鄧洪瑞
(山東黃金冶煉有限公司,山東 萊州 261441)
改造前,由于濃密機(jī)[1]洗滌[2]效果較差,導(dǎo)致濃密機(jī)中液體品位大幅度增加,根據(jù)流程計(jì)算,一洗濃密機(jī)中液體品位[3]為2.85mg/l,二洗濃密機(jī)中液體品位為0.82mg/l,三洗濃密機(jī)中液體品位為2.95mg/l,導(dǎo)致金屬積壓量明顯增加。低品位貴液僅有置換凈化廠房的一次凈化,凈化濁度經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),低硫洗滌系統(tǒng)為浸出[4]礦漿經(jīng)過一次濃密機(jī)洗滌后直接進(jìn)入一次壓濾洗滌,三洗濃密機(jī)底流濾液品位較高,導(dǎo)致后續(xù)氰渣壓濾反洗效果不理想,為保障洗水量280m3/h,需頻繁更換凈化濾布,平均一周更換一次,造成成本的增加且大大增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,換濾布過程中,凈化效果較差,導(dǎo)致金泥品位難以進(jìn)一步提升。
低品位浸洗系統(tǒng)具體分為兩個(gè)系列,高硫金精礦浸洗系統(tǒng)和低硫金精礦浸洗系統(tǒng)。高硫金精礦浸出后,氰渣洗滌流程采用目前三臺(tái)Φ50m濃密機(jī)中的兩臺(tái)進(jìn)行高硫氰渣洗滌,二洗濃密機(jī)底流氰渣,采用高效壓濾機(jī)[5]進(jìn)行進(jìn)一步洗滌、風(fēng)干,形成高硫硫精礦;低硫金精礦浸出后礦漿由于液體品位較低,泵入現(xiàn)三洗濃密機(jī)一次洗滌后,采用高效壓濾機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步洗滌、風(fēng)干,形成低硫硫精礦。具體描述如下:
高硫金精礦浸洗系統(tǒng):脫水采用高效壓濾機(jī),壓濾后的高硫金精礦調(diào)漿后打入原高硫浸出槽(7個(gè)槽),浸出后的礦漿自流進(jìn)入一洗濃密機(jī),一洗底流泵入二洗濃密機(jī),經(jīng)過兩級(jí)洗滌后的礦漿打入山上高硫氰渣壓濾,高硫氰渣采用兩臺(tái)智能高效壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,并采用貧液水進(jìn)行洗滌,壓濾后的高硫氰渣排入高硫氰渣池。二洗濃密機(jī)溢流返回一洗濃密機(jī),一洗濃密機(jī)溢流為貴液進(jìn)入置換系統(tǒng)。
低硫金精礦浸洗系統(tǒng):脫水采用智能高效壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,壓濾后的低硫金精礦調(diào)漿后打入原低硫浸出槽(7個(gè)槽),浸出后的礦漿通過泵排入現(xiàn)三洗濃密機(jī),經(jīng)過一級(jí)洗滌后,現(xiàn)三洗濃密機(jī)底流排入山上低硫氰渣壓濾,低硫氰渣采用智能高效壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾,并采用貧液水進(jìn)行洗滌,壓濾后的低硫氰渣排入低硫氰渣池。三洗濃密機(jī)溢流自流進(jìn)入一洗濃密機(jī)。
高低硫的硫精礦壓濾系統(tǒng)產(chǎn)生的濾液分別給浸前高硫、低硫氰原四機(jī)攪拌做調(diào)漿水。
(1)該氰化廠原有流程低硫系統(tǒng)使用炭吸附+解吸電解流程,貴液不經(jīng)過凈化置換,流程改造后,高、低硫系統(tǒng)的貴液均經(jīng)過凈化置換系統(tǒng),導(dǎo)致凈化置換系統(tǒng)能力不足,凈化置換系統(tǒng)貴液處理能力最大只能達(dá)到280m3/h,在此處理量下,洗水量嚴(yán)重不足,導(dǎo)致濃密機(jī)底流濾液品位偏高;且凈化系統(tǒng)達(dá)到280m3/h時(shí),需頻繁更換凈化濾布,平均一周更換一次,造成成本的增加且大大增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度;換濾布過程中,凈化效果較差,導(dǎo)致金泥品位較差。
