文/王福榮 廉英學(xué) 武學(xué)軍
作者單位:甘肅中油交通油品有限公司
加氣站損耗原因多種多樣,降損耗的關(guān)鍵是提高銷量,快進(jìn)快銷,提高周轉(zhuǎn)率。
《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》指出,到2030 年我國天然氣消費(fèi)量占比需提高到15%,天然氣消費(fèi)量可能達(dá)到5000 億立方米?!吨袊烊粴獍l(fā)展白皮書》預(yù)計,到 2030 年我國實(shí)現(xiàn)天然氣車輛1400 萬輛,重點(diǎn)推進(jìn)公路網(wǎng)絡(luò)完善、物流發(fā)達(dá)地區(qū)使用 LNG 重卡,產(chǎn)業(yè)空間巨大。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,到2025年我國LNG加氣站超過7700座。中石油遠(yuǎn)期目標(biāo)是,在全國布局5000 座以上LNG 加氣站。
目前,LNG 加氣站在日常經(jīng)營管理過程中存在一些突出的問題,反映出LNG 損耗管理方面還存在多種原因、諸多環(huán)節(jié),特別是對于日銷量小于4 噸的加氣站損耗問題嚴(yán)重,造成了設(shè)備運(yùn)行困難、維護(hù)成本增加、排放量增大,從而影響了加氣站的經(jīng)濟(jì)效益。本文以甘肅中油交通油品有限公司所屬LNG 加氣站運(yùn)行實(shí)踐為例,就LNG 加氣站損耗產(chǎn)生的環(huán)節(jié)及根源進(jìn)行淺析,并提出降低損耗的對策。
部分LNG 加氣車輛加氣時,車載氣瓶壓力大于或等于加液機(jī)壓力,無法實(shí)現(xiàn)正常加氣,必須用加液機(jī)回氣槍對車載氣瓶泄壓回氣?;厥諝怏w沿管線進(jìn)入儲罐,導(dǎo)致儲罐氣相體積增大,罐內(nèi)壓力升高。
由于儲罐材質(zhì)和工藝不同不能完全絕熱,庫存LNG 和外界空氣產(chǎn)生一定熱交換導(dǎo)致儲罐壓力升高。從卸車加氣管線系統(tǒng)“回入”。低溫泵在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的熱量,也被LNG 如數(shù)吸收。卸車增壓操作時,需要操作閥門使少量LNG 液體進(jìn)入增壓器中,LNG吸熱氣化后被導(dǎo)入槽車中便于增壓卸車;液體卸完后氣相平壓時氣體又流回儲罐。工藝管線內(nèi)流動的LNG 吸熱氣化后再回到儲罐,導(dǎo)致儲罐壓力增高。
LNG 加氣站工藝設(shè)計中管線布局不合理,導(dǎo)致彎頭多、管線長、安裝出現(xiàn)U 形彎,致使泵池在運(yùn)行過程中回氣不暢,泵池中BOG 壓力高于儲罐內(nèi)氣體壓力,影響儲罐液體順利流入泵池。加液機(jī)啟動時,潛液泵瞬時將泵池底部液體抽走而泵池進(jìn)液不暢,導(dǎo)致潛液泵空載報警停機(jī)。
為確保潛液泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)和加液機(jī)正常加氣,操作人員需排放泵池中氣體,降低泵池壓力引流,使儲罐與泵池產(chǎn)生順壓差,利于LNG 順利流入泵池。這是以排放造成損耗為代價換來的正常加氣。因此,加氣站加氣間隔越長,排放時間越長,排放次數(shù)越多,損耗越大。目前,甘肅中油交通油品有限公司武威南服務(wù)區(qū)LNG 加氣站B 站管線長達(dá)50 多米,就存在這種現(xiàn)象。
液氮調(diào)試置換是所有LNG 加氣站必做的環(huán)節(jié),一般先用液氮對儲罐、泵橇、工藝管線、控制系統(tǒng)、加液機(jī)等進(jìn)行功能調(diào)試,全部調(diào)試合格后才具備卸入LNG 的條件。
◇盯緊每個環(huán)節(jié),杜絕任何不必要的損耗發(fā)生。 供圖/廉英學(xué)
