龍運昆 羅付秋 蔣玲麗
摘 要:本文主要通過對白車身泄露量大的問題進行分析,然后提升白車身氣密性能。
關鍵詞:泄漏 氣密性能 涂膠 隔斷塊 UBC
Discussion of the Improvement of Body-in-white Air Tight
Long Yunkun Luo Fuqiu Jiang Lingli
Abstract:This article mainly analyzes the problem of large leakage of the white body, and then improves the airtight performance of the white body.
Key words:leakage, airtightness, glue, partition block, UBC
1 引言
進入21世紀,隨著汽車消費的不斷增長,汽車市場競爭日益白熱化,消費者對汽車的需求也發(fā)生了較大變化,對汽車品質(zhì)要求越來越高,對汽車安全、功能性的需求日益增長的同時,消費者更加關注舒適性等高品質(zhì)的追求。為此,提升車輛綜合性能,包括舒適性、駕駛及乘坐感受,則成為各大汽車廠競相追逐的殺手锏,甚至成為在市場占用一席之地的立足之本。于是,為了加快汽車新品種開發(fā)進程,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,增加市場占有率,提高產(chǎn)品自主開發(fā)力度和進度,公司對車輛的NVH性能越來越重視。
白車身氣密性,嚴重影響到整車的NVH性能,通常而已,白車身氣密性越好,整車NVH性能也越好。然而,車輛白車身密封性能普遍較差,為了解決這個問題,我們不僅需要對白車身氣密性能進行定量檢測,更重要的是在開發(fā)過程中確定具體的泄露位置,并采取相應措施消除該泄漏,進而提高整車的NVH水平,提升用戶滿意度。
2 質(zhì)量問題介紹
從2018年1月起,在日常進行的CN202S白車身氣密性檢測中,檢測結果不合格(標準:<30SCFM),泄漏量為:31.2SCFM、34.7SCFM、36.6SCFM,最高達48.3SCFM,泄露量呈增大趨勢。
公司要求:CN202S作為公司重點項目和產(chǎn)品,各項指標必須達標。同時,白車身氣密作為NVH關鍵指標,其質(zhì)量表現(xiàn)直接影響整車質(zhì)量。同時,在2018年1月份以前,CN202S白車身氣密合格,如下圖所示。
3 現(xiàn)場問題調(diào)查
3.1 小組對CN202S白車型氣密性泄露量大問題進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)有以下泄露點:
3.2 對某車型各泄漏點,進行泄漏量統(tǒng)計:
再根據(jù)以上數(shù)據(jù)做出柏拉圖,如圖9所示:
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查及數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),影響某車型白車身氣密性能不合格的主要故障模式為:后輪罩座椅支架處泄露、B柱門檻下多層板搭接泄露、A柱下腔泄露。
4 問題原因分析
依據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,運用頭腦風暴法進行原因分析,對可能導致某車型白車身氣密性泄露量大問題進行充分論證,繪制關聯(lián)圖如下:
通過關聯(lián)圖分析,得出如下8個末端因素:(表2)
5 要因確認:
5.1 要因確認一:點焊密封膠高度不合格
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員進入生產(chǎn)現(xiàn)場,在現(xiàn)場對員工操作過程進行確認,員工均按照SOS操作,未出現(xiàn)涂膠高度不合格、斷膠等質(zhì)量問題。
(2)現(xiàn)場確認:小組成員對涂膠操作結果進行檢查,結果如下表3。
結果:根據(jù)SOS檢查操作,并查看涂膠結果,兩班次共查看31臺車,100%按標準操作并合格。由此可知,點焊密封膠高度不合格不是后輪罩座椅支架處泄露的的要因所在。
5.2 要因確認二:內(nèi)側焊縫密封膠質(zhì)量不合格
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員進入生產(chǎn)現(xiàn)場,在現(xiàn)場對員工操作過程進行檢查,員工均按照SOS操作,未出現(xiàn)涂膠不合格,漏刷、斷膠等質(zhì)量問題。
(2)小組成員對刷膠操作結果進行檢查,結果如表4:
