中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京 100176
鋼鐵工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè),產(chǎn)生的經(jīng)濟效益巨大,但是帶來的環(huán)境污染也非常嚴重,鋼鐵廠產(chǎn)生的廢水會直接污染周圍水質(zhì)。目前鋼鐵廢水常規(guī)處理方式主要為沉淀過濾,該處理方式存在不少的問題。在回用水含鹽量過高的情況下,會直接影響回用水質(zhì)量。針對目前我國鋼鐵廠廢水處理中存在的問題,需要加強對廢水深度綜合處理的研究,在鋼鐵廠廢水深度處理中應(yīng)用新的處理工藝,解決回用水中含鹽量較高的問題。
鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量廢水,且廢水水質(zhì)不穩(wěn)定,含有較多浮油。一般情況下,綜合廢水常規(guī)處理后還存在一部分微量油,如果直接采用膜法處理含油廢水將造成嚴重的膜污染。目前廢水深度處理采用的是雙膜(UF/RO)工藝,其中涉及的超濾技術(shù)對油有一定的去除效果,可以有效保護反滲透膜。但是此種處理工藝采用的膜是用有機材料生產(chǎn)的,清洗膜難度系數(shù)較大。為此,需要深化膜法預(yù)處理工藝的研究,促使該工藝進一步優(yōu)化。
砂濾在膜法預(yù)處理中的應(yīng)用可以進一步減少懸浮物,對后續(xù)膜法運行起到保護作用。但是砂濾并不能去除廢水中的油,因此結(jié)合現(xiàn)場實際情況開展了直接砂濾—超濾以及利用聚合氯化鋁(PAC)微絮凝—砂濾—超濾兩種試驗,研究PAC微絮凝對出水水質(zhì)的影響。
此次試驗用水來自某鋼鐵廢水處理濾池出水,其中原水水質(zhì)情況如下:化學(xué)需氧量(COD)為22.3mg/L、油含量為2.4mg/L、濁度為0.85NTU。
此次試驗砂濾是由3種級配的石英砂濾料填充在砂濾罐中,砂濾罐高度為1.5m、直徑為1.0m。超濾膜使用中空纖維膜,主要成分是聚醚砜,采用錯流式。另外此次試驗還配備1套反滲透裝置。
采用鉻酸鉀法監(jiān)測COD;采用《鍋爐用水和冷卻水中油含量的測定》(GB/T 12152—2007)中的紫外分光光度法監(jiān)測油含量;采用TDT-1型濁度儀對濁度進行現(xiàn)場檢測。
此次試驗中PAC去除COD的效果見表1。
表1 PAC去除COD的效果
由表1可以看出,沒有投加PAC的砂濾和超濾的去除COD的能力較差,原因是原水中所含的COD含量較低,經(jīng)過傳統(tǒng)的廢水處理方式去除有機物比較困難,但可以采用投加PAC進行微絮凝-砂濾的處理工藝去除。細菌、微生物、大分子糖類物質(zhì)以及膠體等可以通過超濾去除,而該工藝去除有機物的效果相對較差。此試驗采用的UF膜截留的分子量為60000D,因此分子量不足60000D的小分子有機物可能會構(gòu)成小于16.1mg/L的COD。PAC投加后砂濾的COD去除率稍微下降,原因與PAC形成的小絮體有關(guān),為微生物的附著提供了條件,從而引起COD去除率的降低。
此次試驗中PAC去除油的效果見表2。
表2 PAC去除油的效果
此次試驗原水來自濾池出水,要想將含油量控制在同一水平顯然是不可能的。因此,試驗將原水含油量范圍劃分為兩組,分別是大于1mg/L和小于1mg/L。結(jié)果顯示含油量在原水中大于1mg/L,微絮凝-砂濾處理工藝的油去除效果較好。直接過濾工藝的砂濾出水油含量盡管也能維持在0.5mg/L,但是66.7%的去除率與前者相比較低。原水含油量在小于1mg/L時,兩種處理工藝的油去除率差異性較小,較為接近。
