王偉東
(1.中煤科工集團(tuán)沈陽研究院有限公司,遼寧 撫順113122;2.煤礦安全技術(shù)國家重點(diǎn)實驗室,遼寧 撫順113122)
煤炭氧化自燃現(xiàn)象在我國礦井開采過程中普遍存在,是影響礦井安全生產(chǎn)的主要災(zāi)害之一。由于特殊的地域條件,目前西北地區(qū)是我國煤炭資源的重要產(chǎn)地之一[1-2]。在西北地區(qū),煤層埋藏淺,普遍較厚,且氣候干燥、巖石風(fēng)化嚴(yán)重導(dǎo)致氧氣易滲入,使煤體易發(fā)生氧化自燃,最終形成大面積火區(qū)[3-5]。煤田火災(zāi)將大量煤炭資源燒毀,引起地表沉降,產(chǎn)生大量有毒有害氣體,威脅礦井安全生產(chǎn)[6-8]。
公烏素煤礦整個井田分為2 個采區(qū),即南采區(qū)、北采區(qū)。南采區(qū)采用斜井開拓,煤層傾角12°~25°,南采區(qū)已延伸至+930 m 標(biāo)高。南采區(qū)形成前,淺部7#、9#煤層均為小窯開采,采區(qū)進(jìn)、回風(fēng)斜井均沿9#煤層穿過小窯采空區(qū)進(jìn)行布置,貫通處兩側(cè)采用密閉封堵形成井筒。南采區(qū)原布置有021601 掘進(jìn)工作面,受火區(qū)影響,現(xiàn)南采區(qū)采掘活動已停止。南采區(qū)布置有南副斜井、9#進(jìn)風(fēng)斜井和9#回風(fēng)斜井3 條井筒,南采區(qū)井筒火區(qū)位置如圖1。
圖1 南采區(qū)井筒火區(qū)位置示意圖Fig.1 The sketch map of south mining shaft fire area
煤田火區(qū)煤巖體變形破壞中熱力學(xué)狀態(tài)變化情況如圖2。根據(jù)非平衡熱力學(xué)理論,隨著外載能量的不斷增加,煤巖體內(nèi)能也呈現(xiàn)增大的趨勢。煤巖體初始平衡態(tài),稱其為穩(wěn)定態(tài)[9-11]。當(dāng)外載能量比較小,未能引起煤巖體內(nèi)能發(fā)生較大的變化,此時煤巖體處于亞穩(wěn)定態(tài)。當(dāng)外載能量比較大,煤巖體偏離平衡態(tài)較遠(yuǎn),處于非線性非平衡區(qū)。根據(jù)耗散結(jié)構(gòu)的相關(guān)理論,此時煤巖體處于不穩(wěn)定的定態(tài),易向新的定態(tài)發(fā)展。將這種不穩(wěn)定的定態(tài)稱之為臨界態(tài)。隨著時間的不斷推移,煤巖體釋放出能量,失穩(wěn)破壞。煤巖體由臨界態(tài)向新的定態(tài)發(fā)展,所形成的新的定態(tài)稱為新的穩(wěn)定態(tài)。
圖2 煤巖體變形破壞過程中的熱力學(xué)狀態(tài)Fig.2 The thermodynamic state in the process of coal and rock deformation and failure
煤田火區(qū)內(nèi)的煤體發(fā)生氧化自燃后形成充分燃燒的火源,通過熱傳導(dǎo)的方式由高溫區(qū)向低溫區(qū)傳熱。煤體燃燒過程中,煤體燃燒中心出現(xiàn)煤氧化學(xué)反應(yīng)釋放大量熱量,煤體上覆巖層外載能量與其內(nèi)能發(fā)生失穩(wěn),上覆巖層重力失穩(wěn),出現(xiàn)變形破壞,形成大量的垮落裂隙。通過這些裂隙,大氣與煤體燃燒中心連通,為煤體燃燒提供充足的氧氣,同時燃燒產(chǎn)生的廢氣也通過這些裂隙釋放到空氣中。由于裂隙的作用,燃燒獲得充足的氧氣不斷向前發(fā)展,煤體高溫區(qū)又通過熱傳導(dǎo)的方式向前傳播,從而上覆巖體形成新的裂隙為煤體燃燒供氧。因而可將這個過程看作為煤田火區(qū)中煤體在熱流固化多場耦合作用下,處于這種循環(huán)狀態(tài)的煤田火區(qū)不斷向深部發(fā)展,沿煤層走向,煤體燃燒中心不斷向深部發(fā)展的過程,屬于非控燃燒。煤田火區(qū)的動態(tài)演化過程如圖3。
