肖建勇
摘要:本文詳細(xì)描述了聚丙烯裝置中尾氣壓縮機振動異常情況,結(jié)合往復(fù)機的工作原理,分析現(xiàn)象產(chǎn)生的真實原因,提出有效的解決措施,徹底解決壓縮機振動問題。
關(guān)鍵詞:往復(fù)式壓縮機;振動;基礎(chǔ);灌漿;墊鐵;對策
往復(fù)式壓縮機是目前在我國應(yīng)用最廣泛的一類壓縮機,廣泛應(yīng)用于化工生產(chǎn)中,用以提高氣體壓力,并輸送氣體。聚丙烯裝置中的尾氣壓縮機常采用往復(fù)式壓縮機,將粉料倉的氣體收集、增壓后輸送至反應(yīng)系統(tǒng)繼續(xù)利用。
中國石化廣州分公司聚丙烯-3裝置的尾氣壓縮機選用了國內(nèi)某著名廠家制造生產(chǎn)的往復(fù)式壓縮機,其結(jié)構(gòu)為二列三級立式迷宮壓縮機,氣缸為無油潤滑、水冷式雙作用,由電機驅(qū)動,將工藝氣體由0.02 Mpa(G)壓縮至2.7Mpa(G),體積流量為87 m3/min,壓縮機為單層平面布置,其整機結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。
該壓縮機在運行中發(fā)現(xiàn)振動偏大,對壓縮機的電機、缸體、地腳螺栓、主軸瓦部位進行測量,缸體處振動烈度最大達到10mm/s,地腳螺栓處振動烈度最大達3.8mm/s,同時設(shè)備基礎(chǔ)的二次灌漿層出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了設(shè)備的穩(wěn)定運行。
一、壓縮機振動機理
導(dǎo)致往復(fù)式壓縮機振動的常規(guī)原因有多種:壓縮機安裝不當(dāng)引起、壓縮機結(jié)構(gòu)帶來的慣性力和力矩不平衡引起、壓縮機氣流脈動引起、壓縮機基礎(chǔ)設(shè)計不合理引起等,區(qū)分壓縮機的振動機理,找對影響壓縮機振動的振源,才能從根本上解決壓縮機振動問題。
(一)安裝和使用不當(dāng)引起的振動
壓縮機螺栓松動,機身水平度不符合要求,對中不好,裝配間隙過大,死點間隙過小,活塞桿跳動過大,運行工況超出設(shè)計范圍,壓縮比偏大等都會引起壓縮機機組的振動。
(二)壓縮機結(jié)構(gòu)帶來的慣性力不平衡
往復(fù)式壓縮機在運轉(zhuǎn)時,活塞組件和曲柄——連桿機構(gòu)是在做加速或減速運動,所以存在旋轉(zhuǎn)慣性力和往復(fù)慣性力,當(dāng)這些力沒有被平衡掉時,就會使機器在運轉(zhuǎn)過程中承受周期性的交變載荷,從而使基礎(chǔ)和機器發(fā)生振動。
(三)壓縮機氣流脈動
往復(fù)式壓縮機的供氣是不連續(xù)的,壓縮機吸氣 、排氣呈間歇性和周期性變化,必將激起管內(nèi)氣體呈脈動狀態(tài),致使管內(nèi)介質(zhì)的壓力、速度、密度等隨時間作周期性變化,這種現(xiàn)象叫氣流脈動。氣流脈動會對管路中的氣體形成一定的激發(fā)或者干擾。當(dāng)激發(fā)頻率與管道內(nèi)氣體固有頻率一致時,就會形成共振,更加增強管路內(nèi)的氣流脈動,此時管路的振動會成倍增加。
(四)壓縮機基礎(chǔ)設(shè)計不合理引起的振動
壓縮機應(yīng)保證基礎(chǔ)的結(jié)構(gòu)強度,保證基礎(chǔ)的振動不得超過允許值。一般壓縮機的基礎(chǔ)質(zhì)量應(yīng)為不平衡擾力的 15~20 倍,允許的最大振幅為200 um,最大振動速度不應(yīng)大于6.3mm/s,同時避免基礎(chǔ)落入壓縮機的擾力的共振范圍之內(nèi)。
二、尾氣壓縮機振動原因分析
根據(jù)上述振動機理對尾氣壓縮機振動進行原因分析,以期找到機組振動的根本原因,從而消除振動。
(一)檢查尾氣壓縮機的安裝和運行情況
檢查機組的安裝、對中、內(nèi)部裝配間隙、運行等情況,均符合設(shè)計要求,檢查地腳螺栓,無松動現(xiàn)象。
(二)檢查尾氣壓縮機的結(jié)構(gòu)情況
尾氣壓縮機共有四列,對應(yīng)曲軸有四列曲柄,對稱兩列為一組,每組互為90°,此布置方式可以很好地平衡曲軸旋轉(zhuǎn)時因曲柄錯角作周期性變化產(chǎn)生的慣性力矩,從而減小壓縮機的振動。
(三)檢查尾氣壓縮機氣流脈動情況
機組管道設(shè)置不合理,氣流脈動導(dǎo)致機組振動是一種常見的原因,為了確認(rèn)機組是否存在脈動引起的共振,按API618標(biāo)準(zhǔn)的近似設(shè)計方法三所要求的分析內(nèi)容,對機組整個系統(tǒng)在正常負(fù)荷情況下進行脈動分析,判斷是否會發(fā)生共振。
