張 敏,王德國,2
(1.中國石油大學(北京)機械與儲運工程學院,北京 102249; 2.油氣資源與工程國家重點實驗室,北京 102249)
天然氣管道在長期使用過程中,有可能存在泄漏,必須緊急切斷氣源,以免發(fā)生事故。因此天然氣緊急截斷閥的研究具有重要意義[1]。目前對于天然氣緊急截斷閥的研究,主要偏重于管道壓力預測[2]以及緊急截斷閥閾值壓力的分析[3],對于緊急截斷閥本身的特性研究較少。天然氣緊急截斷閥在使用過程中,由于開啟瞬間控制氣缸內(nèi)部壓力突變,造成截斷閥閥門開啟突變,從而引起截斷閥內(nèi)部振動、沖擊,產(chǎn)生噪聲,并使得內(nèi)部零件損壞?,F(xiàn)有的氣動截斷閥研究中,徐文濤等[4]對截斷閥內(nèi)部結(jié)構進行優(yōu)化,以減小截斷閥內(nèi)部氣體壓力突變。趙明等[5]根據(jù)使用經(jīng)驗對截斷閥的零件材料進行優(yōu)化和強度校核。SURESH[6]對截斷閥的尺寸和重量進行優(yōu)化。鮑軍等[7]采用TRIZ理論對截斷閥的密封性進行優(yōu)化。楊豪杰[8]對截斷閥的模態(tài)進行優(yōu)化。
通過調(diào)研天然氣管線緊急截斷閥使用過程中的工況,設計了一種天然氣緊急截斷閥控制器[9],通過該控制器控制緊急截斷閥的開啟和關閉。為了解決天然氣緊急截斷閥出現(xiàn)的問題,對緊急截斷閥控制器的參數(shù)進行優(yōu)化,使得進入截斷閥控制氣缸的氣體壓力平穩(wěn)過渡。因此可以進一步改善天然氣緊急截斷閥的使用工況,減小截斷閥的振動及噪聲,提高其使用壽命。
天然氣緊急截斷閥控制器外形如圖1所示,工作原理如圖2所示。圖2中,該控制器包括3部分:主閥、二位四通閥和手動復位閥。在正常情況下,天然氣管道內(nèi)的高壓氣體從主閥的1口進入主閥芯I腔,對閥芯產(chǎn)生向左推力。在主閥芯左端安裝壓縮彈簧。當氣體產(chǎn)生的作用力大于彈簧的彈力時,主閥芯左移。主閥芯與二位四通閥閥芯相連接,因此帶動二位四通閥閥芯左移,二位四通閥處于右位。常態(tài)下手動復位閥處于右位。因此,天然氣管道減壓閥輸出的低壓氣體,通過手動復位閥的4口和5口,并通過二位四通閥的6口和3口進入緊急截斷閥控制氣缸,氣缸低壓腔氣體通過二位四通閥2口和7口排出。此時,控制氣缸活塞打開天然氣緊急截斷閥,天然氣管道內(nèi)的氣體通過截斷閥。當天然氣管道存在泄漏時,管道內(nèi)壓力下降,對控制器主閥芯的作用力小于彈簧推力,主閥芯右移,二位四通閥閥芯處于左位,切斷緊急截斷閥控制氣缸內(nèi)的氣體,天然氣緊急截斷閥關閉,天然氣主管道內(nèi)氣體被切斷。由于二位四通閥在緊急截斷過程中,將手動復位閥芯推向左位,因此,當天然氣管道泄漏事故處理完成后,人為壓下外部復位按鈕,手動復位,使得4,5口接通,為下次二位四通閥閥芯開啟做好準備。
圖1 天然氣管道緊急截斷閥控制器
圖2 天然氣管道緊急截斷閥控制器原理圖
主閥芯在運動過程中,受到慣性力、黏性阻尼、摩擦力、彈簧反作用力、重力等的作用。由于重力與主閥芯水平移動方向垂直,因此忽略不計。氣體對閥芯產(chǎn)生向左的推力,彈簧對閥芯產(chǎn)生向右的推力。根據(jù)受力情況,建立主閥芯的二階微分方程:
(1)
F=pA
(2)
(3)