圖3 煤田火區(qū)的動態(tài)演化過程Fig.3 The dynamic evolution process of coal fire area
煤田火區(qū)中煤體在燃燒過程中,根據(jù)煤體燃燒情況,可將其分為4 個區(qū)域,分別為:Ⅰ燒空區(qū)、Ⅱ燃燒區(qū)、Ⅲ松動區(qū)和Ⅳ原煤區(qū),煤體燃燒空間分布如圖4。
圖4 煤體燃燒空間分布Fig.4 Coal combustion space distribution
Ⅰ燒空區(qū):在該區(qū)域主要存在少量未燃燒的煤塊及大量煤體燃燒后灰燼,其上部區(qū)域存在較大的空間;Ⅱ燃燒區(qū):在該區(qū)域存在大量破碎煤體,呈松散狀態(tài)堆積,這些煤體發(fā)生劇烈氧化反應(yīng),燃燒表面積較大;Ⅲ松動區(qū):燃燒區(qū)煤體產(chǎn)生的熱量通過熱傳導(dǎo)的方式傳送到該區(qū)域,在高溫作用下,煤體發(fā)生熱分解,并出現(xiàn)破裂,釋放大量熱解氣體;Ⅳ原煤區(qū):該區(qū)域煤體鄰近松動區(qū),變化較小。
2013 年5 月,南采區(qū)9#進(jìn)風(fēng)井筒南側(cè)的興達(dá)公司04 剝挖坑內(nèi)的7#、9#煤層發(fā)生自燃,火區(qū)位于剝挖坑?xùn)|幫所揭露的小窯空巷內(nèi)。2016 年6 月19 日,南采區(qū)9#進(jìn)風(fēng)斜井井筒距離井口60~100 m 處墻體溫度較高,最高溫度達(dá)到42 ℃,墻體裂隙處有輕微CO 析出。6 月20 日,在距離井口76 m 處墻體最高溫度高達(dá)62 ℃,墻體析出CO 體積分?jǐn)?shù)為20×10-6。地面巡查發(fā)現(xiàn)距離井筒30 m 處有煙氣,測定煙氣中CO 體積分?jǐn)?shù)最高可達(dá)580×10-6。經(jīng)現(xiàn)場查看,距離井筒南部92 m 處因剝挖與小窯巷道原有火區(qū)導(dǎo)通,導(dǎo)致墻體溫度升高及CO 氣體析出。
2016 年9 月起,利用人工檢測的方式對井筒高溫點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測。2016 年9 月—2018 年6 月,各觀測點(diǎn)溫度變化幅度較小,基本穩(wěn)定在35 ℃,無CO 析出。2018 年7 月—2018 年8 月,各觀測點(diǎn)溫度呈升高趨勢,其中,1#觀測點(diǎn)和5#觀測點(diǎn)溫度上升至40℃以上。2018 年9 月1 日,9#進(jìn)風(fēng)斜井井筒右手幫154 m 處新增6#高溫點(diǎn),6#監(jiān)測點(diǎn)呈逐漸升高趨勢,而1#~5#觀測點(diǎn)溫度呈逐漸下降趨勢。2018 年12 月至2019 年1 月,各觀測點(diǎn)溫度基本穩(wěn)定在35~60 ℃左右。2019 年4 月24 日,6#點(diǎn)溫度呈急劇上升趨勢。4 月25 日,6#點(diǎn)出現(xiàn)明火,火源溫度達(dá)到319 ℃。
3.2.1 剝挖治理