采用得到國際普遍認(rèn)可的專業(yè)管道應(yīng)力分析軟件CAESARⅡ,按照配管圖以及應(yīng)力分析的邊界條件建立三維管道系統(tǒng)的力學(xué)模型,將機組管道系統(tǒng)劃分成四個分析單元系統(tǒng),分析計算出各點對應(yīng)于頻率的共振頻率放大函數(shù)值和允許脈動值:
API618所允許壓力不均勻范圍,按第三種近似方法要求如下:
壓縮機氣缸法蘭處允許的脈動值Pef: 3R%或7%取二者較小值;
Pl? 為與基頻和諧頻相應(yīng)的各單獨脈動部件的最大許用峰-峰值,用管線平均絕對壓力的百分比來表示;
a? ?為氣體的聲速,單位為m/s;
PL? 為平均絕對壓力,單位為bar;
f? ?為脈動頻率,單位為HZ。
2、脈動抑制裝置允許壓降:△P%或0.25%取二者較大值。
式中:
ΔP 為基于通過脈動抑制裝置的穩(wěn)定流的最大壓力降,用裝置進口平均絕對管線壓力的百分比表示;
R為級壓力比。
通過分析計算,機組管道系統(tǒng)各單元均處于較低共振頻率放大函數(shù)水平,各緩沖罐造成的壓降符合API618要求,系統(tǒng)不會出現(xiàn)共振現(xiàn)象。
(四)檢查尾氣壓縮機基礎(chǔ)情況
壓縮機的基礎(chǔ)設(shè)計為:基礎(chǔ)采用C30混凝土,罐漿料為HL40,為V型結(jié)構(gòu), C30混凝土按一方2.3噸計算:
基礎(chǔ)的重量[ 2.3*3.26*1.65-(1.56+1)*0.53*3.26/2)]*2.3*10≈234KN
壓縮機設(shè)計的不平衡擾力:11.61KN
基礎(chǔ)重量與平衡擾力的倍數(shù)關(guān)系234/11.61≈20
基礎(chǔ)的重量滿足壓縮機不平衡擾力的 15~20 倍這一要求。
(五)現(xiàn)場檢查情況
根據(jù)上述分析結(jié)果,導(dǎo)致機組異常振動的原因不是基礎(chǔ)設(shè)計、壓縮機結(jié)構(gòu)設(shè)計和裝配、管道布置等,問題應(yīng)該出在現(xiàn)場的安裝質(zhì)量。檢查現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)壓縮機的基礎(chǔ)二次罐漿層有開裂現(xiàn)象,將二次灌漿層破除后,發(fā)現(xiàn)一次灌漿料發(fā)軟,強度遠未達到≥70MPa的設(shè)計強度要求,因此,可以確定一次灌漿不合格是導(dǎo)致壓縮機振動的主要原因。
三、尾氣壓縮機振動處理方法
根據(jù)排查出的原因,制定消除振動的處理辦法,最直接的方法是將壓縮機的基礎(chǔ)拆除,重新澆筑,但此方法要重新制作基礎(chǔ),所需時間很長,而且壓縮機組所有管線、緩沖罐、級間冷卻器、潤滑油站等都已全部安裝定位,需要全部重新進行安裝,涉及工程量巨大,無論從時間、資金、人力方面考慮,此方法均不可取。
基于灌漿料發(fā)軟的情況,可以考慮采用人工拆除地腳螺栓,重新進行灌漿的方法。此方法只需將壓縮機機體拆走,清除干凈灌漿料,取出地腳螺栓,回裝時利用電機作為基準(zhǔn)進行安裝,涉及面較小,只需對壓縮機出入口管線進行適當(dāng)調(diào)整或配管即可。此方法雖然不如第一種方法徹底,但是可實施性高,并且也能夠滿足安裝要求,因此決定按此方法進行處理。
通過人工清理方式將壓縮機基礎(chǔ)地腳螺栓拆除。在回裝時,調(diào)整機組水平,然后以電機為基準(zhǔn)進行初步找正,進行一次罐漿。為了減少養(yǎng)護時間,選用C60高強無收縮料作為灌漿料。采用座漿法進行墊鐵的安裝可以進一步縮短工期,座漿法相對其余墊鐵安裝方式具有施工效率高、安裝質(zhì)量好、施工步驟簡單等優(yōu)勢。最后一步,進行電機與壓縮機的對中,使同心度達到0.05mm內(nèi),壓縮機的重新安裝就完成了,整個施工的工期大約需要25天。
四、 結(jié)論
2019年10月,裝置利用停車消缺機會按上述方法進行了處理,尾氣壓縮機運行穩(wěn)定,機組振動明顯下降,壓縮機缸體處振動烈度降為3.0mm/s,地腳螺栓處振動烈度降至0.6mm/s,說明此方法有效解決了尾氣壓縮機振動的問題。
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