梅曉光
摘 要:一直以來煤泥水處理都是選煤廠洗水循環(huán)的重難點,煤泥水處理系統(tǒng)的作用是利用固液分離技術(shù)將煤泥顆粒和水分離,形成煤泥產(chǎn)品和可重復(fù)利用的循環(huán)水。當(dāng)前很多煤泥水處理后的水質(zhì)根本無法達到工藝用水規(guī)定,甚至不能很好地滿足洗水閉路循環(huán)的需求。為提高煤泥水處理系統(tǒng)能力,保證產(chǎn)品質(zhì)量。本文結(jié)合具體案例,提出了相應(yīng)的優(yōu)化改造措施,僅供參考。
關(guān)鍵詞:選煤廠;煤泥水處理系統(tǒng);改造措施
煤炭深度化洗選加工,一直以來都是提高煤炭質(zhì)量的重要手段,選煤作為煤炭深加工的一項重要工序,需要通過各類化學(xué)、物理方法從原煤內(nèi)將合格煤炭分離出來。
1 案例分析
一礦選煤廠隸屬于平煤神馬集團一礦,是一座大型現(xiàn)代化礦井選煤廠。在選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)中,煤泥壓濾位于煤泥水系統(tǒng)的末端,煤泥壓濾效率是保證煤泥水系統(tǒng)穩(wěn)定的重要條件。煤泥內(nèi)具有大量細(xì)顆粒及黏土礦物,這也是煤泥綜合處理效率低的主要因素之一。為了解實際情況,本文采用了小篩分試驗,對濃縮池底流進行分析。經(jīng)測定,底流內(nèi)-0.045mm極細(xì)煤泥所占比例達到63.1%,可判定為極難處理煤泥水。
2 選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)問題分析
本系統(tǒng)壓濾處理流程為濃縮池底流通過管道運輸?shù)郊訅哼^濾機、板框壓濾機、篩網(wǎng)沉降離心機進行單獨處理,濾液將重新流向濃縮池并進行再次沉降。目前,在這個處理環(huán)節(jié),存在以下幾點問題:
1)入料粒度組成太細(xì),壓濾設(shè)備處理效率不高。
2)加壓過濾機和篩網(wǎng)沉降離心機的濾液重新流到濃縮池,再次沉降后,將大幅增加藥劑消耗量,提高底流粘度。此外,重新進入壓濾設(shè)備進行處理時,將會導(dǎo)致料層變薄,產(chǎn)品水分增大,出現(xiàn)惡性循環(huán)。
3)設(shè)備維護不及時,致使設(shè)備工況不佳。
4)濾液濃度略低,水循環(huán)量太大。
3 選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化與改造措施
3.1 篩網(wǎng)離心機二次加藥工藝
篩網(wǎng)沉降離心機脫水具備沉降離心機和篩網(wǎng)過濾離心機的共同優(yōu)勢,在沉降段將有大量液體排出,可形成主濾液,此類濾液具有濃度低、粒度細(xì)的特點。通過篩網(wǎng)段可再次脫水,產(chǎn)生篩網(wǎng)濾液,此類液體特點為量少、濃度高、粒度大等。煤泥水沉降中,第一次加入絮凝劑,促使顆粒團聚后出現(xiàn)沉降,大顆粒帶動細(xì)顆粒結(jié)束沉降過程。進入篩網(wǎng)沉降離心機之后,將大大減弱高速旋流力場內(nèi)的相互作用力,在內(nèi)摩擦力作用下,大多數(shù)細(xì)顆粒將再次和粗顆粒分離,進入濾液。收集濾液后,進入濃縮池再次進行沉降。
在本次改造中,采用篩網(wǎng)離心機二次加藥工藝,即將捕收性藥劑進入篩網(wǎng)入料段,其原理為與篩網(wǎng)沉降離心機入料管并行,將捕收性絮凝劑、乳膠性藥劑引入,藥劑進入高速旋流力場后,將迅速形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),捕收到的細(xì)顆粒將形成大絮團。隨著半徑增長,在離心力作用下,顆粒極速增大,這種情況下,顆粒質(zhì)量影響較大。
在本試驗中,可通過現(xiàn)場加藥系統(tǒng)和篩網(wǎng)沉降離心機空間位置進行藥劑輸送管道布設(shè)。在本次優(yōu)化改造中,可利用濾液內(nèi)固體物含量、-0.045mm極細(xì)顆粒含量的分析來確定工藝的效果。
