劉健 周文皎 孫帥勤 萬軍利
(1.中交水運規(guī)劃設(shè)計院有限公司,北京 100100;2.中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司鐵道建筑研究所,北京 100081;3.北京市市政工程設(shè)計研究總院有限公司,北京 100091)
為適應(yīng)沿海地區(qū)港口建設(shè)土地資源短缺的需求,陸域形成常常采用疏浚淤泥作為吹填料,經(jīng)水力吹填形成場地。吹填超軟土含水率高,呈浮~流泥狀,孔隙比大,基本沒有強度[1-2],須經(jīng)過加固處理才能滿足使用要求。通常采用真空預(yù)壓法、真空聯(lián)合堆載預(yù)壓進行處理[3]。真空預(yù)壓法以低廉的施工成本、較短的預(yù)壓時間、較少的土石方用量、穩(wěn)定的加載過程等優(yōu)點而被廣泛使用[4],但在處理吹填超軟土?xí)r也存在很多問題。
大連一處吹填超軟土工程在經(jīng)過常規(guī)真空預(yù)壓聯(lián)合堆載預(yù)壓處理后,淤泥含水率仍然很大,強度提高很小,處理效果不佳,仍須進行二次處理。原因是:①場區(qū)吹填超軟土微觀特性有其特殊性,黏土礦物含量較高,黏土礦物中伊利石含量占2/3 以上,其次為伊蒙混層礦物、綠泥石和高嶺石;②常規(guī)真空預(yù)壓法真空荷載能量傳遞衰減快,排水效率低,導(dǎo)致處理深度有限;③塑料排水板影響半徑有限,按照傳統(tǒng)塑料排水板間距設(shè)計達不到要求的處理效果。
針對本場區(qū)吹填超軟土的工程特性,本文采用直排式真空預(yù)壓法[5]進行地基處理,開展了現(xiàn)場對比試驗,結(jié)合各種監(jiān)測、檢測成果,對塑料排水板不同打設(shè)間距的加固效果進行研究,推薦最佳處理方案,為場區(qū)大面積施工及類似工程提供可借鑒的經(jīng)驗。
該工程吹填總面積約66 萬m2,吹填材料為港池航道疏浚淤泥,形成陸域表層2~6 m 為流泥,含水率85%~159%,平均含水率為125.8%,黏粒含量約為52%;下層為2~5 m 的淤泥,平均含水率為67.3%。上述地層具有高黏粒含量、高含水率、高壓縮性、低強度、低滲透系數(shù)的工程特性,屬典型吹填超軟土地基。土層的主要物理力學(xué)指標見表1。
表1 主要處理土層物理力學(xué)指標
根據(jù)JTS 147-2—2009《真空預(yù)壓加固軟土地基技術(shù)規(guī)程》要求,排水板間距宜為0.7~1.3 m。但當(dāng)吹填土以超軟土(含水率>120%、塑性指數(shù)>20 的軟黏性土)為主時,采用常規(guī)真空預(yù)壓法處理效果不佳。加固過程中排水量大,加固后排水板中心處地基土上部強度增長明顯,而沿徑向和深度方向強度衰減明顯,導(dǎo)致地基整體強度增長小,甚至沒有變化,地基處理效果難以滿足使用要求。為此,需要對傳統(tǒng)的處理方法進行改進,同時針對處理土層的工程特性,有區(qū)別地進行塑料排水板間距設(shè)計,即對塑料排水板有效影響半徑進行研究。
本文現(xiàn)場試驗采用直排式真空預(yù)壓法進行軟土地基處理。該工法是在常規(guī)真空預(yù)壓法基礎(chǔ)上的改進與創(chuàng)新[6],主要用密閉真空管網(wǎng)代替常規(guī)真空預(yù)壓法的水平砂墊層和濾管、濾膜,在節(jié)省了中粗砂等稀缺資源同時消除了真空壓力通過水平砂墊層、濾管和濾膜傳遞過程中所產(chǎn)生的真空能量損耗,從而提高了真空荷載的能量利用率,縮短了加固時間,提高了加固效果,降低了工程造價。
試驗區(qū)總面積1 800 m2(60 m×30 m),劃分為3 個區(qū)(圖1)。塑料排水板采用國標B 型規(guī)格,正方形布置,打設(shè)至穿透處理土層。根據(jù)試驗前對場地的鉆孔探摸情況,排水板平均打設(shè)深度10.0 m。地基處理要求為經(jīng)加固后地基承載力不小于80 kPa,工后沉降小于30 cm。
圖1 試驗分區(qū)布置示意(單位:m)
