韋科陸 楊灼萍
(1.南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧 530008;2.廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司, 南寧 530029)
廣西的木薯種植面積及產(chǎn)量占全國70%以上,同時(shí)也是我國最大的木薯淀粉產(chǎn)地[1]。目前全區(qū)木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)約30家,年加工淀粉總量30萬噸。木薯淀粉加工是將木薯中的淀粉與其他纖維素、無機(jī)物等物質(zhì)進(jìn)行分離的過程。木薯淀粉生產(chǎn)的同時(shí)會(huì)排放出大量工業(yè)廢水,主要來源于脫汁、分離、脫水工段蛋白回收后的排水,以及原料輸送清洗廢水。通常生產(chǎn)情況下,每噸淀粉產(chǎn)12~20 m3黃漿水[2],屬于高濃度有機(jī)廢水;清洗過程每噸木薯產(chǎn)生約10 m3的清洗水,清洗水COD和BOD5值不高,但SS含量高??偟膩碚f,木薯淀粉廢水排放量大、COD濃度高、氨氮高、懸浮物高且含有氰化物,所以處理難度較大[3]。
目前木薯淀粉廢水應(yīng)用較多是“厭氧+好氧+物化”組合工藝,厭氧工藝有厭氧生物濾池(AF)、上流式厭氧污泥床(UASB)、厭氧膨脹顆粒反應(yīng)器(EGSB)、內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器(IC)[4];好氧工藝有傳統(tǒng)活性污泥、序批式活性污泥法(SBR)、生物接觸氧化法、氧化溝等[5];深度處理有絮凝沉淀、氣浮、生物濾池等。但還是存在生物處理后出水總氮、總磷難以達(dá)標(biāo)、出水不穩(wěn)定情況,且由于木薯淀粉加工屬于季節(jié)性生產(chǎn)(每年12月至次年3月),對生物反應(yīng)器的啟動(dòng)與調(diào)試運(yùn)行也存在一定的影響。
近年來,廣西很多淀粉企業(yè)達(dá)不到淀粉行業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)被迫關(guān)停,而本項(xiàng)目是能穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)廢水達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)之一。本文以廣西某木薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)所采用的廢水處理工藝“預(yù)處理+UASB+SBR+生物濾池”為研究對象,通過分析該系統(tǒng)調(diào)試工藝控制參數(shù)、運(yùn)行狀況及處理效果,為同類型廢水處理提供可參考的理論依據(jù)。
該淀粉廠主要以鮮木薯為原料生產(chǎn)原淀粉,年產(chǎn)0.6萬噸淀粉,每天廢水排放總量為1200 m3/d,淀粉廠共計(jì)生產(chǎn)100天,總廢水排放量12萬m3/a,本廢水處理項(xiàng)目設(shè)計(jì)的進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)(主要污染物)參見表1。
表1 廢水進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo) 單位:mg/L
木薯淀粉廢水排放具有水量大、間歇性排放,以及高的COD濃度、高氨氮等水質(zhì)特點(diǎn),本項(xiàng)目采用“預(yù)處理+UASB+SBR+生物濾池”的組合工藝進(jìn)行處理,廢水處理工藝流程見圖1。
圖1 木薯淀粉廢水處理工藝流程圖
在洗木薯生產(chǎn)工段,廢水含有較多的懸浮物和無機(jī)物,故需設(shè)置初沉池進(jìn)行沉降,而黃漿水自流到黃漿沉淀池,在此單元沉淀廢水中的黃漿粉,降低進(jìn)水污染物濃度,同時(shí)回收黃漿粉;兩類廢水進(jìn)入中和池進(jìn)行混合,廢水泵入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)pH值和利用蒸汽加熱,以滿足厭氧中溫發(fā)酵適宜溫度(35 ℃),廢水的有機(jī)物在厭氧條件下經(jīng)微生物降解,轉(zhuǎn)化為甲烷、二氧化碳等,產(chǎn)生的氣體收集后作為燃料送入鍋爐燃燒,污泥返回污泥床,厭氧后廢水從反應(yīng)器上部出水進(jìn)入?yún)捬醭恋沓剡M(jìn)行泥水分離;經(jīng)過泥水分離后的厭氧出水進(jìn)入SBR好氧罐進(jìn)一步降解廢水中的有機(jī)物,并且通過兼氧、好氧一系列生化反應(yīng)除磷脫氮;為了提高處理后水質(zhì)指標(biāo),好氧出水再進(jìn)入到生物濾池進(jìn)行處理,使廢水中懸浮物及其他雜質(zhì)進(jìn)一步得到降解、過濾去除,最后通過在線監(jiān)測系統(tǒng)檢測后,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。
