張建國
(江銅集團銀山礦業(yè)公司,江西 上饒 334200)
江銅集團銀山礦業(yè)有限責任公司選礦廠提出要堅持以改革創(chuàng)新為主線,以“對標一流、提質(zhì)增效”為目標,以“保安全、重環(huán)保、穩(wěn)產(chǎn)能、提指標、控成本”為中心,13000t/d選礦廠二期項目重型板式給礦機設備選用BZOK1500x4500鐵板機,針對鐵板給礦機下礦斗導向板使用周期短[1],維修時間長,占比全年檢修時間較大,選礦廠開展了技術攻關活動。
BZOK1500x4500鐵板機運轉由電動機帶動聯(lián)軸器、減速器運行,進而帶動主軸裝置旋轉與鏈輪與鏈條嚙合[2],使鏈條上的鏈板作直線運動,達到輸送鏈板上的物料的目的,其主要的工作技術參數(shù)如表1所示。該鐵板機在驅(qū)動裝置的減速器中裝有逆止器用于防止機器停機時發(fā)生倒轉,設備通過變頻調(diào)速裝置調(diào)節(jié)給料速度,達到節(jié)能降耗的效果。
表1 BZOK1500x4500鐵板機工作技術參數(shù)
BZOK1500x4500鐵板機的驅(qū)動裝置包括電機、聯(lián)軸器、直交減速機、行星減速機、機架、扭矩桿和盤式鎖緊器等組成[3]。鏈輪主軸裝置包括:由軸、軸承座、鏈輪、支承輪和脹套等零件組成[4]。拉緊裝置包括:由軸、托輪、脹套、滑動軸承座、復合彈簧和拉桿等零部件組成,主要用于拉緊鏈板裝置,是一種螺旋絲桿拉緊機構。機架與欄板是焊接結構件,由工字鋼、槽鋼及鋼板等焊接,并由螺栓聯(lián)接而成,欄板與漏斗為板焊結構,由料斗、支承、鏈幕及橡膠簾等部分組成。在欄板與漏斗中,料斗下部與破碎機入口相連,后部欄板與料倉相連,用于存料和導料[5]。鏈幕由套在軸上的環(huán)鏈組成,用于阻止破碎后的物料飛向外邊。鏈板裝置是由鏈軌(鏈條)、鏈板及螺栓等組成。鏈板為錳鋼沖壓焊接件鏈軌為推土機用的標準履帶鏈,鏈板及鏈軌均采用支重輪支承,然而,回程空載鏈板采用托鏈輪支承[6]。
銀山礦業(yè)公司選礦廠自應用BZOK1500x4500鐵板機以來,鐵板給礦機下礦斗設計不合理,使用過程中出現(xiàn)安全隱患,存在礦斗導向板使用周期短、維修時間長、占比全年檢修時間較大等一系列的問題。據(jù)統(tǒng)計鐵板給礦機下礦斗及導向板更換維修一般消耗40~120個工時,其中發(fā)生2#鐵板給礦機下礦斗導向板脫落,導致3#皮帶撕裂近100米,造成停產(chǎn)24小時,并更換整條皮帶,僅皮帶的費用就為6萬多元。
針對兩臺鐵板給礦機下礦斗導向板使用時間短并存在一定的隱患,因此,決定改造下礦斗,目的是延長其使用壽命,根據(jù)現(xiàn)場的下礦特點及相應的理論,最終將下礦斗進行了改造,由原來的導向板改造為存礦區(qū),利用礦石間的相互作用力,減少礦石對下礦斗的磨損,延長使用壽命。
(1)下礦斗的邊護板磨損。目前鐵板給礦機下礦斗邊護板每隔6個月左右進行一次更換,并且磨損位置多數(shù)為邊護板的底部,如果不及時更換,導致下礦斗磨損,最終更換下礦斗,產(chǎn)生更大的損失。
(2)生產(chǎn)水的腐蝕作用。由于鐵板給礦機車間灰塵較大,因此在下礦點位置處安裝了沖洗水,但由于生產(chǎn)水中含有雜質(zhì),具有一定的腐蝕性,長期以來對下礦斗邊板造成腐蝕,導致下礦斗導向板焊接點脫焊,從而導致導向板脫落。
