呂紅梅,余曉玲,鞏佳語
中國(guó)石油化工股份有限公司江蘇油田分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇揚(yáng)州225001
江蘇油田有大量高黏度、高凝點(diǎn)、高含蠟的“三高”原油,在其采出舉升和集輸過程中,由于原油黏度大、凝固點(diǎn)高,極易造成油井井口回壓高、管輸阻力大而影響正常生產(chǎn)[1]。各油田常用的解決方法是物理升溫或摻入一部分稀油使原油變?yōu)榈宛?、低凝油。由于物理方法成本過高,因此,國(guó)內(nèi)外學(xué)者開發(fā)了多種類型的流動(dòng)改進(jìn)劑以改善原油流動(dòng)性,包括防蠟劑、降凝劑、降黏劑、減阻劑等,在室內(nèi)研究和工業(yè)應(yīng)用中均取得了一定的成效,但仍存在作用機(jī)制單一、適應(yīng)范圍較窄及成本較高等問題[2]。
基于此,本研究采用流動(dòng)改進(jìn)劑使油、水兩相形成“擬乳狀液”,即運(yùn)動(dòng)時(shí)表現(xiàn)出乳狀液的特點(diǎn),靜止時(shí)水包油(O/W)型乳狀液自然破乳,不影響后續(xù)脫水,以提高油田的采油輸油效率,降低能耗。
原油和水樣取自江蘇油田Z13、X5、M20 區(qū)塊。原油黏度為194.17~258.50 mPa·s,凝固點(diǎn)為38 ℃,蠟含量為13.67%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),屬于高凝、高膠質(zhì)稠油。Z13 區(qū)塊地層水取自油井的采出水,分析其離子成分,結(jié)果見表1。
表1 Z13區(qū)塊地層水的離子組成分析
實(shí)驗(yàn)用流動(dòng)改進(jìn)劑為中石化江蘇油田分公司石油工程技術(shù)研究院研制,有機(jī)氯含量為0,有效成分含量≥40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),1%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))水溶液pH 7~9,無沉淀,不渾濁,使用溫度≤150 ℃,其主劑為非離子表面活性劑。
NaCl、MgCl2和CaCl2均為化學(xué)純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。
HH-6 型數(shù)顯恒溫水浴鍋,常州國(guó)華電器有限公司;IKA-2000 型攪拌器,廣州儀科實(shí)驗(yàn)室技術(shù)有限公司;哈克RS6000 型流變儀,賽默飛世爾科技有限公司;Nikon 80i/90i 型正置顯微鏡,日本尼康株式會(huì)社。
若油包水(W/O)型乳狀液中含水率升高到某一值,乳狀液會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)樗停∣/W)型乳狀液,該值稱之為轉(zhuǎn)相點(diǎn),轉(zhuǎn)相點(diǎn)處乳狀液表觀黏度最大[3-5]。在油井井筒或者集輸管道中加入流動(dòng)改進(jìn)劑可降低原油乳狀液轉(zhuǎn)相點(diǎn)的含水率,提前形成具有適度穩(wěn)定性的O/W 型原油乳狀液或擬乳狀液,顯著降低含水原油的表觀黏度[3]。
2.1.1 剪切狀態(tài)下的轉(zhuǎn)相點(diǎn)
配制不同含水率的原油乳狀液,實(shí)驗(yàn)溫度50 ℃,流動(dòng)改進(jìn)劑加入量1 000 mg/L,利用RS6000型流變儀(剪切速率7.34 s-1),測(cè)試原油擬乳狀液加入流動(dòng)改進(jìn)劑前后的黏度,結(jié)果如圖1所示。
圖1 剪切狀態(tài)下流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)轉(zhuǎn)相點(diǎn)的影響
由圖1可知:未加入流動(dòng)改進(jìn)劑時(shí),55%含水率時(shí)原油黏度為1 750 mPa·s;加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,40%含水率時(shí)原油黏度下降至508.3 mPa·s,轉(zhuǎn)相點(diǎn)含水率下降15%,降黏率超過70%,顯著降低原油乳狀液轉(zhuǎn)相點(diǎn)的含水率和含水原油的表觀黏度。
2.1.2 模擬管輸狀態(tài)下的轉(zhuǎn)相點(diǎn)
利用盤管式原油阻力測(cè)定裝置,測(cè)試不同含水率條件下原油乳狀液的輸送壓降[6],繪制壓降與含水率關(guān)系曲線,結(jié)果如圖2所示。
圖2 模擬管輸狀態(tài)下流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)轉(zhuǎn)相點(diǎn)的影響
由圖2 可知:未加入流動(dòng)改進(jìn)劑時(shí),轉(zhuǎn)相點(diǎn)的含水率為55%;加入1 000 mg/L 流動(dòng)改進(jìn)劑后,轉(zhuǎn)相點(diǎn)含水率下降至40%,流動(dòng)阻力下降74%。此結(jié)果與靜態(tài)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果一致。
采用RS6000流變儀,研究不同溫度條件下加入流動(dòng)改進(jìn)劑前后原油乳狀液的流變性,油水比為7∶3[7-9],結(jié)果如圖3所示。
圖3 流動(dòng)改進(jìn)劑加入前后原油黏度-溫度曲線
由圖3 可知:加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,原油黏度顯著降低,原油流動(dòng)性改善,低溫區(qū)間的降黏效果更加突出;當(dāng)溫度低于35 ℃,降黏率高于99%,效果明顯高于高溫度條件的降黏率。
原油流動(dòng)改進(jìn)劑作用的機(jī)制之一就是在井筒和集油管線內(nèi)形成親水膜,減小管壁摩擦阻力,使原油易于流動(dòng)。為了進(jìn)一步模擬現(xiàn)場(chǎng),量化結(jié)蠟量,因此測(cè)試Z13 區(qū)塊油樣加入流動(dòng)改進(jìn)劑后的結(jié)蠟率與防蠟率,結(jié)果見圖4。