(1)初沉池及黃漿沉淀池。 初沉池尺寸為25 m×10 m×4 m(容積:1000 m3),黃漿沉淀池尺寸為35 m×30 m×5 m(容積:5000 m3),鋼砼結(jié)構(gòu)。各配備兩臺提升泵(一備一用),設(shè)備參數(shù):型號100IS-80-12,Q=120 m3/h,N=11kW。
(2)調(diào)節(jié)池。1個(gè),調(diào)節(jié)池尺寸為6 m×5 m×4 m(容積:100 m3)。配備兩臺提升泵(一備一用),設(shè)備參數(shù):流量Q=120 m3/h,N=15 kW。
(3)UASB厭氧罐。 1套,選用碳鋼結(jié)構(gòu),涂料防腐,尺寸為φ15 m×20 m,有效容積為4000 m3,有效的HRT=4 d。
(3)厭氧沉淀池。1個(gè),尺寸為25 m×10 m×4.5 m(容積:1200 m3),鋼砼結(jié)構(gòu),配備兩臺污泥回流泵,設(shè)備參數(shù):Q=40 m3/h,N=3.5 kW(型號:GD75)。
(4)SBR好氧罐。2套,碳鋼結(jié)構(gòu),表面采用涂料防腐,單個(gè)尺寸為φ20 m×5 m,有效容積為1500 m3。MLSS=4 g/L,HRT=8.5 h,污泥負(fù)荷0.15 kgBOD5/(kgMLSS·d);好氧池配備兩臺羅茨鼓風(fēng)機(jī)(一備一用),設(shè)備參數(shù):Q=32 m3/min ,N=55 kW(型號:JSR-150);配備好氧污泥回流泵2臺,設(shè)備參數(shù):Q=80 m3/h,N=5.5 kW(型號:GD100)。
(5)生物濾池。1座,尺寸為6 m×6 m×6 m(容積:200 m3),鋼砼結(jié)構(gòu),池內(nèi)裝有陶粒等填料,填料高1.2 m。
首先,接種1200 噸厭氧泥(含固率8%)到厭氧罐(接種量占罐容積4000 m3的30%計(jì),V=4000 m3×30%=1200 m3),然后開始啟動(dòng)進(jìn)水,UASB厭氧罐進(jìn)水溫度控制在33~35℃,進(jìn)水pH值控制在6~6.2,啟動(dòng)初期容積負(fù)荷0.2~0.5 kgCOD/m3·d,當(dāng)COD去除率在50%以上后,逐漸增加進(jìn)水負(fù)荷直到最大處理水量1000 m3/d,此時(shí)容積負(fù)荷達(dá)到3 kgCOD/m3·d。馴化完成后,此時(shí)的COD去除率最高值能達(dá)到80%。同時(shí),在調(diào)試過程中一定要監(jiān)控pH值、VFA、沼氣甲烷含量這三個(gè)指標(biāo),參數(shù)控制如下:厭氧出水pH值≥7.0; VFA 應(yīng)保持在 3 mmoL/L 以下;甲烷含量≥45%。一定要防止厭氧系統(tǒng)酸敗,一旦酸敗恢復(fù)周期需要十天左右,將大大影響廢水處理進(jìn)度,從而影響木薯淀粉正常生產(chǎn)。
SBR好氧罐接種污泥主要來自UASB厭氧系統(tǒng)洗出的污泥。首先啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),開啟回流泵,讓廢水自預(yù)曝池到SBR好氧罐循環(huán),悶曝三天。第1-2天鼓風(fēng)機(jī)開啟3 h,停1 h,間隙曝氣。第3天連續(xù)曝氣。當(dāng)污泥呈均勻懸浮態(tài),靜沉后,上清液清徹透明,污泥外觀呈土黃色,絮體較大,沉降性能良好,30 min污泥沉降體積約10%~30%左右,證明接種成功。