(2)改造前洗滌流程,低硫系統(tǒng)一次濃密機(jī)洗滌加一次壓濾洗滌,三洗濃密機(jī)底流濾液品位達(dá)到2.95mg/L,壓濾機(jī)故障導(dǎo)致反洗不能正常進(jìn)行以及壓濾機(jī)跑冒滴漏時(shí),大量含金液體隨氰渣損失,造成金屬流失。
(3)改造前壓濾洗滌過程中,反洗時(shí)間需要達(dá)到25min才能將濾餅中的含金液體洗凈,改造后,三洗底流濾液品位能降低至0.6mg/L以下,低硫氰渣壓濾機(jī)反洗時(shí)間能從25min縮短至10min左右,壓濾機(jī)一個(gè)工作過程原需要75min(進(jìn)料20min,反洗25min,風(fēng)干20min,卸料10min),改造后一個(gè)流程僅需要60min,壓濾機(jī)處理能力提升20%。
(4)改造前流程,由于濃密機(jī)洗滌效果較差,導(dǎo)致濃密機(jī)中液體品位大幅度增加,根據(jù)流程計(jì)算,一洗濃密機(jī)中液體品位為2.85mg/L,二洗濃密機(jī)中液體品位為0.82mg/L,三洗濃密機(jī)中液體品位為2.95mg/L,導(dǎo)致金屬積壓量明顯增加。
本次工藝流程優(yōu)化考慮在浸出西門增加原有生產(chǎn)改造更換下來閑置的景津壓濾機(jī)及配套的設(shè)備對(duì)低硫氰渣進(jìn)行壓濾,壓濾后的濾餅重新調(diào)漿后泵入三洗。同時(shí)安裝另外一臺(tái)原有生產(chǎn)改造更換下來閑置的景津壓濾機(jī)及配套的設(shè)備用于凈化貴液,將原有一次凈化改為兩次凈化。
低硫氰尾浸出槽改造為壓濾前的礦漿緩存攪拌槽,在低硫氰尾浸出槽側(cè)面距上沿5.5m位置處增加出口管路,安裝兩臺(tái)渣漿泵(新增)打入壓濾機(jī)(使用原有380平方高效壓濾機(jī))進(jìn)行壓濾,壓濾機(jī)下部安裝四機(jī)攪拌槽(新增),濾餅在四機(jī)攪拌槽中調(diào)漿后,通過四機(jī)攪拌槽底部的立泵(新增),排入三洗濃密機(jī)。壓濾產(chǎn)生的濾液自流進(jìn)入一洗濃密機(jī)溢流堰,進(jìn)入高低硫綜合貴液池,貴液通過凈化輸送泵(原有置換處泵)打入710平方凈化柜壓濾機(jī)(由原有閑置1060壓濾機(jī)改造、需新增兩側(cè)大梁)中進(jìn)行置換前的貴液一次凈化,凈化后的液體排入貴液緩沖槽(新增)中,通過泵(新增)排入置換800方貴液池,然后進(jìn)行置換前的貴液二次凈化,凈化渣采用螺旋輸送機(jī)(新增)給入低硫礦漿壓濾四機(jī)攪拌槽中調(diào)漿泵出。高低硫的硫精礦壓濾系統(tǒng)產(chǎn)生的濾液仍然分別給浸前高硫、低硫氰原四機(jī)攪拌做調(diào)漿水。改造前后的生產(chǎn)工藝流程變化,見圖1所示。
圖1 改造前后的生產(chǎn)工藝流程圖
壓濾機(jī)打礦槽為低硫氰尾浸出槽,在低硫氰尾浸出槽側(cè)面距上沿5.5m位置處增加出口管路,安裝兩臺(tái)渣漿泵(新增)打入壓濾機(jī)(使用原有380平方高效壓濾機(jī))進(jìn)行壓濾。
壓濾機(jī)打礦泵100ZGB,流量230m3/h,清水揚(yáng)程88m,兩臺(tái)(新增)。壓濾機(jī)使用原脫水380平方高效壓濾機(jī)。濾餅采用四機(jī)礦漿攪拌槽,3000x12000。攪拌使用4臺(tái)盛開爾攪拌SK400-0300-0200(新增)。四機(jī)攪拌槽安裝兩臺(tái)立泵排至三洗。濾液直接通過一洗濃密機(jī)溢流堰進(jìn)入低品位貴液池。
低品位貴液池往710平方壓濾機(jī)打貴液泵采用IH200-150-400A一次凈化泵(現(xiàn)有的臥式化工泵)。
貴液凈化壓濾機(jī)采用XMZ1060/2000-U廂式壓濾機(jī)改造為710平方壓濾機(jī)。主要考慮鋼結(jié)構(gòu)支撐承載能力,在整個(gè)壓濾機(jī)重量超過最大載荷的情況下,可將原150塊濾板縮減至100塊左右,過濾面積710平方左右。
在浸出廠房處增加凈化后貴液緩存槽。凈化后貴液排入貴液緩存槽,底部安裝兩臺(tái)IH200-150-315C臥式化工泵(新增)至800方。
