李再平
(深圳鈺湖電力有限公司,廣東深圳 518111)
PG9171E 燃氣輪機(簡稱“9E 燃機”)為美國GE 公司生產(chǎn),額定功率120 MW。國內(nèi)現(xiàn)服役機組近60 臺,生產(chǎn)日期為2003 至2004 年,機組運行15 年以后,燃機透平熱通道部件已達到使用壽命需進行更新?lián)Q代。為提高機組出力及效率,深圳某電廠引進GE公司新型熱通道AGP 備件,在國內(nèi)第一家進行9E 燃機透平熱通道部件AGP 升級改造:透平一級動葉、二級動葉、三級動葉更換為全三維AGP 動葉,達到最佳沖角,氣動損失更??;將原來透平一級噴嘴、二級噴嘴更換為改進冷卻效果的AGP 噴嘴,三級噴嘴更換為全三維AGP 噴嘴;將原來一級復環(huán)、二級復環(huán)、三級復環(huán)更換為帶第3 代可磨涂層的AGP 復環(huán),減小動葉與復環(huán)間隙,減小漏氣損失。新型熱通道部件AGP 升級改造,取得了良好的效果。
壓氣機排氣缸氣封安裝在壓氣機第17 級動葉后,原始氣封結(jié)構(gòu)為蜂窩式氣封,作用為防止壓氣機排氣泄漏到壓氣機排氣內(nèi)缸;2 號軸承前后氣封為蜂窩式氣封,作用為防止壓氣機排氣進入軸承內(nèi)部。2013 年以來,因蜂窩式氣封材質(zhì)磨損,密封間隙增大,造成以下問題:①2 號軸承排氣管排氣溫度高至300 ℃(廠家規(guī)定溫度不高于260 ℃);②壓氣機高溫排氣進入滑油箱,導致滑油溫度升高至70 ℃以上(廠家規(guī)定溫度不高于70 ℃)、負壓下降至-200 Pa(廠家規(guī)定為-1500 Pa)、2 號軸承油檔漏油等問題。
為解決蜂窩式氣封磨損帶來的問題,2013 年3 月機組檢修時進行氣封改造:將壓氣機排氣缸氣封及2 號軸承前后氣封更換銅鋁合金Gen3+刷式氣封,減小氣封間隙,提高密封效果(圖1)。
改造效果:①2 號軸承排氣管排氣溫度230 ℃;②滑油箱油溫64 ℃,負壓-900 Pa。
圖1 改造前、后的蜂窩式氣封和刷式氣封
2017 年3 月,1 號燃機A 級檢修并進行熱通道部件改造。燃機一級動葉、一級噴嘴、一級復環(huán)進行AGP 升級改造,二級動葉、二級噴嘴、二級復環(huán)進行AGP 升級改造,三級動葉、三級噴嘴三級復環(huán)進行AGP 升級改造(表1)。改造前、后的噴嘴如圖2 所示,改造前、后的動葉如圖3 所示,改造前、后的復環(huán)如圖4 所示。
表1 改造內(nèi)容
圖2 改造前、后的噴嘴
圖3 改造前、后的動葉
圖4 改造前、后的復環(huán)
改造前1 號燃機100%ECR 工況下,兩個試驗工況實驗實測燃氣輪機發(fā)電機功率為111 605.7 kW 和110 667.2 kW,平均功率為111 136.5 kW。實驗熱耗率分別為11 211.7 kJ(/kW·h)和11 241.4 kJ(/kW·h)。
改造后1 號燃機100%ECR 工況下,兩個試驗工況實驗實測燃氣輪機發(fā)電機功率為113 043.3 kW 和112 554.8 kW,平均功率為112 799.0 kW。實驗熱耗率分別為11 074.3 kJ(/kW·h)和11 094.9 kJ(/kW·h)。
考慮老化修正,改造前1 號燃機100%ECR 工況下兩個試驗工況修正后的功率分別為124 866.5 kW 和124 796.5 kW,平均功率為124 831.5 kW;修正后的熱耗率分別為10 819.8 kJ/(kW·h)和10 827.4 kJ/(kW·h),平均熱耗率為10 823.6 kJ/(kW·h)。
改造后1 號燃機100%ECR 工況下兩個試驗工況修正后的功率分別為132 364.7 kW 和132 361.7 kW,平均功率為132 363.2 kW;修正后的熱耗率分別為10 602.7 kJ/(kW·h)和10 610.5 kJ/(kW·h),平均熱耗率為10 606.6 kJ/(kW·h);改造后熱耗比改造前低217.0 kJ/(kW·h)。
在相同工況下,改造后第一套機組1 號燃機出力114.98 MW,汽機出力61.9 MW;未改造第二套機組2號燃機出力108.40 MW,汽機出力61.71 MW。聯(lián)合循環(huán)出力提高2.5%,熱耗下降1.5%。DCS 顯示第一套機組(AGP 改造)與第二套機組(未進行改造)出力顯示如圖5 所示。
改造后透平檢修間隔由24 000 h 延長到32 000 h,大修檢修間隔由48 000 h 延長到64 000 h,熱通道部件壽命由72 000 h 延長到96 000 h。整體部件壽命延長了30%以及中修檢修間隔延長30%,預(yù)估度電分攤的設(shè)備成本節(jié)省20%~30%,而且顯著提高機組運行的靈活性。間接延長機組運行時間(一個大修周期延長了16 000 h),顯著提升了機組的經(jīng)濟效益,達到同類型機組先進水平,提高機組在電網(wǎng)和熱網(wǎng)中的可靠性。
作為國內(nèi)第一臺AGP 改造的9E 燃機,在深圳地區(qū)近三年臺風暴雨極端天氣情況下,兄弟電廠機組全部跳停,而本公司1 號燃機穩(wěn)定運行,保證電網(wǎng)供電。
圖5 DCS 顯示第一套機組與第二套機組出力顯示
9E 型燃機在國內(nèi)已運行15 年,燃機熱通道部件和壓氣機氣封已到升級換代時期,可將熱通道部件(噴嘴、動葉、復環(huán))進行AGP 升級改造。改造后主要達到3 個效果:①燃機出力提高6 MW,聯(lián)合循環(huán)出力提高2.5%,熱耗下降1.5%;②AGP 熱通道部件壽命延長,部件壽命由72 000 h延長到96 000 h;③機組運行穩(wěn)定性增強。9E 燃機壓氣機氣封更換為刷式氣封后,耐磨效果好、減少漏氣損失、密封效果更好。