下一步,即按SBR工藝控制要求試運(yùn)行,進(jìn)水0.25~2 h,同時(shí)曝氣4 h,靜沉0.5 h,排水2 h,閑置0.5 h。進(jìn)水時(shí)間從15 min、30 min、45 min、60 min、75 min、90 min、105 min、120 min依次增加。當(dāng)排水COD符合排放要求時(shí),增加排放水量,每次增加1/8水量,間隔周期2~3天,整個(gè)周期約30天。本項(xiàng)目好氧系統(tǒng)運(yùn)行期間主要控制參數(shù)如下:污泥濃度MLSS=3000~4000 mg/L;溶解氧DO=3~5 mg/L;污泥沉降體積比SV30=30%~40%;污泥負(fù)荷(BOD5/MLSS)=0.1~0.2 kg/(kg·d)。
3.3.1 監(jiān)測結(jié)果
本系統(tǒng)從2018年12月份開始調(diào)試,經(jīng)過一個(gè)多月調(diào)試,達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,2019年1月-2月進(jìn)行了連續(xù)采樣分析,采樣點(diǎn)為各處理單元的主要工藝,測定的指標(biāo)主要為COD、SS、TN、NH3-N、TP。監(jiān)測結(jié)果見表2。
表2 廢水水質(zhì)監(jiān)測一覽表 單位:mg/L
由表2可見,系統(tǒng)的出水COD、NH3-N、TN、TP、SS濃度分別為45 mg/L、2 mg/L、24 mg/L、0.8 mg/L、25 mg/L,去除率則分別達(dá)到99.6%、99.4%、92.9%、98.5%、 99.5%。排放口出水各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25461-2010)的要求,實(shí)現(xiàn)了廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
另外,由表2可知,木薯淀粉廢水通過UASB厭氧發(fā)酵日產(chǎn)沼氣V=3500 m3/d(沼氣產(chǎn)量=水量×COD去除量×沼氣產(chǎn)率=1080 m3/d×(9000-1800)mg/L×0.45m3/kgCOD/1000=3500m3/d),按燃燒1m3沼氣等同于燃燒0.7 kg標(biāo)煤的熱值計(jì),每天節(jié)約2.45 t標(biāo)煤,標(biāo)煤按700元/噸,則節(jié)省1715元,一個(gè)榨季按100天計(jì),則節(jié)約成本17.2萬元,真正實(shí)現(xiàn)了廢物資源化利用。
經(jīng)該廢水系統(tǒng)治理后,排入外環(huán)境的COD、NH3-N年減少排放1180 t/a、34 t/a,減排效果明顯。
3.3.2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
該廢水處理工程總投資為300萬元,勞動(dòng)定員5人,裝機(jī)容量111 kW,運(yùn)行日耗電1536 kW·h,藥劑費(fèi)30 元/d,年運(yùn)行總費(fèi)用為13.81萬元,噸水處理費(fèi)用為1.28元。由表3可見與其他工藝相比,投資和運(yùn)行成本較低。
與其他污水處理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較見表3。
表3 與其他污水處理工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
3.3.3 工程評析
本工程對高濃度COD、高SS、低pH的木薯淀粉廢水處理的關(guān)鍵技術(shù)是高效厭氧反應(yīng)器,由于廢水的COD值很高,而且其中含有氰化物,對微生物生長產(chǎn)生較強(qiáng)的抑制作用,因此一般的生物處理方法很難對其進(jìn)行高效處理,本工程選用高效厭氧反應(yīng)器,同時(shí)增加厭氧反應(yīng)器出水循環(huán),另外接種馴化部分淀粉廢水儲(chǔ)存塘內(nèi)的厭氧菌,也使得罐內(nèi)厭氧菌種盡快適應(yīng)廢水特性,從而加快繁殖和加速代謝降解廢水有機(jī)質(zhì)的能力。正常運(yùn)行時(shí),厭氧反應(yīng)器的去除率維持在 80% 以上。另外,廢水中含有難降解有機(jī)物,厭氧停留4天,且保持罐內(nèi)較高的污泥濃度是厭氧系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行的關(guān)鍵。
厭氧反應(yīng)器對總氮和氨氮基本沒有去除效果,而廢水中含有一定濃度的總氮和氨氮,且廢水排放具有周期性變化,因此在工藝選擇采用了SBR工藝,使得厭氧出水的總氮和氨氮得以去除。而SBR周期內(nèi)曝氣時(shí)間、沉淀時(shí)間、排水時(shí)間要根據(jù)厭氧出水濃度和好氧污泥濃度等參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
