陳 新,陳啟宏,梁 力
(江蘇國(guó)信溧陽(yáng)抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇溧陽(yáng) 213334)
溧陽(yáng)抽水蓄能電站裝有6臺(tái)單機(jī)容量為250 MW的混流可逆式水泵水輪機(jī)-發(fā)電電動(dòng)機(jī)機(jī)組。溧陽(yáng)抽水蓄能電站調(diào)速器系統(tǒng)目前存在的典型問(wèn)題主要有兩個(gè)。第一,導(dǎo)葉位移傳感器的滑環(huán)拉桿部分,與接力器活塞桿上的固定支架孔高度不一致。連接桿較短,導(dǎo)致傳感器滑環(huán)接頭在機(jī)組運(yùn)行產(chǎn)生震動(dòng)時(shí)受力,存在接頭斷裂的風(fēng)險(xiǎn)?;h(huán)接頭曾在機(jī)組啟機(jī)時(shí)發(fā)生斷裂,導(dǎo)致導(dǎo)葉位移反饋失效,致使機(jī)組過(guò)速。第二,調(diào)速器系統(tǒng)在發(fā)電過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)因水頭測(cè)值不準(zhǔn)確,致導(dǎo)葉開(kāi)度達(dá)到水頭對(duì)應(yīng)開(kāi)限值,但未達(dá)空載開(kāi)度值,造成同期過(guò)程中機(jī)組轉(zhuǎn)速升不到額定轉(zhuǎn)速,開(kāi)機(jī)并網(wǎng)失敗。
導(dǎo)葉位移傳感器安裝于調(diào)速器導(dǎo)葉接力器上,作為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量元件實(shí)時(shí)反饋接力器行程至SPC中,用以控制導(dǎo)葉開(kāi)度,調(diào)整機(jī)組出力?,F(xiàn)場(chǎng)共有兩種導(dǎo)葉位移傳感器:品牌型號(hào)為MTS RPS0450MD601A01的調(diào)速器用傳感器和品牌型號(hào)為西安江河X(jué)AJH-MSL的監(jiān)控用傳感器。兩種導(dǎo)葉位移傳感器分別安裝于控制環(huán)兩接力器上,將接力器行程分別送到調(diào)速器電氣柜和LCU柜中。調(diào)速器用導(dǎo)葉位移傳感器為雙通道冗余設(shè)計(jì),當(dāng)主用通道出現(xiàn)斷線(xiàn)等開(kāi)度信號(hào)丟失時(shí)可自動(dòng)無(wú)擾切換至備用通道。導(dǎo)葉位移傳感器通過(guò)滑環(huán)磁鐵在軌道上的移動(dòng)距離,測(cè)量接力器行程。經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間使用或震動(dòng)較大時(shí),滑環(huán)磁鐵有可能出現(xiàn)破裂并與接力器支架分離,無(wú)法反饋接力器行程。此時(shí),滑環(huán)磁鐵仍停留于軌道上,主要通道未出現(xiàn)斷線(xiàn)故無(wú)法自動(dòng)切換到備用通道上。由于開(kāi)度無(wú)變化,SPC將持續(xù)增加或減小導(dǎo)葉開(kāi)度,造成機(jī)組過(guò)速或因出力驟降而與電網(wǎng)解列。企業(yè)曾因該缺陷發(fā)生兩次機(jī)組過(guò)速事故,短時(shí)間內(nèi)最大轉(zhuǎn)速超過(guò)130%Ne,觸發(fā)機(jī)組電氣過(guò)速保護(hù)和機(jī)械過(guò)速保護(hù)動(dòng)作。
我廠使用的是賽爾瑟斯V10型智能水頭傳感器,這是一種以微處理器為基礎(chǔ)的為過(guò)程控制設(shè)計(jì)的兩線(xiàn)制智能型水頭傳感器。V10型智能水頭傳感器適用于不同測(cè)量范圍及各種復(fù)雜的工況環(huán)境,輸入輸出信號(hào)具有超強(qiáng)的抗電磁、抗射頻干擾能力。V10是一種帶微處理器的多傳感現(xiàn)場(chǎng)通信裝置,雙向通信時(shí),按照HART協(xié)議將移頻鍵控信號(hào)(SFK)加載到4~20 mA輸出信號(hào)上。根據(jù)相應(yīng)的通信協(xié)議,管理軟件V10F-EA允許用PC機(jī)對(duì)變送器進(jìn)行組態(tài)、掃描和測(cè)試,也可用手操器與設(shè)備通信,也可以使用儀表本身的液晶按鍵進(jìn)行調(diào)整。