凈化濾餅采用螺旋輸送機(jī)(新增)給入礦漿380平方高效壓濾機(jī)濾餅的四機(jī)攪拌槽中調(diào)漿泵出至三洗濃密機(jī),作為低硫氰渣的一部分排出系統(tǒng)。
浸出西門安裝壓濾機(jī)的濾餅攪拌槽后,浸出事故池存水最高液位能達(dá)到3.5m左右,原事故池緩沖空間從5500方降低至3500方左右,結(jié)合污水處理事故池2000方,水處理四個(gè)罐2800方,如濃密機(jī)需要檢修,水量為6000方左右,基本能滿足檢修要求。
新增流程系統(tǒng)增加一臺(tái)行車吊裝濾板、更換濾布。
總體上,低品位浸出系統(tǒng)增加壓濾洗滌和貴液凈化工藝改造實(shí)施后,優(yōu)化了現(xiàn)場(chǎng)工藝,減少了濃密機(jī)黃金積壓,提高凈化貴液澄清度,提升了金泥品位,提高了低硫氰渣洗滌率,產(chǎn)生了明顯的生產(chǎn)效益。
根據(jù)設(shè)計(jì)改造前半年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出,一洗濃密機(jī)液體品位為2.85mg/l,二洗濃密機(jī)液體品位為0.82mg/l,三洗濃密機(jī)液體品位為2.95mg/l。
改造后對(duì)比同期數(shù)據(jù),一洗濃密機(jī)液體品位從2.85mg/l下降至2.41mg/l,二洗濃密機(jī)液體品位從0.82mg/l升高至0.90mg/l,三洗濃密機(jī)液體品位從2.95mg/l下降至1.17mg/l,具體數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前后濃密機(jī)液體品位變化情況
從以上數(shù)據(jù)可以計(jì)算三個(gè)濃密機(jī)中黃金金屬積壓量減 少(2.85-2.41)×6000-(0.90-0.82)×6000+(2.95-1.17)×6000=12.84kg。
改造前存在金泥品位低的問題,對(duì)金泥進(jìn)行元素分析發(fā)現(xiàn):元素分析中“金+銀”的品位僅為30%~42%,銅、鉛、鋅等雜質(zhì)金屬含量較少,說明在置換過程中雜質(zhì)金屬對(duì)金泥品位影響較小。鐵、硫及王水不溶物含量在40%~55%之間,可知金泥中的鐵、硫及王水不溶物含量高是影響金泥品位的主要原因,又分析該低品位系統(tǒng)浸出來礦組成主要為黃鐵礦和石英。
浸出增加貴液一次凈化柜,可在浸出廠房將大量的微細(xì)渣子先卸了,置換凈化柜進(jìn)行二次凈化,可以提高凈化效果,可緩解置換能力不足的問題,延長(zhǎng)置換柜使用時(shí)間,從而降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度,減少濾布成本,對(duì)低品位金泥品質(zhì)的改善有利,能有效降低冶煉成本。
通過增加一次低品位貴液凈化流程,提高凈化貴液澄清度,貴液濁度由原來的15.00Ntu左右降低到5.00Ntu左右,金泥品位得到明顯優(yōu)化。
改造后低硫氰渣濾餅帶液體金的品位從0.85mg/l左右降低至0.1mg/l左右,濾餅水分從20%降低至15%左右,每年處理低硫礦20萬噸,改造前氰渣濾餅帶液體金損失為(200000/0.8-200000)×0.85=42.5kg,改造后氰渣濾餅帶液體金損失為(200000/0.85-200000)×0.1=3.53kg,每年可以多回收黃金38.97kg。
通過低品位浸出增加壓濾凈化流程優(yōu)化,成功實(shí)現(xiàn)氰化洗滌率和貴液凈化效果雙雙顯著提升,為黃金氰化回收率生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)目標(biāo)筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),從而為公司實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效邁出關(guān)鍵一步,既提高了黃金氰化回收率,又提升了金泥品位,具有重要推廣應(yīng)用價(jià)值。