LNG 卸入儲罐前,液氮始終保持預(yù)冷系統(tǒng)狀態(tài),直至 LNG 槽車卸液前才排放液氮。為防止液氮置換不達(dá)標(biāo),要求氮?dú)獗仨氈脫Q達(dá)標(biāo),使用可燃?xì)怏w分析儀測試氮?dú)夂?,以氮?dú)怏w積分?jǐn)?shù)小于1.79%為合格。用槽車內(nèi)的 LNG 低溫液進(jìn)行置換,必然會產(chǎn)生一定的損耗。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試經(jīng)驗(yàn),一般需要損耗1~2 噸LNG 才能全部置換達(dá)標(biāo)。
接卸環(huán)節(jié)損耗,主要有正常損耗、隱性損耗、非正常損耗、差壓液位計誤差等。
為了卸車而放散降壓是主要損耗。加氣站日銷量較低,儲罐中液體儲存較久,LNG 溫度和壓力都較高,甚至與槽車“平壓”操作后壓力高于槽車。由于槽車安全閥起跳壓力多設(shè)為0.75MPa,這時槽車已無法“增壓”,只有儲罐壓力低于槽車壓力0.2MPa 時才能卸車。損耗在排放時產(chǎn)生,有時持續(xù)很久。只有操作得當(dāng),方可減少排放。
正常卸車損耗。LNG 槽車卸液時對卸車管線吹掃置換,排放泵池氣體將槽車內(nèi)LNG 引流入泵池預(yù)冷泵;槽車卸液后期對泵池排放引流;拆除卸車管線前的排放,部分LNG 液相和氣相殘留在槽車儲罐中無法有效卸出;槽車增壓過度導(dǎo),致卸車后槽車壓力過高而就地排放。其中,對卸車管線吹掃置換和拆管前關(guān)閉閥門后的排空,都是正常流程。
隱形損耗。主要指槽車司乘人員舞弊行為。
非正常損耗。卸車完畢后,實(shí)際卸車量與槽車裝車量存在較大偏差。氣源溫度、壓力、儲罐壓力、人員操作技能等因素,導(dǎo)致槽車內(nèi)液體不能完全卸凈;加氣站場地、工藝管線缺陷;卸車人員技能不足或責(zé)任心不強(qiáng);配送到站液溫高,對儲罐降壓降溫效果差;氣源調(diào)配和策略使用不合理等等。
差壓液位計誤差。差壓液位計的檢測精度受儲罐內(nèi)引壓管的安裝位置、現(xiàn)場連接的密封性、平衡閥的密封性、液位計安裝位置、機(jī)械振動、指針調(diào)零等因素影響。目前,行業(yè)內(nèi)普遍使用的差壓液位計標(biāo)注精度為2.5%。但差壓液位計在高液位和低液位時實(shí)際精度,都大于此精度值。
儲罐放散BOG。加氣站儲罐剛卸完車時壓力較低,如槽車液體溫度在-150℃時,儲罐卸車后壓力可降到0.3 MPa 左右。儲罐材質(zhì)和工藝不同不能完全絕熱,日蒸發(fā)率小于0.3%。如果儲罐液體溫度升高壓力達(dá)到自動排放上限未售完,同時加氣站沒有新卸入LNG,加氣站需在高溫高壓下運(yùn)行一段時間,也會排放一段時間,直到新卸入LNG 才能將罐內(nèi)壓力降低,周而復(fù)始。
加液機(jī)預(yù)冷引流。加氣間隔長的加氣站需在加氣前手動打開加氣機(jī)排放閥,排放出管線“高溫氣體”引流預(yù)冷,避免“高溫氣體”回流到儲罐,導(dǎo)致儲罐壓力升高產(chǎn)生更多的BOG。
加液機(jī)計量準(zhǔn)確度誤差。流量計的校正值俗稱零點(diǎn)漂移,在對汽車加氣時,實(shí)際加氣量大于理論量,造成間接損耗。
潛液泵參數(shù)設(shè)置——加氣頻率。潛液泵頻率過高,儲罐壓力較高時會造成加液壓力過高,導(dǎo)致加液安全閥跳起,造成氣損。根據(jù)儲罐壓力調(diào)整潛液泵壓力,儲罐壓力越高泵頻率越低,調(diào)整范圍是85HZ~90HZ,保證泵池進(jìn)出液流量平衡。
當(dāng)一次LNG 加氣或卸液作業(yè)結(jié)束后,由于兩端閥門關(guān)閉而被封閉在相應(yīng)液相管線中,LNG 液體會因溫度升高而氣化,直接從安全閥排出經(jīng)BOG 放散。
◇槽車接卸,每步都要規(guī)范。 供圖/廉英學(xué)
加氣站設(shè)備維修排放。加氣站的工藝管線由PLC 控制其開關(guān)狀態(tài),來實(shí)現(xiàn)各種功能。系統(tǒng)在運(yùn)營過程中,因長時間冷熱交替、熱脹冷縮,造成工藝管線接頭密封件泄漏、潛液泵軸承磨損、加氣槍密封件損壞或加氣槍撞針?biāo)蓜优c損傷等等,引起加氣槍漏液漏氣。