該水頭傳感器從流道中取源,流道水源壓力通過(guò)兩側(cè)或一側(cè)的隔離膜片、灌充液傳至中心室的中心測(cè)量膜片。中心膜片是一個(gè)張緊的彈性元件,它對(duì)于作用在其上的兩側(cè)壓力差產(chǎn)生相應(yīng)變形位移,其位移與差壓成正比,位移約0.1 mm,這種位移轉(zhuǎn)變?cè)陔娙輼O板上形成差動(dòng)電容,由電子線(xiàn)路把差動(dòng)電容轉(zhuǎn)換成二線(xiàn)制的4~20 mA DC信號(hào)輸出。并將該信號(hào)送達(dá)至調(diào)速器的電氣柜中,計(jì)算出相應(yīng)的水頭值。
該過(guò)程主要應(yīng)用液體核定流能量方程:總水頭H=z+p/r+u×u/2g,設(shè)壓差為P,全部轉(zhuǎn)化為動(dòng)能水頭,則p/r=u×u/2g,所以u(píng)×u=2gp/r,式中:u為流速;u×u為流速的平方;g為重力加速度;r為液體的容重。理想狀態(tài)下,流速與管徑無(wú)關(guān),流量等于流速乘管截面積。
關(guān)于水頭傳感器缺陷,分析如下[1]:機(jī)組并網(wǎng)后,導(dǎo)葉異常擺動(dòng)、關(guān)閉(或?qū)~持續(xù)保持空載開(kāi)度)或打開(kāi)較慢,可能會(huì)造成短時(shí)逆功率。在此過(guò)程中水頭傳感器的測(cè)量值直接影響了導(dǎo)葉的開(kāi)度,水頭傳感器測(cè)值異??赡苁侵苯佑绊懸蛩?。在此過(guò)程中,電網(wǎng)頻率偏高,同期機(jī)組頻率低,導(dǎo)葉開(kāi)度無(wú)法維持機(jī)組額定轉(zhuǎn)速,機(jī)組需要吸收部分有功來(lái)維持50 Hz的頻率[2]。發(fā)電機(jī)運(yùn)行維持額定轉(zhuǎn)速,會(huì)向系統(tǒng)吸收功率。同期瞬間導(dǎo)葉開(kāi)度小于設(shè)定開(kāi)度,導(dǎo)致機(jī)組吸收負(fù)荷,可能出現(xiàn)逆功率現(xiàn)象。同期并網(wǎng)時(shí)間較短,轉(zhuǎn)速慣性上升后,導(dǎo)葉開(kāi)度回調(diào)過(guò)快,導(dǎo)致機(jī)組吸收負(fù)荷保持額定轉(zhuǎn)速。發(fā)電機(jī)失磁引發(fā)振蕩,造成功率變化,可能吸收有功出現(xiàn)逆功率現(xiàn)象。
針對(duì)企業(yè)導(dǎo)葉位移傳感器存在的缺陷,通過(guò)分析、討論,制定出導(dǎo)葉位移傳感器機(jī)械改造方案并已在全部6臺(tái)機(jī)組上實(shí)施改造。改動(dòng)內(nèi)容如下:將接力器活塞桿固定支架原有突出部分切除并重新焊接鋼板。在與兩傳感器軌道齊平處上方約1 cm處開(kāi)兩孔徑為5 mm的圓孔。將拉桿球頭的一端用螺母固定到支架上,另一端連接到一約16 cm長(zhǎng)的延長(zhǎng)桿上,再將延長(zhǎng)桿的另一端接到滑環(huán)磁鐵上。該改造實(shí)質(zhì)上是增加了滑環(huán)到固定支架的距離,改善了滑環(huán)及其球頭的受力情況,增加了滑環(huán)在震動(dòng)時(shí)的可擺動(dòng)幅度,最大程度降低了接頭斷裂的風(fēng)險(xiǎn),保證機(jī)組可靠運(yùn)行。同時(shí),在改造完成后,為避免電氣控制精度因機(jī)械改造發(fā)生變化,將導(dǎo)葉全開(kāi)、全關(guān)行程重新進(jìn)行電氣標(biāo)定,并進(jìn)行了調(diào)速器靜特性試驗(yàn),驗(yàn)證導(dǎo)葉控制精度的準(zhǔn)確性均達(dá)到調(diào)節(jié)要求,滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《水輪機(jī)調(diào)速器與油壓裝置技術(shù)條件》要求:靜態(tài)特性曲線(xiàn)應(yīng)近似為直線(xiàn),其最大非線(xiàn)性度不超過(guò)5%;大型電調(diào)的接力器轉(zhuǎn)速死區(qū)不超過(guò)0.05%[3]。