任永專,葸 軍,趙 璧,張宇云
(涼山礦業(yè)股份有限公司,四川 會(huì)理 615100)
關(guān)鍵字:艾薩爐;導(dǎo)料管;煙塵率;水分
涼山礦業(yè)股份有限公司艾薩煉銅法熔煉生產(chǎn),艾薩爐是一種頂吹浸沒熔池熔煉法,通過噴槍把富氧空氣強(qiáng)制鼓入熔池,氧化物料內(nèi)的鐵、硫元素放熱進(jìn)行熔煉,產(chǎn)出高品位冰銅。艾薩爐爐膛高13.656m,熔池區(qū)在2.1m以下,下料口設(shè)置在艾薩爐頂,下料口底部與艾薩爐頂處于同一平面,在熔煉過程中,物料從爐頂至熔池內(nèi),大約需要1.14s,在艾薩爐內(nèi)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),且由于爐內(nèi)反應(yīng)伴隨脫硫過程,會(huì)產(chǎn)生大量高溫二氧化硫煙氣,煙氣在上升過程中會(huì)帶走部分粉狀物料進(jìn)入電收塵系統(tǒng),造成煙氣含塵率較高的情況。
目前生產(chǎn)過程中,為了保證艾薩爐口煙氣零排放,增大艾薩爐內(nèi)負(fù)壓控制,而較高的負(fù)壓控制會(huì)造成部分原料進(jìn)入煙氣系統(tǒng),導(dǎo)致煙氣含塵量上升,增加電收塵負(fù)荷。大量的煙塵返回配料流程的進(jìn)行二次熔煉,影響了原料的熔煉效率,降低了金屬直收率,增加了生產(chǎn)成本。通過提高負(fù)壓控制爐口煙氣會(huì)導(dǎo)致爐頂漏風(fēng)率增大,鍋爐煙道低溫腐蝕嚴(yán)重,且物料被抽入煙道后在煙道內(nèi)燒結(jié)造成煙道結(jié)渣。
為控制煙氣含塵率,要求原料在入爐前必須經(jīng)過制粒,制粒過程中,原料中需加入水以保證原料成球率,大量的水分進(jìn)入到艾薩爐內(nèi)不僅會(huì)造成原料熔煉過程中能耗增加,降低生產(chǎn)效率,而且會(huì)造成煙氣的露點(diǎn)溫度提高,煙氣在管道運(yùn)輸過程中析出硫酸腐蝕沿程設(shè)備及管道,造成現(xiàn)場(chǎng)的跑冒滴漏情況發(fā)生。
通過對(duì)現(xiàn)有艾薩爐下料口存在的缺點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估,初期在艾薩爐爐口增設(shè)長(zhǎng)度為2m的導(dǎo)料管進(jìn)行試驗(yàn),但經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)驗(yàn)后,效果不明顯,后又將導(dǎo)料管長(zhǎng)度加長(zhǎng)至4米,使的導(dǎo)料管下沿接觸到艾薩高溫區(qū),經(jīng)過一段時(shí)間的試驗(yàn),艾薩煙塵率有明顯下降趨勢(shì),現(xiàn)將導(dǎo)料管設(shè)計(jì)參數(shù)、運(yùn)行原理及使用效果分析如下。
(1)材質(zhì):因艾薩爐內(nèi)熔煉溫度接近1200℃,爐頂上部溫度接近600℃,為防止導(dǎo)料管在高溫作用下發(fā)生變形或侵蝕,采用強(qiáng)度大、耐高溫的310S不銹鋼制作。
(2)組成部分:該部分分為收料口與下料管兩部分,主要考慮到生產(chǎn)中磨損的關(guān)鍵部位為下料管,在更換導(dǎo)料管時(shí),只需更換下料管部分。
收料口設(shè)計(jì)為天方地圓形,主要考慮原料經(jīng)皮帶落入收料口,方形的收料口能保證原料全部落入下料管內(nèi),避免漏料產(chǎn)生。
圖1 導(dǎo)料管及安裝示意圖
(3)總長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為4.5m,其中收料口為0.5m主要考慮與爐頂加料皮帶高度相匹配,保證收料率,下料管長(zhǎng)度為4m,主要考慮物料在進(jìn)入爐內(nèi)4m后,該位置下方配有一定的燃燒風(fēng),有利于物料在爐內(nèi)的二次燃燒,可有效減少粉狀物料進(jìn)入煙道的幾率。
(4)直徑方面的設(shè)計(jì)主要考慮到艾薩爐體下料口自身尺寸的匹配,艾薩爐下料口直徑為800mm。
艾薩爐導(dǎo)料管就像一個(gè)文丘里管,精礦等物料從加料皮帶進(jìn)入導(dǎo)料管口,這時(shí)的精礦等物料等同于進(jìn)入A口的壓縮空氣。進(jìn)入導(dǎo)料管的精礦等物料靠自重向下運(yùn)動(dòng),對(duì)導(dǎo)料管內(nèi)的空氣產(chǎn)生壓縮和推動(dòng)作用,使導(dǎo)料管內(nèi)的部分空氣進(jìn)入艾薩爐,這時(shí)就在導(dǎo)料管上端部(D吸附腔)產(chǎn)生了一個(gè)真空度,從而形成導(dǎo)料管上部處于負(fù)壓狀態(tài),可有效控制爐頂煙氣外逸情況。
