陳 立,馬景洋,董傳賓,張 通,韓 立,韋 文,陳 珂,朱向前,劉昱瑭,鄭禮鵬
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠,陜西榆林 719000)
注水井帶壓檢串作業(yè)已成為目前各油田推廣的主要技術(shù)[1]。該技術(shù)可以在井口不泄壓的狀態(tài)下,實(shí)現(xiàn)帶壓起下管柱作業(yè),可有效解決注水井泄壓帶來(lái)的安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)避免了注入水的流失,對(duì)維持地層能量和促進(jìn)油田生產(chǎn)起到積極作用。本廠2017-2019 年分別實(shí)施帶壓檢串96、161、252 口井,呈逐年上升趨勢(shì)。
注水井帶壓檢串存在作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高等問(wèn)題,同時(shí)設(shè)備龐大,搬運(yùn)復(fù)雜,以上種種原因,導(dǎo)致帶壓作業(yè)實(shí)施進(jìn)度滯后。
針對(duì)上述問(wèn)題,急需研究一種暫堵技術(shù),封堵炮眼,屏蔽地層水,從而實(shí)現(xiàn)常規(guī)檢串,并且措施后不影響注水,達(dá)到既能提高生產(chǎn)效率,又可以降低生產(chǎn)成本的目的。
為解決現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際應(yīng)用,研究出一種可逆凝膠暫堵劑,該堵劑是一種聚合物膠體,能對(duì)溫度、pH 值、壓力、化學(xué)介質(zhì)等外部條件產(chǎn)生敏感響應(yīng),具有吸收性和緩釋性的特性,在外界環(huán)境刺激下能發(fā)生可逆的有序—無(wú)序構(gòu)造變化相變過(guò)程。
可逆凝膠在地面條件下呈液態(tài),黏度低,流動(dòng)性好;進(jìn)入封堵位置后,隨著溫度增加,可逆凝膠線團(tuán)結(jié)構(gòu)變化,逐漸形成膠體。在原產(chǎn)層人工裂縫的縫口形成暫時(shí)的膠體堵塞[2]。有效阻止外來(lái)流體進(jìn)入原產(chǎn)層的同時(shí),依靠膠體強(qiáng)度平衡地層壓力,達(dá)到常規(guī)檢串的目的;檢串完成后,膠體自動(dòng)降解,對(duì)后期生產(chǎn)不產(chǎn)生影響[3-6]。通過(guò)對(duì)膠體形成溫度、降解時(shí)間和抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
控制成膠時(shí)間是可逆凝膠暫堵技術(shù)的關(guān)鍵之一。合理控制成膠時(shí)間有利于堵劑順利進(jìn)入封堵部位,提高封堵成功率;若膠體成膠過(guò)快,不但影響膠體注入性能,還有可能造成施工事故。通過(guò)試驗(yàn)表明,膠體成膠速度與溫度成反比,溫度越低膠體成膠速度加快,溫度越高膠體成膠速度減緩,這個(gè)規(guī)律可以有效指導(dǎo)膠體對(duì)施工目的層的應(yīng)用適應(yīng)性(見表1)。
由表1 數(shù)據(jù)可以看出,在地層溫度為60 ℃時(shí),可逆凝膠成膠時(shí)間為3 h,能夠滿足油藏條件。
膠體降解速度應(yīng)能滿足檢串的時(shí)間要求,在整個(gè)檢串過(guò)程中必須保證膠體強(qiáng)度,以防發(fā)生井控事故。檢串完成后膠體須完全降解,達(dá)到不傷害儲(chǔ)層,不影響生產(chǎn)的目的,試驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表2)。
表1 不同溫度對(duì)膠體成膠性能影響
表2 不同濃度聚合物成膠和破膠時(shí)間
