王慶軍 崔 均 張 迎 賴亞標(biāo) 王世超
(1.中石油大連液化天然氣有限公司;2.中海福建天然氣有限責(zé)任公司;3.中石化青島液化天然氣有限公司)
LNG 作為清潔能源其中的一種, 已經(jīng)被廣泛應(yīng)用[1~3],中國(guó)也正在成為世界天然氣第二大進(jìn)口國(guó), 進(jìn)口渠道之一是將天然氣海運(yùn)到LNG接收站,再使用高壓泵升壓、氣化繼而輸送到遠(yuǎn)端用戶[4~6]。 高壓泵是LNG 接收站的關(guān)鍵設(shè)備,其工作溫度為-160.5℃, 運(yùn)行工況相對(duì)較苛刻。目前, 國(guó)內(nèi)LNG 接收站在役的高壓泵主要來源為國(guó)外進(jìn)口, 供貨廠家為Ebara、Nikkiso 和JC Carter。為了打破技術(shù)壁壘和壟斷,國(guó)內(nèi)已有泵廠產(chǎn)品通過鑒定并在試用, 還有數(shù)個(gè)工廠正在研制和試制中[7]。
高壓泵因其特殊的運(yùn)行工況,無法采用常規(guī)手段監(jiān)測(cè)泵的運(yùn)行狀態(tài),只能依靠安裝在泵體出口錐段處的低溫振動(dòng)探頭進(jìn)行監(jiān)測(cè),但在此監(jiān)測(cè)條件下分析泵的故障,是一大難點(diǎn)。 為此,筆者試圖通過對(duì)高壓泵結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)參數(shù)、流程的分析討論高壓泵運(yùn)行中自停、中間軸承和平衡盤嚴(yán)重?fù)p壞的原因,尋找當(dāng)前存在的不足和設(shè)備現(xiàn)有條件下的最優(yōu)運(yùn)行、維護(hù)和檢修的模式,盡可能地延長(zhǎng)高壓泵的使用壽命。
某LNG 接收站并聯(lián)安裝7 臺(tái)高壓泵(圖1),常規(guī)運(yùn)行的數(shù)量為1~4 臺(tái),余下的為備用,各泵在不同流量下的運(yùn)行時(shí)間見表1。
圖1 7 臺(tái)高壓泵工藝流程示意圖
表1 高壓泵不同流量下的運(yùn)行時(shí)間
P-1401A 高壓泵在運(yùn)行中發(fā)生了自停, 至此之前該設(shè)備已安全平穩(wěn)運(yùn)行了共計(jì)12 678h。 P-1401A 高壓泵性能參數(shù)為:
入口壓力 0.8MPa
入口飽和蒸汽壓差 0.1MPa
設(shè)計(jì)流量 435m3/h
最小流量 166m3/h
揚(yáng)程 2 342m
軸功率 1 764.2kW
額定功率 2 096kW
效率 73.1%
額定電流 242.5A
啟動(dòng)電流 1 506A
汽蝕余量 1.74m
電壓 6 000V
從2011 年12 月投產(chǎn)運(yùn)行后,P-1401A 高壓泵正常運(yùn)行12 678h, 期間該泵只是因下游的用量、系統(tǒng)維護(hù)等狀況啟停和升(降)溫相對(duì)頻繁,其他性能參數(shù)諸如電流、流量、出口壓力、振動(dòng)和聲音均正常。
2019 年11 月11 日17 點(diǎn)22 分DCS 系統(tǒng)顯示P-1401A 高壓泵自停,而且停機(jī)前、后泵井液位出現(xiàn)頻繁的波動(dòng)(圖2)。 P-1401A 高壓泵泵自停前,共有P-1401A/C/E/F 高壓泵在運(yùn)行,4 條管線每天穩(wěn)定外輸天然氣2 200 萬方。
圖2 P-1401A 高壓泵的泵井液位顯示界面
由圖3 所示高壓泵出口流量曲線可以看出,在15:55 左右P-1401A 高壓泵的流量開始下降(但其他泵的流量均在增加), 至16:00 趨于穩(wěn)定,持續(xù)大約10min(至16:10)后流量恢復(fù)至正常值,但從16:10 至P-1401A 高壓泵自停,其流量一直在波動(dòng)。
圖3 高壓泵出口流量曲線
從圖4 可以看出,在15:55 左右P-1401A/C/E/F 高壓泵的出口壓力開始下降, 至16:00 趨于穩(wěn)定,持續(xù)大約10min(至16:10)壓力恢復(fù)至正常值,直至P-1401A 高壓泵自停。
圖4 高壓泵出口壓力曲線
P-1401A 高壓泵(圖5)為立式離心泵,共有15 級(jí)葉輪,入口設(shè)有誘導(dǎo)輪,電機(jī)與泵共軸并且整個(gè)電機(jī)轉(zhuǎn)子和定子浸泡在LNG 介質(zhì)中。 在頂部、中部和底部設(shè)置3 組軸承,用于承載轉(zhuǎn)子的徑向力。
圖5 P-1401A 高壓泵結(jié)構(gòu)示意圖
