詹曉艷,胡曉亮,俞燕,施捷
(嘉興新嘉愛(ài)斯熱電有限公司,浙江 嘉興 314016)
隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn),市政污泥越來(lái)越成為政府和百姓所關(guān)注的難題,傳統(tǒng)的污泥處置辦法衛(wèi)生填埋、農(nóng)業(yè)堆肥、綜合利用以及干化焚燒處理。由于污泥干化焚燒處理徹底、處理容量高、可規(guī)?;幚硪殉蔀樽罱鼛啄瓯容^成熟的處理方式。目前,間接干化方式常用超圓盤(pán)式污泥干化機(jī)和槳葉式污泥干化機(jī),由于超圓構(gòu)造簡(jiǎn)單、使用能耗低、日產(chǎn)量穩(wěn)定、熱效率高,尾氣排放量少且適合于大污泥量的處理在日常生產(chǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。我廠是最早建立起污泥焚燒干化處理的單位之一,但是,隨著污泥處理量不斷增加,2017年污泥處理率卻在不斷下降,其中1#、2#污泥干化車(chē)間污泥日處理量從2100噸左右不斷下滑至1900噸,較2016年污泥處理量的峰值下降約9.5%,嚴(yán)重降低了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。如何提高超圓盤(pán)干化機(jī)的干化效率成了所關(guān)注的話(huà)題,在換熱器熱阻大的一側(cè)家裝肋片已經(jīng)成為一種高效的傳熱強(qiáng)化理論,已經(jīng)廣泛軍事、化工、航天等領(lǐng)域。
筆者分析車(chē)間的故障類(lèi)型,發(fā)現(xiàn)其中干化機(jī)卡死故障占了所有故障的86.2%,從而導(dǎo)致傳熱惡化?,F(xiàn)場(chǎng)拆解設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn),干化機(jī)卡死主要原因集中在剖泥刀被異物卡死,其中約70%來(lái)自于剖泥刀缺失或變形導(dǎo)致。干化機(jī)剖泥刀相當(dāng)于在溫度場(chǎng)中施加一個(gè)速度場(chǎng),能夠起到粉碎結(jié)塊污泥、在線(xiàn)清理盤(pán)片、攪動(dòng)污泥以強(qiáng)化換熱的效果。但是,在實(shí)際使用過(guò)程中,由于無(wú)法避免固體雜質(zhì)進(jìn)入干化機(jī),剖泥刀時(shí)常會(huì)被這些雜質(zhì)損壞甚至脫落在干化機(jī)內(nèi)部,剖泥刀斷裂會(huì)導(dǎo)致干化盤(pán)片間的污泥結(jié)團(tuán)堵塞,最終降低干化機(jī)效率直至停機(jī)檢修。每臺(tái)超圓盤(pán)干化機(jī)有7段窗口,每個(gè)窗口配置10把剖泥刀進(jìn)行攪拌烘干,拆解過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)只有1/5左右的剖泥刀能夠正常工作。
由于盤(pán)片間隙中污泥結(jié)可通流面積減小,傳熱惡化,最終導(dǎo)致污泥處理單耗上升并且污泥處理量下降。本文基于場(chǎng)協(xié)同原則對(duì)剖泥刀的外型、長(zhǎng)度,并分析獲得長(zhǎng)、短剖泥刀的相對(duì)高效組合方案。利用適應(yīng)性強(qiáng)、持續(xù)去破壞邊界層以及低電耗率的組合剖泥刀,有效增加干化機(jī)的處理效率并降低用汽量。設(shè)備原配剖泥刀900cm×100cm的不銹鋼制成,后經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn)由于原泥篩板孔徑緣故,粒徑200mm以下的固體雜質(zhì)依然會(huì)進(jìn)入干化機(jī)損壞剖泥刀進(jìn)而影響干化機(jī)穩(wěn)定高效運(yùn)行,此外,由于原配剖泥刀長(zhǎng)短一致,污泥側(cè)擾動(dòng)有限,傳熱的邊界層得不到破壞。為此將原900cm剖泥刀縮短至800cm,但是,使用過(guò)程中依然會(huì)有偶爾發(fā)生剖泥刀損壞導(dǎo)致盤(pán)片間隙全周被污泥封堵的情況。在實(shí)際運(yùn)維過(guò)程中,多次維修時(shí)利用分段清理卡死部位的方式,逐步接近故障部位。發(fā)現(xiàn)隨著運(yùn)行周期的延長(zhǎng),盤(pán)片中心處會(huì)慢慢積累結(jié)塊的污泥。這些污泥會(huì)將后續(xù)進(jìn)入的固體雜質(zhì)向干化機(jī)頂部推送,直至損壞剖泥刀。為實(shí)現(xiàn)降低設(shè)備損壞頻率、增加干化效率、減少停機(jī)檢修時(shí)間,將原來(lái)統(tǒng)一長(zhǎng)900cm的平面式剖泥刀調(diào)整為600cm×100cm的剖面式剖泥刀和800cm的平面式剖泥刀在不同窗口交替組合使用(如圖1),同時(shí),在剖你刀的頭部安裝送羽根(如圖2),進(jìn)一步增強(qiáng)污泥干化過(guò)程污泥側(cè)的擾動(dòng)。使用過(guò)程中,剖泥刀的更換周期顯著延長(zhǎng),并且設(shè)備干化效率沒(méi)有明顯降低。有效地減少了與異物的卡塞及電機(jī)電流的過(guò)載,同時(shí),又更好地將泥料進(jìn)行攪拌與混合至烘干。通過(guò)從圖3中可以看出改造后的污泥干化曲線(xiàn)有顯著提升,3kg相同參數(shù)的污泥只需要在30min就達(dá)到干化平衡狀態(tài),而原始的干化機(jī)則需要更長(zhǎng)的時(shí)間。改進(jìn)效果明顯。
圖1 改造后圓盤(pán)式污泥干化機(jī)
圖2 剖泥刀送羽根
圖3 改造前后的污泥干化曲線(xiàn)
超圓盤(pán)干化機(jī)是一種典型的間壁式換熱器,熱阻主要集中在污泥側(cè),在污泥側(cè)的溫度場(chǎng)中施加一個(gè)速度場(chǎng),即通過(guò)在污泥安裝不同尺寸的剖泥到,以及送羽根增加了污側(cè)的擾動(dòng),使得傳熱的邊界層得到破壞,溫度變得紊亂,傳熱得到了強(qiáng)化,其干化過(guò)程中達(dá)到平衡的時(shí)間明顯縮短。