劉競爭
摘要:由于大型內(nèi)壓縮空分裝置高壓空氣截止閥的特殊意義,針對本公司出現(xiàn)過的故障情況,進(jìn)行分析總結(jié),并針對閥門進(jìn)行事故預(yù)想制定措施。
關(guān)鍵詞:高壓空氣截止閥; 故障分析; 應(yīng)急處理措施; 冷損 ;精餾工況
前言:大型內(nèi)壓縮空分裝置中高壓空氣截止閥,是生產(chǎn)的重中之重,精餾塔工況建立時(shí),初期下塔回流液就是節(jié)流后的高壓空氣液化產(chǎn)生的,是整個(gè)工況的基礎(chǔ),高壓空氣截止閥是否能正常投用并全開,關(guān)系到整個(gè)裝置能否正常運(yùn)行及運(yùn)行負(fù)荷的大小,閥門開度小,不能全開時(shí),由于正流空氣氣量小,且節(jié)流后,空氣壓力低、流速快,導(dǎo)致板式換熱器換熱效果變差,高壓板式換熱器復(fù)熱不完全,使反流氣體溫度過低、冷損變大,裝置負(fù)荷提不起來,整個(gè)裝置能耗增大,后系統(tǒng)也會由于氣氧負(fù)荷低,裝置只能維持低負(fù)荷運(yùn)行,使全公司的經(jīng)濟(jì)效益受到影響;如果開度過小,則由于精餾工況無法建立,分離裝置無法運(yùn)行;因此,該閥門是否完好,對于空分裝置有著非同尋常的意義。
1 空分裝置簡介
本套空分裝置主要由壓縮系統(tǒng)、分離系統(tǒng)組成,生產(chǎn)能力為53000m/h氧、81000m3/h氮。
壓縮系統(tǒng)空氣壓縮機(jī)為離心式:主空壓縮機(jī)RIKT125-4 (MAC)和空氣增壓機(jī)RG50- 5(BAC),由德國曼透公司設(shè)計(jì)制造,共用一臺德國西門子公司設(shè)計(jì)制造透平汽輪機(jī)(SST600-HNK50/71)驅(qū)動,節(jié)省投資并提高蒸汽轉(zhuǎn)換效率。
分離系統(tǒng)是一套采用填料塔、雙泵內(nèi)壓縮和前段預(yù)凈化流程的制氧裝置,即采用常溫分子篩預(yù)凈化、空氣增壓透平膨脹機(jī)提供裝置所需冷量,空氣增壓膨脹,雙塔精餾、液氧、液氮泵內(nèi)壓縮流程,且全精餾無氫制氬。主要機(jī)泵等動設(shè)備和高壓板式換熱器及關(guān)鍵閥門均由國外配套。同時(shí)采用DCS進(jìn)行操作和控制,使空分裝置始終在最佳經(jīng)濟(jì)點(diǎn)運(yùn)行。
因此,本套裝置具有流程簡單、操作簡便、運(yùn)行穩(wěn)定、安全可靠等特點(diǎn),大大延長裝置的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
2 事情經(jīng)過一
2011年9月29日11:10,該公司空分車間加溫結(jié)束,分離裝置準(zhǔn)備開車。中控操作過程中主操發(fā)現(xiàn)高板正流高壓空氣氣量與日常操作有偏差。現(xiàn)場人員立即到現(xiàn)場檢查高壓空氣截止閥和高壓空氣節(jié)流閥的閥位狀態(tài)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)高壓空氣截止閥在開、關(guān)的過程中,閥桿不隨手輪的啟動而轉(zhuǎn)動,初步判斷高壓空氣截止閥閥門傳動故障。立即通知檢修人員進(jìn)行拆檢。
拆檢閥門后發(fā)現(xiàn)閥桿上少裝一個(gè)鍵,閥門在開關(guān)過程中剪切力過大,發(fā)生滾鍵現(xiàn)象,最終導(dǎo)致閥門渦輪蝸桿傳動結(jié)構(gòu)傳動失效。傳動結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動但是閥桿實(shí)際不動作,致使閥門實(shí)際開度與指示開度有30°的偏差。檢修人員立即加工鍵,重新將傳動結(jié)構(gòu)復(fù)位。13:50,閥門修復(fù)完畢,可以正常操作。
2.1事故原因
(一)直接原因
1、閥門出廠時(shí)少裝一個(gè)鍵,開關(guān)閥門時(shí)鍵所承受剪切力過大導(dǎo)致滾鍵,使閥門卡塞開度有誤。
