李向陽,趙 博,岳 文,胡志龍,陳曉軒
(1.海軍裝備部駐上海地區(qū)軍事代表局,上海201206;2.海軍裝備部駐上海地區(qū)第三軍事代表室,上海200031;3.上海船用柴油機研究所,上海201108)
相繼增壓技術(shù)是改善高增壓比柴油機低工況性能最為有效的方法,被較多柴油機制造商所采用[1],其工作原理是采用2 臺或多臺渦輪增器,隨柴油機轉(zhuǎn)速和負荷的增長,渦輪增壓器按次序相繼投入運行,使工作著的渦輪增壓器始終在高效率區(qū)運行[2]。相繼增壓系統(tǒng)通過安裝在渦輪入口的排氣切換閥的開啟、關(guān)閉控制增壓器切入、切出工作,因此,排氣切換閥的可靠性對相繼增壓系統(tǒng)的安全、可靠運行有很大的影響。排氣切換閥直接與柴油機高溫排氣接觸,研制過程中發(fā)生故障的風(fēng)險很大。
在某型相繼增壓柴油機研制過程中,為降低整機試驗排氣切換閥的故障風(fēng)險,在試驗平臺上進行了排氣切換閥的密封性能及可靠性試驗,在此過程中發(fā)生了閥軸斷裂故障。本文就該故障原因進行了排查分析,并采取了相應(yīng)的改進設(shè)計,改進后的排氣切換閥通過了平臺試驗考核。
排氣切換閥的結(jié)構(gòu)形式為開關(guān)型蝶閥,在平臺上進行密封性能和使用壽命試驗時,閥前排氣溫度最高達到580℃,最高壓力約為0.3 MPa。在閥門開關(guān)動作次數(shù)達到6 000 次,進行第一次密封性能測試時,發(fā)現(xiàn)閥門內(nèi)部泄漏量異常大,對閥門進行檢查,發(fā)現(xiàn)閥軸已經(jīng)斷裂,閥板跌落到排氣穩(wěn)壓桶內(nèi)。
排氣切換閥拆檢情況如圖1所示。由圖1可以看出,軸套孔有明顯被拉長的痕跡,軸堵小端磨損嚴(yán)重,兩者都發(fā)生了嚴(yán)重變形。閥板材料有軟化現(xiàn)象,閥板與閥軸的連接處發(fā)生了嚴(yán)重變形,閥軸第一道密封環(huán)槽根部發(fā)生斷裂。
圖1 排氣切換閥拆檢情況
根據(jù)排氣切換閥的拆檢情況,閥板的軟化變形現(xiàn)象表明,材料成分可能不達標(biāo),導(dǎo)致閥板無法承受580℃的排氣溫度。閥軸第一道密封環(huán)槽處發(fā)生斷裂的可能原因有2 個:一是材料成分不達標(biāo);二是閥軸伸出閥體長度過長,伸出段受力情況類似一長懸臂梁,閥板軟化變形后與閥體卡死,在執(zhí)行氣缸作用力下,閥軸第一道環(huán)槽處受到彎矩和扭矩的作用,其應(yīng)力超過了材料強度?;谝陨系呐挪榉治鼋Y(jié)果,閥軸斷裂故障的原因有以下幾點:閥軸和閥板材料成分不達標(biāo)、閥門結(jié)構(gòu)設(shè)計不夠合理和閥軸設(shè)計強度不足。下面將從這幾個方面進行分析計算。
根據(jù)排氣切換閥的使用要求,閥軸和閥板選用的材料為16Cr20Ni14Si2,故障件排氣切換閥閥軸、閥板材料化學(xué)成分檢測結(jié)果與16Cr20Ni14Si2 標(biāo)準(zhǔn)成分對比如表1所示。
表1 材料化驗結(jié)果成分與標(biāo)準(zhǔn)成分對比
從表1可知,閥軸和閥板材料中,其主要成分C、Ni、Cr、Si等均不達標(biāo),且偏離標(biāo)準(zhǔn)值非常大。根據(jù)相關(guān)研究,在700℃以下,C、Si 元素的含量對16Cr20Ni14Si2耐熱鋼高溫屈服強度和抗拉強度有較大影響[3],所以材料成分不達標(biāo)是閥軸斷裂的重要因素。
由于排氣切換閥需在大溫度區(qū)間內(nèi)可靠運行,為防止高溫時閥軸與軸套卡死,兩者之間需留有0.2 mm 的設(shè)計間隙。在執(zhí)行氣缸的作用下,0.2 mm 的間隙設(shè)計會導(dǎo)致閥軸存在一定角度的偏擺,如圖2所示,這使閥板與閥體存在卡死的風(fēng)險。另外閥軸伸出閥體的長度為50 mm,受力情況類似懸臂梁,在執(zhí)行氣缸作用力下,閥軸上存在一定的彎矩,這將引起閥軸發(fā)生彎曲變形,導(dǎo)致閥板卡死的風(fēng)險增加。因此,為確保閥門可靠運行,需對密封結(jié)構(gòu)改進設(shè)計。
