雷賢臨
(蘇州亞平寧機(jī)械科技有限公司,江蘇 蘇州215100)
本設(shè)備生產(chǎn)對(duì)象為仿制人造復(fù)合地板面板,厚度大約2-3mm;生產(chǎn)線由輥筒、皮帶傳動(dòng)及剪切機(jī)構(gòu)(用來切斷產(chǎn)品)等組合的動(dòng)力傳動(dòng)流水線,之前舊流水線取出缺陷件、檢測(cè)件時(shí)需要先停止流水線,再取件;停線取件花費(fèi)時(shí)間較長大約5-10分鐘不等,出鍋爐材料因?yàn)橥>€等待溫度降低,材料延展性降低,需要再次回爐,生產(chǎn)整體時(shí)間降低10 分鐘以上,人力資源、電力能源浪費(fèi)嚴(yán)重,生產(chǎn)力低下。
對(duì)舊的流水線關(guān)鍵點(diǎn)位進(jìn)行了合理的優(yōu)化設(shè)計(jì),增加了獨(dú)立輸送導(dǎo)向設(shè)備,改觀了流水線結(jié)構(gòu)不足,避免了原有的生產(chǎn)能力的缺陷,提高了生產(chǎn)質(zhì)量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品合格程度,改善生產(chǎn)流程,隨意將表面劃痕、褶皺、損傷等缺陷的面板從流水線切斷導(dǎo)出,或者隨機(jī)切斷導(dǎo)出樣件進(jìn)行抽檢。
1.1 15 米/分鐘的產(chǎn)線速度(即產(chǎn)品地板革的流線速度),最長25 米的連續(xù)接頭廢料長度,裁切廢料自動(dòng)取出。
1.2 導(dǎo)向皮帶正常工作時(shí)處于水平位置并和新皮帶機(jī)旋轉(zhuǎn)方向一致,當(dāng)接頭廢料過來時(shí)導(dǎo)向皮帶機(jī)構(gòu)抬升并反轉(zhuǎn),幫助廢料按設(shè)定路線取出。
1.3 裁切廢料結(jié)束時(shí),皮帶導(dǎo)向機(jī)構(gòu)下降至水平正常位置,回復(fù)與主輸送皮帶機(jī)- 新皮帶機(jī)一致旋轉(zhuǎn)方向。
1.4 設(shè)備圖1 所示。
2.1 抽檢產(chǎn)品和取樣,將產(chǎn)品中出現(xiàn)的缺陷部分作為廢品廢料從中取出,同時(shí)必須滿足產(chǎn)線的即時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)(不減速、不停頓);新輸送線體設(shè)備與舊輸送線體的相同點(diǎn)是長度、寬度、高度等主結(jié)構(gòu)一樣;主輸送速度(線速度一樣);不同之處是長度方向分出小皮帶正反旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),正常運(yùn)行時(shí)與主輸送結(jié)構(gòu)運(yùn)行方向一致;切取樣件、切取廢料時(shí),小皮帶結(jié)構(gòu)向上旋轉(zhuǎn)一定角度,同時(shí)旋轉(zhuǎn)方向與原來方向相反,利用皮帶轉(zhuǎn)向?qū)蛹皬U料導(dǎo)向下方推料車中。
2.2 本項(xiàng)目采用滾筒皮帶傳送機(jī)構(gòu),將原結(jié)構(gòu)的一條皮帶滾筒輸送結(jié)構(gòu)改為兩部分,一部分仍然保持原結(jié)構(gòu)傳送功能,另外一部分除有原結(jié)構(gòu)傳送功能外增加了攔截導(dǎo)向功能的正反轉(zhuǎn)小皮帶傳送導(dǎo)向機(jī)構(gòu);這是本項(xiàng)目的重點(diǎn)也是難點(diǎn);皮帶跑偏問題;皮帶正反轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)中心長度300mm,皮帶長度2240mm,滾筒外徑135mm;實(shí)際線速度75m/min;頻繁的正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)容易使皮帶跑偏,拉傷皮帶;為預(yù)防此類情況的發(fā)生,主、從動(dòng)滾筒均設(shè)計(jì)有皮帶導(dǎo)向槽(梯形槽),皮帶兩側(cè)也增加了導(dǎo)向條(梯形塊)。
圖1
2.3 本機(jī)構(gòu)能夠很好的滿足客戶需求:時(shí)間要求、速度要求以及取樣件和取廢料要求。在實(shí)際使用過程中,使用初期(一個(gè)月內(nèi))小皮帶機(jī)構(gòu)跑偏現(xiàn)象出現(xiàn)過2 次,后經(jīng)及時(shí)采取措施,將兩側(cè)皮帶導(dǎo)向條去掉其中一條,經(jīng)過近半年的運(yùn)行小皮帶機(jī)構(gòu)皮帶未出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象;實(shí)踐證明,這種方法對(duì)于中心距離偏小的滾筒皮帶正反轉(zhuǎn)傳送機(jī)構(gòu)跑偏的解決方案是有效的,值得推廣。
2.4 實(shí)現(xiàn)了不停機(jī)的總體設(shè)計(jì)要求;之前的產(chǎn)品廢料及取樣件,都是將主機(jī)即系統(tǒng)輸送線停止后才進(jìn)行的,這種作業(yè)狀態(tài)耗時(shí)較長前后大約至少5-10 分鐘,熔爐出口料溫度低于設(shè)定溫度是需要回爐,生產(chǎn)效率低,占用人工勞動(dòng)力多。經(jīng)過本項(xiàng)目的研發(fā)、設(shè)計(jì)改進(jìn),改觀了原來生產(chǎn)不良狀況,極大地提高了生產(chǎn)效率,節(jié)省了人工成本,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)量翻倍,銷售量增值的良好經(jīng)濟(jì)效益。
如圖2 所示。
圖2 中在功能切換至取樣件或取廢料時(shí),主皮帶滾筒部分保持原有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)不變,正反轉(zhuǎn)小皮帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)以主動(dòng)軸(安裝電機(jī)減速機(jī)軸)為旋轉(zhuǎn)軸,氣缸抬升旋轉(zhuǎn),同時(shí)轉(zhuǎn)向改變,攔截并導(dǎo)向裁切的樣件、廢料流入底部取料推車中;來料堆滿推車后由空推車更換移出,主線體運(yùn)行不會(huì)停止;不受此干擾。
3.1 設(shè)計(jì)合理可靠:本項(xiàng)目設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工制造完成至投產(chǎn)使用已經(jīng)歷近30 個(gè)月,設(shè)備結(jié)構(gòu)運(yùn)行正常良好,性能穩(wěn)定。
3.2 設(shè)備運(yùn)行滿足使用總要求:本設(shè)備的使用實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線除費(fèi)料、質(zhì)檢需求,改善和提高了產(chǎn)品質(zhì)量;降低了原材料了和半成品的浪費(fèi)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了企業(yè)增產(chǎn)、增值的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,直接滿足了客戶等使用單位的要求;年均產(chǎn)能達(dá)以上580萬米。
3.3 合理規(guī)避了動(dòng)力能源主要是電力能源的浪費(fèi)量,對(duì)于熱能量排放的控制起到積極的作用。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例圖(圖3)。
圖3