(3)導向板安裝高度。鐵板給礦機下礦點距離皮帶機的高度為2200mm,為了減小對皮帶的沖擊力,通過導向板的安裝高度來保護皮帶,通過以往的經(jīng)驗設計導向板的安裝高度為距離皮帶1000mm,但是導向板受力過大,且長期疲勞作業(yè),會導致邊板斷裂,此為下礦斗導向板脫落的主要原因。
(4)材質(zhì)不合格。由于下礦斗導向板及下礦斗邊護板、邊板使用的材料分別為24kg/m鋼軌、20mm耐磨鐵板、10mm耐磨鐵板,因此,分析結果為所用材料的材質(zhì)不過關,經(jīng)過取樣,并且查閱材料,最終確認材質(zhì)合格,不是下礦斗導向板及邊護板磨損的主要原因。
(5)安裝質(zhì)量不過關。由于鐵板給礦下礦斗的施工作業(yè)環(huán)境較差,空間狹窄,對施工的質(zhì)量造成一定影響,經(jīng)過每次安裝后,專業(yè)人員的現(xiàn)場檢查確認,安裝質(zhì)量符合工藝要求,不是導向板脫落的主要因素。
經(jīng)過確認要因,得出以下三個為主要因素,分別是:下礦斗的邊護板易磨損,生產(chǎn)水的腐蝕作用,導向板安裝高度。
(1)針對下礦斗的邊護板易磨損的問題,采取改變下礦斗尺寸,以此保護邊護板,設計圖如圖1所示。改造前后對比如圖2所示。預計實現(xiàn)目標為延長其使用周期至12個月。通過對鐵板給礦機下礦斗的使用情況調(diào)查、統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)導向板每2個月更換一次,更換時間大約在10個小時左右;如果對下礦斗導向板進行改造,延長其使用壽命,將其使用壽命延長至12個月,如果達成目標,每年可提高半自磨運轉率0.45%。
圖1 改造設計圖
圖2 改造前后對比圖
(2)針對導向板安裝高度的問題,本文采取改為存礦區(qū)去除導向板的措施,預期延長其使用壽命至6個月。
(3)針對生產(chǎn)水的腐蝕作用問題,本文采取更改生產(chǎn)安裝位置的措施。
(1)下礦斗自3月12日運行至11月15日共計運行208天,方鋼尺寸由原來的100*100磨損至85*85預計還可使用180天,磨損情況如圖3所示。下礦斗及邊板無磨損,并且對底部擋礦墻板起到保護作用,延長其使用壽命。更換兩塊方鋼時間為2人2個小時,皮帶在正常磨損范圍,且下礦斗無腐蝕痕跡。
圖3磨損情況現(xiàn)場圖
(2)下礦斗改造后,導向板改為方鋼存礦區(qū)使用周期延長至12個月以上,節(jié)約了相應的備件,降低成本約每年10萬元以上。
圖4 使用時間目標柱狀圖
(3)下礦斗的使用周期由原來的12個月延長至60個月以上,皮帶由原來的10個月使用壽命延長至14個月以上。
(4)減少了停車次數(shù),每年僅需利用年檢對鐵板給礦機下礦斗進行維修,大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
(5)針對此種方案對選礦廠多處下礦斗進行了相應的改造,如半自磨至5#皮帶下礦斗,5#至6#皮帶下礦斗。
(6)維修時間大大減少,減少了相應的勞動力,為每年的委外維修成本節(jié)約了5萬元以上,減少停車50個小時以上,半自磨運轉率提高了0.58個百分點。
本文通過改造節(jié)省成本15萬元/年,并且實現(xiàn)了減少停車次數(shù),大大降低了維修的時間,提高了設備的運行效率。下礦斗的使用周期由原來的12個月延長到60個月以上,皮帶的使用壽命由原來的10個月延長至14個月以上,經(jīng)濟效益顯著。因此,設備進行相應的改造,提高設備的運轉率,并節(jié)約成本,同時,二期系統(tǒng)也會按照本次的改進進行設計。