萬昔超,周 瑛
(華東瑯琊山抽水蓄能有限責(zé)任公司,安徽省滁州市 239000)
瑯琊山抽水蓄能電站位于安徽省滁州市,電站樞紐由上水庫、水道系統(tǒng)、地下廠房、尾水明渠及下水庫、地面開關(guān)站、中央控制室系統(tǒng)等主要建筑物組成,工程等級為二等,總裝機(jī)容量為600MW(4×150MW)。電站設(shè)有兩個阻抗式尾水調(diào)壓室,阻抗孔直徑3.5m,調(diào)壓井內(nèi)徑18.6m,為鋼筋混凝土襯砌,厚度0.8m(強(qiáng)度C20),調(diào)壓井底部井座段長19.92m,底板高程為-19.5m,阻抗板底高程為-13.3m,阻抗板厚1.5m,井口高程為54.5m,布置有尾水事故閘門檢修平臺。調(diào)壓井與尾水支洞的交叉處布置4扇尾水事故閘門,閘門孔口尺寸4.6m ×6.2m,采用下游止水,門槽采用寬1.41m、深0.7m的矩形門槽,混凝土分一、二期澆筑[1]。
2019年4 月,放空檢查發(fā)現(xiàn)3、4號尾調(diào)閘門槽二期混凝土質(zhì)量存在較大缺陷,主要表現(xiàn)為:3號閘門6m以下下游側(cè)門槽二期混凝土有7處明顯沙化,敲打掏挖會掉落和水流外滲,有兩處面積較大;4號閘門上游右側(cè)門槽二期混凝土有長1m、寬15cm大小孔洞;5m以下下游側(cè)門槽有5處混凝土明顯沙化,敲打掏挖會掉落和水流外滲。門槽混凝土沙化、蜂窩見圖1。
1.1.1 超聲回彈法
回彈法是最常見的混凝土強(qiáng)度測定無損檢測技術(shù),是一種表面硬度法[2]。原理是使用一個由彈簧驅(qū)動的重錘來彈擊待測混凝土結(jié)構(gòu)的表面,然后再獲取重錘的回彈距離,將重錘的反彈距離和設(shè)備彈簧原始長度的比值當(dāng)作衡量強(qiáng)度的量化數(shù)值,由此來確定混凝土強(qiáng)度。
圖1 門槽混凝土沙化、蜂窩Figure 1 Sandification,honeycomb of concrete in gate slots
本次應(yīng)用采用ZC3-D一體式數(shù)顯回彈儀,每個測區(qū)選取16個測點(diǎn),計(jì)算測區(qū)平均回彈值應(yīng)從16個回彈值中剔除3個最大值和3個最小值,計(jì)算公式如下[3]:
式中Rm——測區(qū)平均回彈值,精確到0.01;
Ri——第i測點(diǎn)的回彈值。
計(jì)算所得平均回彈值(Rm)及平均碳化深度值(dm)由規(guī)程附錄或測強(qiáng)曲線可計(jì)算出第i個測區(qū)混凝土強(qiáng)度換算值,并計(jì)算出測區(qū)混凝土強(qiáng)度平均值,根據(jù)公式可得混凝土強(qiáng)度推定值fcu,e。
1.1.2 地質(zhì)雷達(dá)電磁波反射法
電磁波在襯砌、圍巖內(nèi)傳播過程中,遇到不同介質(zhì)交界(如圍巖、襯砌的交界處)或是內(nèi)部裂縫、空洞等,由于不同物質(zhì)對電磁波的反射能力不同,在這些部位,電磁波就會產(chǎn)生較大反射。兩種介質(zhì)的差異越大,反射回的電磁波能量越強(qiáng),接收的信號就越強(qiáng)烈。再通過信號技術(shù)處理形成圖像,進(jìn)而推斷出地下目標(biāo)物的實(shí)際情況[4,5]。地質(zhì)雷達(dá)工作原理圖見圖2。
本次應(yīng)用以尾調(diào)阻抗孔平臺為基準(zhǔn)面,采用HJC-017型號超聲波檢測儀,主頻為1~1000MHz波段,采用高頻天線以提高探測精度,探測深度2m,探測一、二期混凝土界面缺陷,采用連續(xù)掃描+點(diǎn)采混合的數(shù)據(jù)采集方式。
圖2 地質(zhì)雷達(dá)工作原理圖Figure 2 Geological radar working principle diagram
閘門槽二期混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度為C20,本次利用檢測結(jié)果前后對比法分析消缺效果。消缺前后二期混凝土質(zhì)量檢測位置均位于閘門井內(nèi)側(cè)二期混凝土位置,詳見圖3。修補(bǔ)前,回彈儀檢測時從井口到井底共抽檢110個測區(qū),得回彈平均值,并采用平面雙發(fā)雙收探頭進(jìn)行波速測量;內(nèi)部缺陷檢測采用反射波法,自上而下或自下而上對檢測混凝土進(jìn)行掃描,共檢測256m。
圖3 本次檢測二期混凝土位置圖Figure 3 The second stage concrete position map of this test
(1)分析圖4和圖5可知,修補(bǔ)前3號閘門井門槽混凝土抗壓強(qiáng)度高于20MPa占比為61.5%,未見低于10MPa的,混凝土強(qiáng)度整體隨高程變大呈增大趨勢,高度3m的一期混凝土強(qiáng)度明顯高于同高程二期混凝土強(qiáng)度,為16.7~20.3MPa。
圖4 3號閘門左側(cè)門槽混凝土推定強(qiáng)度變化情況Figure 4 Variation of the estimated strength of the left gate slots concrete on the No. 3
圖5 3號閘門右側(cè)門槽混凝土推定強(qiáng)度變化情況Figure 5 Variation of the estimated strength of the right gate slots concrete on the No. 3
(2)分析圖6和圖7可知,修補(bǔ)前4號閘門井門槽混凝土抗壓強(qiáng)度高于20MPa占比為57.5%,未見低于10MPa的,混凝土強(qiáng)度整體隨高程變大呈增大趨勢,高度3m的一期混凝土強(qiáng)度明顯高于同高程二期混凝土強(qiáng)度,為19.9~24.9MPa。
