何文美
(廣安玖源化工有限公司,四川廣安 638019)
某公司由國(guó)外引進(jìn)一套閑置的合成氨裝置,根據(jù)商檢規(guī)定,設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后需要開展到貨檢驗(yàn)工作。經(jīng)具有進(jìn)出口特種設(shè)備檢驗(yàn)資質(zhì)的省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院檢驗(yàn)后,給出檢驗(yàn)意見:“MT檢測(cè)發(fā)現(xiàn)面對(duì)銘牌,右部管箱筒體與管板相焊接環(huán)縫處經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)兩條橫向裂紋,屬穿透性裂紋,并且延伸至母材。經(jīng)檢驗(yàn),該設(shè)備不符合ASME及我國(guó)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定?!笨紤]設(shè)備制造周期長(zhǎng),難以滿足建設(shè)期要求,遂考慮先修后更新的方式,在獲得檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的同意后,公司委托檢修單位進(jìn)行設(shè)備檢修。經(jīng)過基本方案討論后,由具有資質(zhì)的檢修單位開展檢修工作,但在檢修單位拆檢中發(fā)現(xiàn)該設(shè)備已經(jīng)不具備修復(fù)價(jià)值,提議公司考慮更新該設(shè)備,以保證設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行。
由設(shè)計(jì)院出具設(shè)備圖紙,公司通過招標(biāo),選擇國(guó)內(nèi)知名壓力容器制造單位進(jìn)行設(shè)備制造工作,工期140 d(圖1)。制造單位根據(jù)設(shè)備圖紙,按期完成制造工作并交貨。在設(shè)備投入運(yùn)行6 d后,設(shè)備出現(xiàn)泄漏,裝置被迫停車。經(jīng)與設(shè)備制造單位交流,并由該單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修復(fù),但投用后1個(gè)星期,設(shè)備繼續(xù)出現(xiàn)泄漏,無法保證公司的正常連續(xù)運(yùn)行。拆檢設(shè)備發(fā)現(xiàn)問題來源于換熱管與管板的角焊縫,以及換熱管伸入管板約1/3處出現(xiàn)裂紋,初步判定為設(shè)備制造單位的制造質(zhì)量問題,無法徹底修復(fù)。經(jīng)過技術(shù)組討論,確認(rèn)第一臺(tái)設(shè)備沒有修復(fù)意義,公司開展第二臺(tái)設(shè)備的訂購工作,并進(jìn)行相關(guān)索賠工作。
表1 設(shè)備基本參數(shù)
為謹(jǐn)慎起見,沒有選在原設(shè)備制造單位繼續(xù)制造第二臺(tái)設(shè)備,而是選擇另一家民企作為設(shè)備制造單位,在經(jīng)過技術(shù)交底后,公司最終確認(rèn)在確?,F(xiàn)有設(shè)備、管口尺寸不變的情況下應(yīng)做以下改進(jìn):①將管板堆焊層材料由原來的304改為Inconel600,引進(jìn)設(shè)備就是使用這種堆焊材料;②將換熱管材料由原來的12Cr2Mo1改為304,避免異種鋼焊接,提高焊接質(zhì)量;③換熱管材料更換后對(duì)管程、殼程壁溫再次進(jìn)行熱膨脹核算,是否需要增加膨脹節(jié)依據(jù)核算結(jié)果再定,最終增加膨脹節(jié)(圖2)。
圖1 第一臺(tái)設(shè)備
圖2 第二臺(tái)設(shè)備
圖3 第三臺(tái)設(shè)備