式中,M為主閥芯的質(zhì)量,kg;B為阻尼系數(shù),N·s/m;Kv為彈簧剛度,N/m;x為主閥芯位移,m;x1為彈簧預壓縮量,m;F為主閥芯受到的氣體作用力,N;p為氣體壓力,Pa;A為主閥芯有效面積;D為主閥芯外徑,m;d為主閥芯活塞桿直徑,m。
主閥芯位移x是時間t的函數(shù),以氣體壓力p為輸入量,位移x(t)為輸出量,對式(1)~式(3)進行拉普拉斯變換,可得傳遞函數(shù):
在MATLAB下建立其Simulink仿真模型,如圖3所示。對模型進行仿真,根據(jù)所研制的控制器實體,選取參數(shù):B=700 N·S/m,Kv=100000 N/m,Kvx1=900 N,M=3.7 kg,D=40 mm,d=22 mm。仿真結(jié)果如圖4所示。
從圖4可以看出,氣體壓力作用在主閥芯瞬間,閥芯存在短時間的振蕩過程,最終趨于穩(wěn)定。由于主閥芯移動存在振蕩,導致二位四通閥閥芯位移振蕩,最終影響到截斷閥控制氣缸內(nèi)氣體壓力振蕩,造成截斷閥開啟瞬間的波動,使得截斷閥產(chǎn)生振動及噪聲。因此,對二位四通閥與截斷閥控制氣缸組成的系統(tǒng)進行分析,根據(jù)分析結(jié)果,通過減小控制氣缸活塞移動量波動,降低截斷閥的振動與噪聲。
圖3 主閥芯位移傳遞函數(shù)方框圖
圖4 主閥芯位移
氣體從二位四通閥閥芯開口處流入,假設按照理想氣體流動模型[10-11],且氣體變化過程為絕熱過程,則通過二位四通閥閥芯開口的流量為:
(6)
式中,qm為質(zhì)量流量,kg/m3;p1為閥芯入口處壓力(上游壓力),Pa;pL為閥芯出口處壓力(至截斷閥控制氣缸內(nèi),下游壓力),Pa;Cd為閥口的流量系數(shù),取0.68; R為氣體常數(shù),取287.1 J/(N·K);k為氣體絕熱常數(shù),取1.4;A1為閥芯節(jié)流口有效面積,m2。
根據(jù)氣缸內(nèi)氣體的連續(xù)性方程[12-13],可得:
(7)
式中,T10為缸內(nèi)的初始溫度,K;p10為缸內(nèi)的初始氣體壓力,Pa;AL為活塞有效作用面積,m2;y為控制氣缸活塞的位移,m;V10為控制氣缸進氣腔的初始氣體體積,m3。
控制氣缸為單作用缸,活塞一端受到氣體作用力,另一端受到彈簧推力。當控制氣缸通入高壓氣體時,活塞將彈簧壓縮,截斷閥開啟。當控制氣缸未通入高壓氣體時,彈簧彈力將活塞復位,截斷閥關閉。因此,控制氣缸活塞的受力方程為[14]:
(8)
式中,ML為活塞及活塞桿質(zhì)量,kg;BL為活塞與缸筒阻尼系數(shù),N·s/m;kL為彈簧剛度,N/m;FL為其他外力,N。
根據(jù)式(1)~式(3)和式(5)~式(8),即可得到控制氣缸活塞的位移及其進氣腔內(nèi)壓力變化?;钊奈灰谱兓€如圖5所示,可以看出,在開啟瞬間,活塞位移出現(xiàn)振蕩。因此,為了使控制氣缸活塞瞬態(tài)特性平穩(wěn),需要對控制器進行優(yōu)化設計。
圖5 截斷閥氣缸活塞位移
1) 阻尼的影響
改變控制器主閥芯與閥體的阻尼,觀察控制氣缸活塞的位移變化,如圖6所示。需要注意的是,控制氣缸活塞位移為30 mm,為了反映活塞位移的瞬態(tài)特性,采用階躍信號對其進行觀察,因此縱坐標為1,無量綱。從圖6可以看出,當阻尼為300 N·s/m時,超調(diào)量23%;當阻尼為700 N·s/m時,超調(diào)量為17%。因此,隨著阻尼的增加,超調(diào)量減小,振蕩過程減緩,但其峰值時間不變。
