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      煙包包裝箱回收中自動化碼垛系統(tǒng)的研發(fā)應(yīng)用

      2021-04-07 10:52:01黃林琪劉文烽羅家政陳瑛
      企業(yè)科技與發(fā)展 2021年2期
      關(guān)鍵詞:工業(yè)以太網(wǎng)可編程控制器

      黃林琪 劉文烽 羅家政 陳瑛

      【摘 要】為解決卷煙廠煙包包裝箱回收效率低等問題,文章提出了一種紙箱自動碼垛控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠利用可編程控制器協(xié)調(diào)各部件的運作,實現(xiàn)包裝箱的自動堆疊及回收任務(wù);通過提升運輸高度,減少空間占用程度;通過工業(yè)以太網(wǎng),實現(xiàn)各設(shè)備之間的實時通信?,F(xiàn)場測試結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的人工回收方式相比,該控制系統(tǒng)在減少1名作業(yè)人員的同時大幅降低了作業(yè)人員的勞動強度,既滿足了回收可靠性的要求,又達到了快速回收的效果,可為提升煙草回收物流自動化水平提供支持。

      【關(guān)鍵詞】紙箱回收;碼垛控制系統(tǒng);工業(yè)以太網(wǎng);可編程控制器

      0 引言

      目前,煙草企業(yè)主要將研發(fā)力量集中在物料的包裝、分揀及開包等工序的改進上,而對煙包包裝箱碼垛回收的研究報道較少[1]。包裝箱具有規(guī)格及重量大的特性,常規(guī)的碼垛機器人無法穩(wěn)定地進行回收工作。在回收物流的碼垛系統(tǒng)中,由于煙包種類的復(fù)雜性和隨機性,會導(dǎo)致包裝箱大小規(guī)格不同,并且要求累積一定數(shù)量后自動更換托盤,以便于叉車集中回收,因此規(guī)格不同的包裝箱需經(jīng)過整理后方可進行堆疊回收,以保證包裝箱的穩(wěn)定和整齊,防止出現(xiàn)堆垛傾斜、倒塌的情況。

      目前,多數(shù)煙草企業(yè)依舊采用人工方式回收包裝箱,但人工回收方式工作效率低、勞動強度大,已無法滿足企業(yè)需要,逐漸成為煙草企業(yè)發(fā)展的障礙,故設(shè)計新型包裝箱自動碼垛系統(tǒng)成為阻礙煙草回收物流中心的首要任務(wù)[2]。為此,本文以南寧卷煙廠制絲車間回收物料中心為對象,設(shè)計了一種紙箱自動碼垛控制系統(tǒng),以期實現(xiàn)包裝箱的自動堆疊回收功能,提高回收物流系統(tǒng)的工作效率。

      1 系統(tǒng)設(shè)計

      1.1 系統(tǒng)框架

      碼垛控制系統(tǒng)以“西門子”S7-1200為核心控制器,能夠通過設(shè)計程序邏輯自動、高效地完成包裝箱堆疊及回收工作;可以通過電壓、電流檢測及過壓保護模塊的監(jiān)測,保障系統(tǒng)動力能源正常工作[4];可以通過PROFINET網(wǎng)絡(luò)傳輸傳感器采集數(shù)據(jù),實時獲取包裝箱位置信息;可以利用PROFIN-

      ET網(wǎng)絡(luò)傳輸控制指令,通過變頻器驅(qū)動交流電機實現(xiàn)對各個機構(gòu)的控制;可以通過觸摸屏實時監(jiān)控碼垛系統(tǒng)運行狀態(tài)、查看包裝箱位置信息及在手動模式下實時操縱碼垛系統(tǒng)。系統(tǒng)整體框架如圖1所示。

      1.2 硬件架構(gòu)

      碼垛系統(tǒng)的硬件部分主要由平整裝置、升降機、氣動裝置、紙箱推桿、空中輸送帶、碼垛機及托盤庫等部分組成。其中平整裝置通過左右氣缸推動以平整包裝箱左右側(cè);升降機位于紙箱出料口末端,此處存在車間內(nèi)部通往電梯口的物料搬運通道,若在此進行堆疊及回收工作將會影響物料搬運工作,故采用升降結(jié)構(gòu)設(shè)計,設(shè)計將送入的包裝箱進行提升,以減少空間占用率并防止堵塞電梯出入口(如圖2、圖3所示)。

      紙箱推桿通過光電傳感器(如圖4所示)確定紙箱位置,利用擋板和氣缸平整紙箱前后兩側(cè),以保證包裝箱堆疊整齊??罩休斔蛶Р捎弥芯嚯x鏈式運輸方式,以增加系統(tǒng)回收能力。碼垛機亦為升降結(jié)構(gòu),其高度隨著包裝箱的投入而逐漸降低,待堆垛包裝箱數(shù)量達到設(shè)定值后將包裝箱送出。托盤庫位于碼垛機后方,可利用托盤分料裝置自動、快速地補充托盤。

      1.3 軟件設(shè)計

      軟件部分包括控制邏輯的設(shè)計、PROFINET網(wǎng)絡(luò)搭建、傳感器反饋信號的處理及觸摸屏界面設(shè)計??刂七壿嬛饕獙崿F(xiàn)碼垛系統(tǒng)各部件的正常運作,包括控制平整裝置、升降機、氣動裝置、紙箱推桿、空中輸送帶等;PROFINET網(wǎng)絡(luò)主要實現(xiàn)控制指令及數(shù)據(jù)的傳輸;觸摸屏則可實時監(jiān)控碼垛系統(tǒng)的運行狀態(tài)及包裝箱位置信息。

