趙志忠,劉美鈞,郭顯偉,鄭健康,李霜
(四川航天烽火伺服控制技術(shù)有限公司,成都611130)
無刷伺服電動(dòng)機(jī)裝調(diào)主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)含組件裝配、電動(dòng)機(jī)裝配、A組檢查試驗(yàn)、C組典型試驗(yàn)、D組壽命試驗(yàn)等,如圖1所示。
圖1 無刷伺服電動(dòng)機(jī)裝調(diào)主要生產(chǎn)過程流程圖
無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的主要問題[1-3]為:絕大部分工序采用手工操作,質(zhì)量一致性和穩(wěn)定性不易保證;測(cè)試過程數(shù)據(jù)量大,自動(dòng)化程度低,人工處理數(shù)據(jù)效率低;電動(dòng)機(jī)裝調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未嚴(yán)格進(jìn)行合理的工藝布局,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各工藝裝備主要針對(duì)單一產(chǎn)品裝調(diào)要求進(jìn)行配置,整體分布比較離散,不便于有序合理安排生產(chǎn),整體生產(chǎn)效率不高。
根據(jù)無刷伺服電動(dòng)機(jī)制造工藝流程和工作內(nèi)容,結(jié)合伺服電動(dòng)機(jī)類產(chǎn)品裝調(diào)特點(diǎn),配備相應(yīng)的自動(dòng)化設(shè)備,利用信息化手段進(jìn)行過程控制,同時(shí)貫徹?cái)?shù)字化制造理念,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)單元的優(yōu)化配置、裝調(diào)過程管理的數(shù)字化、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的可視化及質(zhì)量數(shù)據(jù)的電子化,解決該類無刷伺服電動(dòng)機(jī)制造水平低、生產(chǎn)效率低與質(zhì)量不穩(wěn)定的問題,形成無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的數(shù)字化生產(chǎn)線[4-5]。
1)高質(zhì)量生產(chǎn)原則。無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)以交付合格的電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品為基本原則,確保電動(dòng)機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
2)高效率生產(chǎn)原則。無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)要以提高電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)效率為目標(biāo),將原先手工操作難度大、耗時(shí)長(zhǎng)的工作,采用自動(dòng)化的設(shè)備代替手工作業(yè),縮短產(chǎn)品交付周期。
3)投資經(jīng)濟(jì)性原則。無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)需要兼顧經(jīng)濟(jì)性原則。在生產(chǎn)線建設(shè)過程中,分階段實(shí)施,先進(jìn)行部分自動(dòng)化建設(shè),解決手工操作復(fù)雜、耗時(shí)長(zhǎng)的作業(yè);對(duì)于部分工作內(nèi)容,手工操作簡(jiǎn)單、滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求的仍以手工操作的方式進(jìn)行;盡量對(duì)舊設(shè)備進(jìn)行集成和數(shù)字化改造;對(duì)于一些操作難度大、耗時(shí)長(zhǎng)、設(shè)備需要非標(biāo)定制并且投資額過高的操作,繼續(xù)保持手工作業(yè)的方式進(jìn)行生產(chǎn)。