設(shè)備制造完成后,在對(duì)設(shè)備殼程進(jìn)行4.9 MPa水壓試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)發(fā)生上拱變形現(xiàn)象,制造公司分析引起膨脹節(jié)變形的原因是設(shè)備管束相對(duì)中間筒體為偏心布置,加上兩端的偏心錐,在內(nèi)壓作用下引起筒體中部膨脹節(jié)受力不均,且因膨脹節(jié)自身剛度小,因此在偏心載荷的作用下就首先出現(xiàn)了變形。采取措施處理:①切除殼程與管板間已焊好的焊接接頭,釋放留在管束內(nèi)的壓縮應(yīng)力后再重新進(jìn)行組對(duì)焊接;②在膨脹節(jié)兩端增設(shè)保護(hù)套及限位拉桿,在膨脹節(jié)波谷內(nèi)安裝均衡塊。經(jīng)過整改,未發(fā)現(xiàn)異常,經(jīng)噴砂、除銹、防腐后,該設(shè)備運(yùn)抵公司現(xiàn)場(chǎng)。
該設(shè)備投入運(yùn)行中,在管程合成氣及殼程鍋爐水溫度僅有75 ℃左右時(shí),發(fā)現(xiàn)波形膨脹節(jié)上部伸長(zhǎng)約5 mm,膨脹節(jié)下部及活動(dòng)端鞍座均未動(dòng),當(dāng)日設(shè)備制造單位來人后認(rèn)為,活動(dòng)端鞍座直接放在水泥基礎(chǔ)上,由于摩擦阻力大而引起。后經(jīng)研究決定在活動(dòng)端鞍座兩邊及管箱法蘭底部各增加一組支撐,支撐與活動(dòng)鞍座底面及管箱法蘭底間增設(shè)滾棒,改活動(dòng)端鞍座滑動(dòng)摩擦為滾動(dòng)摩擦,以減少摩擦力、減輕管程的承重載荷;以及待合成氣、飽和蒸汽壓力、溫度達(dá)到正常值時(shí),在膨脹節(jié)上部最大膨脹量位置將膨脹節(jié)上部拉桿螺母鎖緊,以增加膨脹節(jié)上部剛性等保護(hù)措施。經(jīng)整改后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,鍋爐水電導(dǎo)率穩(wěn)定最低可降至12 μS/cm;設(shè)備活動(dòng)端鞍座能軸向位移,鞍座最大移動(dòng)量約20 mm(制造公司理論計(jì)算值為15 mm);膨脹節(jié)上部最大膨脹量約20 mm,下部最大膨脹量約5 mm,膨脹節(jié)上拱彎曲變形現(xiàn)象還是未得到消除。
在裝置發(fā)生緊急停車時(shí),進(jìn)入設(shè)備的合成氣溫度從430 ℃降至256 ℃左右、壓力從10.93 MPa降至5.65 MPa左右,此時(shí)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該設(shè)備活動(dòng)端鞍座收縮了約6 mm(此數(shù)據(jù)并不是最大收縮量),活動(dòng)鞍座離開滾棒約0.8 mm,其余未發(fā)現(xiàn)異常。生產(chǎn)恢復(fù)正常后活動(dòng)鞍座又恢復(fù)原位與滾棒相接觸,但鍋爐水電導(dǎo)率卻一直居高不下,最低只能降至40 μS/cm。經(jīng)分析,103J表冷器NH3含量均≥70 mg/L,確認(rèn)該設(shè)備換熱管已發(fā)生泄漏。
隨后,裝置再次發(fā)生緊急停車。當(dāng)管程進(jìn)氣壓力、溫度及殼程飽和蒸汽壓力、溫度降到最低時(shí),活動(dòng)鞍座收縮了約10 mm;膨脹節(jié)上部未動(dòng),下部收縮了約3 mm,兩側(cè)收縮了約2 mm;活動(dòng)鞍座離開滾棒的現(xiàn)象同樣存在。生產(chǎn)恢復(fù)正常后,活動(dòng)鞍座再次恢復(fù)原位與滾棒相接觸,鍋爐水電導(dǎo)率進(jìn)一步上升;103J表冷器NH3含量在170~190 mg/L,不凝氣H2%含量在20%~30%。
之后,連續(xù)又連續(xù)發(fā)生兩次裝置停車,最后一次生產(chǎn)恢復(fù)正常后,103J表冷器NH3含量上升至在230~250 mg/L,不凝氣H2%含量上升至29%~31%。