末端加上生物濾池,可進(jìn)一步降低廢水的懸浮物SS和色度,從而保證廢水達(dá)標(biāo)排放。
(1)厭氧運(yùn)行過程中,厭氧單元COD的去除率為80%,并不算高,而且厭氧出水有一定的波動(dòng)。分析的原因還是厭氧沉淀池設(shè)計(jì)不合理,建議在沉淀池單獨(dú)做一個(gè)小的沉降區(qū),回流污泥從沉降區(qū)抽取,以保證厭氧罐內(nèi)微生物的數(shù)量及活性。
(2)好氧系統(tǒng)出水總氮、總磷的濃度分別是24 mg/L、0.8 mg/L,與排放標(biāo)準(zhǔn)對比(總氮、總磷排放標(biāo)準(zhǔn)分別是30 mg/L、1 mg/L),說明SBR好氧系統(tǒng)脫氮除磷效果還不是很好。分析原因,一是本廠排放的木薯淀粉廢水的總氮、總磷高于一般木薯淀粉廠的200 mg/L和5 mg/L;二是SBR好氧裝置缺少攪拌裝置,導(dǎo)致反硝化效率差;三是SBR出水后續(xù)沒有化學(xué)除磷工藝。生物除磷效果相對較低,且對污泥狀態(tài)要求高,系統(tǒng)進(jìn)水總氮較高,要求脫氮的同時(shí)很難兼顧除磷效果。
(1)針對本項(xiàng)目的厭氧系統(tǒng)調(diào)試,要注意兩個(gè)方面:一是啟動(dòng)一定要逐步進(jìn)行,留有充裕的時(shí)間,并不能期望很短時(shí)間進(jìn)入加料運(yùn)行達(dá)到厭氧降解的目標(biāo) 。因?yàn)閱?dòng)實(shí)際上是使細(xì)菌從休眠狀態(tài)恢復(fù),即活化的過程。啟動(dòng)中細(xì)菌選擇、馴化、增殖過程都在進(jìn)行,原厭氧污泥中濃度較低的甲烷菌的增長速度相對于產(chǎn)酸菌要慢的多;二是每次進(jìn)料負(fù)荷可增大,但最大不超過20%,只有當(dāng)進(jìn)料增大,而VFA濃度維持不變,或仍維持在﹤3 mmoL/L 水平時(shí),或者檢測沼氣甲烷含量不低于45%,才能不斷增大進(jìn)水負(fù)荷。
(2)為進(jìn)一步提高SBR系統(tǒng)的脫氮除磷能力,建議進(jìn)行以下技改及工藝控制參數(shù)的優(yōu)化:一是給SBR系統(tǒng)內(nèi)加裝攪拌器,設(shè)置(厭)缺氧、好氧的狀態(tài),從而更好的去除總氮;二是為了更有效發(fā)揮SBR系統(tǒng)稀釋效果,應(yīng)分少量多次進(jìn)水;三是縮短進(jìn)水時(shí)間和排水時(shí)間,優(yōu)化曝氣時(shí)間4.5~5 h,停氣,反硝化時(shí)間2h,沉淀再排水;四是增加化學(xué)除磷工段。
(1)采用“預(yù)處理+UASB+SBR+生物濾池”組合工藝處理木薯淀粉廢水,出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定達(dá)到《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25461-2010)的要求,達(dá)到減少污染物排放的目標(biāo),為促進(jìn)淀粉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有效保障。
(2)本工程的UASB厭氧工藝采用活性強(qiáng)、耐毒性高、適應(yīng)性強(qiáng)的厭氧污泥接種后,能去除80%的COD,確保后續(xù)好氧生化處理穩(wěn)定運(yùn)行,且主要通過厭氧出水回流,不需要添加化學(xué)藥劑進(jìn)行pH值調(diào)節(jié),且沼氣輸送至鍋爐燃燒,一個(gè)榨季可節(jié)約245噸標(biāo)煤,節(jié)約17.2萬元,實(shí)現(xiàn)了
節(jié)能減排,適宜在同行業(yè)推廣應(yīng)用。
(3)厭氧出水后,采用“SBR+生物濾池”工藝進(jìn)行深度處理,降低了廢水中的氨氮、總氮、總磷、懸浮物,確保了水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)SBR工藝節(jié)省了出水沉淀單元,節(jié)省了投資。
(4)本工程的UASB厭氧罐和SBR好氧罐,都采用了碳鋼防腐結(jié)構(gòu),具有施工周期短、占地面積少、整體布局緊湊,適宜在面積相對小的廠區(qū)建設(shè)施工。