圖6 阻尼變化對氣缸位移的影響
2) 主閥芯質(zhì)量的影響
改變主閥芯質(zhì)量,觀察控制氣缸位移的階躍響應,如圖7所示。當閥芯質(zhì)量為2.7 kg時,超調(diào)量為20%,調(diào)節(jié)時間為0.05 s,當閥芯質(zhì)量為4.7 kg時,超調(diào)量為16%,調(diào)節(jié)時間為0.07 s。因此隨著質(zhì)量的增加,超調(diào)量下降,響應時間變慢。
圖7 主閥芯質(zhì)量對氣缸位移的影響
3) 彈簧剛度的影響
改變主閥芯彈簧剛度,觀察控制氣缸位移的階躍響應,如圖8所示。當彈簧剛度從1×105N/m增加到2×105N/m時,超調(diào)量(相對于各自穩(wěn)態(tài)值)從5%增加到17%,調(diào)節(jié)時間均為0.05 s。需要注意的是,當彈簧彈性系數(shù)變化時,會產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)誤差,這可以通過調(diào)節(jié)彈簧的預緊力來消除。因此,隨著彈簧剛度的增加,超調(diào)量增加,振蕩加劇。
圖8 彈簧彈性系數(shù)對氣缸位移的影響
4) 主閥芯直徑的影響
改變主閥芯外徑可以改變閥芯的有效面積,其對控制氣缸活塞位移的影響如圖9所示。從圖中可以看出,3條曲線基本重合,因此,主閥芯的直徑變化對控制氣缸位移影響不大。
圖9 主閥芯外徑對氣缸位移的影響
由于截斷閥為成品,其參數(shù)無法改變,因此主要通過優(yōu)化控制器的參數(shù),使得截斷閥開啟特性達到最佳狀態(tài)。根據(jù)1.4節(jié)分析,主要通過調(diào)節(jié)主閥芯質(zhì)量、阻尼、彈簧剛度對控制器進行參數(shù)優(yōu)化。因此,設計變量為M,B,Kv。
考慮到為了減小截斷閥內(nèi)氣體波動造成的振動及噪聲,采用優(yōu)化控制氣缸位移的方法,使得控制氣缸位移的階躍響應曲線平穩(wěn)。因此優(yōu)化目標函數(shù)為:
(9)
下面推導約束條件方程,根據(jù)式(1)可得:
(10)
聯(lián)立式(5)與式(7),可得:
(11)
(12)
式中,A1為二位四通閥閥芯開口有效面積,是其閥芯位移x的函數(shù)。
A1=kqx+k0
(13)
其中,kq和k0均為系數(shù),kq與二位四通閥閥芯直徑有關。
根據(jù)式(8)可得:
(14)
考慮到現(xiàn)場實際工況,設計變量的取值范圍為:
2≤M≤5 kg; 400≤B≤900 N·s/m; 0.5×105≤Kv≤ 2.5×105N/m。
聯(lián)立式(10)~式(14),求解該優(yōu)化方程,即可得到規(guī)定區(qū)間內(nèi)的最優(yōu)解。
對于微分方程,可以采用龍格-庫塔公式求其數(shù)值解[15],不詳細敘述。優(yōu)化過程為:
(1) 變量賦初值,令M=M0,K=K0,B=B0;
(2) 求解方程式(10)~式(14)的數(shù)值解,得到y(tǒng);
(3) 計算式(9)性能指標數(shù)值;
(4) 判斷ee值是否最小,如果不是最小值,對3個設計變量依次增加一增量,返回式(2)重新求解;
