杜楠
(中國石油大慶石化分公司,黑龍江 大慶 163714)
在裂解爐中,燃燒器是十分重要的組成。燃燒器內(nèi)燃料的燃燒提供了裂解爐工作需要的熱量。裂解爐的性能會因不同配置、性能和形勢的燃燒器而有所不同。要想保證裂解爐長期安全穩(wěn)定運行,就必須保障燃燒器優(yōu)異性能。隨著環(huán)保意識的提升,在裂解爐逐步大型化的趨勢下,對燃燒器的NOx排放、火焰形狀、火焰長度以及爐內(nèi)熱量分布等性能提出了更高要求。
中國石油大慶石化公司裂解一套乙烯裝置采用美國斯通-韋伯斯特公司專利技術USC-48U型裂解爐,由于該技術較早,為了節(jié)能降耗,2010年對裂解爐進行對流段進行了改造,原設計側壁火嘴占熱負荷70%,共計6排火嘴,底部燒嘴占熱負荷30%,改造后取消了側壁的第一排和第六排火嘴。煙氣指標為100~120mg/Nm3,裂解爐升降溫、燒焦等工況時煙氣指標會更高。2015年4月16日國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合頒布《石油化工工業(yè)污染物排放標準》(GB31571-2015),標準規(guī)定現(xiàn)有企業(yè)自2017年7月1日起,其水污染物和大氣污染物排放控制按本標準的規(guī)定執(zhí)行,其中對大于14MW的工藝加熱爐必須滿足煙氣中環(huán)保指標中NOx數(shù)據(jù)為小于150mg/Nm3,爐膛溫度大于850℃的工藝加熱爐執(zhí)行NOx數(shù)據(jù)為小于180mg/m3。但是,針對特別重點地區(qū),煙氣指標中NOx數(shù)據(jù)為小于100mg/Nm3。對此,利用2018年裂解裝置大檢修機會,對其中一臺USC-48U型裂解爐進行燃燒器改造,更換側壁及底部燃燒器及配套火嘴磚。
經(jīng)分析表明,燃燒器排放的NOx中90%以上是NO,研究NOx的生成機理及抑制方法主要是針對NO的。NO生成的途徑有三種:溫度型NO;快速型NO;燃料型NO;高溫區(qū)域內(nèi)煙氣停留時長、燃燒溫度以及煙氣內(nèi)氧含量直接決定了NO生成量:相同溫度時間越短生成NO越多,相同時間溫度越高,生成NO越多,由于NO生成反應所需要的活化能高于可燃氣體燃燒反應,故NO生成速度不燃燒反應慢,因此,在火焰面內(nèi)不會大量生成NO。NOx大量生成時在火焰下游側,特別是在火焰面下游側局部高溫。局部氧濃度大及煙氣停留時間長的那些區(qū)域。這些區(qū)域?qū)刂芅O生成時至關重要的。目前國內(nèi)外已經(jīng)采用多種低NOx燃燒器,其抑制原理都是采用促進混合、分割火焰、煙氣循環(huán)、分段燃燒以及他們的組合形式。
新型底部燃燒器(如圖1)的燃燒方式為擴散型,應用了底部區(qū)域氣動駐渦燃燒技術、煙氣爐內(nèi)回流循環(huán)技術以及尾緣燃氣分級等技術。通過燃燒器高溫煙氣射流氣動卷吸爐膛煙氣。此外,燃燒器尾部火焰與燒嘴磚相遇會出現(xiàn)鈍體負壓區(qū),在負壓作用下,吸入爐膛煙氣,在噴嘴燃料氣引射摻混作用下,使燃料氣分級燃燒效果得到提升,使熱力NOx的生成大幅降低。在助燃風、煙氣以及燃料的相互摻混下,實際燃燒的火焰溫度比理論值更低,也減緩了燃燒速度,加長了燃燒過程,同時,爐膛輻射換熱也會是火焰溫度更低。以此降低火焰峰值溫度,從而使產(chǎn)生的NOx減少。此外,在貧氧情況時,甲烷燃燒過程中生成的中間產(chǎn)物包括碳氫粒子等,煙氣內(nèi)的NOx在這種還原氣氛中會被還原,生成O2和N2,以此減少了NOx排放。從裂解爐的實際情況出發(fā),對尾緣燃燒射流結構進行優(yōu)化設計,新型尾部結構能與爐膛壁面產(chǎn)生壁面效應,使爐膛煙氣內(nèi)循環(huán)加強,形成裂解爐爐膛底部區(qū)域的駐渦燃燒。與老式火嘴比較,增加了燒嘴個數(shù),相當于強化了分割火焰,與煙氣循環(huán)。老式側壁燃燒器如圖2。
圖1 新式底部燃燒器
圖2 老式側壁燃燒器
圖3 新式側壁燃燒器
新型側壁燃燒器(如圖3)的燃燒方式為擴散型,通過超多層助燃風分級精確控制設計對燃燒進度進行有效控制,使燃燒速度降低,火焰燃燒過程延長,在輻射換熱作用下降低火焰峰值溫度,使燃燒過程中出現(xiàn)的NOx明顯減少。部分燃料的結構設計采取先還原后燃燒的方式,借助于燃料中的甲烷,煙氣可在還原氣氛中實現(xiàn)NOx的部分還原,生成O2和N2,以此減少了NOx排放,徹底改變了老式側壁火嘴的預混燃燒形式,同時,高速射流的燃氣和半預混火焰可以卷吸爐膛內(nèi)大量煙氣,形成煙氣回流,進一步降低NOx生成。老式側壁燃燒器如圖4。
更換完低氮燃燒器后,進行投料運行,運行穩(wěn)定。將投料量提至滿負荷運行,實現(xiàn)了穩(wěn)定運行,同時,進行現(xiàn)場排放檢測,NOx排放值降低到85mg/Nm3以下,燃燒狀態(tài)良好,爐內(nèi)熱場分布均勻,運行工藝參數(shù)和未改造前基本一致,氧量4%,NOx39ppm,NOx排放折算值84.6mg/Nm3,基本達到預期,真實地反映出新型燃燒器的技術水平。使用新型燃燒器底部燃燒器的熱負荷占全爐的60%,比老式燃燒器有所提高。燃燒器的所有部件均無損壞,更換便利,同時,燃燒器燒嘴使用壽命增加至3年,降低了更換頻率,降低維護費用。
圖4 老式側壁燃燒器
本次USC-48U型裂解爐燃燒器改造達到降低NOx排放預期目的,為裂解爐的優(yōu)化前進一步,但是,裂解爐的優(yōu)化是一個綜合的系統(tǒng)工程,隨著科技的發(fā)展,越來越多的新技術會運用到裂解爐的優(yōu)化改造中,但是,“綠色”優(yōu)化除了切實有效的設備改造之外,更重要的是根據(jù)實際情況真對裂解爐的不同工況優(yōu)化操作、精細管理,才能達到節(jié)能降耗,提高裂解爐的熱效率,才能給企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益與環(huán)境效益。