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      一種基于焓值的新型生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)項目減溫水調(diào)閥控制策略分析與實現(xiàn)

      2020-11-30 22:27:56袁洪波陳鵬劉浩黨爭明王曉龍
      裝備維修技術(shù) 2020年14期

      袁洪波 陳鵬 劉浩 黨爭明 王曉龍

      【摘要】本文以中電京安生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)項目為例,針對該項目減溫水調(diào)閥控制自動無法正常投運情況,結(jié)合農(nóng)林生物質(zhì)振動爐排鍋爐燃燒特點,采取了一種新型控制策略,較好的解決了生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)項目一、二、三級減溫水自動控制的問題。

      關(guān)鍵詞:生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)? 過熱器汽溫自動控制? 新型控制策略

      0. 引言

      在熱電聯(lián)產(chǎn)機組中,過熱器是鍋爐供給汽輪機蒸汽的一個重要加熱環(huán)節(jié),過熱器出口溫度是機組運行需監(jiān)控的幾個最重要參數(shù)之一,主蒸汽溫度過高或過低都會影響機組的安全經(jīng)濟運行,精確控制過熱器出口溫度,對單元機組的正常運行是必不可少的,適宜的控制策略和相應(yīng)的參數(shù)整定是實現(xiàn)過熱汽溫控制的必要保障。

      1. 中電京安生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)項目減溫水自動控制存在的問題

      中電京安生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)項目過熱器和減溫水系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      該項目過熱器分四級,飽和蒸汽由鍋筒上的8根飽和蒸汽連接管引入飽和蒸汽集箱,沿連接管進入一級過熱器,從一級過熱器出來后經(jīng)過一級減溫器減溫后進入二級過熱器,然后再經(jīng)過二級減溫器、三級過熱器、三級減溫器、四級過熱器后進入主蒸汽管。一、二級過熱器位于第三煙氣回程,蒸汽與煙氣逆向流動,管排為順列布置,管排在煙道中垂直于前墻。三、四級過熱器分別位于爐膛出口和第二煙氣通道,蒸汽與煙氣的流向為混流,管排沿?zé)煔夥较蝽樍胁贾?,管排在煙道中垂直于前墻。過熱器系統(tǒng)采用三級噴水減溫。過熱器設(shè)計主蒸汽溫度為540℃。過熱器在鍋爐內(nèi)布置如圖2所示。

      鍋爐減溫水自動控制系統(tǒng)采用三級減溫串級調(diào)節(jié)的方式。一級減溫水作為超前調(diào)節(jié),二級減溫水作為粗調(diào),三級減溫水細調(diào)主蒸汽溫度。

      在機組正常運行的時候,由于鍋爐蓄熱量較大,一級減溫水調(diào)閥的開度一直在高開度無規(guī)律的變動,長時間處于70%的開度以上,有時全開時也不能將溫度降下來;二級減溫水調(diào)閥的開度長時間處于80%的開度以上,實際的運行中,我們發(fā)現(xiàn)當調(diào)門不斷開大的時候,三級過熱器出口溫度仍有上升的趨勢,有時全開的時候,溫度也不能降下來,自動調(diào)節(jié)已失去作用;四級過熱器布置位置的原因,三級減溫水調(diào)閥在自動投入情況下運行情況相對較好,但主蒸汽調(diào)節(jié)品質(zhì)仍是差強人意。

      鑒于以上原因,本項目改造前,運行人員通過手動控制各級減溫水調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)各級過熱器出口溫度,進而控制主蒸汽溫度。

      2.各級過熱器減溫水調(diào)閥自動控制策略優(yōu)化

      基于以上分析,利用傳統(tǒng)的三級減溫串級調(diào)節(jié)的方式已不能有效控制減溫水調(diào)閥達到各級過熱器出口溫度調(diào)節(jié)的目的,必須另辟蹊徑,采取非常規(guī)的控制策略調(diào)節(jié)減溫水調(diào)閥。