(5) 如果ee是最小值,則優(yōu)化結(jié)束。
根據(jù)現(xiàn)場使用工況,二位四通閥入口壓力p1=1.0 MPa,截斷閥腔體V10=2.5518×10-5m3,T10=293.15 K,控制氣缸的BL=730 N·s/m。最終優(yōu)化結(jié)果為控制器的主閥芯質(zhì)量M=4.7 kg,彈簧剛度kv=85000 N/m,阻尼系數(shù)B=840 N·s/m。通過調(diào)整主閥芯上的2組YXD唇形密封圈過盈量實現(xiàn)此阻尼系數(shù)。唇形密封圈基本內(nèi)徑φ25,外徑φ42,寬度8 mm,唇口過盈量1.2 mm。根據(jù)優(yōu)化結(jié)果,控制氣缸活塞的位移階躍響應曲線如圖10所示??刂茪飧變?nèi)氣體壓力變化如圖11中的“仿真壓力曲線”。因為與管道連接的減壓閥輸出氣體壓力為1.0 MPa,因此缸內(nèi)壓力最終趨于1.0 MPa。從圖10中可以看出,控制氣缸活塞位移變化平穩(wěn),超調(diào)量為0.6%,調(diào)節(jié)時間為0.03 s,基本沒有振蕩現(xiàn)象。因此,圖11中控制氣缸內(nèi)氣體壓力變化平穩(wěn),只是在上升階段有小幅波動。
根據(jù)優(yōu)化結(jié)果對緊急截斷閥控制器進行試驗,緊急截斷閥快速開啟過程中,輸氣管線內(nèi)氣體壓力3.5 MPa,經(jīng)過減壓閥后送入控制氣缸的壓力為1.0 MPa。試驗時測量控制氣缸進氣壓力變化,如圖11中的“試驗壓力曲線”,可以看出控制氣缸內(nèi)部壓力基本平穩(wěn),與仿真結(jié)果比較,超調(diào)量有所增加,但誤差基本合理。經(jīng)檢測緊急截斷閥開啟時間小于0.6 s,截斷閥開啟時的噪聲比優(yōu)化前減小10 dB,因此證明了優(yōu)化結(jié)果的合理性。
圖10 優(yōu)化后控制氣缸活塞位移
圖11 優(yōu)化后控制氣缸壓力
對設計的天然氣緊急截斷閥控制器進行了瞬態(tài)特性分析,并對其參數(shù)進行優(yōu)化,使得緊急截斷閥工作更為平穩(wěn),主要結(jié)論如下:
(1) 建立了緊急截斷閥控制器主閥芯、二位四通閥與截斷閥控制氣缸的數(shù)學模型。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),主閥芯移動存在振蕩,導致截斷閥控制氣缸階躍響應振蕩,控制氣缸內(nèi)氣體壓力波動,使得截斷閥開啟瞬間不平穩(wěn),截斷閥產(chǎn)生振動和噪聲;
(2) 分析了控制器主閥芯參數(shù)對截斷閥控制氣缸活塞位移階躍響應的影響。主閥芯阻尼增加,控制氣缸活塞階躍響應超調(diào)量減小,振蕩過程減緩,但其峰值時間不變;主閥芯質(zhì)量增加,超調(diào)量下降,響應時間變慢。彈簧剛度增加,超調(diào)量增加,振蕩加??;主閥芯直徑對控制氣缸位移影響不大;
(3) 建立了緊急截斷閥控制器參數(shù)優(yōu)化模型。通過優(yōu)化,截斷閥控制氣缸活塞位移階躍響應超調(diào)量減小到0.6%,調(diào)節(jié)時間為0.03 s,基本沒有振蕩現(xiàn)象,控制氣缸內(nèi)氣體壓力變化平穩(wěn)。最后通過試驗得到驗證。