結果:根據(jù)SOS檢查操作,并查看刷膠結果,兩班次共查看21臺車,100%按標準操作并合格。由此可知,內(nèi)側焊縫密封膠質(zhì)量不合格不是后輪罩座椅支架處泄露的的要因所在。
5.3 要因確認三:支架處無噴涂UBC工藝要求
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員對供應商涂膠實施支架處是否有噴涂UBC情況進行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)該處無噴涂UBC要求。
(2)工藝驗證:小組成員對該處的進行增加噴涂UBC工藝驗證,發(fā)現(xiàn)結果如下:
結果:增加噴涂UBC,該處泄漏量從最高時的13.1SCFM降低至1.9SCFM。由此可知,支架處無噴涂UBC工藝要求是后輪罩座椅支架處泄露的要因所在。
5.4 要因確認四:缺焊、漏焊
(1)現(xiàn)場調(diào)查:成員進入生產(chǎn)現(xiàn)場,在現(xiàn)場對焊接操作過程進行檢查,該處為機器人焊接,未發(fā)現(xiàn)缺焊、漏焊的情況。
(2)檢查確認:小組針對該處焊接情況,檢查結果如表5:
結果:該處不存在缺焊、漏焊的質(zhì)量問題。由此可知,缺焊、漏焊不是B柱門檻下多層板搭接泄露的要因所在。
5.5 要因確認五:B柱下外隔斷塊發(fā)泡不合格
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員安排白車身破壞性實驗,針對B柱下外隔斷塊進行檢查確認,發(fā)現(xiàn)隔斷塊存在缺失情況,空泡明顯。
(2)工藝驗證:小組成員對該處的隔斷塊進行增加厚度的工藝驗證,以避免隔斷塊流淌缺失導致氣密泄漏量大,驗證結果如下:
最后,針對氣密檢測合格的白車身進行破壞性檢查,確認隔斷塊兩端均沒有出現(xiàn)缺失、流淌的問題,如圖18所示。
結果:增加隔斷塊兩端厚度后,該處泄漏量從最高時的7.8SCFM降低至2SCFM。由此可知,B柱下外隔斷塊發(fā)泡不合格是B柱門檻下多層板搭接泄露的要因所在。
5.6 要因確認六:前圍內(nèi)A柱處刷白膠不合格
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員進入涂裝車身,針對前圍內(nèi)A柱處刷白膠進行檢查確認,未發(fā)現(xiàn)漏膠、斷膠、氣泡等問題。
(2)檢查確認:小組針對該處刷膠情況進行檢查,結果如表6:
結果:該處無漏膠、斷膠、氣泡等質(zhì)量問題。由此可知,前圍內(nèi)A柱處刷白膠不合格不是A柱下腔泄露的要因所在。
5.7 要因確認七:A柱腔下隔斷塊未安裝
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員進入涂裝車身,針對A柱下腔隔斷塊是否安裝進行檢查確認,未發(fā)現(xiàn)漏裝問題。
(2)檢查確認:小組針對該處隔斷塊安裝情況進行檢查,結果如表7:
結果:該處不存在隔斷塊未安裝的質(zhì)量問題。由此可知,A柱下腔隔斷塊未安裝不是A柱下腔泄露的要因所在。
5.8 要因確認八:A柱下腔隔斷塊發(fā)泡不合格
(1)現(xiàn)場調(diào)查:小組成員安排白車身破壞性實驗,針對A柱下腔隔斷塊進行檢查確認,發(fā)現(xiàn)隔斷塊存在明顯孔隙問題。
(2)工藝驗證:小組成員對該處的隔斷塊進行增加發(fā)泡材料的工藝驗證,以避免隔斷塊材料不足產(chǎn)生孔隙,進而導致氣密泄漏量大,驗證結果如(圖20):
結果:增加A柱下腔隔斷塊發(fā)泡材料后,該處泄漏量從最高時的5.2SCFM降低至0SCFM。由此可知,A柱下腔隔斷塊發(fā)泡不合格是A柱下腔泄露的要因所在。
6 制定解決措施
針對CN202S后輪罩座椅支架處泄露、B柱門檻下多層板搭接泄露、A柱下腔泄露三項要因,小組成員制定如對策表8。
7 實施
7.1 下發(fā)新工藝要求,增加噴涂UBC操作步驟(圖21)。
7.2 下發(fā)EWO-40691,更改隔斷塊兩端厚度(圖22)
7.3 下發(fā)EWO-40691,增加隔斷塊發(fā)泡材料(圖23)
8 效果對比
8.1、對策實施后對2018年4月~11月的CN202S白車身氣密性泄漏量問題進行跟蹤,如24圖所示,2018年1-3月泄漏量平均為37.3SCFM左右,措施實施后,去除個別異常點,泄漏量穩(wěn)定在26SCFM以下,達到預期目標(27SCFM)。
9 結束語
通過對該車型密封性不合格情況進行分析,建議在新車型的開發(fā)設計和制造過程中,可使用噴涂UBC、增加隔斷塊性能等對焊縫進行密封,以消除結構或者焊接帶來的不良影響,提升產(chǎn)品質(zhì)量。