維修時,需關(guān)閉泄漏點(diǎn)上下游閥門,手動排放LNG,直到管路壓力降為常壓后才能維修。
要想解決以上問題,需做到以下幾點(diǎn)。
在LNG 加氣站工藝設(shè)計、安裝環(huán)節(jié)應(yīng)強(qiáng)化源頭控制,優(yōu)化工藝管路設(shè)計。將管線設(shè)計長度控制在最佳范圍內(nèi),對工藝管線設(shè)計不合理的加氣站管線進(jìn)行改造,縮短管線,降低損耗。加氣站建設(shè)時按設(shè)備技術(shù)要求設(shè)置儲罐出液口與泵池進(jìn)液口的高度差,形成順壓差,降低泵池排放。
管線保溫選材選用保溫效果較好的絕熱材料,預(yù)防管線吸收大量熱量。熱量將沿管線流回儲罐,造成儲罐溫度快速升高,壓力持續(xù)增大。加氣站要定期對儲罐進(jìn)行真空度檢查。如果真空度不合格,需要進(jìn)行抽真空操作,使儲罐達(dá)到最佳的絕熱狀態(tài)。
一是加氣站要強(qiáng)化員工培訓(xùn),提升員工技術(shù)水平和責(zé)任心,熟練掌握卸液流程和工藝流程。所有加氣站員工必須持證上崗,從卸車方法、工藝操作流程方面降低卸車損耗。
二是利用槽車低溫新液為儲罐高溫舊液降壓。操作方法:將槽車的“水平傾斜度”調(diào)整到出液管口為最低點(diǎn),用儲罐氣相與槽車液相連接平衡壓力,一般情況下能平壓1 ~3 個壓。由于儲罐高溫氣體遇到槽車低溫液體時可液化,一個壓約80 kg,通過平衡壓力可回收80kg~240kg 液,從而降低排放損耗。
需要注意的是,要根據(jù)加氣站儲罐實(shí)際情況或工藝管線選擇儲罐進(jìn)液模式。
儲罐上進(jìn)液:選擇儲罐上部的進(jìn)液管進(jìn)行卸車。優(yōu)點(diǎn)是,通過噴灑LNG 將儲罐里已成氣態(tài)的LNG重新液化,降低儲罐內(nèi)液壓,可使儲罐壓力降至O.2 MPa 以下。當(dāng)儲罐內(nèi)液位過高、氣相空間小時,上進(jìn)液降壓效果不明顯。
儲罐下進(jìn)液:槽車內(nèi)液體卸至3 噸左右或壓差為0.2MPa 時,關(guān)閉上進(jìn)液,開啟下進(jìn)液,在后臺電腦系統(tǒng)中將卸車頻率調(diào)整為60HZ。
三是當(dāng)槽車液溫和壓力較低(-152℃以下,0.1MPa 以下)且儲罐液溫和壓力較低時,可采取自增壓卸車。槽車與儲罐形成0.2MPa 的壓差,儲罐采用上進(jìn)液降低液壓,停用泵(泵功率為11KW)卸車可降低電費(fèi)、泵的磨損和運(yùn)行熱量的吸收。
四是為加快儲罐周轉(zhuǎn)和降低儲罐液溫,高速公路服務(wù)區(qū)加氣站(AB 站)可分站分罐接卸槽車。按AB 站需求合理接卸,快進(jìn)快銷,良性循環(huán)。不放散或少放散,就是創(chuàng)造效益。需要注意的是,分站接卸要經(jīng)歷管路吹掃、升壓、管線排放等步驟,卸車損耗相對增加。但比儲罐高壓放散、分站接卸損耗相對較小。應(yīng)做到高效站單站卸,低效站分站卸。
海外中餐館作為媒介的情境傳播,與大眾媒體的文字或影像傳播的差異在于:通過大眾媒介表現(xiàn)的世界,放棄了世界的某些維度,如屏幕里的物體失去體積,丟失了氣味和觸感;而在餐館里,人所接觸的食物及其表征的文化內(nèi)涵,調(diào)動了身體的視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和味覺。置身其中,海外中餐館的文化空間既是由器物構(gòu)成的客觀秩序,又是人認(rèn)知確認(rèn)的主觀秩序。在中餐館里,人們所確認(rèn)的文化是食客與餐館的物質(zhì)環(huán)境密切互動的結(jié)果,由人細(xì)微的身體知覺項(xiàng)目結(jié)合而成。
五是強(qiáng)化隱形損耗管理。槽車毛重過磅和皮重過磅時,必須安排責(zé)任心強(qiáng)的員工押車監(jiān)督。毛重過磅前必須放空車載水箱,杜絕司機(jī)一切舞弊行為和影響卸車數(shù)據(jù)的操作,必要時留有影像資料。