圖6 4號閘門左側(cè)門槽混凝土推定強(qiáng)度變化情況Figure 6 Variation of the estimated strength of the left gate slots concrete on the No. 4
圖7 4號閘門右側(cè)門槽混凝土推定強(qiáng)度變化情況Figure 7 Variation of the estimated strength of the right gate slots concrete on the No. 4
(3)分析圖8~圖19可知,3、4號閘門井門槽的缺陷以局部脫空與不密實(shí)為主,8m以下局部出現(xiàn)連續(xù)脫空、不密實(shí)。
圖8 3號閘門槽左側(cè)45~66m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 8 Internal defect detection result of 45~66m height section on the left side of gate 3
圖9 3號閘門槽左側(cè)20~45m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 9 Internal defect detection result of 20~45m height section on the left side of gate 3
圖10 3號閘門槽左側(cè)1~20m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 10 Internal defect detection result of 1~20m height section on the left side of gate 3
圖11 3號閘門槽右側(cè)45~66m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 11 Internal defect detection result of 45~66m height section on the right side of gate 3
圖12 3號閘門槽右側(cè)20~45m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 12 Internal defect detection result of 20~45m height section on the right side of gate 3
圖13 3號閘門槽右側(cè)1~20m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 13 Internal defect detection result of 1~20m height section on the right side of gate 3
圖14 4號閘門槽左側(cè)45~66m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 14 Internal defect detection result of 45~66m height section on the left side of gate 4
圖15 4號閘門槽左側(cè)20~45m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 15 Internal defect detection result of 20~45m height section on the left side of gate 4
圖16 4號閘門槽左側(cè)1~20m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 16 Internal defect detection result of 1~20m height section on the left side of gate 4
圖17 4號閘門槽右側(cè)45~66m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 17 Internal defect detection result of 45~66m height section on the right side of gate4
圖18 4號閘門門槽右側(cè)20~45m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 18 Internal defect detection result of 20~45m height section on the right side of gate 4
圖19 4號閘門門槽右側(cè)1~20m高度段內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果Figure 19 Internal defect detection result of 1~20m height section on the right side of gate 4
尾調(diào)閘門槽施工時,為使預(yù)埋件閘門軌道及其加固鋼筋安裝方便,采取二期混凝土施工工藝,井口到井底落差67.8m,二期混凝土澆筑最大厚度1.0m,施工懸空高度較大、空間狹窄。