6臺(tái)機(jī)組改造后均安全穩(wěn)定運(yùn)行,僅在2號(hào)機(jī)改造時(shí)由于誤用過(guò)期的螺紋鎖固膠,導(dǎo)致安裝完成后延長(zhǎng)桿脫落;涂抹合格鎖固膠并重新緊固后使用正常。在對(duì)導(dǎo)葉位移傳感器的日常檢查中也未發(fā)現(xiàn)異常,機(jī)械改造后導(dǎo)葉位移傳感器機(jī)械結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠,同時(shí)縮小了滑環(huán)虛位,確保了導(dǎo)葉開(kāi)度調(diào)節(jié)的可靠性。
為了進(jìn)一步提高機(jī)組運(yùn)行的安全性,除機(jī)械結(jié)構(gòu)方面的改造外,還計(jì)劃對(duì)導(dǎo)葉位移傳感器電氣信號(hào)線(xiàn)路作改造。目前由于調(diào)速器控制軟件的限制,在主用導(dǎo)葉位移傳感器出現(xiàn)斷裂等反饋信號(hào)異常時(shí),調(diào)速器控制系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)切換到備用通道,僅在主用通道斷電時(shí)才會(huì)自動(dòng)切換。為改進(jìn)主備用通道的切換機(jī)制,計(jì)劃引入監(jiān)控用導(dǎo)葉開(kāi)度傳感器反饋值作為參考,新增PLC等設(shè)備對(duì)各開(kāi)度信號(hào)進(jìn)行邏輯判斷,在異常時(shí)通過(guò)控制繼電器進(jìn)而斷開(kāi)主用通道的電源,實(shí)現(xiàn)備用通道無(wú)擾切換。
電氣改造針對(duì)的導(dǎo)葉位移傳感器反饋異常情況主要有以下幾類(lèi)(監(jiān)控傳感器與任一主、備用傳感器同時(shí)發(fā)生異常的概率較小,已排除):
(1) 主用傳感器異常、備用傳感器正常、監(jiān)控傳感器正常。
(2) 主用傳感器正常、備用傳感器異常、監(jiān)控傳感器正常。
目前,主用和備用導(dǎo)葉位移傳感器開(kāi)度信號(hào)直接送入調(diào)速器電氣柜內(nèi)主用SPC和備用SPC中。監(jiān)控用導(dǎo)葉位移傳感器開(kāi)度信號(hào)直接送入機(jī)組LCU A4柜中。計(jì)劃在調(diào)速器電氣柜中增加2塊模擬量隔離器,將主用和備用位移傳感器信號(hào)分送到A4柜的PLC中;在LCU A4中增加1塊模擬量隔離器,將監(jiān)控用導(dǎo)葉位移傳感器開(kāi)度信號(hào)分送到A4柜的PLC模塊中;新增一繼電器控制主用導(dǎo)葉位移傳感器電源通斷(SPCN:1)。
PLC輔助冗余切換程序中有以下邏輯:
(1) 在監(jiān)控傳感器與備用傳感器開(kāi)度一致的情況下,當(dāng)主用傳感器另外兩個(gè)開(kāi)度不一致時(shí),斷開(kāi)主用傳感器電源,系統(tǒng)自動(dòng)切換使用備用傳感器。
(2) 在監(jiān)控傳感器與主用傳感器開(kāi)度一致的情況下,當(dāng)備用傳感器另外兩個(gè)開(kāi)度不一致時(shí),監(jiān)控送出報(bào)警。
邏輯一主要在主用傳感器出現(xiàn)損壞或脫落時(shí)作用斷開(kāi)主用傳感器電源,此時(shí)UPC將導(dǎo)葉反饋?zhàn)詣?dòng)切換至備用通道。邏輯二主要在備用傳感器出現(xiàn)損壞或脫落時(shí)作用送出報(bào)警到監(jiān)控,提醒運(yùn)行人員該反饋裝置備用通道不可用,反饋裝置冗余失效;達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷、消除缺陷,提高機(jī)組可靠性的目的。
