申世武
摘要:在燒結(jié)領(lǐng)域中,點(diǎn)火爐作為一個(gè)在燒結(jié)工藝生產(chǎn)線上的核心設(shè)備,其點(diǎn)火效果對(duì)燒結(jié)礦品質(zhì)影響較大,在整個(gè)燒結(jié)工藝上處于極為關(guān)鍵的地位。為降低燒結(jié)廠的生產(chǎn)成本,提高燒結(jié)廠生產(chǎn)效益,需要積極引進(jìn)新技術(shù),為燒結(jié)廠提供技術(shù)支持。富氧燒結(jié)燃燒技術(shù)作為改造成本低,生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益好的技術(shù)手段,受到了各個(gè)燒結(jié)廠的關(guān)注,通過(guò)對(duì)燒結(jié)設(shè)備的改造,借助于制氧設(shè)備,創(chuàng)造富氧燃燒條件,可取得良好的生產(chǎn)效益。本文就燒結(jié)富氧點(diǎn)火自動(dòng)控制的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用展開(kāi)探討。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);富氧燃燒;自動(dòng)控制
1引言
富氧燒結(jié)技術(shù)是通過(guò)提高點(diǎn)火助燃空氣和抽人料層空氣的含氧量,改善燃料燃燒條件,增強(qiáng)燃燒帶的氧化性氣氛,提高燃料利用率,使得燒結(jié)液相生成量增加,高溫保持時(shí)間延長(zhǎng),提高燒結(jié)礦成品率、轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,降低能耗,實(shí)現(xiàn)厚料層燒結(jié)。
2燒結(jié)富氧生產(chǎn)優(yōu)化的目的
燒結(jié)是為高爐冶煉提供“精料”的一種加工方法,其實(shí)質(zhì)是將準(zhǔn)備好的各種原料(精礦、礦粉、燃料、熔劑、返礦及含鐵生產(chǎn)廢料等),按一定比例經(jīng)過(guò)配料,混合與制粒,得到符合要求的燒結(jié)料。燒結(jié)廠目前存在氧化物處理能力低,造成氧化物料積存大量鉛、鋅等物料。為了改善這一問(wèn)題,需要將中間物料進(jìn)一步處理,將這些物料再次放入鉛鋅混合礦燒結(jié)機(jī)中,每年處理鉛鋅物料過(guò)多,造成設(shè)備處理能力無(wú)法滿足生產(chǎn)實(shí)踐,燒結(jié)工序所使用的原料硫化礦含量顯著降低,而氧化物料和硫酸鹽的成分出現(xiàn)明顯增加,造成燒結(jié)機(jī)氧化焙燒條件發(fā)生變化,對(duì)燒結(jié)機(jī)煙罩氣體溫度進(jìn)行監(jiān)控,若低于780℃,可能產(chǎn)生大型波動(dòng),降低燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)能力降低,日產(chǎn)量只能達(dá)到 650t左右,殘硫率也顯著升高。設(shè)備需要處理氧化物料,造成燒結(jié)塊質(zhì)量降低。為了完成生產(chǎn)任務(wù),點(diǎn)火爐投入燒結(jié)塊增加了 40t,使得處理量和生產(chǎn)量不相匹配,不利于燒結(jié)廠的生產(chǎn)實(shí)踐和發(fā)展。為了提升燒結(jié)塊生產(chǎn)力,借助于制氧站剩余的氧氣,使用富氧方法,提高燒結(jié)焙燒的效果,讓燒結(jié)生產(chǎn)力和燒結(jié)質(zhì)量得到提高,保證生產(chǎn)工序正常進(jìn)行,解決燒結(jié)機(jī)以及點(diǎn)火爐產(chǎn)能不適配的矛盾,保證燒結(jié)廠的正常生產(chǎn),為燒結(jié)廠發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
3燒結(jié)富氧點(diǎn)火使用效果及分析
3.1點(diǎn)火助燃空氣含氧濃度的影響
隨著點(diǎn)火助燃空氣中含氧濃度的提高,煤氣燃燒條件改善,燃燒效率提高,點(diǎn)火溫度及料面溫度同步上升。這有利于加快點(diǎn)火煤氣與混合料之間的熱交換,改善混合料的點(diǎn)火狀況,加速點(diǎn)火器區(qū)域內(nèi)燒結(jié)料層表面固體燃料的燃燒。顯然,這對(duì)燒結(jié)生產(chǎn)是十分有利的。
