趙維東
摘要:對8000Nm3/h制氮裝置正常生產時主冷液面的波動情況進行了研究。闡述了主冷液氧液面穩(wěn)定的重要性及液面波動的危害。通過分析純化器切換、氮壓機負荷調節(jié),以及分餾塔壓力參數變化時對主冷液面的影響,找到主冷液面波動的原因。根據生產情況,提出相應的處理方法,穩(wěn)定主冷液面,降低波動帶來的影響,保證裝置平穩(wěn)運行。
關鍵字:低溫制氮; 主冷液面波動; 影響因素; 原因分析
前言:低溫制氮,也叫空氣深冷分離制氮,是利用空氣中氮氣和氧氣在一定的溫度(?170℃左右)狀態(tài)下,它們的沸點不同,而達到分離的目的。主要工藝流程是空氣壓縮、空氣預冷、空氣凈化、空氣精餾分離、空氣換熱等。主冷凝器是空分裝置精餾塔的主要部件,在8000Nm3/h制氮空分單元中,主冷凝蒸發(fā)器設置于塔的上端,主冷凝蒸發(fā)器中液氧受塔下部上升的飽和氮氣液化放熱而氣化,進一步釋放液氧中的氮氣,形成污氮氣。塔下部飽和氣態(tài)氮通過主冷凝蒸發(fā)器吸收冷量液化,得到高純度的產品氮,同時為下部上升氣流提供回流液。主冷凝蒸發(fā)器通過熱量的傳遞,將塔的上下部串聯(lián)起來,使得分餾塔工藝穩(wěn)定運行。
液氧液面值(以下簡稱主冷液面)是主冷凝蒸發(fā)器十分重要的一項指標,主冷凝蒸發(fā)器換熱面積是否得到充分利用,整個精餾系統(tǒng)的冷量是否平衡,都可以從主冷液面的高低上直接體現(xiàn)和反映出來。主冷液面控制不到位,會直接導致分餾塔操作失衡,影響整個系統(tǒng)的能量平衡,造成能耗升高,產品純度降低。
因此,將主冷液面控制在合理的范圍內,同時,依據具體的生產工況,優(yōu)化調整主冷液面實際值,對于裝置長周期穩(wěn)定高效運行十分重要。本文擬對8000Nm3/h制氮空分單元正常生產過程中,從工藝操作調整或工藝變化的角度進行分析,探討分析造成主冷液面波動的因素,并提出對應的處理方法。
1 分子篩切換對主冷液面的影響及處理方法
裝置采用分子篩純化器對壓縮并冷卻后的原料空氣中的水份、二氧化碳和碳氫化合物去除。分子篩純化器在正常生產時要經過以下個步驟:
均壓 —吸附(生產)— 卸壓 —加熱(再生)— 冷吹
兩臺純化器的切換發(fā)生在其中一臺均壓之后,再生、冷吹完畢的一臺純化器進行升壓,當兩臺純化器壓力均衡后,也就是等于空氣總進口壓力后,兩臺分子篩純化器按照DCS程序設置開始進行切換。再生完成的一臺純化器對原料空氣進行吸附作業(yè),向后系統(tǒng)源源不斷的輸送合格空氣。而另一臺純化器開始進行再生。
當兩臺純化器進行切換時,我們經常能監(jiān)測到主冷液面會發(fā)生小幅上漲的情況(見圖 1)。當進入吸附(生產)流程的一臺純化器進行升壓時,此時,因空氣壓縮機出口壓力變化很小,相應的連鎖調節(jié)系統(tǒng)不能及時迅速發(fā)生反應,因此會造成空氣總量不變,而進入精餾塔的實際空氣量會減少,相應的塔下部上升氣相總量減少,使得塔中上升的氮氣量減少,與主冷凝器進行熱交換的氮氣量也減少。這樣,主冷凝器中的液氧獲得的熱量也相應地有所減少,液氧蒸發(fā)量會降低,因此短時間內就會出現(xiàn)主冷液面小幅波動上升現(xiàn)象。
在純化器升壓結束,兩臺純化器完成再生和吸附角色的切換后,主冷液面開始下降,下降幅度比較小、時間比較長(見圖 1)。這是因為剛切換過來的純化器雖然經過冷吹,但分子篩顆粒內部殘余熱量因冷吹時間所限,并不能其內部熱量全部帶走,由于分子篩殘余熱量的存在,使得初始產出空氣溫度相較與進入分子篩的冷卻空氣溫度升高。冷吹末期分子篩出口空氣溫度在22 - 45℃之間,而進口空氣溫度為3- 10℃之間,由于這部分熱量會被空氣帶入塔內,造成空氣進精餾塔溫度升高。此時,塔中上升的氮氣量增加,與主冷凝器進行熱交換的氮氣量也增加。使得主冷凝器中的液氧獲得的熱量也相應地有所增加,液氧蒸發(fā)量會增大,因此短時間內就會出現(xiàn)主冷液面小幅波動下降現(xiàn)象。(見圖2)。