(二)間接原因
1、此球閥只有開、停車時(shí)操作一次,平時(shí)不進(jìn)行操作,日常維護(hù)不到位,導(dǎo)致閥門有卡澀現(xiàn)象。
2、該閥門為高壓閥門,其密封壓制較緊,開關(guān)過程中用力較大。
2.2 防范措施
1、空分車間制定閥門操作手冊,對各類閥門的操作及維護(hù)進(jìn)行指導(dǎo)。
2、加強(qiáng)閥門潤滑管理,確保各類閥門靈活好用。
3、加強(qiáng)設(shè)備驗(yàn)收管理,避免設(shè)備本身存在故障。
3 事故經(jīng)過二
2012年5月3日下年15:00,該公司空分車間系統(tǒng)開車,5月4日凌晨1:00向下塔引氣過程中,控制室操作人員發(fā)現(xiàn)高壓空氣進(jìn)下塔流量無指示,污氮?dú)獬龈甙鍦囟冗^低且無法控制,立即通知現(xiàn)場人員檢查高壓空氣截止閥和高壓空氣節(jié)流閥閥門的開度,現(xiàn)場人員發(fā)現(xiàn)高壓空氣截止閥閥門前后振動異常,轉(zhuǎn)動其手輪,流量和壓力無變化。經(jīng)設(shè)備部和公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)后,于5月4日中午進(jìn)行停車處理。停車檢查發(fā)現(xiàn)高壓空氣截止閥閥頭仍處于關(guān)閉狀態(tài),閥桿發(fā)生形變。
3.1事故原因
(一)直接原因
高壓空氣節(jié)流閥閥門關(guān)不嚴(yán),閥門前、后壓差大,并且受溫度影響,閥門熱脹冷縮而卡住,且高壓空氣截止閥閥門在操作過程中,開關(guān)非常吃力,需要兩個(gè)人同時(shí)操作,反復(fù)的開關(guān),閥桿強(qiáng)度下降,受力發(fā)生形變,造成閥門無法打開。
(二)間接原因
高壓空氣截止閥該閥門屬于手動球閥,曾發(fā)生過一次開關(guān)過程中閥桿鍵銷脫落而不能打開到位的現(xiàn)象,后經(jīng)現(xiàn)場處理后認(rèn)為恢復(fù)正常,放松管理,重視不到位。
3.2 防范措施
1、抓好備品備件和備機(jī)管理,以便對異常設(shè)備在機(jī)會檢修中及時(shí)更換。
2、對有故設(shè)備各廠給予重視,不要把異常當(dāng)作正常,采取正確的措施加以控制。
3、開車前認(rèn)真做好閥門確認(rèn),確保開車過程中閥門能開關(guān)到位靈活好用。
高壓空氣截止閥如何操作,無法全開時(shí)的危害,以及如何應(yīng)急處理?
操作:(1)確認(rèn)高壓空氣節(jié)流閥關(guān)閉,高壓空氣露點(diǎn)置換合格。
(2)打開高壓空氣截止閥旁通充壓。
(3)均壓結(jié)束后,手動全開高壓空氣截止閥,關(guān)閉其旁通閥。
(4)打開高壓空氣截止閥后,再提高壓空氣壓力。
危害:(1)若高壓空氣截止閥開度較小,因氣量不足,無法維持正常生產(chǎn)。
(2)若高壓空氣截止閥開度較大但未全開,則能夠滿足正常生產(chǎn)。但因閥后壓力降低、流速增大,導(dǎo)致板式換熱效果變差,節(jié)流效果變差,副產(chǎn)品產(chǎn)量減少,消耗增大。
措施:(1)因高壓空氣截止閥故障無法全開時(shí),全開其旁通閥。
(2)在線檢查更換閥桿鍵銷。
(3)必要時(shí)裝置降負(fù)荷,關(guān)閉高壓空氣節(jié)流閥,開高壓空氣截止閥旁通均壓后,再開高壓空氣截止閥。
(4)若仍無法打開,則停車后拆檢。
總結(jié):自第一次事故后,對高壓空氣截止閥加強(qiáng)了潤滑管理,但是未引起足夠的重視,所以才會有第二次事故的發(fā)生,目前該閥門嚴(yán)格按照事故總結(jié)方案進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保閥門處于正常狀態(tài),并制定應(yīng)急預(yù)案組織學(xué)習(xí),截止到現(xiàn)在,該閥門未再出現(xiàn)故障情況。