周學(xué)青
摘 要:老油田在開采過程中面臨著區(qū)塊認知程度較高,新井開采初期低含水周期短,含水上升較快,在后期開采過程中受層間差異性等矛盾影響,低含水層受高含水層干擾,導(dǎo)致多層合采時低含水層未能有效動用。分層采油技術(shù)的應(yīng)用可從一定程度上緩解此類問題,提高油層的有效動用程度,提高單井產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞:分層采油;層間矛盾;控水增油;
1、背景
油田自1971年投入開發(fā),1990年進入特高含水開發(fā)階段,目前綜合含水95%,油田穩(wěn)產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn),工區(qū)內(nèi)縱向上發(fā)育多個含油層位,剩余油油水界面不統(tǒng)一,大部分油井合采,層間矛盾突出,油田目前共有油井394口,合采井數(shù)為170口,平均單井日產(chǎn)油2.3t,綜合含水高達94.15%,其中有67口含水達到97%以上。從圖中某單井剩余油飽和度途中可看出,由于受層間矛盾影響,低含水層受高含水層干擾,導(dǎo)致多層合采時低含水層未能有效動用。
2、技術(shù)對策
2.1傳統(tǒng)技術(shù)對策及存在問題
傳統(tǒng)方法是在井筒內(nèi)下入封隔器,將高含水層卡封,對目的層實施單采,此項工藝面臨如下問題:
②在對目的層認知有限情況下,可能存在一定投入風(fēng)險;
②再度動用原層系需上修作業(yè),將下入封隔器再次撈出,層間矛盾大、剩余油分布不均的單井實施合采效果不理想
③單采目的層從一定程度上丟失了原層系,造成資源浪費。
2.2機械式分層采油技術(shù)
從工程技術(shù)角度而言如何強化工程技術(shù)研究,利用井下工具在多層系油層間實現(xiàn)快捷可靠的轉(zhuǎn)向操作、從而實現(xiàn)精準、高效挖潛低含水層剩余油分布成為了一項需求。機械式分層采油技術(shù)從一定程度上解決了此類問題。其工作原理如下:
2.2.1工藝原理 使用封隔器將層位分別隔離開。利用液壓開關(guān)的開與關(guān)的不同組合方式,組成有序的程序轉(zhuǎn)換方式,通過液壓打壓的方式實現(xiàn)其程序的有效運行(程序為人為設(shè)定)。
利用信號開關(guān),為層間設(shè)定一個合理的壓力參數(shù)差值,以確保所有的液壓開關(guān)打壓時的同時換向,同時也保證了層位間的最大密封差值,從而便避免了由于層位間的密封壓差過大,而使封隔器失效的風(fēng)險,大大延長了該工藝的使用壽命。
此程序可根據(jù)油井實際生產(chǎn)情況及需求設(shè)置多層分采開關(guān),同時對分開開關(guān)轉(zhuǎn)向壓力予以預(yù)設(shè),當程序設(shè)立以后其運行就是唯一的。
2.2.2 轉(zhuǎn)向原理 以兩層分采設(shè)計為例,K代表“打開”狀態(tài),G代表“關(guān)閉”狀態(tài)。
分采工具入井前信號開關(guān)初始狀態(tài)全部為K狀態(tài)(表中1狀態(tài));操作時通過地面設(shè)備對套管打壓8-12Mpa,即可完成相應(yīng)一次井下開關(guān)轉(zhuǎn)向,生產(chǎn)一定周期待油井液面穩(wěn)定后,同理操作對套管打壓即可實現(xiàn)再次轉(zhuǎn)向,四次即可完成分采工具的一個轉(zhuǎn)向周期,恢復(fù)預(yù)設(shè)初始狀態(tài)。
2.2.3 技術(shù)適應(yīng)性
機械式分層采油工藝主要針對層間矛盾突出,剩余油分布不均井,從儲層角度出發(fā)其適用井需滿足以下條件:①7層≧單井生產(chǎn)層數(shù)≧2層② 層間地層壓差較大③剩余油分布差異大;從工程角度出發(fā)其適用井應(yīng)滿足以下條件:④ 工具作封單井位置井斜小于45度 ? 地層層系出砂量適中。
3、技術(shù)應(yīng)用情況
某廠油田主力油層為館陶和二疊油組,二疊油組含蠟量高、地層壓力低,產(chǎn)出液含水高供液能力差,單采效果不理想;館陶油組位于二疊上部,供液能力強,產(chǎn)出液含水低,層間差異大導(dǎo)致油井合采時目的層不能達到生產(chǎn)目的。
