鐘正波
(盛虹煉化(連云港)有限公司芳烴部,江蘇連云港 222047)
0211-E-411 為低溫熱利用和蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化項目中的設備,該設備與2019 年5 月底投用并運行至今。
該蒸汽發(fā)生器材料為碳鋼,筒體采用Q345R,換熱管為20#鋼,管板采用16MnⅢ,公稱直徑1600 mm,管程設計壓力為0.85 MPa,殼程設計壓力為0.55 MPa,公稱換熱面積598 m2,采用高級冷拔換熱管,換熱管外徑32 mm、管長7 m,2 管程單殼程的U 形管式換熱器,標記為:BIU1500-0.45/0.75-595-7/32-2I。換熱器技術參數(shù)見表1。
表1 換熱器技術參數(shù)
2019 年11 月17 日,發(fā)現(xiàn)與E-411 蒸汽發(fā)生器關聯(lián)系統(tǒng)C404 壓力和回流罐D404 壓力異常上漲,回流罐頂至低壓火炬的分程控制閥開度很大,在70%以上。經(jīng)運行部排查,分析判斷為0211-E-411 蒸汽發(fā)生器內漏。為避免影響OX(鄰二甲苯,分子式C8H10)產品,將汽包切除停工(圖1)。為確保C404 低溫熱利用項目平穩(wěn)運行,決定對蒸汽發(fā)生器進行檢修處理。
圖1 鄰二甲苯塔汽包系統(tǒng)
經(jīng)開蓋打壓試漏發(fā)現(xiàn)漏點,為0211-E-411A/B 管口與管板焊縫處泄漏,打開E-411A/B 管箱檢查發(fā)現(xiàn)換熱器管板、管口處并無明顯腐蝕減薄等現(xiàn)象。經(jīng)換熱器殼程打壓試漏情況看,所有漏點均發(fā)生在換熱管與管板焊縫部位(圖2)。由于泄漏部位較多,且水壓試漏管板較濕,較難明確漏點數(shù)量。最終采用氣壓試漏確定A漏點24 處,B 漏點260 處。
經(jīng)檢查,部分管口伸出長度遠不足3 mm,甚至部分管口與管板平齊,由于管口伸出長度不足,導致焊材堆焊高度不夠,使得整個焊縫強度降低(圖3)。經(jīng)現(xiàn)場打磨焊縫裂紋,并檢查換熱管與管孔間隙,使用塞尺測得最大的一處單邊間隙為0.7 mm,超出設計規(guī)定雙邊合計間隙量0.45 mm 的要求。0211-E-411A/B 蒸汽發(fā)生器管程介質為鄰二甲苯塔頂氣相,殼程介質為沸騰狀態(tài)除氧水,該蒸汽發(fā)生器產生0.55 MPa、162 ℃品質的低低壓蒸汽。在設備運行過程中,換熱器管束外表面介質存在劇烈的氣液相變化,管束存在高頻振動的現(xiàn)象。由于以上幾種制造缺陷的共同作用,導致管口焊縫疲勞應力開裂。裂紋的產生機理:換熱管高頻振動→換熱管與管板貼張不到位→管口焊縫強度差→管口焊縫裂紋產生并擴展。
圖2 漏點
圖3 焊縫堆焊不足
檢修過程:氣壓試漏→定位漏點→著色(確認裂紋形態(tài))→修磨缺陷部位→氬弧焊補焊→氣密試漏→水壓試驗。
泄漏點經(jīng)著色,焊縫裂紋缺陷均呈環(huán)狀,且出現(xiàn)在換熱管外壁處。為防止補焊后裂紋繼續(xù)擴展,修復前需將裂紋缺陷清除。在修復E-411B 過程中,補焊初始焊縫缺陷處后,其他焊縫由于強度不足并在焊接應力等因素作用下,原先不漏的焊縫開裂導致泄漏。為保證修復質量,及時修改修復方案,由局部修復改為全部管口進行堆焊,共計743 個管口。