六是加強(qiáng)差壓液位計日常保養(yǎng)維護(hù),確保外觀完好。若計量誤差較大時,應(yīng)及時更換。
七是加氣站經(jīng)理是加氣站數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人,應(yīng)加強(qiáng)精細(xì)化管理,全方位多層次研究和探索實(shí)踐LNG 降損降耗方法,努力降損降耗。
在日常運(yùn)行環(huán)節(jié)中,應(yīng)加強(qiáng)巡查維護(hù),提高效率效能,加快周轉(zhuǎn)。
嚴(yán)格落實(shí)日、周、月檢查制度,杜絕跑冒滴漏發(fā)生。定期檢查加液控制閥是否內(nèi)漏。檢查方法為空槍加液,如顯示屏有加液量可判定為閥門內(nèi)漏,及時更換主墊片或閥芯。加液時,加液控制閥未起跳時,加氣軟管有吱吱聲也可判定內(nèi)漏,應(yīng)找準(zhǔn)漏點(diǎn)及時維修。定期檢查管線法蘭墊片是否完好,對所有法蘭處螺栓進(jìn)行緊固,杜絕跑冒滴漏。要定期更換加氣槍墊片,上緊撞針。
強(qiáng)化設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng),避免不必要的泄漏損耗。定期(3 年)對LNG 儲罐及管道進(jìn)行檢驗(yàn)。定期(6 個月)邀請相關(guān)部門對加液機(jī)進(jìn)行校準(zhǔn)。定期(12 個月)對安全閥進(jìn)行校驗(yàn)更換。定期(6 個月)對儀表風(fēng)系統(tǒng)壓力表進(jìn)行校驗(yàn)更換。定期(12 個月)對燃?xì)庑孤﹫缶瘍x進(jìn)行校驗(yàn)更換。
設(shè)備故障進(jìn)行維修時,加氣站經(jīng)理與維修人員應(yīng)選擇降低維修放散的最佳方案。詳細(xì)記錄,由維修人員和站經(jīng)理簽字確認(rèn)。
潛液泵參數(shù)設(shè)置——加氣頻率。潛液泵頻率過高、儲罐壓力較高時,會造成加液壓力過高,導(dǎo)致加液安全閥跳起,造成氣損。加氣頻率調(diào)整范圍是85HZ~90HZ,保證泵池進(jìn)出液流量平衡。
加氣操作中,部分車輛加氣時車載氣瓶壓力大于或等于加液機(jī)壓力(1.0MPa),氣加不進(jìn)去,必須對車載氣瓶進(jìn)行泄壓。當(dāng)車載氣瓶壓力降至0.8 MPa以下時,及時關(guān)閉回氣閥門,減少回收氣體沿管路進(jìn)入儲罐。
提升日銷量或分站分罐接卸槽車,加快儲罐周轉(zhuǎn),縮短存放時間,快進(jìn)快銷,良性循環(huán)。
降損降耗關(guān)鍵是提高日銷量。甘肅中油交通油品有限公司所屬武南LNG 加氣站2019 年5 月銷售LNG 天然氣849.1 噸,庫存盤虧-44.6 噸,盤虧率-52.52‰;2020 年5 月銷售LNG 天然氣7274.67 噸,庫存盤盈68 噸,盤盈率9.35‰,同期對比增長率61.87‰。說明銷量越大,周轉(zhuǎn)越快,損耗越小,盈余率越高。
因此,應(yīng)加大LNG 市場的開發(fā)力度,利用互聯(lián)網(wǎng)+,將新技術(shù)、新手段融入客戶開發(fā)和管理過程中;穩(wěn)定客戶群體是實(shí)施降損降耗的基礎(chǔ);密切關(guān)注各液廠LNG 質(zhì)量、溫度,合理分配調(diào)度。營銷、財務(wù)、儲運(yùn)、加氣站定期做好賬務(wù)核對,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效,及時分析損耗產(chǎn)生的原因及解決辦法。
綜上所述,加氣站損耗產(chǎn)生的原因是多方面的,有工藝技術(shù)的,也有管理操作的,具有一定的復(fù)雜性,但又有很強(qiáng)的規(guī)律性可循。同時,有成熟的理論支撐和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)旁證。但降損降耗關(guān)鍵仍是提高銷量,快進(jìn)快銷,提高周轉(zhuǎn)效率。