涂洪忠 李鵬輝 胡宇超
摘要:針對某引進型航空發(fā)動機使用過程中出現(xiàn)的α1、α2不調節(jié)及噴口不隨動故障,基于故障樹分析方法,通過試驗驗證、分解檢查等查明了故障原因,制定了控制措施,可為類似故障的分析提供參考。
關鍵詞:主泵調節(jié)器;指令活塞桿;卡滯;故障樹
Keywords:main fuel regulator;command piston rod;binding;fault tree
1 故障描述
某發(fā)動機在外場使用過程中出現(xiàn)“從加力狀態(tài)收油門到慢車狀態(tài)時低壓壓氣機進口導流葉片角度α1、高壓壓氣機可調導流葉片角度α2不調節(jié),發(fā)動機尾噴口不隨動”故障,該發(fā)動機為引進型新發(fā),更換主泵調節(jié)器后故障排除。
2 建立故障樹
發(fā)動機工作時,隨高壓轉子轉速n2的上升,主泵調節(jié)器三維凸輪下移,凸輪半徑增大,左傳動桿逆時針轉動,帶動滑套右移,關小n2指令活塞左腔回油路,開大右腔回油路,n2指令活塞在左右腔油壓差的作用下右移,通過指令杠桿帶動高低壓分油活門偏離中立位置移動,使得主泵調節(jié)器齒輪泵后高壓油分別通過高低壓作動筒一腔進油、另一腔回油,推動高壓壓氣機可調導流葉片、低壓壓氣機進口導流葉片向增大氣流方向轉動。α1、α2控制原理如圖1所示。
同時,n2指令活塞右移過程中壓縮指令彈簧,帶動指令活門向右運動,指令油壓輸出增大,控制節(jié)流狀態(tài)噴口控制活門切換,使得噴口臨界截面由機械限動最大狀態(tài)切換至機械限動位最小狀態(tài)。α1、α2與n2指令壓力的控制規(guī)律如圖2至圖4所示,發(fā)動機從加力狀態(tài)到慢車狀態(tài)的α1、α2角度及n2指令壓力隨轉速減小而減小。
依據(jù)故障復現(xiàn)情況和α1、α2及發(fā)動機噴口調節(jié)工作原理,梳理故障關聯(lián)機構包括作動筒及連接機構、n2轉速測量裝置、n2轉速生成裝置、執(zhí)行機構、噴口控制機構等相關底事件共14項,建立故障樹如圖5所示。
外場排故時通過更換主泵調節(jié)器后故障排除,因此可排除故障樹底事件X1、X2、X13、X14的可能性,該故障由主泵調節(jié)器引起。
3 故障定位
將原臺主泵調節(jié)器保持返廠狀態(tài)裝到性能試驗器上錄取性能,增加設備傳動轉速,當α1增加至38°時不再隨傳動轉速增加而增大,此時α2及n2指令壓力均保持在最大狀態(tài)(見圖2~圖4中轉速n2處),進一步檢查慢車轉速和大車轉速無異常;再次檢查α1、α2和n2指令壓力均符合工藝規(guī)定,故障消失;反復進行5次試驗故障未能復現(xiàn)。
對該臺主泵調節(jié)器進行大分解,重點檢查故障樹底事件涉及的零組件,除發(fā)現(xiàn)n2指令活塞桿緊澀外,其余未見異常。分解下n2指令活塞桿,用光學非接觸式測量儀對n2指令活塞桿進行放大檢查,發(fā)現(xiàn)明顯卡滯痕跡,對比其他正常到壽待修品未見類似痕跡,如圖6所示。
用內窺鏡對n2指令活塞襯套內孔進行檢查,發(fā)現(xiàn)一處明顯反光,該位置與n2指令活塞桿的卡滯痕跡相對應,應為多余物卡滯造成,如圖7所示。檢查過程中未發(fā)現(xiàn)目視可見多余物,可能在分解過程中脫落隨油液流走(該活塞桿及襯套配合間隙為微米級)。
根據(jù)檢查情況,并結合故障原理分析,按故障樹對底事件進行排查(見表1),故障最終定位為n2指令活塞桿卡滯。
4 故障原因分析
外場故障發(fā)生時,飛行員從加力狀態(tài)收油門至慢車,發(fā)動機轉速降低,三維凸輪半徑減小,左傳動桿順時針方向轉動,滑套左移,n2指令活塞桿右腔回油口關小,左腔回油口開大,n2指令活塞桿應左移。但由于n2指令活塞桿卡滯在n2指令活塞襯套內右極限位置,導致n2指令活塞桿不能移動,α1、α2指令杠桿及指令壓力活門未移動,導致α1、α2不調節(jié),發(fā)動機尾噴口不隨動。
廠內性能試驗時,n2指令活塞桿開始卡滯在右極限位,指令壓力最大,故障復現(xiàn)。經(jīng)過檢查慢車轉速和最大轉速后,n2指令活塞桿受左右腔燃油壓力來回變化,n2指令活塞桿脫離卡滯狀態(tài),恢復正常,故障消失。
該主泵調節(jié)器為引進型號新品,未經(jīng)過修理,且n2指令活塞桿卡滯部位的來油均通過n2指令活塞襯套上的濾網(wǎng)(見圖8)過濾,不會帶入多余物。因此,綜合分析認為,導致n2指令活塞桿卡滯的原因是制造殘留。
5 預防措施
檢修主泵調節(jié)器時,分解下n2指令活塞,檢查活塞襯套內腔不允許有金屬屑等多余物,目視檢查未分解零組件的可見部分應無異常;增加用汽油清洗計算機構部分的要求。
修理過程中應加強燃油清潔度及多余物控制,避免帶入物導致的卡滯;加強油封工作控制,避免因零件銹蝕導致的卡滯。
作者簡介
涂洪忠,碩士,主要從事航空發(fā)動機動力控制裝置修理科研工作。