劉 新,任永忠,解鳳強,牛春如,王文勝
(中國石油獨山子石化分公司設(shè)備檢修公司,新疆克拉瑪依 833699)
供排水二循裝置除臭設(shè)施是隨著環(huán)保達標新建的裝置,除臭泵房C-101風(fēng)機的作用是將二循隔油池上方揮發(fā)出的工業(yè)廢氣抽送到生物除臭單元,通過微生物轉(zhuǎn)化成二氧化碳和水。因為介質(zhì)含有輕烴、氨氮和硫化氫等氣體,除臭風(fēng)機作為主要環(huán)保設(shè)施,對于密封的可靠性和安全性要求較高,不允許泄漏。自開工以來,該風(fēng)機存在迷宮軸封泄漏情況,介質(zhì)泄漏,使泵房VOC(Volatile Organic Compounds,揮發(fā)性有機化合物)濃度達到(90~150)×10-6,標準為VOC濃度≤2×10-6,嚴重超標,影響安全生產(chǎn)。通過分析采取有效措施解決問題,使設(shè)備正常運行,保證裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)進行。
該風(fēng)機結(jié)構(gòu)形式為單級懸臂式,軸封原設(shè)計為迷宮密封,加氮氣保護(圖1)。迷宮密封結(jié)構(gòu)本身就不能達到完全密封,與該風(fēng)機使用工況不符,該風(fēng)機介質(zhì)組分是硫化氫、氨、氨、輕烴易揮發(fā)等氣體,運行工況不允許泄漏,該軸封形式無法滿足工況要求。
圖1 原裝迷宮密封
由于軸封不能完全起到密封效果,致使泵房VOC濃度嚴重超標,達到(90~150)×10-6,影響安全生產(chǎn),必須設(shè)法整改解決。
將原來的阻力迷宮密封改造成多片四氟密封,在密封槽加裝圓形四氟擋片,擋片內(nèi)徑與軸間隙控制在0.1 mm,外徑與密封槽配合,間隙為0 mm(圖2,圖3)。
圖2 改進后的密封
圖3 改進后的密封效果
圖4 改進前的軸頸效果
圖5 加壓膠槍
原來與迷宮密封配合的是葉輪軸頸,現(xiàn)在將與原密封配合的葉輪軸頸切除,使新密封直接與風(fēng)機軸配合,增大密封腔的容積,為四氟擋片騰出密封空間(圖4)。
在四氟擋片中間加注填料密封,使用膠槍將泥狀填料加壓至10~15 MPa后注入密封腔(圖5,圖6)。泥狀填料在高壓下變成液體,將密封腔內(nèi)的空間間隙全部充滿,保持動態(tài)平衡,即可保證風(fēng)機軸正常運轉(zhuǎn),又能有效防止介質(zhì)泄漏。下次再補充填料時,可在開機運轉(zhuǎn)時進行,添加到密封不泄漏為止,十分方便快捷。
圖6 填料
通過對供排水二循除臭泵房風(fēng)機軸封故障分析其原因,并針對分析結(jié)果采取適當?shù)慕鉀Q方法,消除了設(shè)備在運行中常出現(xiàn)的軸封泄漏情況:2臺風(fēng)機中,1臺VOC濃度達到2×10-6,1臺達到0×10-6,符合現(xiàn)場使用環(huán)保要求。改造的成果使得設(shè)備能長周期運行,確保了裝置生產(chǎn)的平穩(wěn)運行。