劉紅光
摘要:在現(xiàn)階段的冶金方面,風(fēng)機作為其重要的設(shè)備之一,通常對經(jīng)濟性和安全性具有非常高的要求。但在實際生產(chǎn)中,風(fēng)機卻又屬于其中對于資源的消耗相對較大的一種設(shè)備。因此在對風(fēng)機類型的選擇上,大多數(shù)冶金企業(yè)會非常的謹慎。本文筆者主要是以某項工程的二次除塵風(fēng)機的改造項目作為案例,對風(fēng)機的改造條件展開了有效的分析,并對其改造也進行了有效分析。
關(guān)鍵詞:煉鋼;轉(zhuǎn)爐;二次除塵;風(fēng)機;改造
前言:對于冶金企業(yè)來說,其常用的除塵風(fēng)機的種類和形式有多種,主要包括離心式以及軸流式等多種形式。并且不同類型除塵風(fēng)機的選擇,其優(yōu)缺點各不相同。鋼鐵企業(yè)為了進行對鋼廠冶煉過程中轉(zhuǎn)爐的二次煙氣有效處理,從而進行了除塵系統(tǒng)的安裝。為了盡可能的發(fā)揮風(fēng)機除塵的效用,煉鋼廠的風(fēng)機通常情況下是被安裝在除塵器之前的。這種情況下,就使得風(fēng)機葉輪及其他內(nèi)部結(jié)構(gòu),在具體的運行過程中,就會與轉(zhuǎn)爐中的煙氣產(chǎn)生直接性的接觸。從而造成葉輪等風(fēng)機內(nèi)部結(jié)構(gòu)受到一定程度的負面影響。同時由于轉(zhuǎn)爐中煙氣含有的腐蝕性氣體,及其煙氣中攜帶的高溫,還會對風(fēng)機的機殼造成損傷。影響除塵風(fēng)機的正常運行。因此,在冶金企業(yè)生產(chǎn)中,想要更進一步提升風(fēng)機的使用周期及其使用效果,應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況,對其工作特點及工作環(huán)境進行有效改善。
一、鋼鐵轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機的改造條件分析
1.1 設(shè)備概況
某工程轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機采用的是前置式軸流式風(fēng)機,自鋼廠投產(chǎn)以來,即安裝了現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)。由于系統(tǒng)安裝時間較早,再加上鋼廠近年來連續(xù)擴產(chǎn),使除塵系統(tǒng)暴露出了設(shè)計規(guī)劃時的一些缺陷。使得除塵系統(tǒng)老化問題嚴重,運行穩(wěn)定性非常差。因此,導(dǎo)致除塵風(fēng)機運行時,工作環(huán)境較差。由于現(xiàn)場除塵器二次煙氣的外溢,造成了風(fēng)機葉輪、機殼、進口圈、進氣箱等,與含塵煙氣的大量接觸。使得風(fēng)機葉輪等結(jié)構(gòu)磨損問題非常嚴重,再加上風(fēng)機的老化,因此鋼廠不得不對以上結(jié)構(gòu)進行改造和更換。
1.2 原除塵設(shè)備參數(shù)
(1)除塵系統(tǒng)
對于原除塵系統(tǒng),按照投產(chǎn)時設(shè)計規(guī)劃的要求,其轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的含塵煙氣溫度約為20-120℃。除塵系統(tǒng)工作時,其主要技術(shù)參數(shù)均為120℃的溫度條件下運行。因此,主要設(shè)計參數(shù)如下所示:
系統(tǒng)排煙量:19500立方米/分鐘
系統(tǒng)全壓:6000Pa
含塵濃度:平均為2克/Nm3(最大5克/Nm3)
(2)除塵風(fēng)機
對于煉鋼廠的除塵風(fēng)機,原除塵風(fēng)機采用的是進口型設(shè)備。由于企業(yè)的連年擴產(chǎn),并且原除塵系統(tǒng)設(shè)計的不合理以及工作穩(wěn)定性較差,再加上除塵器等設(shè)備老化,造成含塵煙氣的外溢。為了改善鋼廠的生產(chǎn)環(huán)境,減少廠內(nèi)含塵煙氣的濃度,煉鋼廠對原除塵風(fēng)機進行了幾次較小的設(shè)備改造。由于煉鋼廠轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的含塵煙氣溫度,通常處于20-120℃之間,因此,除塵風(fēng)機的主要技術(shù)參數(shù)均為120℃的最大溫度條件下運行。經(jīng)過幾次改造后,原除塵風(fēng)機的主要技術(shù)參數(shù)如下所示:
風(fēng)量:19500立方米/分鐘
煙氣溫度:20-120℃(兌鐵水瞬間溫度為 200℃,時間≤4 分鐘)
風(fēng)機全壓:6000Pa
入口全壓:-3300Pa;出口全壓:+2700Pa
風(fēng)機轉(zhuǎn)速:700rpm
電機工作的電壓:10000V
二、當(dāng)前鋼鐵轉(zhuǎn)爐二次除塵風(fēng)機的改造方面所存在的不足