4)信息驅(qū)動(dòng)原則。采用生產(chǎn)過程一體化智能管控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)管系統(tǒng)等信息化系統(tǒng),對(duì)生產(chǎn)過程中的物料信息、工藝信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)、測(cè)試數(shù)據(jù)等生產(chǎn)信息進(jìn)行記錄,以信息化手段實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全生產(chǎn)過程管控及后續(xù)的質(zhì)量追溯[6-8]。
依據(jù)智能制造體系,在工廠信息化應(yīng)用架構(gòu)下,根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)范圍和重點(diǎn),提出電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線的功能框架,如圖2所示。
圖2 無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線總體方案
根據(jù)無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線的建設(shè)目標(biāo)及指導(dǎo)思想,為滿足無刷伺服電動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)要求,需對(duì)基礎(chǔ)支撐條件、倉(cāng)儲(chǔ)物流及準(zhǔn)備條件、定子裝配條件、轉(zhuǎn)子裝配條件、電動(dòng)機(jī)裝配條件、試驗(yàn)條件、輔助廠房設(shè)備條件、數(shù)字化管控進(jìn)行能力建設(shè)。通過建設(shè)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等相關(guān)基礎(chǔ)條件用于保障無刷伺服電動(dòng)機(jī)組件裝配、電動(dòng)機(jī)總裝、測(cè)試等生產(chǎn)工藝流程運(yùn)行,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝流程接受數(shù)字化管控,實(shí)現(xiàn)工藝流程的數(shù)字化管理。通過無刷伺服電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線的建設(shè),實(shí)現(xiàn)更新管理理念、統(tǒng)籌組織調(diào)整、優(yōu)化工藝流程、精益生產(chǎn)的目標(biāo)。
無刷伺服電動(dòng)機(jī)定子原生產(chǎn)工藝流程如圖3所示。
圖3 原定子生產(chǎn)工藝流程圖
通過現(xiàn)狀和關(guān)鍵工藝點(diǎn)分析,對(duì)原工藝流程進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,整合后的工藝流程如表1所示,具體措施[9-10]如下:
1)通過項(xiàng)目建設(shè),優(yōu)化工藝流程,定子生產(chǎn)單元所有輔助環(huán)節(jié)均放置在配套庫(kù)房中,包括零件清洗、外觀檢查及配套均在該庫(kù)房配套操作崗位上進(jìn)行,將配套的零件發(fā)放至各生產(chǎn)模塊的相應(yīng)操作崗位上,生產(chǎn)模塊中的各工位只進(jìn)行生產(chǎn)操作。
2)利用自動(dòng)化設(shè)備代替部分手工操作,提高生產(chǎn)質(zhì)量和效率。如自動(dòng)化繞線設(shè)備、槽絕緣成形設(shè)備、激光去漆設(shè)備、自動(dòng)剝線機(jī)、自動(dòng)焊接機(jī)、自動(dòng)浸漆設(shè)備、伺服電動(dòng)機(jī)綜合測(cè)試系統(tǒng)。
3)原焊接工序中,包含去漆包線絕緣漆層、剝引線和焊接3個(gè)工步,其中去漆包線絕緣漆層為手工操作,耗時(shí)較長(zhǎng),缺少過程質(zhì)量的把控,現(xiàn)將去漆層單獨(dú)作為一道工序,采用自動(dòng)化去漆設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)加工。
4)定子包扎、整形難度大,目前沒有成熟的設(shè)備可以替代手工操作,開發(fā)專用的包扎、整形設(shè)備投入大,性價(jià)比不高,經(jīng)過項(xiàng)目組討論,采用設(shè)計(jì)專用的整形工裝和檢測(cè)工裝提高生產(chǎn)效率。