冗余切換程序只提供斷電和報(bào)警功能,促使UPC取用正常傳感器通道,將導(dǎo)葉反饋裝置的主備用可靠性最大化。
針對(duì)水頭傳感器存在的缺陷,現(xiàn)提出以下兩套改造方案。目前,兩套方案還未在企業(yè)實(shí)施,第二套方案正在審核和完善中,待后續(xù)機(jī)組檢修時(shí)實(shí)施。
(1) 將現(xiàn)有的上下游壓差管轉(zhuǎn)分成三組接頭,通過(guò)水利測(cè)量柜改造,增設(shè)兩個(gè)其他型號(hào)的壓差傳感器,將模擬量信號(hào)送至監(jiān)控柜內(nèi),由監(jiān)控PLC進(jìn)行比較計(jì)算,在計(jì)算水頭的時(shí)候取平均數(shù),同時(shí)進(jìn)行比較。如果單只水頭數(shù)值較其他傳感器出現(xiàn)10%的偏差,將判定該傳感器故障并輸出報(bào)警信號(hào),取另外兩只正常讀數(shù)的水頭傳感器數(shù)值作為平均數(shù)。通過(guò)三只水頭傳感器同時(shí)測(cè)量能避免單只水頭漂移影響到水頭測(cè)量值的準(zhǔn)確性,從而提升水頭測(cè)量的準(zhǔn)確性,提升機(jī)組可靠性。
(2) 增設(shè)SWJ-3型水位監(jiān)測(cè)裝置分別接受上游、下游兩路液位傳感器送來(lái)的模擬信號(hào),經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換送CPU處理計(jì)算,通過(guò)液晶屏直觀顯示上游水位、下游水位和水頭值,并輸出三路模擬量分別對(duì)應(yīng)上游水位、下游水位和水頭。每組監(jiān)測(cè)量有六對(duì)繼電器報(bào)警、RS485通訊、4~20 mA輸出。通過(guò)該裝置將水頭測(cè)值送入調(diào)速器電氣柜,調(diào)速器電氣柜可以將該測(cè)值與水頭傳感器的測(cè)值進(jìn)行比較,如果測(cè)值大于設(shè)定閾值,系統(tǒng)可以判定水頭傳感器測(cè)量存在誤差,取信SWJ-3水位監(jiān)測(cè)裝置水頭測(cè)值。
調(diào)速器系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)承擔(dān)著機(jī)組啟停和隨時(shí)調(diào)節(jié)的任務(wù),對(duì)調(diào)速器系統(tǒng)的速動(dòng)性、可靠性有著較高的要求。目前我廠調(diào)速器系統(tǒng)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,但仍存在部分可控缺陷;對(duì)調(diào)速器系統(tǒng)的導(dǎo)葉開(kāi)度反饋裝置、水頭測(cè)量裝置、事故配壓閥等設(shè)備的改進(jìn)對(duì)提高機(jī)組可靠性有著重要意義。上述的導(dǎo)葉開(kāi)度反饋裝置改造方案,具有改造成本低、冗余可靠性高、主備用切換快等特點(diǎn);利用部分現(xiàn)有的元件,通過(guò)新增信號(hào)回路和程序邏輯,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)葉開(kāi)度反饋裝置的輔助冗余切換功能。上述的水頭傳感器改造方案減少了水頭傳感器的測(cè)值出現(xiàn)誤差的幾率,避免出現(xiàn)逆功率等缺陷,提高該測(cè)值的可靠性。該方案采用多個(gè)取源減小誤差,或者通過(guò)其他可靠的自動(dòng)化設(shè)備,進(jìn)行佐證判斷,從而成功對(duì)真實(shí)值實(shí)施采信,以保證機(jī)組的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。上述兩個(gè)方案能在較大程度上解決調(diào)速器系統(tǒng)遇到的問(wèn)題,提升機(jī)組的運(yùn)行可靠性,助力工程創(chuàng)優(yōu)和提高啟機(jī)成功率。