徐博明
(青島特殊鋼鐵有限公司裝備部,山東青島 266400)
高爐密封閥用來對料罐進(jìn)行煤氣密封,上、下密封閥分別安裝在料罐的上、下兩端,通過上、下密封閥的交替啟閉,保證高爐爐頂壓力穩(wěn)定,上、下密封閥均為液壓缸驅(qū)動[1]。公司下密封閥驅(qū)動液壓缸為空心液壓缸,通過空心液壓缸驅(qū)動拉桿,帶動閥門啟閉。在正常使用情況下出現(xiàn)拉桿斷裂現(xiàn)象,高爐被迫休風(fēng),為保證高爐穩(wěn)定運(yùn)行,分析拉桿的失效原因具有重要意義。
拉桿已經(jīng)斷裂成兩部分,斷裂位置為焊縫區(qū),如圖1 所示。
圖1 拉桿斷裂接縫外觀
(1)斷口宏觀分析。拉桿的宏觀形貌見圖2,其斷裂表面起伏明顯,斷裂前沒有明顯的塑性變形,斷口附近沒有徑縮現(xiàn)象,斷口與正應(yīng)力垂直,斷口表面較平齊,邊緣沒有剪切唇。斷口顏色較灰暗,呈規(guī)程的粗糙表面,表明斷口是晶界脆性斷口,可能是回火脆性斷裂、氫脆、應(yīng)力腐蝕、淬裂,判斷為熱處理不當(dāng)所致[2]。
(2)結(jié)構(gòu)分析。因該拉桿為非標(biāo)設(shè)計(jì),涉及商業(yè)保護(hù),現(xiàn)場采用測繪方式,還原接頭結(jié)構(gòu)。沿軸向進(jìn)行剖分,結(jié)合斷面結(jié)構(gòu),對拉桿AB 兩部分的連接方式進(jìn)行還原,如圖3 所示。工件A 的孔深為11.5 mm,工件B 的臺高9 mm,從圖3 中可看出兩工件的配合為軸端定位。
圖2 斷裂面宏觀金相
根據(jù)GB 50661—2011《鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)范》,A、B 兩工件接縫處應(yīng)留有鈍邊,鈍邊高度以3 mm 為宜,焊縫厚度應(yīng)為10 mm。實(shí)際還原后焊接接頭結(jié)構(gòu)無鈍邊,焊縫金屬厚度僅為6 mm,不符合焊接設(shè)計(jì)規(guī)范。
利用帶鋸在拉桿斷裂界面進(jìn)行取樣,用平面磨床進(jìn)行磨光,采用ARL4460 光譜儀進(jìn)行檢測。拉桿本體的化學(xué)成分:C,0.453%;Si,0.21%;Mn,0.58%;P,0.018%;S,0.009%;Ni,0.005% ;Cr,0.015% ;Cu,0.007% ;Mo,0.002% ;Ti,0.0014% ;Al,0.0021%??梢钥闯銎涓黜?xiàng)成分均滿足GB/T 699—1999《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》對45#鋼成分的要求。
斷口表面化學(xué)成分分析結(jié)果:C,0.24%;Si,0.22%;Mn,0.5%;P,0.018%;S,0.007%;Ni,0.008%;Cr,0.019%;Cu,0.011%;Ti,0.0058%;Al,0.001%。各項(xiàng)成分滿足國標(biāo)對25#鋼的要求。
圖3 A、B 工件焊接接頭示意
將磨拋的斷面和拉桿本體,采用HR-150D 型硬度計(jì)從拉桿外邊緣0.5 mm 處向心部進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果見表1。從表1可以看出,拉桿本體的硬度值基本沒有變化,硬度平均值為86.45 HRB,轉(zhuǎn)換為布氏硬度值為169 HB,根據(jù)GB/T 699—1999,硬度值小于197 HB 為退火鋼,說明拉桿本體為退火鋼。斷面處硬度值變化較大,切硬度較低,硬度平均值為72.03 HRB,轉(zhuǎn)換為布氏硬度平均值為116 HB,根據(jù)GB/T 699—1999,說明接頭焊后未進(jìn)行退火熱處理。
利用帶鋸機(jī)在斷口沿拉桿徑向取樣,拋光、腐蝕后,采用金相顯微鏡進(jìn)行顯微組織觀察,如圖4 所示。
根據(jù)拉桿和焊口處調(diào)質(zhì)熱處理?xiàng)l件,拉桿本體及焊口的顯微組織應(yīng)為回火索氏體,實(shí)際圖中顯示為網(wǎng)狀半網(wǎng)狀鐵素體和珠光體組織。因此判斷該拉桿沒有經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理[3],證實(shí)了1.3 中的分析。