定子單元內(nèi)設(shè)備清單如表1所示。
表1 電動(dòng)機(jī)定子單元內(nèi)設(shè)備清單
原工藝流程中,轉(zhuǎn)子工藝流程如圖4所示。
圖4 轉(zhuǎn)子裝配原工藝流程圖
通過現(xiàn)狀和關(guān)鍵工藝點(diǎn)分析,對(duì)原工藝流程進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,整合后的工藝流程如表2所示,具體措施如下[11]:
1)將準(zhǔn)備、清洗提前完成,減少裝配準(zhǔn)備時(shí)間,該部分前移至倉(cāng)儲(chǔ)單元。
2)磁鋼涂膠、裝配工序合并,通過轉(zhuǎn)子磁鋼粘接設(shè)備,提高轉(zhuǎn)子外圓裝配質(zhì)量,減少因裝配質(zhì)量差引起后續(xù)工序磨削余量太大的問題。
3)熱裝準(zhǔn)備、補(bǔ)膠、熱裝、清洗工序合并,通過自動(dòng)壓裝不銹鋼套及平衡環(huán)設(shè)備,減少操作人員和勞動(dòng)強(qiáng)度[12-14]。
4)轉(zhuǎn)子壓裝平衡環(huán)和不銹鋼套后,進(jìn)行激光焊接,轉(zhuǎn)子需要來回周轉(zhuǎn),設(shè)備功率小,且轉(zhuǎn)子型號(hào)多、換型耗時(shí)長(zhǎng),無法保證焊接質(zhì)量的一致性,因此新購(gòu)激光焊接設(shè)備。
5)進(jìn)行轉(zhuǎn)子激光焊接后,需進(jìn)行磨削軸肩、裝旋變、軸伸等部位才能保證轉(zhuǎn)子外圓精度,磨削余量特別大,需要4 h/件,檢測(cè)繁瑣,檢測(cè)長(zhǎng)度尺寸需要到百米外的測(cè)高儀上進(jìn)行,耗時(shí)長(zhǎng)。采用先車削后磨削方式,減少磨削時(shí)間。磨床旁邊配投影儀,磨削后轉(zhuǎn)子的外圓及長(zhǎng)度尺寸快速檢測(cè),數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳,實(shí)現(xiàn)質(zhì)控過程無紙化。
6)轉(zhuǎn)子校動(dòng)平衡較復(fù)雜,需要技術(shù)水平較高的工人才能完成,并且每件需要0.5 h,耗時(shí)較長(zhǎng)。采用自動(dòng)校動(dòng)平衡設(shè)備。
7)轉(zhuǎn)子超速試驗(yàn)后需要在偏擺儀上檢測(cè)外圓徑向跳動(dòng),數(shù)據(jù)由人工記錄再抄寫至質(zhì)控表中,過程繁瑣,耗時(shí)長(zhǎng)。
轉(zhuǎn)子單元設(shè)備清單如表2所示。
表2 轉(zhuǎn)子裝配生產(chǎn)單元內(nèi)設(shè)備清單
對(duì)原工藝流程進(jìn)行整合,原電動(dòng)機(jī)裝配生產(chǎn)流程如圖5所示。
圖5 原電動(dòng)機(jī)裝配生產(chǎn)流程圖
通過現(xiàn)狀和關(guān)鍵工藝點(diǎn)分析,對(duì)原工藝流程進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,整合后的工藝流程如表3所示,具體措施如下[15]:
1)根據(jù)電動(dòng)機(jī)裝配生產(chǎn)流程,運(yùn)用ECRS四原則(即取消、合并、重組和簡(jiǎn)化),對(duì)現(xiàn)有電動(dòng)機(jī)裝配進(jìn)行合并重排。將準(zhǔn)備、檢查清洗作為倉(cāng)儲(chǔ)單元提前完成,有利于減少裝配前的等待時(shí)間。
2)定子、轉(zhuǎn)子裝配、裝端蓋、裝旋變、接線盒合為一個(gè)工位,設(shè)計(jì)專用轉(zhuǎn)子裝入定子工裝,減少吸碰,防止產(chǎn)品碰劃傷。
3)由于電動(dòng)機(jī)插座和旋變插座的焊接無法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,因此增加人員進(jìn)行焊接。
4)導(dǎo)通檢查、絕緣電阻檢查采用集成設(shè)備——伺服電動(dòng)機(jī)綜合測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試和數(shù)據(jù)采集、處理??蛰d檢查后取消導(dǎo)通絕緣電阻測(cè)試。
5)裝配質(zhì)量檢查中,徑向間隙、軸向間隙、垂直度、同軸度、軸伸端長(zhǎng)度參數(shù)測(cè)量,采用裝配質(zhì)量檢查設(shè)備進(jìn)行測(cè)量。
