孟憲影,陳義貴
(1.國網(wǎng)四川省電力公司技能培訓(xùn)中心,成都610071;2.瑪依河電站托管技術(shù)維護(hù)公司,四川 甘孜627850)
瑪依河二級水電站位于四川省鄉(xiāng)城縣境內(nèi),額定水頭為280 m,裝設(shè)有兩臺額定功率為9 MW的立式?jīng)_擊式機(jī)組,每臺機(jī)組設(shè)有四組噴針和折向器。每臺機(jī)組的進(jìn)水口處設(shè)有液壓操作的球閥,作為機(jī)組過速的后備保護(hù),方便機(jī)組的開停機(jī)操作[1,2]。球閥的下游側(cè)設(shè)有下止水,也叫工作密封,用于停機(jī)時減少球閥漏水量;球閥的上游側(cè)設(shè)有上止水,也叫檢修密封,用于檢修機(jī)組和檢修工作密封。兩臺進(jìn)水球閥的密封均采用液壓油進(jìn)行操控。
瑪依河二級電站1、2號兩臺機(jī)組的進(jìn)水球閥一直存在密封操控油路進(jìn)水的問題,故障原因一直無法找到,故障也無法排除,致使球閥的操控極為不便?,F(xiàn)場運(yùn)行人員為避免密封油路中再有水漏入,在球閥開啟后即將其球閥油壓裝置的油壓卸掉,油全部排出,使球閥一直處于開啟狀態(tài),無法快速關(guān)閉,使兩臺機(jī)組一直處于無機(jī)組過速后備保護(hù)的狀態(tài)運(yùn)行,具有極大的安全隱患。本文結(jié)合現(xiàn)場實際,分析了其密封油路進(jìn)水的主要原因、危害、處理措施及建議。
該進(jìn)水球閥的檢修密封和工作密封均采用移動差壓式金屬硬密封結(jié)構(gòu),其密封投退的操作能源為液壓油,該種操作能源的缺點(diǎn)是移動密封圈由于口徑大、活塞加工難度大,長期運(yùn)行后活塞處易發(fā)生泄露[3],引起密封操作油路進(jìn)水;且止漏環(huán)完全依靠油壓壓緊封水,兩液壓腔之間、液壓腔 與鋼管壓力水之間均只有兩道橡皮條密封,在運(yùn)行過程中鋼管壓力水會經(jīng)過油封滲漏至止漏環(huán)回油腔,沿回油管排至球閥漏油箱,成為球閥密封油路進(jìn)水的主要原因。
目前瑪依河二級電站1、2號水輪機(jī)進(jìn)水球閥及旁通閥位置簡圖如圖1所示:機(jī)組進(jìn)水球閥關(guān)閉后,當(dāng)旁通閥關(guān)閉后(閥3手動閥常開,用電動閥4進(jìn)行自動投退旁通閥),若只投下止水2(工作密封),上游的水會經(jīng)過閥體6與活葉5之間的縫隙7進(jìn)入活葉5中心(活葉為中空),又經(jīng)旁通管B和C越過下止水2進(jìn)入下游側(cè),使下止水失效,達(dá)不到密封效果。
因此為達(dá)到密封止水效果,在停機(jī)后,將上、下止水同時投入,開機(jī)前又將它們都退出(其PLC球閥自動控制流程也是如此操作),不符合運(yùn)行規(guī)程規(guī)定,造成上止水(檢修密封)頻繁操作,易使檢修密封受損。
球閥密封操作運(yùn)行規(guī)程[4]如下:正常運(yùn)行時,球閥上游側(cè)檢修密封不投入,機(jī)械鎖錠裝置退出,只有在機(jī)組檢修,給檢修人員構(gòu)成必要的檢修條件時才投入,且機(jī)械鎖錠必須投入;下游側(cè)工作密封在球閥正常關(guān)閉后投入,球閥開啟前必須退出。
由上面分析可知,設(shè)備自身原因為球閥密封油路進(jìn)水的主要原因。
圖1 球閥及旁通閥位置簡圖
機(jī)組開機(jī)后的整個運(yùn)行過程中,球閥油壓裝置的油壓全部卸掉,一旦因甩負(fù)荷等事故造成機(jī)組過速或調(diào)速器失靈時,因球閥不能立即關(guān)閉,將使機(jī)組轉(zhuǎn)速持續(xù)上升,其轉(zhuǎn)動部件的離心力急劇增加,其振動與擺度加大,可能引起轉(zhuǎn)動部分與靜止部分的碰撞而使部件遭受破壞,如發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與定子的碰撞,轉(zhuǎn)輪與轉(zhuǎn)輪室的碰撞等;此外,也會使各部軸承損壞,基礎(chǔ)螺栓松動,蝸殼及尾水管產(chǎn)生裂紋等,嚴(yán)重的甚至?xí)斐稍O(shè)備的破壞和人員傷亡。球閥不能關(guān)閉,勢必導(dǎo)致事故擴(kuò)大,造成無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失,是非常大的安全隱患[5]。
二級站水頭高達(dá)280余米,水壓高達(dá)2.8 MPa左右,進(jìn)水球閥在停機(jī)后不能關(guān)閉,其壓力將長期作用于噴針和折向器,易導(dǎo)致噴針和折向器關(guān)閉不嚴(yán)及漏水。
活塞處發(fā)生泄露引起的油水混合,對球閥接力器 、油泵 、液壓閥等的運(yùn)行不利 ,會加快設(shè)備的內(nèi)部銹蝕,也會對外部水資源環(huán)境產(chǎn)生污染。
為解決僅投入下止水密封失效問題,建議將球閥的旁通閥位置進(jìn)行調(diào)整,如圖2所示。
圖2 旁通閥位置調(diào)整后簡圖
此時,如正常運(yùn)行時,手動閥3一直處于開啟狀態(tài),球閥關(guān)閉前自動開啟電動閥4進(jìn)行平壓,球閥全關(guān)后,自動關(guān)閉電動閥4,再投入下止水2,因旁通管B與C不再相通,活葉5及縫隙7中的水不會流入下游,僅下止水2投入即達(dá)到了密封效果。如此調(diào)整后,對開閥前下止水退出亦無影響,對上止水的投退亦無影響。
(1)建議與球閥生產(chǎn)廠家專家一道,組建技術(shù)專家小組,針對球閥油路進(jìn)水情況進(jìn)行進(jìn)一步分析研究及排查,盡早進(jìn)行處理或更換,避免同類事情再次發(fā)生。
(2)因油壓密封長期運(yùn)行容易造成油路進(jìn)水,建議更換為水壓密封。
(3)制訂出水輪機(jī)進(jìn)水球閥開、關(guān)(包括密封的投退)操作的標(biāo)準(zhǔn)化操作流程或規(guī)定,并要求運(yùn)行人員嚴(yán)格按規(guī)程規(guī)定操作。
(4)進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和管理,提高員工的技術(shù)水平、安全生產(chǎn)及風(fēng)險防控意識。
對瑪依河兩臺機(jī)組進(jìn)水球閥密封油路進(jìn)水原因、危害的分析、處理措施及建議的提出,為同類型球閥密封進(jìn)水問題的分析解決提供了借鑒及參考。球閥油路進(jìn)水問題必須盡快解決,使球閥真正起到過速后備保護(hù)作用,提高機(jī)組運(yùn)行的安全穩(wěn)定性。