為保證電機(jī)冷卻,在電機(jī)下端設(shè)計(jì)與平衡盤相通的通孔,頂端設(shè)置了減壓孔和回流管,減壓孔用來平衡泵出口高壓液與電機(jī)內(nèi)部冷卻液的壓力,回流管將電機(jī)內(nèi)部介質(zhì)引流到第3 級(jí)葉輪出口處, 使得電機(jī)內(nèi)部的液體介質(zhì)得以循環(huán)流動(dòng),帶走電機(jī)產(chǎn)生的熱量,避免電機(jī)頂端介質(zhì)因電機(jī)發(fā)熱產(chǎn)生汽化的現(xiàn)象[8~10]。
如圖6 所示,運(yùn)行中泵的軸向力通過平衡盤與特殊設(shè)計(jì)的末級(jí)葉輪之間間隙的變化來平衡[11~15]。 由于推力平衡機(jī)構(gòu)的上部磨損環(huán)直徑大于下部磨損環(huán)直徑,因此泵工作過程中受到豎直向上的液壓合力,使轉(zhuǎn)子向上移動(dòng),導(dǎo)致推力平衡機(jī)構(gòu)和靜態(tài)止推片之間的軸向間隙減小,平衡腔的壓力增大。 當(dāng)平衡腔的壓力增大到大于液壓合力時(shí),轉(zhuǎn)子部件又向下移動(dòng),推力平衡機(jī)構(gòu)和靜態(tài)止推片之間的軸向間隙增大,平衡腔壓力減小。 經(jīng)過推力平衡機(jī)構(gòu)反復(fù)連續(xù)地自調(diào)節(jié)可以使泵的軸向力完全平衡[16,17]。
圖6 泵軸向力平衡機(jī)構(gòu)示意圖
針對(duì)P-1401A 高壓泵的具體情況,對(duì)泵進(jìn)行解體維修,發(fā)現(xiàn)以下問題:
a. 泵與電機(jī)間軸承嚴(yán)重?fù)p壞;
b. 平衡盤嚴(yán)重磨損,軸承滾珠掉入到平衡盤內(nèi)部;
c. 末級(jí)葉輪嚴(yán)重磨損,背側(cè)蓋板已經(jīng)融化;
d. 泵與電機(jī)間軸承位置泵軸磨損嚴(yán)重,有寬30mm、深5mm 的溝槽;
e. 除第8 級(jí)外,其余各級(jí)葉輪密封環(huán)都比殼體密封環(huán)突出1cm;
f. 整個(gè)轉(zhuǎn)子存在下沉現(xiàn)象;
g. 泵平衡盤與電機(jī)之間節(jié)流套磨損嚴(yán)重。
綜合P-1401A 高壓泵運(yùn)行中其他因素均未出現(xiàn)明顯異常,僅流量、壓力和液位出現(xiàn)波動(dòng),而未能采集到功率和電流, 無法對(duì)比泵特性曲線,以判斷P-1401A 泵在15:55~16:10 是否偏離了泵正常特性。從結(jié)果判斷,P-1401A 泵在15:55 時(shí)可能已經(jīng)損壞, 從而使之后的流量和液位波動(dòng),直至最后泵抱死造成連鎖停車。 根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),高壓泵液位波動(dòng)的主要原因是入口過濾器堵塞導(dǎo)致泵井頂部壓力較低,無法使頂部閃蒸氣順暢地排向再冷凝器,同時(shí)引起再冷凝器波動(dòng)。 另外,軸向力平衡不完全,使軸承在軸向力不平衡狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致軸承過度疲勞損壞,破壞了轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡,造成轉(zhuǎn)子整體下沉。
基于P-1401A 高壓泵拆解檢查結(jié)果,判斷故障根源為:P-1401A 泵頻繁啟停和啟動(dòng)過程中出口流量達(dá)不到泵設(shè)計(jì)最小流量造成軸向力平衡機(jī)構(gòu)失效,使軸承承受軸向力,導(dǎo)致中間軸承嚴(yán)重磨損損壞,使得整個(gè)轉(zhuǎn)子支撐被破壞,轉(zhuǎn)子大幅度下移,造成平衡盤和末級(jí)葉輪嚴(yán)重磨損,軸、軸承襯套等處摩擦副接觸、摩擦,最終葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)粘連在一起抱死。
LNG 高壓泵頻繁啟停過程中產(chǎn)生的軸向力對(duì)泵整體支撐造成巨大沖擊,是泵在運(yùn)行中突然發(fā)生故障的根源,LNG 高壓泵最小流量無法滿足泵啟動(dòng)條件造成的驟停產(chǎn)生的軸向力也對(duì)泵的支撐造成巨大沖擊。 為此,支撐軸承應(yīng)設(shè)計(jì)成能承受一定軸向力的推力軸承,以平衡啟停時(shí)的部分軸向力; 泵振動(dòng)監(jiān)測(cè)應(yīng)增加頻譜反饋模塊,以便根據(jù)振動(dòng)頻譜分析振動(dòng)超差的根源,推斷泵是否出現(xiàn)早期故障; 泵故障的發(fā)生不是偶然現(xiàn)象,它會(huì)伴隨其他異常情況出現(xiàn),如:流量和壓力異常、聲音異常及功率異常等,加強(qiáng)巡檢力度,并結(jié)合振動(dòng)頻譜提前預(yù)判異常現(xiàn)象,避免設(shè)備產(chǎn)生停機(jī)故障。