由表2 數(shù)據(jù)可以看出,隨著膠體聚合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,膠體成膠時(shí)間和膠體強(qiáng)度提高,當(dāng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%時(shí),膠體強(qiáng)度達(dá)到最高,穩(wěn)定時(shí)間7 d,之后膠體逐漸降解,完全降解時(shí)間約14 d。因此在檢串過(guò)程中,作業(yè)時(shí)間控制在3~5 d 為最合適。
配制聚合物質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%的可逆凝膠,測(cè)試其抗壓強(qiáng)度,評(píng)價(jià)其封堵性能。試驗(yàn)采用多功能巖心驅(qū)替裝置,對(duì)可逆凝膠進(jìn)行承壓驅(qū)替試驗(yàn),以評(píng)價(jià)可逆凝膠的抗壓強(qiáng)度(見表3)。
由表3 數(shù)據(jù)可以看出,膠體突破壓力為17.0 MPa。在選擇作業(yè)井時(shí),應(yīng)當(dāng)選擇井底壓差小于16 MPa 的注水井作業(yè),才能夠保證敞井作業(yè)的成功率。
目前實(shí)施兩口井,使用可逆凝膠封堵后兩口井均能達(dá)到不帶壓檢串目的,總結(jié)得出以下認(rèn)識(shí)。
表3 可逆凝膠抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)
封堵過(guò)程中兩口井爬坡壓力均在2.0 MPa 左右,且在半小時(shí)內(nèi)壓力突漲,說(shuō)明堵劑在射孔段成膠發(fā)揮封堵作用;在檢串作業(yè)完成后均能達(dá)到配注要求,施工后井口壓力平穩(wěn)不增,堵劑有效破膠。
X1 井位于Y 油藏,于2013 年12 月投注,累計(jì)注水3.9×104m3,正常油壓11.5 MPa,2019 年計(jì)劃?rùn)z串,8月10 日開始停井泄壓,累計(jì)泄水量125 m3,對(duì)比正常注水壓力僅下降1 MPa,關(guān)井后壓力再次上升。2019 年9 月4 日開始對(duì)該井實(shí)施暫堵施工,排量12 m3/h,施工壓力由15.0 MPa 升至17.8 MPa(施工曲線見圖1),候凝后于9 月6 日18:00 開始起原井管柱,井口無(wú)溢流,順利施工,9 月7 日完井。目前配注20 m3,實(shí)注20 m3,油壓12.3 MPa。
X2 井位于Y 油藏,2012 年6 月投注,累注水2.3×104m3,正常油壓9.9 MPa,2019 年10 月12 日累計(jì)泄水量100 m3,井口壓力無(wú)明顯變化,實(shí)施暫堵檢串,11 月4 日開始施工,排量18 m3/h,施工壓力由14.0 MPa 升至16.0 MPa(施工曲線見圖2),關(guān)井候凝后,11 月5 日18:00 開始起原井管柱實(shí)施檢串作業(yè),井口無(wú)溢流,通洗井后該井11 月7 日順利完井開注。目前該井配注15 m3,實(shí)注15 m3,油壓10.6 MPa。
前置低分子凝膠既要抗地層流體對(duì)可逆凝膠的破壞,又要達(dá)到堵而不死的效果。X1 井施工前井口壓力11.5 MPa,采用低分子凝膠濃度1.0%,封堵候凝后,泄壓2.5 h,流量降至0.5 m3/h,相對(duì)較大;X2 井施工前井口壓力9.9 MPa,為達(dá)到更好的封堵效果,該井優(yōu)化前置堵劑濃度和用量,將低分子凝膠濃度提高至1.5%,注入液量由12 m3提高至18 m3,增加了封堵強(qiáng)度,提高了封堵穩(wěn)定性,封堵候凝后,泄壓2 h,流量降低至0.3 m3/h,增加了安全性、可控性,同時(shí)也滿足了更高壓力的需求。
逐步增加工序,由堵后簡(jiǎn)單“檢串”完井,到堵后“通井—洗井—檢串”完成全部工序,作業(yè)全程井口無(wú)明顯溢流產(chǎn)生,能達(dá)到敞井作業(yè)。
