王楠
摘? ? 要:針對給水泵運行工況不合理、效率偏低及運行不穩(wěn)定等問題,通過更換水力模型和優(yōu)化平衡機構,實現(xiàn)了鍋爐給水泵降揚程、提效率的節(jié)能改造目標,同時還提高了泵的運行穩(wěn)定性及可靠性,而且改造項目的實施,每臺給水泵一年可為公司節(jié)省約315.6萬元的設備運行成本費用。該項改造具有良好的經(jīng)濟、環(huán)境效益,還可為同類給水泵的技術升級提供參考。
關鍵詞:鍋爐給水泵;節(jié)能改造;水力部件;平衡機構
1? 引言
給水泵是煉廠動力中心給水除氧系統(tǒng)的關鍵設備之一,采用兩用一備的并聯(lián)布置方式,其主要作用是輸送高溫鍋爐水,泵的運行功率較大,耗電量較高。為了響應國家節(jié)能減排的倡導以及節(jié)約公司的運行成本,對我廠大功率運轉(zhuǎn)設備進行了節(jié)能改造可行性分析,經(jīng)評估我廠3臺3DG-10Q鍋爐給水泵節(jié)能改造價值較高,經(jīng)濟效益可觀。通過管路系統(tǒng)分析計算,發(fā)現(xiàn)我廠選用的鍋爐給水泵揚程相對偏高,效率偏低。泵的軸功率與揚程成正比關系,與效率成反比關系。因此可從降低泵揚程,提高泵效率的方面,進行鍋爐給水泵節(jié)能改造。同時,由于平衡機構平衡能力不足,該泵在運行期間多次出現(xiàn)平衡盤、推力軸承磨損故障,因此在節(jié)能改造的同時對泵的平衡機構進行優(yōu)化改進,提高泵的運行可靠性。
2? 給水泵運行原理
給水泵是一種通過獨立性小汽輪機獨立驅(qū)動的給水泵。該汽輪機需要在抽氣管道當中抽取蒸汽,之后利用小汽輪機的帶動作用完成水泵的進水工作。其中給水泵當中的調(diào)節(jié)泵需要通過小汽輪機當中的調(diào)速器來控制整體的進氣量。從小汽輪機的種類來看,可以使用凝氣式和背壓式,小汽輪機的正常運行需要配套的汽、水管道系統(tǒng)進行支撐,同時還要配備相應的調(diào)速系統(tǒng)和備用汽源等等,現(xiàn)階段普遍使用的給水泵使用的是不同軸的串聯(lián)方式,從而提升給水泵運行的穩(wěn)定性。
3? 泵基本概況
3.1? 結構介紹
我廠運行的鍋爐給水泵為臥式、兩端支撐的節(jié)段式多級離心泵,吸入、吐出口均垂直向上,采用集裝式機械密封、滑動軸承、強制潤滑,平衡機構采用平衡盤加止推軸承,屬于API610中的BB4結構。
3.2? 基本參數(shù)
改造前鍋爐給水泵的基本參數(shù):流量320m3/h;揚程1600m;效率77%;軸功率1650kW;NPSHr為8m。
4? 改造方案及可行性分析
由給水除氧系統(tǒng)可以看出,泵出口壓力只需13.247MPa(即泵揚程為1385m)即可滿足運行需求。因此,在確保外部接口尺寸不變的情況下,改造的主要目標是:降低泵揚程,提高泵效率,并保證汽蝕余量不變。
改造后鍋爐給水泵的基本參數(shù):流量320m3/h;揚程1385m;效率79%;軸功率1387kW;NPSHr8m。
4.1? 降低泵揚程
降低泵揚程的方法相對較多,如進行葉輪切割、撤去中間一級葉輪、降低泵的運行轉(zhuǎn)速及更換水力部件等。對以上方案進行分析,葉輪切割將會導致泵效率降低,達不到節(jié)能的效果;撤去中間一級葉輪,因該泵的單級揚程為160m,而需要降低的揚程為215m,無法滿足降低揚程的需求;降低泵的運行轉(zhuǎn)速,因該泵最初設計時未考慮調(diào)速,如要降低泵的運行轉(zhuǎn)速,需增加耦合器或變頻電機,改造工程巨大,故不考慮。通過對比分析,在不更換水力部件的情況下,在實現(xiàn)泵揚程降低13.4%的同時,還要保證提高泵2%的效率,理論上是不可能實現(xiàn)的,因此最終確定采用更換水力部件的方案進行改造。
4.2? 提高泵效率
通過對國內(nèi)及國外給水泵在國內(nèi)煉油廠使用情況的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)近似參數(shù)鍋爐給水泵效率一般可達到79%,而我廠鍋爐給水泵的效率只有77%,至少存在2%的提高空間。改造時,擬對泵的流場進行CFD計算分析,進而對泵的水力模型進行優(yōu)化,確保得到高效水力模型。同時,制造時采用精密鑄造的方式,以保證水力部件鑄造型線的準確性。