圖2 文丘里管示意圖
在沒有導(dǎo)料管的狀況下,艾薩爐加料口的入口和出口高差較?。◣缀醯韧谠谝粋€(gè)平面上),文丘里效應(yīng)不明顯。當(dāng)精礦等物料進(jìn)入加料口時(shí),被物料帶入的空氣很快就進(jìn)入艾薩爐內(nèi),體積增大,流速降低,在加料口入口處形成的負(fù)壓很小。正常生產(chǎn)過程中,加料口負(fù)壓主要靠高排風(fēng)機(jī)的抽力來保持微負(fù)壓狀態(tài)。如果艾薩爐內(nèi)煙氣壓力發(fā)生變化,就會(huì)打破加料口的壓力平衡狀態(tài),從而出現(xiàn)煙氣外逸情況。導(dǎo)料管利用了文丘里效應(yīng),導(dǎo)料管上端形成較大的負(fù)壓,即便艾薩爐內(nèi)煙氣壓力發(fā)生波動(dòng),艾薩爐內(nèi)煙氣也不易外逸。這樣在高排風(fēng)機(jī)降低轉(zhuǎn)速的情況下,艾薩爐的負(fù)壓也更加容易控制。
因外部空氣進(jìn)入爐內(nèi)的流向發(fā)生變化,導(dǎo)料管形成了一個(gè)倒煙囪模型,艾薩爐漏風(fēng)率下降。由于導(dǎo)料管相對(duì)艾薩爐形成了一個(gè)“倒煙囪”模型,導(dǎo)料管上部處于負(fù)壓狀態(tài),煙氣不易外逸,降低了高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,艾薩爐內(nèi)煙氣流速下降,也進(jìn)一步減少了漏風(fēng)量。
通過導(dǎo)料管進(jìn)入到艾薩爐內(nèi)的空氣基本在艾薩爐中部位置,該處艾薩爐溫較高,在1000℃左右,冷態(tài)空氣與高溫?zé)釕B(tài)煙氣混合后進(jìn)入鍋爐煙道,相當(dāng)于對(duì)冷態(tài)空氣進(jìn)行了加熱,減少了冷空氣對(duì)鍋爐管壁的腐蝕以及冷空氣進(jìn)入煙道造成的管壁結(jié)渣。
在不加導(dǎo)料管的情況下,在艾薩爐負(fù)壓狀況下,進(jìn)入艾薩爐的精礦細(xì)微粉塵懸浮在煙氣中,立即隨煙氣進(jìn)入了鍋爐。這些精礦粉塵部分在鍋爐內(nèi)壁形成結(jié)渣,部分隨煙氣進(jìn)入余熱鍋爐或電收塵器形成煙塵。
加裝導(dǎo)料管后,精礦等物料進(jìn)入艾薩爐內(nèi)4.0m后才進(jìn)入了艾薩爐爐膛空間,進(jìn)入艾薩爐的精礦細(xì)微粉塵懸浮在煙氣中,隨高溫?zé)煔馔线\(yùn)動(dòng)。由于導(dǎo)料管增加了粉狀物料在艾薩爐內(nèi)的行程,在煙氣溫度1000℃左右的狀況下,懸浮在高溫?zé)煔庵械牟糠址蹓m得于熔化,熔化的小顆粒又有可能粘附煙氣中的粉塵不斷長(zhǎng)大,最后重新落入熔池中,從而使得煙塵率下降。
涼山礦業(yè)股份有限公司在投入4米導(dǎo)料管后,在相同原料成分的情況下,由于艾薩粗塵量明顯減少,降低了對(duì)原料制粒的粒徑要求,從之前的6mm~10mm,降低至3mm~6mm,與此同時(shí),艾薩爐入爐原料的補(bǔ)加水量得以控制,減少了進(jìn)入艾薩爐的水量,減少了爐內(nèi)能耗,增加了艾薩爐小時(shí)下料量,提高了生產(chǎn)負(fù)荷率。具體使用效果情況如下所示。
表1 導(dǎo)料管投入前后數(shù)據(jù)對(duì)比
通過對(duì)比涼山礦業(yè)股份有限公司在導(dǎo)料管生產(chǎn)實(shí)踐過程的各項(xiàng)參數(shù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),煙塵率得到了很好的控制,其降幅達(dá)到了30%以上,同時(shí)降低了煙氣出口含塵,降低了硫酸分廠的污酸產(chǎn)出量,進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。
由于降低了入爐原料的制粒標(biāo)準(zhǔn),入爐原料水分也得到了很好的控制,在保證艾薩爐口不冒煙的情況下,艾薩爐收塵負(fù)壓得以降低,減少了風(fēng)機(jī)運(yùn)行負(fù)荷,收塵負(fù)荷得到控制。
(1)導(dǎo)料管利用文丘里效應(yīng)、巧妙運(yùn)用倒煙囪原理以及其輸送物料作用,在艾薩爐試驗(yàn)運(yùn)用效果顯著。
(2)導(dǎo)料管投入后,生產(chǎn)系統(tǒng)中煙塵率下降明顯,硫酸系統(tǒng)的污酸產(chǎn)出量大幅下降,且有效降低了入爐原料水分,對(duì)節(jié)約生產(chǎn)成本效益明顯。