發(fā)生這一現(xiàn)象時一般下塔液面會發(fā)生周期性的波動,所以LCV-1閥門也會在范圍內開關數次,目前LCV-1由塔底液位(500~650mm)控制在56% - 66%的范圍內,如果該閥門開關幅度過大的話,也會造成上塔液面波動,同時影響氮氣、氧氣純度。
1.1 處理方法
1.嚴格控制純化器升壓速度,穩(wěn)定各項操作,盡可能降低進精餾塔空氣量影響。同時穩(wěn)定空壓機出口壓力;
2. 在純化器切換前對工藝進行適當調整,將主冷液面保持在高位(工藝指標 2200-2400 mm,報警值2220-2390 mm);
3. 在純化器切換過程中,可以適時適當增加膨脹空氣量,以利于主冷液面的穩(wěn)定;
4.在純化器切換后,要微關排/充液V5閥門,但在純化器切換前,如果冷凝蒸發(fā)器液位處于上升趨勢時,要根據實際情況調整V5閥門。
采取以上措施可以平穩(wěn)度過純化器切換,保證主冷液位、產品純度穩(wěn)定
2 ?氮氣出塔量對主冷液面的影響及處理方法
(1)正常情況下設定氮氣出塔量為7000-7100Nm3/h,無大量用氮需求時,該設定值不做調整,以保證出塔量穩(wěn)定,分餾塔工況穩(wěn)定。
(2)如出現(xiàn)大量用氮情況,增加出塔量時,由于分餾塔冷量平衡破壞,需要通過調整膨脹機噴嘴,重新建立冷量平衡,此時調整膨脹機噴嘴要根據塔內溫度進行微調。
(3)氮氣出塔量增加,則液氮產量會減少,因此,當出塔量增加時,要根據冷凝蒸發(fā)器液位,適當關小V5閥門,以保證下塔液位和冷凝蒸發(fā)器液位平穩(wěn)。
3 塔壓力變化對主冷液面的影響
在生產中,我們還可以觀察到,伴隨著下部塔系統(tǒng)壓力升高,主冷液面也會出現(xiàn)短暫略微升高的現(xiàn)象。同樣,遇到塔上部系統(tǒng)壓力升高時,主冷液面也會出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。在下部塔系統(tǒng)中,當提高塔內壓力時,氣態(tài)氮的液化溫度相應的升高,其氣化潛熱相應的降低,這就使得主冷中的液氧獲得的熱量相應的減少,也就減少了蒸發(fā)量,使得主冷液面出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。而在塔上部系統(tǒng)中,當塔壓升高時,液氧的氣化溫度升高,氧氣更易于液化,也就減小了蒸發(fā)量,同時也增大了冷凝量,使得主冷液面也出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。同理,當塔整體壓力降低時,主冷液面也會出現(xiàn)短暫降低的現(xiàn)象。
處理方法
1.在生產中要穩(wěn)定空、氮壓機的運行,降低進氣量和取出量的大幅變化對塔壓的影響。
2.及時調整和優(yōu)化工藝,在主冷液面波動時,要仔細觀察各個工藝參數,綜合研判進行調整,在工藝調整時,盡可能采取小幅度、勤觀察細致調整,穩(wěn)定工況,優(yōu)化運行。
4 結論
通過對空分裝置正常生產時,影響主冷液面波動的各類因素,純化器切換、氮壓機負荷調節(jié),以及精餾塔壓力參數變化等的綜合分析研究,確定影響主冷液面波動的各種原因,同時針對原因,給出比較實際可行的操作或處理措施。同時,我們在生產中還需要注意的是,當主冷液面出現(xiàn)較大波動時,應以調節(jié)氮氣純度為重要目標,必要時可以犧牲一部分主冷液面,以保證氮氣純度及產品供應。