初步分析,尾調(diào)閘門井門槽底部二期混凝土形成裂隙、混凝土沙化的原因,一是門槽二期混凝土澆筑時,混凝土入倉面與澆筑面高差較大,混凝土可能已產(chǎn)生離析問題,尤其是底部混凝土,振搗容易不密實(shí),出現(xiàn)滲水通道[6,7];二是尾水調(diào)壓井內(nèi)水位隨抽水、發(fā)電影響不斷上下波動,底部混凝土裂隙水和調(diào)壓井內(nèi)水在水壓力作用下使混凝土裂隙不斷增大,出現(xiàn)水流帶走砂石,造成混凝土掏空。
混凝土缺陷修復(fù)根據(jù)具體情況可以采用高標(biāo)號細(xì)石混凝土回填、化學(xué)灌漿等方法進(jìn)行處理[8]。本次消缺采用“鑿舊補(bǔ)新”回填法,范圍為3、4號閘門槽阻抗孔平臺以上6m區(qū)間內(nèi)二期混凝土(-6.8~ -0.8m高程),對缺陷混凝土全部鑿除后重新澆筑HK-KB-1高分子聚合物混凝土,該材料擁有無機(jī)材料和高分子材料的綜合性能,具有固化快、強(qiáng)度高、黏結(jié)力強(qiáng)、施工方便、性價比高等特點(diǎn)。主要性能指標(biāo)見表1。
消缺工作重點(diǎn)、難點(diǎn)為高空作業(yè),作業(yè)面與井口高差67.8m,本次采用雙吊點(diǎn)吊籃施工,吊籃布置在兩個閘門井口兩側(cè)空地,見圖20,懸吊平臺尺寸(長×寬×高)為2.5m×2×0.76m,額定載重量500kg,升降速度9~11m/min。作業(yè)面采用滿堂鋼管里腳手架施工,布置于閘門槽內(nèi)。
表1 高分子聚合物主要物理指標(biāo)Table 1 Main physical indicators of high molecular polymers
圖20 吊籃布置位置示意圖Figure 20 Layout position diagram of hanging basket
基面清理時,缺陷混凝土周圍必須鑿除至新鮮堅(jiān)硬層,清除表面松動的碎石、浮塵,修補(bǔ)時鑿出坑需呈多邊形,周邊應(yīng)與混凝土表面斜交,深度不小于2cm。
視原鋼筋銹蝕情況判斷是否需要置換鋼筋網(wǎng),將銹蝕嚴(yán)重的鋼筋替換成φ20熱軋帶肋鋼筋,按規(guī)范綁扎焊接。對于無法焊接的采用植筋方法與一期混凝土連接,布置植筋孔,深度200mm,孔徑25mm;按植筋次序先灌注HK-982結(jié)構(gòu)膠,然后再將φ20螺紋鋼筋表面化學(xué)清洗后植入孔內(nèi)。
基面預(yù)先潤濕,呈飽水狀態(tài),然后用HK-KB-1凈漿(A:B=3:1)涂刷基面,以增強(qiáng)粘結(jié)效果。修補(bǔ)時先將A組分和小石子、砂拌和均勻,加入已有緩凝劑的B組分,快速攪拌均勻,必要時可加少量水來調(diào)節(jié)稠度。最后回填搗實(shí)、抹平及齡期3~7天養(yǎng)護(hù)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度30MPa以上。
本次調(diào)壓井內(nèi)施工材料、人員運(yùn)輸采用吊籃施工,最大垂直高度差67.8m,腳手架最大高度8m,計(jì)劃工期21天,嚴(yán)格的安全、工期、質(zhì)量措施保障了本次消缺的順利進(jìn)行。門槽混凝土修補(bǔ)后照片見圖21。
圖21 門槽混凝土修補(bǔ)后照片F(xiàn)igure 21 Photographs of gate slots concrete after repairing
缺陷處理后,同樣采用回彈及超聲綜合法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度,針對底部6m范圍每1m布置一個測區(qū),共24個測區(qū)。由表2分析可知,修補(bǔ)后位置混凝土推定強(qiáng)度普遍高于30MPa,先期澆筑的、靠近底部的測區(qū)強(qiáng)度略高,個別測區(qū)因施工接縫影響強(qiáng)度略低。
修補(bǔ)后區(qū)域混凝土雷達(dá)掃描共約22m,結(jié)果顯示,各個測試段落內(nèi)未見明顯脫空,綜合回彈超聲綜合法檢測成果,修補(bǔ)后混凝土結(jié)構(gòu)完整性、強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)要求(見圖22和圖23)。
表2 缺陷修補(bǔ)后混凝土推定強(qiáng)度值Table 2 Concrete estimated strength value after defect repair
圖22 3號閘門槽左、右側(cè)底部6m高度段混凝土修補(bǔ)后雷達(dá)波圖Figure 22 Radar wave diagram of concrete repaired at the left and right bottom 6m height section of 3 gate slots
圖23 4號閘門槽左、右側(cè)底部6m高度段混凝土修補(bǔ)后雷達(dá)波圖Figure 23 Radar wave diagram of concrete repaired at the left and right bottom 6m height section of 4 gate slots
“鑿舊補(bǔ)新”回填法和高分子聚合物增強(qiáng)了瑯琊山抽水蓄能電站2號尾調(diào)閘門槽二期缺陷處混凝土耐久性,并利用超聲回彈法、地質(zhì)地雷達(dá)技術(shù)對修補(bǔ)效果進(jìn)行了客觀分析,保證了電站正常運(yùn)行。
施工質(zhì)量控制是提高二期混凝土強(qiáng)度及耐久性的關(guān)鍵,對于運(yùn)行期電站調(diào)壓井混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)放空檢查,加強(qiáng)缺陷混凝土檢測和安全評估。如何減小調(diào)壓井水位周期性起伏對二期混凝土的不利影響值得進(jìn)一步研究。