表1 硬度檢測結(jié)果
圖4 拉桿斷口處顯微組織
考慮成像效果,選用B 側(cè)斷面進(jìn)行分析,用95%酒精超聲清洗后,用掃描電鏡進(jìn)行觀測,按照圖5 所示劃分為8 個(gè)區(qū)域。圖5中區(qū)域1 內(nèi)側(cè)母材上方(區(qū)域1 方框位置),顯微形貌如圖6 所示,掃描電鏡的打點(diǎn)分析結(jié)果如圖7 所示??膳卸ǔ鲈撐恢糜忻黠@的焊接時(shí)留下的高Ca、Si、S 夾雜物,該現(xiàn)象是焊條電弧焊初始焊接位置的常見質(zhì)量缺陷[4]。結(jié)合1.2 的成分分析結(jié)果,說明兩個(gè)工件對接焊采用的是焊條電弧焊,選用的焊條為J422。
區(qū)域1、2 分別放大到34 倍、148 倍后的形貌如圖8 顯示,可以發(fā)現(xiàn)裂紋擴(kuò)展的方向是從內(nèi)圈向外圈裂開,圖中箭頭示意方向?yàn)榱鸭y擴(kuò)展方向。
圖5 顯微區(qū)域劃分
圖6 區(qū)域1 斷面顯微形貌
圖7 區(qū)域1 掃描電鏡成分分析
區(qū)域1、2、3、7、8 斷面顯微形貌類似,均有沿晶和穿晶斷裂,且有明顯韌窩。以區(qū)域3 為例,放大到1950 倍和524 倍的斷面顯微形貌如圖9 所示,可判斷出這幾個(gè)區(qū)域的斷裂方式為韌性斷裂[5]。
圖8 區(qū)域1、2 斷面顯微形貌
圖9 區(qū)域3 斷面顯微形貌
區(qū)域4 放大646 倍、區(qū)域6 放大1090 倍的斷面顯微形貌如圖10、圖11 所示,區(qū)域5 的斷面顯微形貌如圖12 所示。從圖12中可見,區(qū)域4、5、6 斷面顯微形貌圖中氣孔夾雜物較多,其中區(qū)域5 較明顯,晶界清晰可見,破壞形式以沿晶斷裂為主,少量解理斷裂,表現(xiàn)為明顯的脆性斷裂。
圖10 區(qū)域4 斷面顯微形貌
圖11 區(qū)域6 斷面顯微形貌
圖12 區(qū)域5 斷面顯微形貌
通過掃描電鏡形貌分析可看出,區(qū)域5 表現(xiàn)為脆性斷裂,區(qū)域4、6 脆性韌性斷裂共存,區(qū)域1、2、3、7、8 主要表現(xiàn)為韌性斷裂。根據(jù)機(jī)械零件的失效規(guī)律,同一工件存在脆性斷裂和韌性斷裂共存時(shí)一般先出現(xiàn)脆性斷裂后開始韌性斷裂[6]。根據(jù)分析結(jié)果,可以確定拉桿斷面的失效路徑分別延5→4→3→2→1、5→6→7→8→9 兩條路徑從內(nèi)環(huán)到外環(huán)方向撕裂。
區(qū)域5 位置存在較多的氣泡和雜質(zhì),該現(xiàn)象是焊條電弧焊焊接質(zhì)量缺陷的常見現(xiàn)象。綜合分析,本次拉桿失效的主要原因是拉桿焊接質(zhì)量問題[4]。
從上述分析可知,拉桿的化學(xué)成分符合要求,兩件相焊的焊材選擇標(biāo)準(zhǔn)偏低;拉桿裝配在最薄弱的焊接接頭處定位,導(dǎo)致焊接接頭失效;拉桿焊接接頭斷面組織為網(wǎng)狀半網(wǎng)狀鐵素體和珠光體,與理論上焊后調(diào)制熱處理的金相組織回火索氏體不符,說明拉桿焊后未進(jìn)行熱處理;軸或桿的焊接一般采用手工鎢極氬弧焊,實(shí)際選用焊條電弧焊;焊縫裂開的主要原因是5 號區(qū)域焊接時(shí)引入了較多雜質(zhì)、氣孔,導(dǎo)致出現(xiàn)脆性斷裂,進(jìn)而擴(kuò)展到整個(gè)焊接接頭。綜合分析,導(dǎo)致本次拉桿失效的原因如下。
(1)焊接接口設(shè)計(jì)不符合焊接設(shè)計(jì)規(guī)范。
(2)焊接工藝不符合通常軸類工件焊接的工藝要求。
(3)焊后未進(jìn)行熱處理。
(4)存在明顯的焊接質(zhì)量問題。
其中,焊接質(zhì)量缺陷是本次拉桿失效的直接原因。
圖13 改造后的零件
通過下閥箱拉桿失效分析,從以下3 方面進(jìn)行改進(jìn)。
(1)按焊接規(guī)范重新進(jìn)行設(shè)計(jì),改變工件定位方式,選用凸臺進(jìn)行定位,凸臺的直徑減小,零件圖見圖13。
(2)接頭焊接采用手工鎢極氬弧焊,焊材選用ER70S 氬弧焊絲。
(3)焊接完成后,先后進(jìn)行退火和調(diào)制熱處理。
改造后的拉桿上線使用6 個(gè)月以來,未出現(xiàn)問題,使用情況良好。