      經(jīng)過長期觀察發(fā)現(xiàn),在爐排振動時爐膛溫度升高,各級過熱器受熱加劇,過熱器出口溫度上升很快,在傳統(tǒng)PID控制方式下各級調(diào)閥跟蹤溫度變化較慢,過熱器出口溫度得不到有效控制,各級過熱器尤其是處于爐膛頂部的三級過熱器經(jīng)常會出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,而二級減溫水調(diào)閥長時間開度較大時三級過熱器出口溫度又急劇下降,主蒸汽溫度又出現(xiàn)溫度太低的現(xiàn)象,不利于機組經(jīng)濟安全運行;

      鑒于各級減溫水調(diào)閥長時間大開度工況下過熱器出口溫度仍不下降的情況,首先考慮減溫水量不足的問題,需要設(shè)置主給水到汽包電動調(diào)閥投自動控制,以滿足主給水管道壓力與減溫器蒸汽壓力壓差大于0.9MPa,保證減溫水順利進入減溫器。

      結(jié)合過熱器在爐膛內(nèi)的布置情況,四級過熱器進出口溫差在各種工況下變化相對較小,對三級減溫水調(diào)閥開度變化響應(yīng)較快,故三級減溫水調(diào)閥仍然采取串級PID控制,通過對PID參數(shù)整定、引入前饋等方法應(yīng)能達到四級過熱器溫度控制的目的。

      三級過熱器由于安裝于爐膛內(nèi)部,受爐膛溫度變化影響最為劇烈。通過分析可認定三級過熱器出口溫度變化量可近似表示為溫度、壓力和流量的函數(shù):

      通過擬合對三級過熱器影響較大的幾個參數(shù),以利二級減溫水調(diào)閥對各工況及時響應(yīng),達到三級過熱器出口溫度控制的目的。

      二級過熱器處于鍋爐尾部煙道,爐膛溫度變化對二級過熱器出口溫度影響不大,在減溫水壓力足夠的情況下二級過熱器溫度變化對一減調(diào)閥響應(yīng)及時,因此一減調(diào)閥可采取單PID控制,保障二級過熱器出口溫度不超標。

      由于生物質(zhì)能鍋爐燃燒的不穩(wěn)定性,導(dǎo)致爐膛溫度變化劇烈,爐排振動后爐膛溫度升高,各級過熱器受熱加劇,各級過熱器出口溫度升高;后爐膛溫度逐漸降低,各過熱器受熱減少,各級過熱器出口溫度降低。因此考慮將后一級過熱器出口溫度作為前一級減溫水調(diào)閥的前饋,把過熱器作為整體考慮控制過熱器出口溫度。

      3.過熱器減溫水調(diào)閥自動控制的實現(xiàn)

      基于上述分析,三級過熱器減溫水調(diào)閥采用傳統(tǒng)的串級PID調(diào)節(jié),依據(jù)PID參數(shù)設(shè)置原則及經(jīng)驗對PID參數(shù)進行重新整定,整定效果較為理想。

      二減調(diào)閥通過對蒸汽壓力、溫度和流量的擬合反應(yīng)鍋爐燃燒情況,以期對過熱器溫度變化做預(yù)判對二減調(diào)閥進行調(diào)節(jié)。

      一減調(diào)閥采用單級PID調(diào)節(jié),并采取三級過熱器出口溫度作為一減調(diào)閥的前饋,從整體上調(diào)節(jié)過熱蒸汽溫度。

      4.過熱器減溫水調(diào)閥自動控制效果及效益

      通過以上方式對減溫水調(diào)閥進行自動控制后,過熱器出口溫度得到很好控制,減溫水系統(tǒng)可長期投自動運行,極大減輕了運行人員勞動強度,減少了過熱器溫度超溫對設(shè)備安全運行的影響。

      該控制策略對農(nóng)林生物質(zhì)能振動爐排鍋爐減溫水系統(tǒng)控制具有極大的指導(dǎo)意義,具有較強的推廣價值。

      參考文獻:

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