作者簡介:袁國棟(1975.06-),男,山西省運城市人,大學學歷,山西華興鋁業(yè)熱電區(qū)區(qū)長。
摘 要: 針對華興鋁業(yè)熱電區(qū)1#汽輪發(fā)電機組運行中存在振動的問題,分析了引起3#瓦振動的原因,論證了軸封溫度對汽輪機轉(zhuǎn)子局部加熱彎曲的影響,討論制定了流通和引導的熱力系統(tǒng)改造方式,解決了3#軸瓦振動,保證了機組的長期安全運行。
關鍵詞: 汽輪機;標高;振動;流通
【中圖分類號】TK478 【文獻標識碼】A 【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.36.122
1 前言
背壓式汽輪機在自備電廠中擔負著發(fā)電和供汽的重要任務,汽輪發(fā)電機組的振動是汽輪機常見故障中較為復雜的一種。由于振動受到設備質(zhì)量、安裝質(zhì)量、工藝系統(tǒng)連接及機組運行工況的影響,因此對汽輪機振動的原因進行綜合分析,是消除汽輪機振動的重點。
2 現(xiàn)狀
1#汽輪發(fā)電機組是低背壓式汽輪機,其型號為B25—8.83/0.8。2013年12月6日,根據(jù)運行方式的調(diào)整,啟動1#汽輪機,在啟動過程中,振動指標合格,但機組并入電網(wǎng)、熱網(wǎng)后,隨著符合的增加,2#、3#支持軸承水平振動逐漸增大至0.065mm。運行中通過延長低負荷暖機時間、控制油溫、調(diào)整發(fā)電機無功、增減電負荷等方法,無明顯效果,被迫停機。
3 原因分析
3.1 在機組啟動、暖機、升速過程中控制溫升率,確保各項參數(shù)符合要求,各支持軸承振動監(jiān)測合格;停機冷卻后復查轉(zhuǎn)子中心、檢查調(diào)整軸承間隙以及轉(zhuǎn)子配重等工作;測量發(fā)電機絕緣良好,檢查氣隙正常;核對汽輪機軸封系統(tǒng)管線連接,符合廠家圖紙要求。故排除上述原因引起機組振動
3.2 機組運行中,發(fā)現(xiàn)高壓段漏汽至高壓除氧器漏汽管道溫度偏低,解體檢查高壓段漏汽至除氧器閥門良好,排除閥門故障原因。為了進一步查明高壓段漏汽系統(tǒng)不正常原因,認真分析廠家提供1#機組熱力特性數(shù)據(jù)及系統(tǒng)連接:
1#機組前軸封第二段漏氣與后軸封第一段漏氣以及自動主汽門、調(diào)速汽門高壓段漏汽,均引入漏汽管。正常運行排入高壓除氧器,啟動或停機時對空排放。
(1)高壓段漏汽至高壓除氧器運行期間,隨著機組負荷的增大與運行時間的延長,機組2#、3#軸瓦振動增大。軸封漏汽擴容降壓后無法流通至除氧器,使高溫漏汽通過連接系統(tǒng)串流至后軸封,致使機組后軸封處溫度遠遠高于設計值,是引起2#、3#軸瓦振動超標的主要原因。汽輪機軸封的溫度在熱力特性下各段都不一樣,軸封進汽溫度會對機組的振動產(chǎn)生一定的影響。軸封進汽溫度的變化對機組振動的影響主要表現(xiàn)為進汽溫度對軸承座標高的影響和對汽輪機轉(zhuǎn)子端部汽封處動靜間隙的變化,自動主氣門門桿漏氣通過漏汽母管向后軸封串流送汽,且溫度極高,隨運行時間延長,造成后軸封汽軸承座標高超過標準,并且使端部汽封處動靜間隙減小和消失,2#、3#軸瓦振動增大。3#支持軸承振動是受轉(zhuǎn)子熱彎曲傳遞并承受載荷綜合造成。
(2)高壓段漏汽倒排空期間:開啟高壓端漏汽排空門,使門桿及軸封漏氣直接排空,壓差降低。防止前軸封及主汽門高溫漏氣段向后軸封送汽,2#、3#軸瓦振動逐漸減少。附:
4 采取措施及取得效果
4.1 措施:把機組前后軸封漏汽去高壓除氧器段系統(tǒng)分開。前汽封漏汽與門桿漏汽仍接入高壓除氧器,后汽封漏汽接入壓力較低一級,維持了機組在任何工況下振動合格,消除了1#汽輪機由于軸承振動,影響機組的長周期安全穩(wěn)定運行隱患。
4.2 效果:系統(tǒng)改造后軸封漏氣至高壓除氧器漏氣管道壓力由改造前的0.4mpa升高至0.56mpa。溫度由130℃升高至275℃度。測量說明機組漏汽流通性正常。
5 結(jié)論
汽輪機的振動原因很多,有基建的原因,有運行調(diào)整的原因,但對于崗位運行管理來說,在日常生產(chǎn)中,加強日常運行管理,積累運行數(shù)據(jù),借助先進的監(jiān)測設備,及時發(fā)現(xiàn)問題,制定相關措施,并在實踐中總結(jié)分析,不斷提高處理故障能力。
參考文獻
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