǔ)上又增加了21.06%,說(shuō)明調(diào)驅(qū)段塞的注入擴(kuò)大了注入水波及范圍,驅(qū)油效果顯著。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研優(yōu)選了魯X-A井組開展化學(xué)深部調(diào)驅(qū)技術(shù)實(shí)施,該井組位于區(qū)塊西南部,是被四條四級(jí)斷層切割為一個(gè)獨(dú)立的小斷塊,井組內(nèi)為1注3采,井間距96~123 m,井組采出程度12.54%,注采關(guān)系對(duì)應(yīng)好,油井采出水測(cè)試結(jié)果分析表明,注入水主要竄流為一個(gè)方向。實(shí)施前注水壓力16 MPa,日注水40 m3,注入水全部突破生產(chǎn)井,實(shí)施前井組日產(chǎn)液31.51 m3,日產(chǎn)油2.75 t,含水91.3%。
根據(jù)井組特點(diǎn)開展了施工參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì),具體情況如下。
封堵段塞:考慮注入水優(yōu)勢(shì)通道、生產(chǎn)井等情況封堵方向設(shè)計(jì)系數(shù)為三分之一,處理半徑設(shè)計(jì)20 m,計(jì)算得出封堵段塞用量1 800 m3。
調(diào)驅(qū)段塞:考慮束縛水、剩余油等因素影響,修正系數(shù)取值為0.4,處理半徑取值1/3井距,計(jì)算得出調(diào)驅(qū)段塞用量6 000 m3。
采用籠統(tǒng)注入管柱,喇叭口下至油層上界20 m,采用“先堵后調(diào)”施工方式,首先注入封堵段塞,封堵主要竄流通道,然后進(jìn)行深部調(diào)驅(qū),設(shè)計(jì)注入壓力不超過(guò)同等排量下的注水壓力[8]。
為保證調(diào)驅(qū)劑質(zhì)量,選用三缸柱塞泵(最高壓力60 MPa,最大排量7 m3/h)注入設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施于2019年歷經(jīng)3個(gè)月完成,累計(jì)注入調(diào)驅(qū)劑7 856 m3,施工排量在2.0~3.5 m3/h,注入壓力由初期的21 MPa升高到28 MPa。
魯X-A井措施后日注水量由措施前40 m3降低到20 m3,注水壓力由16.0 MPa升高到18.4 MPa,升高了2.4 MPa,通過(guò)措施前、后視吸水指數(shù)測(cè)試對(duì)比(表4),啟動(dòng)壓力由10.2 MPa升高到13.1 MPa,升高了2.9 MPa,措施后曲線斜率變大,說(shuō)明地層吸水能力下降,水竄通道得到了有效封堵。
表4 措施前后視吸水指數(shù)測(cè)試結(jié)果
通過(guò)措施前后吸水剖面測(cè)試結(jié)果分析(表5),吸水剖面得到了有效改善,其中,2個(gè)層吸水增加,分別增加了9.1%和10.9%,1個(gè)層吸水降低了20.0%。
表5 措施前后吸水剖面測(cè)試結(jié)果
對(duì)應(yīng)3口油井在深部調(diào)驅(qū)開始實(shí)施1個(gè)月后產(chǎn)量就有明顯提升,主要竄流通道的油井產(chǎn)油量增加明顯,最高日產(chǎn)油達(dá)到7.48 t,其他兩口井產(chǎn)油量也有一定升高,井組日產(chǎn)油最高達(dá)9.24 t,目前井組日產(chǎn)油4.74 t,含水降低了5.1%,有效天數(shù)已達(dá)537 d,累計(jì)增油1 074 t,控水增油效果明顯。
(1)針對(duì)深層稠油高鹽水驅(qū)油藏研究出了一種具有耐鹽、抗剪切、封堵率高、有效期長(zhǎng)、驅(qū)替效果好的兩段塞深部調(diào)驅(qū)劑,并通過(guò)室內(nèi)評(píng)價(jià)確定了配方最佳使用濃度。
(2)通過(guò)室內(nèi)評(píng)價(jià)表明,兩段塞深部調(diào)驅(qū)劑黏損率小、封堵率達(dá)到90%以上,驅(qū)油效果好,可滿足深層稠油高鹽水驅(qū)油藏調(diào)驅(qū)需求。
(3)提出了“近井調(diào)堵、遠(yuǎn)井驅(qū)油、先堵后調(diào)”的調(diào)堵、驅(qū)油結(jié)合的調(diào)驅(qū)思路,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施效果表明,深部調(diào)驅(qū)措施抑制了水竄優(yōu)勢(shì)通道,改善了油層吸水情況,擴(kuò)大了水驅(qū)波及范圍,控水增油效果明顯,為同類油藏提高注水開發(fā)效果提供了一種新方法。