由加藥系統(tǒng)進行1.5%聚丙烯酰胺溶液制備,通過藥劑輸送管道上的閥門控制加藥量。在原煤小時量1600t/h,末煤入洗率為40%條件下,通過小篩分試驗,對比分析入料未加藥篩網(wǎng)沉降過濾離心機濾液和入料二次加藥篩網(wǎng)沉降過濾離心機濾液試驗數(shù)據(jù)(表1),可獲取二次加藥試驗效果。
由表1可見,相比入料未加藥篩網(wǎng)沉降過濾離心機濾液,采用入料二次加藥篩網(wǎng)沉降過濾離心機濾液工藝中主濾液固體物含量大幅下降,由248.00g/L降至150.23g/L,同時,<0.045mm細(xì)粒徑含量也有所下降,從231.13 g/L降至143.58g/L,表明效果良好。
3.2 粗細(xì)煤泥聯(lián)合處理工藝
選煤廠生產(chǎn)中,粗煤可通過臥式刮刀離心機排出,細(xì)煤泥可通過盤式加壓過濾機、板框壓濾機、篩網(wǎng)離心沉降機等排出。一旦原生煤泥與次生煤泥量大量增多,在壓濾設(shè)備整體處理能力以上時,原設(shè)計壓濾設(shè)備則無法將濃縮池內(nèi)細(xì)煤泥迅速、有效地排出,同時煤泥水系統(tǒng)內(nèi)加壓過濾機濾液內(nèi)-0.045mm物料將形成死循環(huán),嚴(yán)重影響壓濾設(shè)備處理效果。當(dāng)濃縮池不能將物料有效排出時,長期運轉(zhuǎn)情況下,濃縮池煤泥集聚現(xiàn)象嚴(yán)重,最終降低生產(chǎn)效率。
本文在選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化與改造中,提出了粗細(xì)煤泥聯(lián)合處理工藝。本工藝是利用篩網(wǎng)沉降離心機原理,向粗泥臥式刮刀離心機內(nèi)引入-0.5mm濃縮池底流,并和0.5~3mm粗煤泥混合。濃縮池沉降基本等同于篩網(wǎng)沉降離心機圓柱體段,底流錐體處壓縮層和沉積層基本等同于篩網(wǎng)沉降離心機椎體段,刮刀離心機基本等同于篩網(wǎng)沉降離心機篩網(wǎng)段。在離心力影響下,混合物料在篩籃上均勻分布,此時,因為粗煤泥受到的離心力大,速度較快,將會與篩籃緊緊貼在一起,并產(chǎn)生一層動態(tài)過濾層。相比之下,細(xì)煤泥受到離心力偏小,在該過濾層上會達到脫水效果。同時,在粗顆粒的沖擊作用下,隨著粗煤泥粘附在粗顆粒上的部分細(xì)煤泥也將一起排出。簡而言之,粗細(xì)煤泥聯(lián)合處理工藝是指由底流泵引沉積煤泥進入粗煤泥離心機,根據(jù)產(chǎn)品水分進行細(xì)煤泥引入量調(diào)整。通過該工藝的應(yīng)用,可以實現(xiàn)粗煤泥由臥式刮刀離心機處理的目的,同時還能進行部分細(xì)煤泥處理。
3.3 壓濾設(shè)備聯(lián)合處理
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析,篩網(wǎng)沉降離心機濾液濃度、加壓過濾機濾液濃度分別為231.1g/L、35.0g/L,上述兩種濾液將直接進入濃縮池并重復(fù)沉降,勢必會加大藥劑消耗量,對煤泥水沉降效果造成不利影響。因此,決定采用壓濾設(shè)備聯(lián)合處理工藝,這種處理工藝可充分利用板框壓濾機處理細(xì)煤泥的優(yōu)勢,并協(xié)同進行篩網(wǎng)沉降離心機和加壓過濾機濾液的處理。壓濾設(shè)備聯(lián)合處理需向板框壓濾機入料桶內(nèi)引入上述兩種濾液,實現(xiàn)板框壓濾機處理細(xì)顆粒的目的,此工藝具有良好的應(yīng)用效果。
4 結(jié)束語
綜上所述,在選煤工藝中,重介選、浮選、水力分級等作業(yè)均需在水介質(zhì)內(nèi)完成,將會產(chǎn)生大量煤泥水,若煤泥水處理系統(tǒng)能力不足,將會產(chǎn)生嚴(yán)重后果,最終影響產(chǎn)品質(zhì)量。為此,本文針對現(xiàn)狀,提出了選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化與改造措施,以期全面提升煤泥水處理效果,促進企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。
參考文獻
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