3.2富氧點(diǎn)火對(duì)燃燒溫度的影響
隨著氧氣過(guò)剩系數(shù)的提高,點(diǎn)火煙氣的溫度是逐漸降低的,同時(shí)可以看出,在氧氣過(guò)剩系數(shù)不變的情況下,增加助燃風(fēng)中氧氣的配比,可以提升燒結(jié)點(diǎn)火的溫度。
3.3富氧點(diǎn)火對(duì)燒結(jié)燃耗的影響
隨著點(diǎn)火助燃空氣中含氧濃度的提高,點(diǎn)火器爐膛內(nèi)溫度及料面溫度同步上升,使厚料層燒結(jié)作用得到發(fā)揮,燒結(jié)料層中的固體燃料得到充分燃燒,提高了燃料利用率,使燃耗得到了明顯降低。
4燒結(jié)富氧點(diǎn)火自動(dòng)控制的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用
4.1工藝條件
由于高爐煤氣受到了加壓處理,傳送至設(shè)備后,壓力昀大值達(dá)到15kPa~20kPa,氧氣壓力正常值為 10kPa~20kPa,制氧車(chē)間的氧氣輸出量達(dá)到 1.6MPa。在容量滯后環(huán)節(jié)調(diào)節(jié)管道壓力,完成無(wú)靜差調(diào)節(jié),可使用模擬PID進(jìn)行調(diào)節(jié)。在調(diào)節(jié)器設(shè)定比例度、微分時(shí)間以及積分時(shí)間。根據(jù)點(diǎn)火溫度對(duì)氧氣壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。為了便于觀察火工操作,能夠?qū)毫M(jìn)行調(diào)節(jié),使用負(fù)反饋閉環(huán)進(jìn)行控制,壓力調(diào)節(jié)范圍為 0MPa~0.1MPa。為了快速響應(yīng),要使用帶電氣定位器薄膜進(jìn)行調(diào)節(jié),根據(jù)控制過(guò)程,可以選擇正作用、氣開(kāi)式。PID調(diào)節(jié)器使用內(nèi)給定和反作用式。當(dāng)積分時(shí)間無(wú)限大時(shí),微分時(shí)間為 0,適當(dāng)調(diào)整比例度,系統(tǒng)將按照純比例進(jìn)行應(yīng)用。在系統(tǒng)穩(wěn)定后,減小比例度數(shù)值,在外界作用下,對(duì)過(guò)程變化進(jìn)行觀察,確定臨界參數(shù)。將比例度提高,加入積分時(shí)間和微分時(shí)間,以達(dá)到生產(chǎn)指標(biāo)的要求。在富氧點(diǎn)火后,有效減少了臺(tái)車(chē)表面松散料,提高垂直燒結(jié)效率,加快燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)的速度,大幅提高產(chǎn)量,降低返礦率,讓生產(chǎn)率得到提高。提高點(diǎn)火助燃空氣氧濃度,讓點(diǎn)火器爐膛溫度升高,充分發(fā)揮燒結(jié)作用,充分燃燒固體燃料,讓燃料利用率顯著提高,降低燃耗能量。操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度能到顯著降低,無(wú)需使用鼓風(fēng)助燃,可依據(jù)煤氣量以及燒成情況,調(diào)整氧氣含量,讓勞動(dòng)效率得到先祖提高。
4.2實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,改善操作條件
操作工人改變?cè)姓{(diào)整鼓風(fēng)助燃風(fēng)門(mén)操作方式,根據(jù)煤氣量及燒成情況,及時(shí)改變氧氣量,方便操作,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
4.3操作實(shí)踐
混合料給到燒結(jié)機(jī)臺(tái)車(chē)上后,首先通過(guò)點(diǎn)火爐將其點(diǎn)燃。點(diǎn)火爐的溫度過(guò)高,會(huì)使料層表面熔化,透氣性變差;溫度太低,料層表面點(diǎn)火不好,影響燒結(jié)礦的燃燒。上述兩種情況,都會(huì)使燒結(jié)礦的產(chǎn)量減少,質(zhì)量降低。因此,為了保證混合料很好燒結(jié),要求料層有昀佳的點(diǎn)火溫度,同時(shí)為了使燃?xì)獬浞值娜紵?,還需要有合理的空氣與燃?xì)獗戎担瑸榇?,?shí)現(xiàn)點(diǎn)火爐燃燒控制是十分重要的。