2019 年4 月28 日,南采區(qū)井筒火點(diǎn)采用露天剝離的方式進(jìn)行治理,南采區(qū)井筒火點(diǎn)剝離范圍示意如圖5。
治理區(qū)南北走向約290 m,東西傾向?qū)捈s175 m,剝挖深度0~72 m,剝挖至6#火點(diǎn)。治理區(qū)范圍內(nèi)堅硬砂巖居多,確定9#煤層底板向上10 m 為火渣剝離區(qū),火渣剝離區(qū)向上5 m 為高溫砂巖剝離區(qū),其他區(qū)域為常溫剝離區(qū)。11 月18 日,火區(qū)剝離治理工程正式停工。剝離坑中部距離剝挖設(shè)計深度剩余15 m,南北兩側(cè)距離設(shè)計深度剩余23 m。
圖5 南采區(qū)井筒火點(diǎn)剝離范圍示意圖Fig.5 The diagram of south mining shaft fire detachment range
火區(qū)剝離工程揭露了大量廢棄巷道、漏風(fēng)通道等,與地面大氣溝通,形成了地下高溫氣流與地表低溫氣流的循環(huán)交換,為小窯火區(qū)的發(fā)展提供了所需要的氧氣。由于上覆煤巖層高溫不能使用炸藥爆破的方式進(jìn)行剝離,只能采取機(jī)械剝離的方式,造成了剝離速度小于小窯火區(qū)的蔓延速度,受高溫巖石及停工影響,剝挖速度慢,導(dǎo)致火區(qū)范圍呈逐步擴(kuò)大趨勢,剝挖火區(qū)已不能徹底挖出火點(diǎn)。
火區(qū)剝離工程停止后,為了掌握南采區(qū)井筒火區(qū)蔓延范圍,在剝挖坑?xùn)|側(cè)邊坡底部施工7 個鉆孔進(jìn)行探測。火區(qū)探測鉆孔具體參數(shù)見表1。
表1 火區(qū)探測鉆孔具體參數(shù)表Table 1 The table of specific fire detection parameters
從表1 可以看出,沿9#煤層傾向方向火區(qū)已經(jīng)蔓延至9#進(jìn)風(fēng)井筒7#密閉小窯舊巷內(nèi),沿9#煤層走向方向火區(qū)已蔓延至9#進(jìn)風(fēng)井筒內(nèi)并延伸至進(jìn)、回風(fēng)井間煤柱,尚未蔓延至9#回風(fēng)井筒。
3.2.2 小窯舊巷封堵隔離
盡管小窯舊巷之間相互溝通,但并未形成通暢的漏風(fēng)通道,越向小窯深部漏風(fēng)越少,氧氣體積分?jǐn)?shù)越低,煤氧化程度越低。隨著開采的不斷進(jìn)行,火區(qū)逐漸向內(nèi)部發(fā)展。因此火區(qū)進(jìn)行治理時,可采用“區(qū)域隔離法”進(jìn)行處理。即將火區(qū)分割成若干可控制的小的治理區(qū)域,利用注漿和挖除手段在各個小區(qū)域之間構(gòu)建冷卻隔離帶。然后對各個小的區(qū)域進(jìn)行快速降溫治理,以此類推完成對整個火區(qū)的治理。
2019 年11 月14 日,采用灌注無機(jī)速凝固化防滅火材料對9#進(jìn)風(fēng)井筒兩側(cè)-3#密閉、7#密閉連通的小窯舊巷進(jìn)行封堵隔離。
1)注漿鉆孔的布置由9#進(jìn)風(fēng)井筒往南36 m 范圍內(nèi)布置12 個鉆孔,相鄰鉆孔間隔6 m,終孔位置為3#密閉、7#密閉連通小窯舊巷內(nèi),鉆孔孔口下設(shè)5 m 套管,鉆孔編號依次為ZJ1~ZJ6、ZJ7~ZJ12。在9#進(jìn)、回風(fēng)井筒之間間隔6 m 施工6 個鉆孔,鉆孔終孔位置為3#密閉、7#密閉連通小窯舊巷內(nèi),鉆孔孔口下設(shè)5 m 套管,鉆孔編號依次為ZJ13~ZJ15、ZJ16~ZJ18。施工探測鉆孔3 個,鉆孔編號依次為TC1~TC3,鉆孔布置位置如圖6。