PAC投加后的去油效果與原水水質(zhì)有直接的關(guān)系。砂濾可以截留一些懸浮物,這些懸浮物盡管有一定的吸附作用,但是由于砂粒表面積的制約也影響了其吸附作用,廢水中的油分子絕大多數(shù)為溶解油,而砂粒縫的存在促使溶解油透過砂濾器。即便原水中的含油量極少,砂濾透過的油含量也不會無限降低;相反,因為此試驗加入的微量混凝劑含量較少,原水中油含量達到了一定程度,油分子會與PAC接觸吸附,可能形成較大的絮體并被石英砂攔截下來,可見微絮凝-砂濾處理工藝中砂濾所起到的物理截留作用要遠遠大于吸附作用,因此在原水含油量較大的情況下砂濾起到的作用才更為顯著。
為了探究微絮凝-砂濾處理工藝的運行是否穩(wěn)定,此次研究對該系統(tǒng)連續(xù)做了120h的試驗,得出的試驗結(jié)果見表3。
表3 連續(xù)工況下油處理效果
由表3可知,連續(xù)工況下的油處理效果與間歇工況下的油處理效果相比更差,可見兩種處理方法均存在長時間運行下砂濾趨向于穿透的情況,此時吸附攔截能力較差,油去除率不高。進入超濾后的含油量上升,在UF的去油能力沒有達到飽和之前,含油量越大,油去除率也越大。然而,此現(xiàn)象并不符合長期運行工況的特質(zhì),特別是原水中含油量在突然增加的情況下會破壞UF膜。在連續(xù)工況下,盡管兩種廢水深處理工藝的油去除能力都有所下降,但是相比較而言,微絮凝-砂濾處理工藝去油效果高于直接過濾。在原水含油量較高的情況下砂濾前投加PAC可以將原水中的微量油去除。
試驗中原水濁度的平均值小于1NTU,在下雨天濁度會大于1NTU。原水水質(zhì)的變化會影響砂濾出水情況,超濾出水濁度平均值在0.1NTU以下。投加PAC后微絮凝試驗過程中不同單元的出水濁度見圖1。
圖1 不同單元的出水濁度
微絮凝-砂濾處理工藝中砂濾的濁度去除率稍低于直接過濾,但是在超濾階段投加PAC,濁度去除效果會更加顯著,幾乎能去除所有的懸浮物,加上受濁度儀自身精度的影響,超濾出水濁度應(yīng)該在0~0.05NTU。如果松散結(jié)構(gòu)的顆?;蛘咝跄w上附著了懸浮物,即便是透過砂濾進入UF膜也存在被截留的情況。由此可見,投加PAC可以有效去除濁度。
此次試驗中衡量膜污染情況所采取的指標是跨膜壓差,其中運行期間微絮凝超濾的污染影響結(jié)果見圖2。結(jié)果顯示,超濾膜跨膜壓差增長更快的為直接砂濾處理模式,運行期間PAC沒有投加時超濾的TMP增長了10kPa,而PAC投加后超濾的TMP逐漸穩(wěn)定下來。結(jié)合上述分析的油去除效果,如果PAC形成的膠體因黏附了有機油分子而被阻截在砂濾罐中,要想恢復(fù)砂濾的過濾效果只需要做簡單的水力沖洗即可。而不投加PAC時,廢水經(jīng)砂濾后直接進入超濾膜,會導(dǎo)致超濾膜孔堵塞,此時單純依靠簡單的水力沖洗效果不明顯,即便是通過化學(xué)清洗也不能達到原來的過濾效果。
圖2 運行期間微絮凝超濾污染影響
綜上所述,原水中的含油量大于1mg/L時,微量投加PAC有較好的去油效果,不過在沒有達到超濾容納油的極限之前,PAC對超濾出水油含量的影響不明顯。應(yīng)用微絮凝-砂濾處理工藝存在砂濾出水濁度偶爾有小幅度升高的情況,但從整體應(yīng)用情況來看,微絮凝-砂濾處理工藝可有效去除濁度。此外,微絮凝-砂濾處理工藝也能夠抑制超濾膜產(chǎn)生不可逆污染問題,對UF膜TMP的增長起到抑制作用。