張立明 宮聚文
摘 ?要:本文主要分析了軋輥磨削圓度的影響,經(jīng)過長期現(xiàn)場跟蹤尋找影響磨削圓度的因素,從軋輥?zhàn)陨硪蛩氐侥ゴ病⑸拜?、磨床程序的各?xiàng)因素進(jìn)行試驗(yàn)分析,對各影響軋輥磨削圓度問題提出有效的解決措施,最終通過優(yōu)化磨削程序、砂輪選擇、磨床檢修、一系列控制措施等。通過半年軋輥磨削跟蹤發(fā)現(xiàn),軋輥磨削圓度均可控制在0.005mm以內(nèi),為穩(wěn)定各機(jī)組生產(chǎn)提供了有效保障。
關(guān)鍵詞:軋輥;圓度;砂輪;磨削;磨削液
1.前言:
本鋼板材冷軋廠作為精品板材基地,始終把高等級汽車板作為冷軋產(chǎn)品的重點(diǎn)發(fā)展方向?,F(xiàn)已具備生產(chǎn)高等級汽車板和家電板的能力。已經(jīng)得到幾十家汽車廠家的認(rèn)證。但隨著市場日益激烈的競爭,提升板材表面質(zhì)量尤為重要,只有優(yōu)于其他廠家板材表面質(zhì)量才會有更廣闊的市場空間。而軋輥的圓度直接影響著各機(jī)組的生產(chǎn)和板材產(chǎn)品的質(zhì)量。提升軋輥圓度是保證軋輥本身的質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的決定性因素。
2軋輥圓度超差對機(jī)組組的影響
圓度是指包容同一橫剖面實(shí)際輪廓且半徑差為最小的兩同心圓間的半徑之差。軋輥圓度超差會使軋制過程中軋制力波動不穩(wěn)定。影響板材產(chǎn)品的厚度控制力,影響板材軋制時的咬入力,易出現(xiàn)打滑,板材表面出現(xiàn)劃傷,軋制板材時易出現(xiàn)軋輥震動,導(dǎo)致板材表面產(chǎn)生橫紋。
3影響軋輥磨削圓度的因素
3.1軋輥輥頸圓度超差、輥頸表面有缺陷
3.2軋輥磨削前溫度過高
3.3磨床砂輪主軸間隙過大
3.4砂輪傳動皮帶過松、有損傷
3.5砂輪的選擇過硬、砂輪表面過頓
3.6花盤撥叉對驅(qū)動器受力不均勻
3.7托瓦調(diào)整對中超差
3.8托瓦潤滑差、托瓦剛性不足
3.9托瓦潤滑油過量,軋輥轉(zhuǎn)數(shù)不受控制
3.10 磨削液濃度不夠
3.11磨削液噴射量不足
3.12磨削時磨床產(chǎn)生振動
3.13軋輥轉(zhuǎn)數(shù)過快、砂輪振動
3.14軋輥本身圓度超差過多,磨削量過少
4提升軋輥磨削圓度的方法
在軋輥磨削過程中,可預(yù)測軋輥圓度的參數(shù)只有軋輥磨削的實(shí)時磨削電流的穩(wěn)定區(qū)間,電流的極具不穩(wěn)定只有兩種情況,一是軋輥圓度超差過多,在向圓度公差內(nèi)修正過程中出現(xiàn)。二是軋輥本身圓度在公差內(nèi),由于對中超差、輥頸圓度超差等使軋輥圓度向圓度超差磨削中出現(xiàn)。電流不穩(wěn)定狀態(tài)見圖1。在軋輥毛化時發(fā)現(xiàn)軋輥圓度的參數(shù)只有軋輥磨削的實(shí)時打毛門檻值的穩(wěn)定區(qū)間。軋輥磨削圓度也直接影響了軋輥毛化圓周方向的粗糙度精度。
4.1由于軋輥輥頸作為軋輥磨削的基準(zhǔn),軋輥輥頸圓度直接影響磨削圓度。對機(jī)組下機(jī)的軋輥輥頸進(jìn)行周期檢測,在磨削過程中發(fā)現(xiàn)軋輥輥頸異常的直接進(jìn)行檢測,對超差的軋輥輥頸圓度在修復(fù)后在進(jìn)行軋輥磨削。
4.2對于下機(jī)有較高溫度的軋輥要進(jìn)行充分的冷卻,高溫軋輥熱變形與內(nèi)應(yīng)力變形,在磨削時磨削液對其冷卻又使軋輥在磨削過程中變形,磨削電流也會隨著變化。最終無法控制軋輥磨削圓度。下機(jī)軋輥使用測溫槍測的穩(wěn)定低于40度后在進(jìn)行磨削。