某井是一口抽油機井,相關(guān)條件適合開展此項技術(shù)應(yīng)用,其生產(chǎn)層位二疊油組,層系壓力值為7.17Mpa,二疊油組含蠟量高、地層壓力低,產(chǎn)出液含水高供液能力差,日產(chǎn)液5.77方,日產(chǎn)油1.27噸,含水77.9%,動液面1230米,單采效果不理想,于2018年9月低效關(guān)停。為提高單井產(chǎn)能于2019年5月26日-6月3日補孔NgⅢ層系作業(yè),NgⅢ層系壓力值為14.01Mpa。補孔后應(yīng)用該工藝合采生產(chǎn)。實施后初期日產(chǎn)液14.2方,日產(chǎn)油8.75噸,含水37.6%,日增油7.4噸,動液面896米。
該井于2019年10月因桿斷再次作業(yè),作業(yè)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出液情況異常,聯(lián)合地質(zhì)所進行水樣分析,作業(yè)后水質(zhì)礦化度為14748mg/L,產(chǎn)出液符合二疊油組流體性質(zhì)。專題討論分析推斷該井由于作業(yè)時洗井起壓,造成分層采油管柱開關(guān)動作,導(dǎo)致單采二疊油組,后經(jīng)現(xiàn)場對分采管柱實施轉(zhuǎn)向操作單采館三,轉(zhuǎn)向后水質(zhì)礦化度為5000mg/L。
分采開關(guān)轉(zhuǎn)向后油品性質(zhì)對比圖
從上述相關(guān)數(shù)據(jù)可看出,該井在應(yīng)用機械式分層采油工藝后,油井產(chǎn)出效果良好,對層間矛盾差異大油井具有一定的適應(yīng)性,井下分層工具靈活、可靠、快捷,可有效提高單井油層有效動用程度,相對傳統(tǒng)卡換層作業(yè)降低了油井作業(yè)次數(shù)及作業(yè)費用,現(xiàn)場操作維護簡單,成本低,具有一定的推廣價值。
認知及建議
管理認知
①工藝在實施前應(yīng)精準摸清地層儲層各項性質(zhì)參數(shù);
②在實施后,油井維護性作業(yè)及日常洗井維護中應(yīng)充分考慮此項工藝可能存在的分采開關(guān)轉(zhuǎn)向問題,加強油井操作人員對于此項技術(shù)的培訓(xùn)及管理認知,避免誤操作導(dǎo)致的生產(chǎn)性問題;
③如需采取相關(guān)措施,應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通,做到相應(yīng)問題的預(yù)判機制及處理機制
工藝認知
①一趟分采管柱,可實現(xiàn)多層間生產(chǎn)切換,精準挖潛層間潛力;
②分體設(shè)計,采油管柱與分采管柱完全分離,分采管柱使用周期長且效益突出:分體設(shè)計降低作業(yè)量,減少作業(yè)費用,相對于傳統(tǒng)卡換層作業(yè),如需再度動用原層系需上修作業(yè),將下入封隔器再次撈出,此項工藝無需作業(yè),即可實現(xiàn)任意換層生產(chǎn),且避免了因?qū)娱g矛盾大、剩余油分布不均導(dǎo)致的單井合采效果不理想等問題,也避免了傳統(tǒng)工藝卡層帶來的丟失層系造成的資源浪費。以單井卡換層為例預(yù)計節(jié)約作業(yè)費用:節(jié)省費用(萬元)=N(卡換層次數(shù))*15萬元;在對目的層認知有限情況下,可靈活、動態(tài)、有效加大對未動用/動用程度低層系監(jiān)測,降低投入風(fēng)險;實施此項工藝后轉(zhuǎn)向操作簡便,在對油井實施換層作業(yè)時,地面只需一臺泵車 、 一臺罐車、 一名油井作業(yè)人員,對套管實施打壓作業(yè)即可實現(xiàn)目標。
③擋砂工藝設(shè)計,對于出砂層位可加裝簡易防砂裝置,實現(xiàn)有效生產(chǎn)當油井含砂時,該工藝可在液壓開關(guān)與信號開關(guān)之間增加開關(guān)式濾砂管,這樣可以將砂子有效地擋在套管與開關(guān)式濾砂管之間,以確保采油的安全性。由于油井出砂,在層間需要增加松砂式安全接頭,以確保該工藝打撈時的安全性。
工藝下步改進措施
為避免在日常維護性洗井作業(yè)對此項工藝的影響,特提出下步改進措施:
①可適當提高分采開關(guān)轉(zhuǎn)向壓力值并控制洗井壓力
②在分采管柱上部加裝單流閥裝置
參考文獻:
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