圖6 鉆孔布置位置示意圖Fig.6 The sketch map of borehole layout
2)防滅火材料灌注情況。2019 年12 月1 日,開始對9#進(jìn)風(fēng)井筒兩側(cè)-3#密閉、7#密閉連通的小窯舊巷灌注無機(jī)速凝固化防滅火材料進(jìn)行封堵隔離。1 月18 日、19 日分別對ZJ14 和ZJ18 鉆孔灌注無機(jī)材料10.5 t 和28.5 t。2 月25 日—3 月1 日,對TC1鉆孔灌注防滅火材料43 t。累積灌注有機(jī)封堵發(fā)泡材料5 t、無機(jī)速凝固化防滅火材料628 t,ZJ1、ZJ7鉆孔灌注有機(jī)封堵發(fā)泡材料,其余鉆孔灌注無機(jī)速凝固化防滅火材料。其中:ZJ2~ZJ6、ZJ8、ZJ10、ZJ11、ZJ14 鉆孔已注滿,ZJ9、ZJ12、ZJ16、ZJ17、ZJ18 鉆孔未注滿,ZJ13、ZJ15 鉆孔尚未灌注防滅火材料。
3)灌注材料效果灌注防滅火材料后,鉆孔溫度變化情況如圖7。從圖7 可以看出,各鉆孔溫度呈下降趨勢,但仍有部分鉆孔溫度長時間保持100~120℃,分析認(rèn)為封堵尚未結(jié)束,仍存在漏風(fēng)通道,高溫溫度判為上部火點(diǎn)熱氣所致。后期仍將采取封堵措施,進(jìn)行封堵,直至阻斷漏風(fēng)通道,保持較低溫度。
圖7 南采區(qū)井筒火點(diǎn)后期治理鉆孔溫度變化曲線Fig.7 The curves of south mining area fire late governance drilling shaft temperature change
3.2.3 灌注液氮降溫惰化
根據(jù)2020 年1 月16 日,暫停南采區(qū)灌注防滅火材料,采用灌注液氮措施。1 月20 日,灌注液氮對火區(qū)進(jìn)行降溫惰化,其中:ZJ13 鉆孔灌注液氮23.36 t,TC1 鉆孔灌注液氮24.6 t,4#鉆孔灌注液氮23.12 t。灌注液氮前后部分鉆孔溫度變化示意圖如圖8。
圖8 灌注液氮前后部分鉆孔溫度變化示意圖Fig.8 The schematic of the infusion liquid nitrogen before and after of part drilling temperature changes
從圖8 可以看出,灌注液氮后TC2 鉆孔溫度基本保持不變,維持在100 ℃以下。ZJ13 鉆孔溫度有明顯下降趨勢,由110 ℃降至60 ℃以下,說明該處區(qū)域有封堵效果,氮?dú)夥e存時間長,惰化降溫效果較好。TC1 鉆孔溫度有上升趨勢,由90 ℃升高至200℃以上,說明該處區(qū)域仍存在通暢的漏風(fēng)通道,氮?dú)獠灰追e存,惰化效果較差。
1)煤田火區(qū)煤體燃燒過程中,煤體燃燒中心出現(xiàn)煤氧化學(xué)反應(yīng)釋放大量熱量,煤體上覆巖層外載能量與其內(nèi)能發(fā)生失穩(wěn),上覆巖層重力失穩(wěn),出現(xiàn)變形破壞,形成大量的熱破壞裂隙。在熱力風(fēng)壓作用下,通過裂隙場地表新鮮空氣為煤體燃燒提供充足的氧氣,同時燃燒產(chǎn)生的廢氣也通過這些裂隙排放到大氣環(huán)境中。
2)針對井筒大面積高溫火區(qū),提出“區(qū)域隔離法”治理火區(qū),實現(xiàn)對井筒火區(qū)的全面治理。
3)對火區(qū)鉆孔灌注防滅火材料,鉆孔溫度呈下降趨勢,但由于封堵仍未結(jié)束,存在漏風(fēng)通道,仍有部分鉆孔溫度長時間保持100~120 ℃,后期仍需采取封堵措施,進(jìn)行封堵。