賈建明
(河北鋼鐵集團(tuán)宣化鋼鐵公司,河北 宣化075100)
鋼鐵料消耗是轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)成本中比重最大的一項(xiàng),同時(shí)又是諸多技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的綜合體現(xiàn)。為了降低鋼鐵料消耗,河北鋼鐵集團(tuán)宣化鋼鐵公司(全文簡(jiǎn)稱(chēng)宣鋼)“堅(jiān)守成本優(yōu)勢(shì),打造比較優(yōu)勢(shì)”為思路,積極推進(jìn)轉(zhuǎn)爐爐后調(diào)溫加冷鋼項(xiàng)目,優(yōu)化冶煉工藝,加快生產(chǎn)節(jié)奏,降低生產(chǎn)成本,推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。調(diào)溫冷鋼是指在軋制過(guò)程中的切頭尾、碎斷產(chǎn)生的廢鋼或加工成相應(yīng)尺寸的螺紋鋼筋廢材,在加入鋼包內(nèi)直接熔化成鋼水,實(shí)現(xiàn)挖潛降耗。
宣鋼二鋼軋廠煉鋼作業(yè)區(qū)現(xiàn)有150 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐2座,均配備副槍系統(tǒng),于2010年11月11日正式投入生產(chǎn)后承載著公司很重要的煉鋼任務(wù),達(dá)到年產(chǎn)量360萬(wàn)t,目前鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,鋼材利潤(rùn)空間逐步降低。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),必須采取措施降來(lái)降本增效。宣鋼二鋼軋廠生產(chǎn)成本中鋼鐵料消耗是所有成本中最大的一項(xiàng),同時(shí)又是許多技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的一個(gè)綜合體現(xiàn)。鋼鐵料消耗指標(biāo)的好壞可以直接體現(xiàn)出一個(gè)鋼廠綜合技術(shù)水平、裝備水平、管理水平的高低[1]。它直接關(guān)系到二鋼軋廠以降本增效為主的措施成敗。在此基礎(chǔ)上針對(duì)性的提出優(yōu)化改進(jìn)措施,根據(jù)目前生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行工藝改進(jìn),在轉(zhuǎn)爐爐后加裝調(diào)溫冷鋼系統(tǒng),不僅可以有效降低鋼鐵料消耗,而且還可以有效節(jié)約氬氣消耗,降低澆筑溫度,達(dá)到降低澆鑄過(guò)熱度,穩(wěn)定鋼水質(zhì)量,達(dá)到提高鋼水質(zhì)量以及降本增效的目的[2]。
目前只在低合金系列鋼種(HRB400系列)、焊線系列鋼種(ER70S-6系列鋼種)和w(C)≤0.60%的低牌號(hào)硬線上使用。其他鋼種上不得使用。在滿足現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上就轉(zhuǎn)爐異常高溫爐次和螺紋鋼、普碳鋼開(kāi)機(jī)子進(jìn)精煉爐次進(jìn)行加入調(diào)溫冷鋼操作,目前不刻意增加出鋼溫度強(qiáng)行加入調(diào)溫冷鋼操作。針對(duì)目前生產(chǎn)工藝,就進(jìn)LF和非LF流程鋼種進(jìn)行分別控制。非進(jìn)LF鋼種主要以HRB400系列、普碳鋼系列等直跟機(jī)子為主。
1)此類(lèi)鋼種在生產(chǎn)過(guò)程中由于吹煉控制失誤,終點(diǎn)出鋼溫度偏高,造成進(jìn)氬站溫度偏高的爐次進(jìn)行加入。
2)爐后加入總量為目前鏟車(chē)正常一鏟的量、總量控制在1~1.5 t。