      本文設(shè)計了兩段空中輸送帶,每段輸送帶安裝3個光電傳感器,利用光電傳感器實時獲取包裝箱位置信息,延長包裝箱之間的距離,防止包裝箱之間發(fā)生碰撞。每段輸送帶由2臺交流電機進行控制,用以提高碼垛系統(tǒng)處理能力。輸送帶控制邏輯如圖5所示。

      通過PROFINET建立可編程控制器、觸摸屏、傳感器及變頻器之間的通信網(wǎng)絡(luò),使得各器件能夠與該網(wǎng)絡(luò)下的任意設(shè)備進行實時數(shù)據(jù)傳輸。PROFINET網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖6所示。

      使得人與機器之間能夠準確地進行交流是設(shè)計觸摸屏畫面的關(guān)鍵,通過“西門子”WINCC編程軟件設(shè)計觸摸屏界面,如在碼垛機界面上設(shè)置碼垛數(shù)量,操作人員可以根據(jù)托盤大小更改碼垛數(shù)量,保證包裝箱的穩(wěn)定存放。在各電機控制界面上設(shè)計電機運行狀態(tài)信息及點動按鍵,使得調(diào)試及維護等工作更加便捷。部分觸摸屏畫面設(shè)計如圖7所示。

      1.4 碼垛動作流程

      待回收的包裝箱到達紙箱出料口后,入口平移機構(gòu)和升降平臺將包裝箱送入空中輸送帶,當(dāng)包裝箱抵達輸送帶末端時,紙箱推桿將其推入碼垛升降機進行堆垛,待堆垛到設(shè)定數(shù)量時,包裝箱在出口輸送機及卸貨機的作用下完成紙箱碼垛任務(wù)。碼垛系統(tǒng)運作流程如圖8所示。

      2 實驗數(shù)據(jù)分析

      以“真龍”牌煙包包裝箱為回收對象,選用型號為6ES7 215-1BG40-0XB0的“西門子”可編程控制器、型號為6GK7 277-1AA10-0AA0的“西門子”交換機、型號為FC302-P1K1-T5-E20-H1-X-GCAL的“丹佛斯”變頻器及型號為1LG0253-6AB70的“西門子”交流電機進行試驗?,F(xiàn)定一個托盤裝載6垛包裝箱,其中每一垛為6個包裝箱,以堆疊好一個托盤到運輸至指定地點為碼垛時間,在卷煙廠制絲車間生產(chǎn)過程中進行統(tǒng)計,連續(xù)統(tǒng)計1個月。部分數(shù)據(jù)記錄見表1。

      南寧卷煙廠2條開包線共用1個紙箱出料口,累積開包6箱煙后將包裝箱運送到出料口,平均出料速率為30 s/垛,輸出6垛包裝箱時間約180 s。統(tǒng)計結(jié)果表明:由于紙箱出料口處存在物料運輸通道,工人需將包裝箱搬運至空曠處進行堆放和整理,因此耗時較長、勞動強度大且堆垛效果不佳,而引進紙箱自動碼垛控制系統(tǒng)后,碼垛回收平均耗時173.6 s,平均出料速率為28.9 s/垛,比人工作業(yè)快約11 s,堆疊效果遠勝于人工,并且在減少1名作業(yè)人員的同時大幅降低了作業(yè)人員的勞動強度,滿足了包裝箱回收實時性及可靠性要求,實現(xiàn)了煙包包裝箱的自動堆疊及回收功能。

      3 總結(jié)

      針對南寧卷煙廠制絲車間開包后包裝箱回收效率低等問題,本文研究并設(shè)計了一種以可編程控制器為核心、傳感器為感知機構(gòu)、交流電機為執(zhí)行機構(gòu)、PROFINET為傳輸紐帶的紙箱自動碼垛控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠利用平整機構(gòu)和紙箱推桿將包裝箱堆疊整齊,保證其堆疊平穩(wěn);利用PEOFINET網(wǎng)絡(luò)傳輸控制指令及傳感器數(shù)據(jù),提高各設(shè)備間的通信速率;通過優(yōu)化控制邏輯,保證設(shè)備的協(xié)調(diào)運作。現(xiàn)場測試結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的人工回收方式相比,紙箱自動碼垛控制系統(tǒng)碼垛時間不超過174 s,堆疊效果良好,運作可靠性和回收效率高。在實際生產(chǎn)中,該系統(tǒng)可有效緩解工人勞動強度、降低人工成本、提高包裝箱回收效率、提升煙草回收物流的自動化程度。

      參 考 文 獻

      [1]孔垂武,張磊.卷煙包裝箱回收利用的實踐與探索[A].中國煙草學(xué)會.中國煙草2013年學(xué)術(shù)年會論文集[C].北京:中國煙草學(xué)會,2013:455-459.

      [2]田潤嫻.構(gòu)建卷煙包裝箱循環(huán)利用流程提升回收利用效率[J].中國包裝,2015,35(7):50-57.

      [3]韓松濤.工業(yè)自動化中以太網(wǎng)的應(yīng)用與發(fā)展[J].中國高新技術(shù)企業(yè),2016(26):41-42.

      [4]劉洋.協(xié)作機器人關(guān)節(jié)設(shè)計及伺服驅(qū)動研究[D].北京:北方工業(yè)大學(xué),2018.

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