由圖4 可知:與未加入流動(dòng)改進(jìn)劑的空白樣相比,在低于原油凝固點(diǎn)的溫度條件下,加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,原油的結(jié)蠟率僅為3.15%,而隨著溫度的降低,空白樣品的結(jié)蠟量增多??梢姡鲃?dòng)改進(jìn)劑在溫度較低時(shí),防蠟效果較為明顯。加入流動(dòng)改進(jìn)劑能在低溫時(shí)降低原油結(jié)蠟,達(dá)到防蠟的效果,增加原油流動(dòng)性。
圖4 流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)防蠟效果的影響
通過加入流動(dòng)改進(jìn)劑來抑制原油中蠟晶體的生長(zhǎng),在宏觀上表現(xiàn)為原油黏度下降或者凝點(diǎn)有所降低。所以,可以用原油的屈服值來宏觀表征流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)蠟晶體生長(zhǎng)的抑制作用。
低溫原油在恒定剪切速率作用下,在初始階段剪切應(yīng)力隨剪切時(shí)間的推移而增大,當(dāng)增大到一定值時(shí),剪切應(yīng)力陡然降低,其中最大的剪切應(yīng)力值被定義為靜屈服值,它在一定程度上反映管線停輸再啟動(dòng)壓力的大小[10]。依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 7547—2014《原油屈服值的測(cè)定 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)法》開展原油屈服值測(cè)定,結(jié)果見圖5。
圖5 加入流動(dòng)改進(jìn)劑后原油靜屈服值變化
由圖5 可知:加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,原油的剪切應(yīng)力明顯降低,即明顯降低了原油的靜屈服值,由原油的1 239.8 Pa 降低至加劑原油的808.2 Pa,且到達(dá)靜屈服值的時(shí)間縮短了7 min。由此可見,該流動(dòng)改進(jìn)劑能有效降低原油的靜屈服值。
在油井中添加的化學(xué)試劑可能給采出液站內(nèi)脫水處理帶來不利,本文研究的流動(dòng)改進(jìn)劑具有形成“擬乳狀液”的特點(diǎn)。為了考察其靜置狀態(tài)的脫水能力,開展加劑原油脫水實(shí)驗(yàn),乳狀液脫水測(cè)試參照SY/T 5281—2000中的方法。
在50 ℃條件下,考察原油和加劑原油在不同時(shí)間下的脫水率,結(jié)果見表2。由表2 可知:加入流動(dòng)改進(jìn)劑后靜置10 min 脫水率達(dá)到94.4%。從界面情況及水相清晰度來看,原油樣的界面不齊,出現(xiàn)原油掛壁;加入流動(dòng)改進(jìn)劑后樣品界面較齊,原油掛壁量少,水相較清。因此,流動(dòng)改進(jìn)劑的加入不但不會(huì)對(duì)原油脫水造成影響,而且還有助于原油脫水,使脫出的水更加清澈。
表2 流動(dòng)改進(jìn)劑對(duì)原油脫水的影響
流動(dòng)改進(jìn)劑能夠大幅度降低原油黏度,應(yīng)用后采出原油黏度降低70%以上,中頻加熱井有效縮短中頻開啟時(shí)間,井口回壓下降10%~50%,采油井電加熱桿停用,生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,最大載荷降幅在10%以上。另外,應(yīng)用流動(dòng)改進(jìn)劑后減少了掃線、檢泵等常規(guī)措施的次數(shù),具體效果如下。
分別取X5-29井加入流動(dòng)改進(jìn)劑前后的現(xiàn)場(chǎng)油樣,利用流變儀測(cè)試黏度-溫度曲線[11],結(jié)果如圖6所示。
由圖6 可知:在低溫條件下,加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,加劑原油的降黏率在99%以上,原油黏度顯著降低,流動(dòng)性增強(qiáng)。
圖6 X5-29井加劑前后油樣黏度對(duì)比
M20 區(qū)塊3 口加劑井閔20-8、閔20-34、閔20-43 于2020年6月21月加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,考察回壓情況,結(jié)果見圖7。
圖7 M20區(qū)塊3口井加劑前后回壓曲線
由圖7 可知:加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,井口的回壓降低30%以上,而加劑前回壓的最高值達(dá)到1.9 MPa,加劑穩(wěn)定后最高1.0 MPa,穩(wěn)定在0.7~1.0 MPa,現(xiàn)場(chǎng)縮短中頻開啟時(shí)間,采輸能耗明顯降低,測(cè)算單個(gè)中頻控制點(diǎn)日節(jié)能約400千瓦時(shí)。
在X5-29 井加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,井口回壓從1.4 MPa降至0.9 MPa,井口溫度從41 ℃降至32 ℃,效果突出,分別錄取抽油機(jī)在加劑前后的現(xiàn)場(chǎng)示功圖,結(jié)果見圖8。
由圖8 可知:在加入流動(dòng)改進(jìn)劑后,抽油機(jī)示功圖的面積變小,光桿功率下降10%以上,最大載荷下降9.58%。
圖8 X5-29井加入流動(dòng)改進(jìn)劑前后示功對(duì)比
1)通過加入流動(dòng)改進(jìn)劑,原油降黏率超過70%,轉(zhuǎn)相點(diǎn)含水率降低15%,且不影響原油后續(xù)站內(nèi)處理,有利于采出液常溫采輸,降低生產(chǎn)能耗。
2)將流動(dòng)改進(jìn)劑現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,采出原油黏度降低99%,對(duì)于中頻加熱井有效縮短中頻開啟時(shí)間,電加熱桿停用,生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定,有效減少采輸能耗。