圖2 間隙引起閥軸偏擺的示意圖
排氣切換閥閥軸主要受到來自執(zhí)行氣缸扭矩和彎矩的作用力,根據(jù)其受力情況,對閥軸的應(yīng)力分布進行計算,當(dāng)閥軸卡死時,其應(yīng)力計算結(jié)果如圖3所示。從計算結(jié)果可知,閥軸第一道環(huán)槽處及其與閥板連接處根部的最大應(yīng)力分別為965.23 MPa和976.21 MPa,超過了16Cr20Ni14Si2材料的抗拉強度(590 MPa),所以閥軸在這兩處存在極大的斷裂風(fēng)險,需增加閥軸的設(shè)計強度。
圖3 閥軸上應(yīng)力分布
基于以上的計算分析結(jié)果,從排氣切換閥的結(jié)構(gòu)、閥板和閥軸材料、閥軸強度這3方面對其進行改進設(shè)計。
原排氣切換閥的閥板和閥軸選用的材料為16Cr20Ni14Si2 耐熱鋼,隨著市場的變化,該型號耐熱鋼已逐漸淡出市場,為確保后續(xù)生產(chǎn)周期中,材料采購的渠道暢通,將這2 個部件的材料調(diào)整為305B耐熱鋼,同時加工前對305B材料進行成分分析,確保材料質(zhì)量。
原方案閥板采用的是60°斜置結(jié)構(gòu),靠閥板側(cè)面與閥體內(nèi)腔接觸密封,對閥體內(nèi)腔以及閥板側(cè)面的加工精度要求較高,但閥體內(nèi)腔受熱后容易產(chǎn)生不規(guī)則變形,導(dǎo)致接觸面無法完全接觸,影響密封性能。另一方面,閥板上下兩側(cè)均采用面接觸承載結(jié)構(gòu),為保證閥門啟閉順暢,要求上下承載面具有較高的同軸度,加工難度大?;谝陨显颍瑢㈤y板更改為90°擋板式結(jié)構(gòu),且將閥板加厚,軸孔穿透整個閥板,從而降低工藝難度。
高溫閥閥桿處密封由原先的密封環(huán)密封改為石墨填料的密封結(jié)構(gòu),如圖4所示。石墨填料密封結(jié)構(gòu)因石墨具有柔軟、潤滑特性,無冷態(tài)間隙,消除了閥軸的偏擺問題。由于增加了填料壓蓋,可使閥軸懸臂長度縮短,減小閥軸受到執(zhí)行氣缸的彎矩。
圖4 閥軸密封結(jié)構(gòu)原方案與改進方案比較
根據(jù)計算分析,閥軸2 處斷裂位置的應(yīng)力均超過的材料的抗拉強度,因此改進方案將閥軸的直徑由原先的12 mm 增加到20 mm,并取消了密封環(huán)槽。改進方案與原方案的比較如圖5所示。
圖5 閥軸原方案與改進方案比較
為確保改進設(shè)計的閥軸強度能滿足排氣切換閥設(shè)計要求,對閥軸的應(yīng)力分布進行計算。通過分析可知,閥門未發(fā)生卡滯時,閥軸上主要承載動摩擦阻力矩,其值小于閥門關(guān)閉時,由執(zhí)行氣缸推力經(jīng)連桿搖臂機構(gòu)轉(zhuǎn)化而成的主動力矩。因此,可按閥門關(guān)閉情況計算閥軸的應(yīng)力分布。閥門關(guān)閉時,閥軸的應(yīng)力分布結(jié)算結(jié)果如圖6 所示。由圖6 可知,閥軸上最高應(yīng)力為63 MPa,305B材料在800℃時的屈服強度為150 MPa[4],改進后的閥軸設(shè)計強度能滿足要求。
圖6 閥門關(guān)閉時,閥軸應(yīng)力分布云圖
排氣切換閥改進設(shè)計后,在試驗平臺上完成了密封性能及壽命試驗考核,試驗結(jié)果滿足排氣切換閥的設(shè)計要求。通過相繼增壓排氣切換閥閥軸斷裂故障的分析及改進后方案的驗證,得到以下結(jié)論:
1)閥軸和閥板的材料成分不達標(biāo)引起閥板軟化變形后與閥體卡死,以及閥軸設(shè)計強度不足是導(dǎo)致閥軸斷裂的主要原因。
2)閥軸伸出閥體懸臂過長,密封環(huán)結(jié)構(gòu)的冷態(tài)間隙,是導(dǎo)致閥軸斷裂的次要原因。
3)排氣切換閥改進設(shè)計后,完成了平臺試驗考核,改進后的排氣切換閥能滿足設(shè)計要求,降低后續(xù)整機試驗排氣切換閥的故障風(fēng)險。