提高風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)氧氣濃度,能夠讓燒結(jié)料層燃燒速度得到提高,燒結(jié)床層溫度和無(wú)富氧時(shí)的濃度對(duì)比,存在一定程度的提高。富氧前,燒穿監(jiān)測(cè)溫度達(dá)到 680℃~780℃,存在較大的波動(dòng)幅度。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,燒穿點(diǎn)進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè),可以將溫度提高至 780℃之上。富氧鼓風(fēng)在燒結(jié)床層中快速形成高溫條件,能夠促進(jìn)燒結(jié)物脫硫,提高結(jié)塊率,進(jìn)而將燒結(jié)塊產(chǎn)量提高10%以上。燒結(jié)工序精礦從 32t/h~33t/h提高至36t/h~40t/h,改變了操作期間精礦投入量局限。當(dāng)供風(fēng)含氧量超過(guò) 21%~23%后,風(fēng)機(jī)總風(fēng)量顯著減少,煙氣總管氣量以及制酸系統(tǒng),能夠保證氣量達(dá)到平衡,煙氣外溢情況得到顯著改善。富氧燒結(jié)提高了焙燒效果,解決了結(jié)塊率的問(wèn)題。在富氧生產(chǎn)環(huán)境中,減少鉛精礦配比,含鉛降低至 18%左右,從而減少對(duì)鉛精礦的消耗。對(duì)比不同耗氧區(qū)間的燒結(jié)塊指數(shù),燒結(jié)風(fēng)機(jī)耗氧量為 1400m 3/h時(shí),結(jié)塊率稍好過(guò)正常生產(chǎn),產(chǎn)塊量只能達(dá)到 687t,滿足生產(chǎn)需要。增加用氧量后,脫硫率出現(xiàn)升高趨勢(shì),用氧量達(dá)到 2600m 3/h后,投入硫量增加,殘硫率也隨之提高,產(chǎn)塊量達(dá)到740t,但遠(yuǎn)超過(guò)鼓風(fēng)爐能力。富氧濃度并不是越高越適合燒結(jié),若富氧含量過(guò)高,出現(xiàn)氧化反應(yīng)增加,物料硅酸鉛成分過(guò)早熔融,更容易粘結(jié)成塊,無(wú)法脫硫。因此要將燒結(jié)工藝風(fēng)機(jī)的富氧濃度穩(wěn)定在 21%~23%之間,耗氧區(qū)間穩(wěn)定在 2000Nm 3/h~2300Nm3/h之間,可以達(dá)到良好的燒結(jié)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
5結(jié)語(yǔ)
燒結(jié)采用富氧點(diǎn)火工藝,改善了點(diǎn)火質(zhì)量,對(duì)燒結(jié)的增產(chǎn)、節(jié)能、改善產(chǎn)品質(zhì)量,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度均有明顯效果;實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,快速調(diào)節(jié)點(diǎn)火溫度,方便操作。條件允許,還可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。富氧燃燒提高了燒結(jié)焙燒的效果,彌補(bǔ)了燒結(jié)塊含鉛質(zhì)量的短板,經(jīng)過(guò)富氧燃燒的改造,有效改善鉛精礦含量,降低燒結(jié)塊含鉛量,提高鉛精礦使用效率。另外,控制富氧濃度保持在 21%~23%,耗氧區(qū)間保持 2000Nm 3/h~2300Nm3/h,可達(dá)到良好的生產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn)
[1]郭佳琪,車(chē)婧琦,潘妮.富氧燃燒技術(shù)在燒結(jié)點(diǎn)火爐上的應(yīng)用分析[J].冶金能源,2020,39(02):30-33.
[2]翟亮.ISP工藝燒結(jié)機(jī)富氧燒結(jié)改造實(shí)踐[J].中國(guó)有色冶金,2020,49(01):26-29.
[3]倪文杰,鄒宗樹(shù),李海峰,等.煙氣循環(huán)燒結(jié)工藝中富氧和焦?fàn)t煤氣噴吹的優(yōu)化[J].材料與冶金學(xué)報(bào),2019,18(01):1-6.