上海核工程研究設(shè)計(jì)院有限公司 曹熔泉 沈 翔
某核電廠烘干工藝系統(tǒng)運(yùn)行期間,工藝風(fēng)機(jī)及進(jìn)出口管線產(chǎn)生較大的噪聲,局部位置A聲級(jí)噪聲達(dá)到92~93 dB,影響工作人員交流溝通、信息傳遞及身心健康。工作人員定期體檢時(shí)發(fā)現(xiàn)聽(tīng)力有衰退跡象。
通過(guò)對(duì)該工藝運(yùn)行時(shí)噪聲環(huán)境的多次測(cè)量,基于聲學(xué)的基本理論,筆者通過(guò)分析提出降噪建議,并經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)驗(yàn)證,確定了有效的工藝降噪措施。
圖1 某烘干工藝流程示意圖
該烘干工藝系統(tǒng)包括工作箱、供氣系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)和相應(yīng)的操作控制臺(tái)。供氣系統(tǒng)主要由供氣風(fēng)機(jī)、電加熱器、入口管路消聲器及相應(yīng)管道閥門(mén)組成,排氣系統(tǒng)主要由過(guò)濾器、排氣風(fēng)機(jī)及相應(yīng)管道閥門(mén)組成,系統(tǒng)流程圖見(jiàn)圖1。工作箱、排氣系統(tǒng)及相應(yīng)的操作控制臺(tái)位于操作區(qū),供氣系統(tǒng)位于相鄰的延伸廠房。
系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),將物料吊裝至工作箱,先啟動(dòng)排氣系統(tǒng),再啟動(dòng)供氣系統(tǒng),排氣量大于供氣量,維持工作箱負(fù)壓。供氣經(jīng)消聲、電加熱后送入工作箱,對(duì)物料進(jìn)行烘干;排氣經(jīng)過(guò)濾后由排氣系統(tǒng)排入操作區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)。供氣風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量為2 550 m3/h,全壓為12.5 kPa;排氣風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量為3 230 m3/h,全壓為7.5 kPa。供氣排氣風(fēng)機(jī)箱、工作箱內(nèi)的?219 mm、?140 mm管道設(shè)計(jì)氣流流速分別約為23 m/s和71 m/s。氣流速度、風(fēng)機(jī)額定全壓與常規(guī)通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)均有較大差異,按照文獻(xiàn)[1-2]對(duì)風(fēng)機(jī)及其管路的噪聲進(jìn)行定量計(jì)算可能會(huì)有較大偏差。然而,其噪聲源的種類(lèi)與通風(fēng)系統(tǒng)相似,主要包含:風(fēng)機(jī)的噪聲、管道的氣流噪聲及局部阻力件的節(jié)流噪聲。
經(jīng)與工作人員溝通了解,在該工藝操作過(guò)程中,言語(yǔ)交流的需求主要在靠近工作箱的工作平臺(tái)與鄰近人橋吊上的操作員之間,溝通距離達(dá)5~6 m;操作控制臺(tái)周?chē)ぷ魅藛T之間溝通需求較少,由于距離較近,在降噪前也能勉強(qiáng)聽(tīng)清對(duì)方說(shuō)話;根據(jù)長(zhǎng)期的工作經(jīng)歷,工作人員判斷噪聲主要來(lái)自工作箱。
表1 測(cè)點(diǎn)編號(hào)及描述
圖2 測(cè)點(diǎn)位置示意
由于各工況下的噪聲略有波動(dòng),對(duì)各測(cè)點(diǎn)均進(jìn)行20 s的連續(xù)測(cè)量,測(cè)量結(jié)果取平均值。測(cè)點(diǎn)高度距地面約1.3 m,取坐姿和站姿耳部高度的中間值[3]。初次測(cè)量各工況和測(cè)得的噪聲聲壓級(jí)平均值見(jiàn)表2,測(cè)量時(shí)工作箱頂部蓋板處于打開(kāi)狀態(tài)。
表2 各工況下各測(cè)點(diǎn)的20 s平均聲壓級(jí) dB
根據(jù)表2測(cè)量數(shù)據(jù),分析如下:
1) 排氣和供氣系統(tǒng)均停運(yùn)時(shí),操作區(qū)各處A聲級(jí)噪聲為68~69 dB,低于85 dB,滿足運(yùn)行職業(yè)衛(wèi)生要求[4]。
2) 排氣系統(tǒng)投運(yùn)或排氣、供氣系統(tǒng)均投運(yùn)時(shí),均是工作箱平臺(tái)(C點(diǎn))的噪聲最大,可見(jiàn)噪聲主要是沿著烘干管道傳遞,在工作箱供氣和排氣口處達(dá)到最大。
3) 前期打開(kāi)排氣系統(tǒng)箱體測(cè)得箱體內(nèi)的噪聲,即風(fēng)機(jī)本體機(jī)械噪聲,為82 dB,比箱體外部噪聲低約8 dB??梢?jiàn)風(fēng)機(jī)的噪聲、管道的氣流噪聲及局部阻力件的節(jié)流噪聲三者之中,風(fēng)機(jī)的噪聲對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小。
根據(jù)初步噪聲測(cè)量、現(xiàn)場(chǎng)巡訪及以上分析,可采用以下降噪措施:
1) 操作控制臺(tái)設(shè)置隔聲墻,與周?chē)臻g分隔。