3)出鋼結(jié)束后進(jìn)氬站先進(jìn)行測(cè)溫,依據(jù)測(cè)溫情況調(diào)整冷鋼加入量,通過(guò)加入裝置傾斜角度控制加入量。
4)加入冷鋼前打開(kāi)氬氣旁通大翻,加入冷鋼后,有足夠時(shí)間攪拌確保冷鋼完全融化。
為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量提供保障,增加相應(yīng)稱(chēng)重設(shè)備,精準(zhǔn)控制冷鋼加入量,避免因加入量不準(zhǔn)造成溫度降不下來(lái)或低溫鋼現(xiàn)象;每爐吹煉結(jié)束前精準(zhǔn)測(cè)量鋼水溫度,依據(jù)測(cè)溫情況確認(rèn)冷鋼加入量,保證加入冷鋼后鋼包內(nèi)鋼水的溫度能滿足精煉到站溫度或連鑄機(jī)澆鑄溫度的要求。建立完整的冷鋼檢驗(yàn)制度,定期對(duì)冷鋼的成分進(jìn)行抽檢,用鋁錳鈦鐵或鋁錠脫氧的鋼種,大翻過(guò)程易造成鋁控失效,引起絮流,產(chǎn)生廢品,不得加入。以及w[C]≥0.60%的鋼種,易造成物料結(jié)坨,產(chǎn)生批量廢品,不得加入。
1)冷鋼應(yīng)干燥、表面無(wú)嚴(yán)重及剝落銹蝕。
2)冷鋼中不應(yīng)混有鐵合金、合金廢鋼及廢鐵。
3)冷鋼表面不應(yīng)存在泥塊、水泥、粘砂、油脂、耐火材料、爐渣、礦渣等。
4)冷鋼中不應(yīng)有廢鋼鐵國(guó)標(biāo)中規(guī)定的有害物。
5)冷鋼中不應(yīng)夾雜放射性廢物。
6)冷鋼直徑≤70 mm,長(zhǎng)度≤400 mm。
由于澆鑄溫度高會(huì)在鑄坯內(nèi)部個(gè)別部位柱狀晶區(qū)易穿心“搭橋”,致使局部封閉空間內(nèi)殘液的冷凝收縮得不到補(bǔ)充,形成中心疏松或縮孔,調(diào)溫冷鋼的應(yīng)用后,直接有效降低了連鑄機(jī)的過(guò)熱度,減少鋼水對(duì)中包和大包耐材侵蝕,減少鑄坯中心偏析、疏松和縮孔,穩(wěn)定鑄坯質(zhì)量。
通過(guò)對(duì)調(diào)溫冷鋼使用過(guò)程進(jìn)行跟蹤,其溫降分布概率如圖2所示。
圖2 調(diào)溫冷鋼溫降概率圖
通過(guò)圖2可以看出爐后調(diào)入調(diào)溫冷鋼后,鋼水溫降約為14~17℃。
從2019年11月開(kāi)始投入使用,目前調(diào)溫冷鋼投入運(yùn)行已經(jīng)將近半年。由于調(diào)溫冷鋼加入爐內(nèi)后沒(méi)有損耗,考慮目前廢鋼的收得率為92%,鋼鐵料單價(jià)為2 353元/t,因此每噸調(diào)溫冷鋼的經(jīng)濟(jì)效益為:2 353×(1-92%)=188.24元。
2020年1月—6月調(diào)溫冷鋼使用量入表1所示。
表1 2020年1月—6月調(diào)溫冷鋼使用量
調(diào)溫冷鋼使用量按819.24 t/月計(jì)算,因此年經(jīng)濟(jì)效益為:188.24×819.24×12=185.06萬(wàn)元。
為保證調(diào)溫冷鋼系統(tǒng)的順利運(yùn)行,最大程度的降低成產(chǎn)成本,追求利潤(rùn)最優(yōu)化,煉鋼作業(yè)區(qū)積極優(yōu)化各生產(chǎn)工序,創(chuàng)新落實(shí)“控溫度、保時(shí)間、準(zhǔn)稱(chēng)量、建制度”措施,降低鋼鐵料消耗是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,宣鋼150 t爐區(qū)通過(guò)不斷地進(jìn)行技術(shù)革新,優(yōu)化過(guò)程冶煉控制,加強(qiáng)科學(xué)的管理,合理應(yīng)用調(diào)溫冷鋼系統(tǒng),經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的實(shí)施,降本效果明顯,并獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。