4.3砂輪主軸間隙過大使砂輪出現(xiàn)了橫向的跳動,無法精準(zhǔn)的控制砂輪的磨削位置,無法穩(wěn)定控制磨削電流。檢修磨床砂輪主軸,使其間隙處于合理范圍內(nèi)。
4.4砂輪傳動皮帶過松、損壞,致使砂輪轉(zhuǎn)數(shù)不穩(wěn)定,出現(xiàn)丟轉(zhuǎn)現(xiàn)象,還會使磨床產(chǎn)生振動,使其磨削電流不穩(wěn)定。檢修磨床砂輪傳動皮帶,使其松緊度處于合理范圍內(nèi)。
4.5砂輪的選擇過硬、砂輪表面過頓時在磨削過程中會出現(xiàn)砂輪進(jìn)給量和砂輪磨削電流相矛盾的現(xiàn)象。砂輪進(jìn)給電流回饋電流過大,砂輪后退電流回饋電流過小,一直往復(fù)進(jìn)行,使磨削電流大小不穩(wěn)定。選擇合適硬度的砂輪。砂輪表面磨頓后及時修正砂輪。
4.6花盤撥叉離花盤中心距離不一致,使花盤撥叉對驅(qū)動器受力不均勻,軋輥每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)就會有一次軋輥極具變速現(xiàn)象,軋輥的突然變速使其磨削參數(shù)的變化,導(dǎo)致軋輥圓度超差。檢修磨床花盤撥叉,使花盤撥叉處于合理范圍內(nèi)。
4.7托瓦調(diào)整對中超差,致使軋輥回轉(zhuǎn)軸線和砂輪縱向橫移中心線不平行,導(dǎo)致軋輥圓度超差。磨削軋輥前必須對軋輥進(jìn)行托瓦對中檢測。
4.8托瓦潤滑差導(dǎo)致磨削過程托瓦變形,前期為軋輥托瓦極具升溫導(dǎo)致熱障,后期是研瓦導(dǎo)致對中超差,托瓦剛性不足在磨削過程中變形。最后導(dǎo)致軋輥磨削圓度超差。加強(qiáng)軋輥輥頸潤滑,及時檢測托瓦的禁錮螺栓和托瓦是否和軋輥輥頸靠緊。
4.9托瓦潤滑油過量,軋輥轉(zhuǎn)數(shù)時而高于花盤轉(zhuǎn)數(shù),在花盤接觸軋輥驅(qū)動瞬間導(dǎo)致軋輥瞬間變速,最后導(dǎo)致軋輥磨削圓度超差。合理控制托瓦潤滑油量。
4.10磨削液濃度不夠?qū)е缕錆櫥芰ο陆?,改變了砂輪磨削性能。最后?dǎo)致軋輥磨削圓度超差。周期檢測磨削液濃度。超出范圍及時更換磨削液。
4.11磨削液噴射量不足,導(dǎo)致磨削區(qū)域溫度變化過大,砂輪易堵塞。最后導(dǎo)致軋輥磨削圓度超差。機(jī)修磨床確保磨削液噴射壓力足夠大。
4.12軋輥轉(zhuǎn)數(shù)過快產(chǎn)生軋輥振動,砂輪振動和磨床自身產(chǎn)生振動會時磨削電流不穩(wěn)定,最后導(dǎo)致軋輥磨削圓度超差。設(shè)置合理的軋輥轉(zhuǎn)數(shù),及時調(diào)整砂輪靜、動平衡。
4.13軋輥粗磨完成時觀察磨削電流是否穩(wěn)定,電流不穩(wěn)定時加大軋輥磨削量,待磨削電流穩(wěn)定后再進(jìn)行精磨。
5跟蹤驗(yàn)證
通過半年時間的現(xiàn)場跟蹤發(fā)現(xiàn)軋輥磨削圓度較之前有了較大的改善,目前磨削的軋輥圓度均控制在0.005mm以內(nèi)。優(yōu)化前后的效果見圖2、3、4。
6.結(jié)語
通過維修磨床自身的磨削精度、檢測軋輥各項(xiàng)影響指標(biāo)、優(yōu)化磨削程序,對軋輥磨削圓度有了明顯的提升,直接改善了板材產(chǎn)品的質(zhì)量,提升了板材產(chǎn)品的成材率。間接的提升了本廠產(chǎn)品的市場競爭力。
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