該措施可降低操作控制間的噪聲,但仍舊無(wú)法滿足目前操作人員的溝通交流需求。
2) 增大供氣、排氣系統(tǒng)管道的管徑。
該措施可降低管路、彎頭和蝶閥等部件的氣流噪聲,但實(shí)際受限于供氣系統(tǒng)、工作箱和排氣系統(tǒng)內(nèi)部的管道、蝶閥等部件無(wú)法修改,只能降低排氣系統(tǒng)管路氣流的再生噪聲,效果有限。
3) 供氣系統(tǒng)出口管道、排氣系統(tǒng)入口和出口管道增設(shè)消聲器。
該措施可降低供氣、排氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)經(jīng)過(guò)管道向操作區(qū)內(nèi)傳遞的噪聲。但需要考慮消聲器承受壓力、耐高溫的能力,同時(shí)需考慮消聲器的外形尺寸和布置。該措施不能消除氣流的再生噪聲,需要和其他措施綜合使用。
4) 供氣、排氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)增設(shè)變頻器。
供氣、排氣系統(tǒng)管路蝶閥全開(kāi),通過(guò)變頻器調(diào)節(jié)供氣和排氣風(fēng)量,維持供氣和排氣風(fēng)量與當(dāng)前運(yùn)行參數(shù)相當(dāng),或根據(jù)噪聲情況適當(dāng)降低,維持排氣和供氣風(fēng)量差不變。在不對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)及管路進(jìn)行改造的前提下,可降低局部阻力件的節(jié)流噪聲和風(fēng)機(jī)的噪聲,同時(shí)風(fēng)量降低之后也能降低管路的氣流噪聲,從根本上減少噪聲源產(chǎn)生的噪聲。降風(fēng)量運(yùn)行會(huì)影響烘干效率,需要進(jìn)行更長(zhǎng)時(shí)間的烘干處理。
綜合考慮降噪改造的效果和優(yōu)缺點(diǎn)、操作區(qū)材料的使用限制及對(duì)電廠運(yùn)行的影響,建議優(yōu)先采用降噪措施4)。
為驗(yàn)證降噪建議措施(全開(kāi)管路蝶閥,為風(fēng)機(jī)增設(shè)變頻器,以降低局部阻力件的節(jié)流噪聲和風(fēng)機(jī)噪聲)的有效性,通過(guò)調(diào)節(jié)排氣管路蝶閥開(kāi)度,測(cè)量相應(yīng)位置的噪聲和排氣/供氣流量,開(kāi)展了試驗(yàn)驗(yàn)證。
1) 熱球式電風(fēng)速計(jì):型號(hào)QDF-3,量程0.05~30 m/s。
2) 聲級(jí)計(jì):型號(hào)LA-1440,量程26~130 dB。
3) 風(fēng)速測(cè)量輔助套筒:內(nèi)徑為230 mm的圓形鐵皮風(fēng)管。
由于工作箱內(nèi)管道出口氣流流速達(dá)71 m/s,超出了風(fēng)速計(jì)量程,試驗(yàn)采用口徑較大的輔助套筒與工作箱內(nèi)部供氣、排氣管口連接,實(shí)現(xiàn)風(fēng)速測(cè)量的目的。
降噪處理措施驗(yàn)證試驗(yàn)步驟和記錄如下:
1) 排氣和供氣風(fēng)機(jī)均停運(yùn)時(shí),測(cè)量環(huán)境噪聲,記為工況1。
2) 打開(kāi)工作箱蓋板,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī),工作箱排氣管口增加輔助套筒,測(cè)量套筒口中心點(diǎn)的風(fēng)速,測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況2。
3) 打開(kāi)工作箱蓋板,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī)和供氣風(fēng)機(jī),排氣管口和供氣管口都增加輔助套筒,測(cè)量套筒中心點(diǎn)的風(fēng)速,測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況3。
4) 蓋上工作箱蓋板,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī)和供氣風(fēng)機(jī),測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況4。
5) 蓋上工作箱蓋板,關(guān)小排氣蝶閥(初始狀態(tài)全開(kāi)),啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī)和供氣風(fēng)機(jī),測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況5。
6) 蓋上工作箱蓋板,開(kāi)大供氣蝶閥,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī)和供氣風(fēng)機(jī),測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況6。
7) 蓋上工作箱蓋板,關(guān)小供氣蝶閥,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī)和供氣風(fēng)機(jī),測(cè)量各點(diǎn)噪聲,記錄排氣管和供氣管壓力儀表讀數(shù),記為工況7。
