王俊紅
(陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 選煤質(zhì)量管理中心, 山西 陽泉 045000)
長溝選煤廠隸屬于陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司,年處理原煤90 萬t 屬礦井型選煤廠,開采15號煤層,煤種為無煙煤。礦井毛煤(≤300 mm)輸送至選煤廠201 皮帶機,經(jīng)原煤分級篩篩分,90~13 mm級塊煤采用重介? 槽分選,-13 mm 末煤直接作為篩選產(chǎn)品,重介淺槽分選出塊煤和矸石,經(jīng)25 mm 分級后出洗中塊和小塊兩種產(chǎn)品,脫泥進入煤泥桶,經(jīng)旋流器溢流入濃縮池,粗煤泥進入高頻篩。-0.25 mm級細煤泥通過轉(zhuǎn)排池進入濃縮池。洗選塊炭煤泥水使用斗子撈坑水力分級,用1 臺周邊輥輪耙式濃縮機進行煤泥水濃縮,底流由箱式壓濾機壓成煤餅作為商品煤進行銷售。
現(xiàn)在國家清晰認識到環(huán)境污染問題的嚴重性,我國以煤炭為主要能源產(chǎn)能,每新建一處礦井都要完善選煤廠基礎(chǔ)建設(shè),洗選不同品種煤炭要耗費大量的水資源,如果在脫水、濃縮、壓濾機械落后情況下,煤泥水澄清效率是很低的,進行外排會造成嚴重的生態(tài)污染。市場在不斷變化,客戶對煤泥需求量增大,要求指標也很苛刻,技術(shù)小組經(jīng)過反反復(fù)復(fù)調(diào)查,從脫水機械得出現(xiàn)使用的18m周邊輪輥耙式濃縮機嚴重制約了煤泥水底流產(chǎn)物和澄清水濃度,無法完全處理高灰細泥礦物。按照《集團公司商品煤質(zhì)數(shù)量指標考核標準》要求,煤泥Mt≤23%,化驗煤泥Mt在26.7%左右,入料質(zhì)量濃度達87 g/L。由于耙式濃縮機智能化程度低,在生產(chǎn)過程導(dǎo)致煤泥堆積,耙架受較大阻力,冬季軌道結(jié)冰會導(dǎo)致輥輪打滑,導(dǎo)致耙架停止,如不安裝熱繼電器會燒壞電動機,如遇到維修時間長,會影響井下工作面生產(chǎn),造成毛煤頂倉,給礦方造成一定經(jīng)濟損失。
在濃縮生產(chǎn)當中,技術(shù)人員以濃縮底流、溢流作為評定指標,溢流濃度變高,底流濃度低,則濃縮效率變低,高灰細泥物占產(chǎn)率高,在濃縮過程中很容易變成黏結(jié)團狀物,給壓濾設(shè)備管件路口造成堵塞。濃縮底流煤泥篩分數(shù)據(jù)見表1,周邊耙式濃縮機實際數(shù)值見表2。
表1 18m濃縮底流篩分資料
表2 周邊耙式濃縮機實際數(shù)值
從表1 看出,18m周邊傳動濃縮底流物料灰分為39.88%,因壓濾后濾餅水分高(27%~31%),小于0.045 mm 級高灰細泥占64.82%,所含細黏土類礦物質(zhì)含量多,極易黏結(jié)成團,在裝車過程中易堵塞倉門口。嚴重影響后續(xù)設(shè)備處理能力,細泥跑到粗泥物中,在循環(huán)水系統(tǒng)中產(chǎn)生大量積聚,洗水濃度高,嚴重制約了洗水閉路循環(huán)系統(tǒng),污染品種煤指標[1]。其中大于0.045 mm 級累計產(chǎn)率達35.18%,灰分為16.01%,可單獨作煤泥銷售。
從表2 中看出,濃縮效率偏低,只占40%,底流固體回收率也不高,只占64.2%。
溢流產(chǎn)率:ro=100-72.83%=27.17%
經(jīng)過選煤技術(shù)組人員大量實驗證明,最終確定選用GXN-18 濃縮機高效濃縮機。在相同的條件下,高效濃縮機處理能力比普通濃縮機處理能力提高約3 倍。斗子撈坑溢流進入高效濃縮機,濃縮底流進入沉降式離心脫水機回收粗煤泥,并將粗煤泥摻入末煤產(chǎn)品當中,濃縮溢流進入廂式壓濾機脫水后將高灰細泥物變成煤餅,壓濾水進入循環(huán)水系統(tǒng)繼續(xù)使用[2-5]。
表3 改造后濃縮煤泥小篩分試驗數(shù)據(jù)
從表3 看出,改造后基本全部回收了濃縮機底流大于0.045 mm 級物料和少部分中于0.045 mm 粒級高灰細泥產(chǎn)物。降低了后續(xù)工藝設(shè)備機械運行負荷,基本回收了濃充分回收了細煤泥,煤泥水實現(xiàn)了良性循環(huán),提高末煤產(chǎn)率和分選精度,縮底流中粗級物料,摻入到篩選末煤當中,可提高品種煤銷量。
比工藝改造后,底流產(chǎn)率和溢流產(chǎn)率回歸到了正常數(shù)值,底流產(chǎn)率由改造前72.83%隆至改造后34.90%,溢流產(chǎn)率由27.17%增至65.10%。溢流濃度俞低愈好,底流濃度愈高愈好,溢流濃度由改造前的4.1%降至改造后1.2%;底流濃度由20.17%增至44.71%。濃縮效率和底流固體回收率愈高愈好,濃縮效率由41.0%增至68.8%;底流固體回收率由64.2%增至96.2%,改造后充分得到了稠煤漿,有效回收了高灰細泥礦物。
表4 工藝技術(shù)指標對比
從表4 看出,新增粗煤泥灰分為21.27%,末煤指標灰分波動范圍在20%~26%之間,摻入到末煤中進行外賣銷售。壓濾高灰細泥煤餅灰分由38.27%增至50.61%,水分由26.6%降至21.3%,洗水質(zhì)量濃度由18 g/L 降至6 g/L,明顯下降,效果明顯好轉(zhuǎn)。
經(jīng)過工藝改造,粗煤泥產(chǎn)量增加,摻入到末煤,使得末煤每個月多銷售1062 t,依照市場末煤銷價每噸425 元,末煤增加效益為:1062×12×425=5416200 元。
煤餅水分下降了5.3%,下降一個百分點煤餅提高5 元銷價,每噸煤餅多賣26.5 元,煤餅每月銷售2175 t,煤餅增加效益為:26.5×2175×12=69.2 萬元。
循環(huán)水濃度<10 g/L,清水補加量減少1.05 萬t,每噸生產(chǎn)用水8.15 元,全年節(jié)水開資減少8.6 萬元。
隨著選煤機械科技化不斷更新,高效濃縮機可以有效把水和煤泥混合物澄清、濃縮,分成固體含量很大的沉淀物和含固量很小的澄清水,達到澄清水和回收高灰細泥作用,減少補加清水用量,節(jié)約水資源,實現(xiàn)洗水閉路循環(huán),有效減少煤泥水外排,避免污染環(huán)境,而且能提高產(chǎn)品質(zhì)量,為“陽優(yōu)煤”品牌打開了市場競爭之路。