事故發(fā)生后,公司及時(shí)聯(lián)系設(shè)備制造單位,就設(shè)備發(fā)生泄漏事項(xiàng)展開討論并提出處理意見,具體如下:
公司一直認(rèn)為該設(shè)備在偏錐筒體上設(shè)置膨脹節(jié),存在設(shè)計(jì)問題。由于殼程存在偏錐,在工作狀態(tài)下殼程產(chǎn)生附加彎矩力,導(dǎo)致膨脹節(jié)受力不均。而膨脹節(jié)剛性又相對(duì)較弱,故膨脹節(jié)發(fā)生了相對(duì)彎曲變形,且活動(dòng)端的來回軸向移動(dòng)只能靠管束的膨脹變形力來進(jìn)行推、拉,管束與管板間焊接接頭將長(zhǎng)期存在推、拉應(yīng)力。當(dāng)溫度發(fā)生變化,管束膨脹應(yīng)力無法將活動(dòng)端推、拉動(dòng)時(shí),能量集聚后會(huì)發(fā)生焊接接頭頂裂或拉脫現(xiàn)象。制造單位當(dāng)初在制造過程中對(duì)殼程進(jìn)行強(qiáng)度水壓試驗(yàn)時(shí)就發(fā)生過膨脹節(jié)上供彎曲變形現(xiàn)象,后來才增設(shè)保護(hù)套及拉桿,雖然進(jìn)行了整改,但投入運(yùn)行后膨脹節(jié)上拱彎曲變形問題還是未得到解決。從目前的情況看,膨脹節(jié)保護(hù)套還存在卡塞現(xiàn)象,阻礙管束的自由收縮。制造單位認(rèn)為,為滿足換熱管材料更改后管、殼程溫差引起的熱膨脹量不同,在筒體上設(shè)計(jì)膨脹節(jié)是按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)論是合格的;造成活動(dòng)端鞍座無法靈活移動(dòng)的原因,在于當(dāng)初將鞍座放置在水泥基礎(chǔ)上摩擦力大,以及氣體出口管約束力大。
為徹底了解該設(shè)備存在的問題,公司組織人員收集國(guó)外設(shè)備技術(shù)資料、國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)資料和制造資料,經(jīng)過對(duì)比,發(fā)現(xiàn)以下差異:①設(shè)計(jì)院更新設(shè)計(jì)的折流板數(shù)量較國(guó)外少,國(guó)外為13塊,國(guó)內(nèi)為9塊;③國(guó)內(nèi)更新設(shè)計(jì)時(shí)取消了脫鹽水進(jìn)液分布槽;③國(guó)內(nèi)在操作中出現(xiàn)低液位,即設(shè)備上部換熱管出現(xiàn)干燒現(xiàn)象。針對(duì)以上現(xiàn)象,公司邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備制造單位、設(shè)計(jì)院和行業(yè)專家一起討論更新方案,最終決定采用國(guó)外原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),采用國(guó)內(nèi)已經(jīng)成熟的耐熱鋼制造,管板與換熱管同材料,取消堆焊層(圖3)。經(jīng)過重新制造,設(shè)備投用至今未發(fā)現(xiàn)任何問題。
回顧該設(shè)備的更新之路,值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有以下3點(diǎn):①引進(jìn)設(shè)備要嚴(yán)格檢修,特別是引進(jìn)的利舊設(shè)備,應(yīng)該充分消化該設(shè)備的歷史檢修數(shù)據(jù),為項(xiàng)目建設(shè)做好提前量;②嚴(yán)格對(duì)比引進(jìn)設(shè)備的更新方案,深入討論修改的部分,防止因國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)差異造成設(shè)備投用問題;③充分論證設(shè)備的更新設(shè)計(jì),僅設(shè)計(jì)單位、制造單位或業(yè)主單方面改變?cè)O(shè)計(jì)方案,容易造成不可挽回的損失。