8) 移開(kāi)工作箱蓋板,排氣管口增加輔助套筒,啟動(dòng)排氣風(fēng)機(jī),測(cè)量套筒口中心點(diǎn)的風(fēng)速,記為工況8。
9) 恢復(fù)排氣蝶閥、供氣蝶閥的閥位。
各工況測(cè)量和記錄數(shù)據(jù)如表3所示,噪聲測(cè)量測(cè)點(diǎn)位置同圖2。
表3 預(yù)試驗(yàn)各工況測(cè)量參數(shù)
針對(duì)試驗(yàn)各工況的噪聲、風(fēng)速和供氣/排氣管壓力測(cè)量情況,分析如下:
1) 工況3下,為供氣管口增加圓形風(fēng)管套筒,測(cè)量套筒中心點(diǎn)風(fēng)速時(shí)超出量程。其原因主要是供氣射流流速太高,受工作箱高度限制,氣流未能充分發(fā)展,套筒中心點(diǎn)流速過(guò)大。為此,選用供氣機(jī)箱吸風(fēng)口中心點(diǎn)風(fēng)速作為初始風(fēng)速的特征參數(shù)。
2) 關(guān)小排氣蝶閥后,工況8測(cè)得的排氣風(fēng)速由工況2的18.5 m/s降低為15.5 m/s,排氣管壓力表真空度由7 625 Pa降低為6 125 Pa。從工況2到工況8,壓力表示數(shù)降低為原來(lái)的80.3%,流量的二次冪約降低為原來(lái)的70.2%。考慮測(cè)量誤差和輔助套筒斷面風(fēng)速的不均勻性,兩者基本相符。
3) 工況5~8相比工況2~4,房間總體噪聲水平下降了3~4 dB,主要是排氣管風(fēng)速降低的結(jié)果。比較工況4和工況5可發(fā)現(xiàn),排氣流量降低,A、B、C點(diǎn)噪聲均有所降低。表明在排氣管路蝶閥從100%開(kāi)度降低為60%開(kāi)度時(shí),管路氣流噪聲和蝶閥節(jié)流噪聲相比,前者權(quán)重較大。
可見(jiàn),該工藝中風(fēng)機(jī)噪聲、管道氣流噪聲和蝶閥等局部阻力部件的節(jié)流噪聲三者之中,管道氣流噪聲所占比重最大。為此,推薦在工藝允許的情況下提高供氣溫度,保持原有烘干效率,降低烘干工藝的供氣和排氣流量。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)證,將供氣溫度提高至90 ℃,風(fēng)量適當(dāng)降低后,仍可滿足運(yùn)行需求,此時(shí)各工況噪聲測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 運(yùn)行參數(shù)調(diào)整后各工況測(cè)量參數(shù)
結(jié)果表明,運(yùn)行參數(shù)調(diào)整之后,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)操作區(qū)的幾個(gè)主要測(cè)點(diǎn)A聲級(jí)噪聲降低至85 dB左右,噪聲環(huán)境得以明顯改善。同時(shí),由于運(yùn)行人員每周進(jìn)行工藝操作的時(shí)間約為2~3 d,工作環(huán)境也可滿足每周40 h等效聲級(jí)職業(yè)衛(wèi)生接觸限值要求[4]。鑒于已有明顯的降噪效果,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行人員體感噪聲也有明顯降低,營(yíng)運(yùn)方?jīng)Q定該烘干工藝后續(xù)直接采用調(diào)整之后的參數(shù)運(yùn)行,不再增設(shè)變頻器。
按照文獻(xiàn)[5],管道射流的氣流噪聲遵循以下公式:
LW=C+10lgF+60lguc
(1)
式中LW為氣流聲功率級(jí),dB;C為常數(shù),不同類(lèi)型部件的具體數(shù)值不同,dB;F為部件最小斷面積,m2;uc為氣流流速,m/s。
該式表明了氣流速度在氣流噪聲控制中的重要性,當(dāng)流速翻倍時(shí),氣流聲功率級(jí)約增大18 dB。文獻(xiàn)[6]給出的原始試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,式(1)適用的氣流速度約在46~180 m/s范圍內(nèi)。本工藝烘干工作箱內(nèi)最小口徑?140 mm管道射流流速在該范圍內(nèi)。按照式(1),降低氣流速度后,理論聲壓級(jí)約減小4.8 dB。實(shí)際降噪結(jié)果與經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算結(jié)果相當(dāng)。
1) 氣流流速是影響管路氣流噪聲的關(guān)鍵參數(shù)之一,通過(guò)調(diào)整工藝運(yùn)行風(fēng)量,將A聲級(jí)噪聲由約90 dB降低至85 dB左右,與現(xiàn)有文獻(xiàn)報(bào)道的理論降噪量相當(dāng)。
2) 本文所述降噪措施僅通過(guò)調(diào)整工藝運(yùn)行參數(shù),并未對(duì)工藝系統(tǒng)及周邊環(huán)境進(jìn)行實(shí)體改造,即實(shí)現(xiàn)了良好的降噪效果??梢?jiàn),噪聲控制改造或設(shè)計(jì)中,如能抓住主要噪聲源,從聲源上治理和控制,往往能夠更為有效。
3) 本文所述的降噪措施可為該類(lèi)烘干工藝的優(yōu)化提供參考,在確保熱質(zhì)交換烘干效率的基礎(chǔ)上,可通過(guò)管徑優(yōu)化、合理選擇風(fēng)機(jī)等適當(dāng)降低管路氣流速度,兼顧噪聲水平。