圖1 X1 注水井暫堵施工曲線
圖2 X2 注水井暫堵施工曲線
3.3.1 措施后注水井溢流變小 X1 井于9 月4 日14:50 施工結(jié)束,停泵壓力17.0 MPa,9 月5 日9:10 開始泄壓,泄壓前油壓6.5 MPa,泄壓初期液量較大,溢流量約4 m3/h,隨后溢流逐漸減小,2.5 h 后溢流量約0.5 m3/h,泄壓數(shù)據(jù)(見表4)。
表4 措施后X1 井泄壓數(shù)據(jù)(2019.9.5)
X2 井于11 月4 日16:20 施工結(jié)束,停泵壓力為16.0 MPa,11 月5 日10:00 開始泄壓,泄壓前油壓為8.5 MPa,泄壓初期液量較大,溢流量約2.5 m3/h,隨后溢流逐漸減小,2 h 后溢流量約0.3 m3/h,泄壓數(shù)據(jù)(見表5)。
表5 措施后X2 井泄壓數(shù)據(jù)(2019.11.5)
3.3.2 溢流量減小可以敞井修井,順利完成檢串作業(yè)X1 井于2019 年9 月6 日18:00 開始上提原井管柱,管柱順利提出,無(wú)溢流影響施工,次日完井。
X2 井于2019 年11 月5 日18:00 開始起原井管柱,施工過(guò)程無(wú)明顯溢流,順利實(shí)施“通井、洗井、檢串”等工序,于11 月7 日完井。
3.3.3 措施后壓力上升幅度較同區(qū)塊對(duì)比井基本一致兩口井目前正常注水,說(shuō)明暫堵劑破膠,地層疏通。注水壓力均有上升,上升幅度較同區(qū)塊對(duì)比井基本一致。其中X1 井壓力上升0.8 MPa,同區(qū)塊對(duì)比井平均壓力上升0.83 MPa;X2 井壓力上升0.7 MPa,同區(qū)塊對(duì)比井平均壓力上升0.86 MPa。
(1)可逆凝膠是一種成膠時(shí)間和成膠強(qiáng)度可控、可逆性凝膠體,具有吸收性和緩釋性的特性。
(2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐證明可逆凝膠可以對(duì)部分高壓注水井進(jìn)行暫堵,將帶壓檢串變?yōu)椴粠簷z串,同時(shí)暫堵后凝膠破膠,不影響后續(xù)正常注水,針對(duì)部分區(qū)塊注水井泄壓難度大,帶壓隊(duì)伍不足的問(wèn)題,該技術(shù)可以作為一種較好的補(bǔ)充手段。
(3)該技術(shù)單井費(fèi)用較低,與帶壓檢串相比平均單井節(jié)約費(fèi)用約4 萬(wàn)元。
(4)目前該技術(shù)存在一定的技術(shù)和工藝限制,具體如下:
①可逆凝膠對(duì)地層壓力要求較苛刻,使用范圍相對(duì)較小。目前可逆凝膠實(shí)驗(yàn)室抗壓強(qiáng)度僅達(dá)到16 MPa,不能滿足停注后油壓高于16 MPa 的高壓注水井使用。
②高壓注水井對(duì)凝膠膠體穩(wěn)定性要求較高,可逆凝膠注入地層后,受地層溫度、水質(zhì)礦化度、機(jī)械雜質(zhì)等因素影響,穩(wěn)定性須通過(guò)更多井驗(yàn)證。
③該技術(shù)對(duì)分注井暫堵,受層間吸水差異、封隔器等因素影響,技術(shù)工藝須進(jìn)一步研究完善。
④實(shí)施的兩口井目前注水壓力上升速度較同區(qū)塊對(duì)比井基本一致,說(shuō)明地層中暫堵劑基本完全破膠,但仍需對(duì)破膠性能作進(jìn)一步研究。
⑤通過(guò)兩口井的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,證明可逆凝膠暫堵檢串技術(shù)具有較好的可行性和應(yīng)用前景,同時(shí)針對(duì)目前的技術(shù)限制,不斷優(yōu)化調(diào)整堵劑體系,增加該技術(shù)的適應(yīng)性,在達(dá)到措施目的的前提下,更大幅度降低作業(yè)費(fèi)用,形成較為成熟的技術(shù)體系,取代部分帶壓作業(yè)。