6)原調(diào)零方法接線復(fù)雜、繁瑣,對(duì)技術(shù)要求較高,要求對(duì)示波器的使用很熟練,技能水平要求較高,僅適用于小批量產(chǎn)品。采用固定設(shè)備調(diào)零,同時(shí)采集數(shù)據(jù),代替現(xiàn)有的手工作業(yè)。每換一臺(tái)產(chǎn)品只需要取下插頭,無需重新接線及調(diào)試信號(hào)發(fā)生器和示波器。
7)工廠目前沒有專門的針對(duì)永磁同步電動(dòng)機(jī)空載測(cè)試的設(shè)備,均是在負(fù)載測(cè)試臺(tái)上進(jìn)行測(cè)試。因此,需要購(gòu)置一臺(tái)專用的空載測(cè)試系統(tǒng)。
生產(chǎn)單元節(jié)拍及電動(dòng)機(jī)裝配單元設(shè)備清單如表3所示。
表3 電動(dòng)機(jī)裝配生產(chǎn)單元內(nèi)設(shè)備清單
原工藝流程中,電動(dòng)機(jī)測(cè)試部分測(cè)試工藝流程如圖6所示。
圖6 電動(dòng)機(jī)原試驗(yàn)工藝流程圖
通過現(xiàn)狀和關(guān)鍵工藝點(diǎn)分析,對(duì)原工藝流程進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,整合后的工藝流程如表4所示,具體措施[8]如下:
1)經(jīng)分析,電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)的工藝流程更改不大,只是將其操作的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整即可。其中,外觀檢查包含電動(dòng)機(jī)外觀質(zhì)量檢查和電動(dòng)機(jī)稱重,電動(dòng)機(jī)稱重需要手動(dòng)記錄電動(dòng)機(jī)型號(hào)和質(zhì)量,現(xiàn)將電動(dòng)機(jī)稱重作為單獨(dú)的工序,布置工位,采用數(shù)字式電子稱,自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)。
2)導(dǎo)通檢查、絕緣電阻檢查、絕緣強(qiáng)度檢查和電氣時(shí)間常數(shù)采用集成設(shè)備——伺服電動(dòng)機(jī)綜合測(cè)試系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試和數(shù)據(jù)采集、處理。
3)利用負(fù)載性能測(cè)試系統(tǒng)采集試驗(yàn)數(shù)據(jù)并計(jì)算電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩系數(shù),不需要再進(jìn)行人工數(shù)據(jù)處理。
4)為提高設(shè)備生產(chǎn)效率,并反復(fù)試驗(yàn)確定工序的操作時(shí)間,如采用空載測(cè)試系統(tǒng)和壽命試驗(yàn)系統(tǒng),減少負(fù)載性能測(cè)試系統(tǒng)占用率,確保關(guān)鍵設(shè)備的使用率。
電動(dòng)機(jī)測(cè)試單元設(shè)備清單如表4所示。
表4 電動(dòng)機(jī)測(cè)試單元內(nèi)設(shè)備清單
本文對(duì)無刷伺服電動(dòng)機(jī)的原工藝流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,提出了各裝配單元的優(yōu)化措施及設(shè)備清單。該生產(chǎn)線建成后,預(yù)期效果如下:
1)采用新工藝新技術(shù)后,生產(chǎn)人員及工時(shí)大幅減少,效率提升約3倍。
2)為圓滿完成任務(wù)提供有力支撐。a.產(chǎn)能提升:通過生產(chǎn)線建設(shè),實(shí)現(xiàn)一人多機(jī)、智能排產(chǎn),提高設(shè)備有效利用率,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)節(jié)拍可控,提高電動(dòng)機(jī)產(chǎn)能。b.質(zhì)量提升:通過生產(chǎn)線建設(shè),提高電動(dòng)機(jī)加工一致性、信息化追溯性全覆蓋,提升質(zhì)量可靠性、一致性。c.管理變革:生產(chǎn)模式的轉(zhuǎn)變,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)無紙化,同時(shí)提高了管理效率。