某工程進行除塵風(fēng)機的設(shè)備改造時,由于鋼廠原除塵系統(tǒng)本身的問題,除塵風(fēng)機運行環(huán)境非常惡劣,設(shè)備外部煙塵和高溫?zé)煔鉂舛确浅4蟆km然企業(yè)內(nèi)部進行了幾次除塵風(fēng)機的輕微改造,但其外部煙塵以及高溫?zé)煔獾臐舛龋€是遠高于企業(yè)投產(chǎn)時設(shè)計規(guī)劃的煙氣含量。導(dǎo)致除塵風(fēng)機的磨損現(xiàn)象嚴重。同時除塵風(fēng)機正常運行時,其風(fēng)量基本上達到了鋼廠設(shè)計規(guī)劃的要求,但風(fēng)壓離企業(yè)投產(chǎn)時設(shè)計要求差別很大。尤其是出口風(fēng)壓達不到要求時,為了提升風(fēng)機風(fēng)壓,不得不調(diào)整風(fēng)機運行的功率。造成了除塵風(fēng)機耗能的大幅度增加,不僅降低了除塵風(fēng)機的運行效率,還大大提升了企業(yè)生產(chǎn)成本。
三、除塵風(fēng)機改造后的機構(gòu)特點分析
3.1 風(fēng)機葉輪
原除塵風(fēng)機由于設(shè)備選型的問題,一開始采購、安裝時,雖然投入使用后基本上滿足了鋼廠設(shè)備除塵的基本要求,且除塵效果良好。但由于鋼廠風(fēng)機選型時沒做好長期的規(guī)劃,因為后期的企業(yè)擴產(chǎn),且沒考慮到除塵系統(tǒng)設(shè)計安裝的不合理,以及系統(tǒng)的老化。導(dǎo)致除塵風(fēng)機后期運行質(zhì)量較差,工作效率低下,除塵效果也非常不好。經(jīng)過改造后,將風(fēng)機葉輪更換為耐磨葉輪,并將其直徑由Φ3260擴大為Φ3460。在轉(zhuǎn)速不變的情況下,風(fēng)機制造的風(fēng)量、風(fēng)壓大大增加。完全滿足了企業(yè)生產(chǎn)要求的19500立方米/分鐘的風(fēng)量,以及6000Pa的風(fēng)機全壓;同時將風(fēng)機葉輪的葉片由板式后向型更換為后彎型;前盤更換為錐弧式結(jié)構(gòu),去掉導(dǎo)流板,中盤更換為鋸齒型,副前盤改為加強圈。通過以上改造,大大提升了葉輪效率,降低了能源消耗。
3.2 機殼和進風(fēng)箱
原除塵風(fēng)機由于設(shè)計、安裝時間較早,沒考慮材質(zhì)的問題。導(dǎo)致使用了一段時間后,由于企業(yè)擴大再生產(chǎn),鋼廠生產(chǎn)產(chǎn)量以及對冶煉質(zhì)量的要求增加后,對風(fēng)機除塵效率的要求也隨之有一定幅度的增加。但是由于原除塵風(fēng)機機殼和進風(fēng)箱本身材質(zhì)的問題,耐磨性和強度較差。造成了磨損現(xiàn)象嚴重,經(jīng)過磨損后,使進入其中的氣流收斂功能降低。從而使除塵風(fēng)機制造的風(fēng)量和風(fēng)壓隨之減小。降低了風(fēng)機的效率。經(jīng)過改造后,將除塵風(fēng)機更換為耐磨的低碳合金鋼制造的機殼和進風(fēng)箱;同時在其外部設(shè)置加強筋板和入孔門,以方便后續(xù)維修;機殼改為可拆分式,便于檢修和安裝;進氣箱更換為收斂式結(jié)構(gòu),增強進入其內(nèi)部氣流的收斂功能。
3.3 耐磨處理
在除塵風(fēng)機的設(shè)備運行過程中,影響其耐磨性能的主要因素包括設(shè)備本身的材質(zhì)問題,以及現(xiàn)場粉塵的沖刷,這兩種主要原因。因此,要想改善除塵風(fēng)機的耐磨性能,也應(yīng)該從這兩個方面著手。通過科學(xué)、合理的改造措施,有效改善除塵風(fēng)機的耐磨性,降低其葉輪、機殼的磨損,延長設(shè)備的使用壽命。同時通過有效的處理措施,減少除塵風(fēng)機運行過程中的損傷,使風(fēng)機始終屬于良好運行狀態(tài),保證企業(yè)生產(chǎn)工序的正常進行。首先,將除塵風(fēng)機葉輪、機殼的材質(zhì)更換為耐磨性合金鋼,以改善設(shè)備本身的耐磨性能;其次,采取一定的措施,科學(xué)的改造葉片的形狀和葉道,通過改變風(fēng)機內(nèi)部氣流通道,降低轉(zhuǎn)爐煙塵對風(fēng)機的沖刷;再次,對風(fēng)機容易造成的磨損的部位,可通過焊接耐磨鼻等措施,提高其耐磨性能。
結(jié)束語:
綜上所述,在冶金企業(yè)中,除塵風(fēng)機由于其工作的性質(zhì),通常對于能源的消耗非常大,且極易發(fā)生磨損。為了改善其設(shè)備運轉(zhuǎn)性能,可以采取一定的措施,通過改造其內(nèi)部結(jié)構(gòu),更換設(shè)備本身的材質(zhì)。優(yōu)化除塵風(fēng)機的運轉(zhuǎn)效果,增強其耐磨性,從而提高風(fēng)機工作效率降低能量的消耗。通過對風(fēng)機的有效調(diào)試以及一段時間的運行狀況。從而使得風(fēng)機的改造能夠滿足當(dāng)前行業(yè)的發(fā)展要求。
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