4.3? 優(yōu)化改進泵平衡機構
鍋爐給水泵在運行期間多次出現(xiàn)過平衡盤、止推軸承磨損的機械故障,經(jīng)分析是由于其平衡機構平衡能力不足導致的。因此在節(jié)能改造的同時時,對平衡機構進行優(yōu)化改進,采用雙平衡機構(平衡盤與平衡鼓的結合)代替現(xiàn)有的平衡盤結構。同時,由于泵揚程降低215m,水力軸向力有所降低,運行的穩(wěn)定性得到進一步提高。
5? 改造方案及主要內(nèi)容
5.1? 水力模型開發(fā)及優(yōu)化
泵的水力模型設計方法,目前常用的有傳統(tǒng)的相似換算法和速度系數(shù)法以及近年來發(fā)展較為迅速的CFD分析迭代法。
改造前泵的比轉(zhuǎn)速ns為72.2,改造后泵的比轉(zhuǎn)速ns為80.5。
由于泵廠家有相似比轉(zhuǎn)速的模型泵(ns=79),因此,本次改造泵的水力模型設計采用相似換算法與CFD分析迭代法相結合的方法。
模型建立過程簡述如下:(1)水利設計、三維建模、網(wǎng)絡劃分;(2)流場分析計算、優(yōu)化;(3)模型(1-n個);(4)3D打印快速成型;(5)試驗篩選(試驗驗證返回);(6)計算參數(shù)修整迭代;(7)模型固化。通過CFD優(yōu)化分析,改善了泵內(nèi)介質(zhì)流動狀態(tài),提高了泵的效率。
5.2? 水力部件精密鑄造
水力部件的成型精度直接決定了泵的水力性能及效率,該泵的比轉(zhuǎn)速ns為80.5,級數(shù)為10級,屬于中比轉(zhuǎn)速泵,效率相對較低,因此為確保泵的效率,對葉輪、導葉采用精密鑄造,以確保流道及葉片型線的精度。
5.3? 平衡機構優(yōu)化改進
對于多級泵,常用平衡軸向力的方法有如下3種,對比如下:(1)平衡鼓機構+推力軸承:平衡力范圍98%,泄漏大、影響泵效較大,間隙增大情況下,平衡效果不降,不適合變工況;(2)平衡盤機構+推力軸承:平衡力范圍100%,泄漏大、影響泵效較小,間隙增大情況下,自調(diào)間隙、自平衡,適合變工況;(3)雙平衡機構+推力軸承:平衡力范圍97.5%,泄漏中度、影響泵效小,自調(diào)間隙、調(diào)節(jié)范圍廣,適合變工況。通過平衡結構的對比分析,為了徹底解決平衡機構問題,改造方案采用適用范圍廣、調(diào)節(jié)范圍廣、可靠性高的雙平衡機構。
6? 改造結果
6.1? 泵的性能
通過改造后的試驗驗證,鍋爐給水泵的揚程為1387m,效率為79.2%,滿足設計要求。
6.2? 運行的平穩(wěn)性
通過對平衡機構的優(yōu)化改進,泵在現(xiàn)場運行至今未出現(xiàn)過軸承及平衡機構的磨損機械故障,泵組振動值、軸承溫度值均在正常運行范圍內(nèi)。
6.3? 改造后的經(jīng)濟性評價
在給水泵節(jié)能改造之后,取得了良好的經(jīng)濟效果。在鍋爐負荷達到100%狀態(tài)時,給水泵的整體節(jié)能量與先前相比下降了15%左右,基本達到了預期的目標。在給水泵運作方式全面優(yōu)化之后,項目當中的節(jié)能量就與原電動機當中所消耗的電量保持一致,從根源上提升了節(jié)能的效率。
此外,汽動給水泵的節(jié)能優(yōu)化改造全面實現(xiàn)了電廠的余熱利用,熱力系統(tǒng)設計合理完善,減少了熱能損失,提高機組的整體熱效率,大大降低發(fā)電廠的廠用電率,提高電廠的經(jīng)濟效益,符合國家的節(jié)能減排的要求。汽動給水泵的技術研制及其應用有廣闊的發(fā)展空間,汽動給水泵的研制及其應用將推動企業(yè)的發(fā)展和效益的全面提高。
7? 結語
通過此次鍋爐給水泵項目的改造,提高了泵組的運行穩(wěn)定性,解決了潛在的機械故障隱患。同時通過此項目的開展,認識到對于大功率的機械設備,合理參數(shù)的選擇尤為重要;要想得到高效、可靠的水力模型,需要傳統(tǒng)的設計方法與CFD分析計算相結合。
參考文獻:
[1] 關醒凡.泵的理論與設計[M].北京:機械工業(yè)出版社,1987.
[2] 楊軍虎,侯華.火電廠鍋爐給水泵優(yōu)化運行的數(shù)學模型[J].甘肅工業(yè)大學學報,2004:52-55.