試驗區(qū)的3 個區(qū)除塑料排水板間距不同外,其余試驗步驟、措施均相同,并同步開始抽真空。為減少試驗區(qū)邊界效應(yīng)的影響,防止軟基加固沉降后周邊淤泥涌入試驗區(qū),在試驗區(qū)四周10 m 范圍進行過渡處理,打設(shè)長3.0 m塑料排水板,間距0.8 m。
1)鋪設(shè)工作墊層
為滿足輕型設(shè)備施工,在原軟土泥面上自下而上鋪設(shè)1 層編織布、2 層土工格柵和1 層臨時竹竿網(wǎng),形成工作墊層。
2)打設(shè)塑料排水板
塑料排水板打設(shè)采用輕型振動式打設(shè)機,1 區(qū)—3 區(qū)排水板間距分別為0.4,0.6,0.8 m。
3)布設(shè)真空排水管網(wǎng)
直排式真空排水管網(wǎng)分為主管、支管、連接管3種,主管直接與真空射流泵連接,支管與主管連接。
在塑料排水板頂端安裝排水板板頭連接器,通過PU 管將板頭連接器與支管結(jié)點密閉連接(圖2),排水板板頭連接器和支管連接管通過工廠標準化加工而成,可大批量生產(chǎn),提高作業(yè)效率。
圖2 真空排水網(wǎng)與塑料排水板連接方式
4)鋪密封膜,布置射流泵,抽真空
真空排水管網(wǎng)鋪設(shè)完成后開挖壓膜溝。密封膜采用2 層聚氯乙烯薄膜。在鋪膜前鋪設(shè)1 層土工布,以保護密封膜不被刺破。設(shè)計抽真空130 d,真空預(yù)壓滿載后進行聯(lián)合堆載,堆載2.0 m厚碎石土。
5)卸載
試驗區(qū)卸載標準:①按實測沉降曲線推算地基土固結(jié)度不小于85%;②連續(xù)10 d 實測沉降速率不大于2.0 mm/d。
該方案原設(shè)計抽真空時間為130 d。到達預(yù)定時間時,監(jiān)測數(shù)據(jù)表明1區(qū)沉降速率已小于2.0 mm/d;而2區(qū)沉降速率達5.0 mm/d,此時,延長抽真空時間40 d,即抽真空170 d,2區(qū)滿足卸載標準;但170 d時3區(qū)仍未達到卸載標準。綜合考慮時間成本,對3 個區(qū)在抽真空170 d后同時卸載。
為控制試驗質(zhì)量并檢驗軟土加固效果,對試驗進行了過程監(jiān)測與檢測。過程監(jiān)測包括:地基土體變形、孔隙水壓力、地下水位變化及真空壓力傳遞情況;試驗結(jié)束后,通過取原狀土進行土工試驗、原位十字板剪切試驗,檢驗地基加固效果。
3.2.1 監(jiān)測結(jié)果分析
1)膜下真空度
膜下真空度的大小直接反映真空度的傳遞能力,直接影響加固效果。試驗區(qū)從開始正式抽真空后,泵口壓力保持在95 kPa 以上。為監(jiān)測真空度的傳遞,分別在抽真空主管管路中和膜下布設(shè)了真空度測頭,真空度隨時間變化曲線見圖3??芍?,管路中真空度和膜下真空度均保持在80~90 kPa,真空管路中真空度略高于膜下真空度。這表明真空度的傳遞效果良好。
圖3 真空度隨時間變化曲線
2)地表沉降
地表沉降直觀反應(yīng)排水固結(jié)的效果,其觀測包括施工瞬時沉降和抽真空期間沉降2 部分。實測沉降過程見圖 4??芍?,實測沉降 1 區(qū)>2 區(qū)>3 區(qū),卸載前 10 d,1 區(qū)沉降速率為 0.5 mm/d,2 區(qū)為 1.8 mm/d,均小于2.0 mm/d,沉降趨于穩(wěn)定,滿足卸載標準②的要求,而3 區(qū)為3.1 mm/d 大于2.0 mm/d,尚未達到卸載標準②的要求。
圖4 各分區(qū)沉降隨時間變化曲線
排水固結(jié)法固結(jié)度的計算方法很多,本文采用了JTS 147-1—2010《港口工程地基規(guī)范》推薦的較為先進的經(jīng)驗雙曲線法。結(jié)合實測沉降曲線,利用JTS 147-1—2010 中的方法計算地基土固結(jié)度。地表沉降統(tǒng)計結(jié)果見表2??芍?,排水板間距最小的1區(qū)固結(jié)度最大,達到91.8%,2 區(qū)固結(jié)度達到88.2%,1 區(qū)、2 區(qū)均滿足卸載標準①的要求,同時均滿足工后沉降要求;3 區(qū)固結(jié)度僅69.2%,遠未達到卸載標準和理想的處理效果。
3)孔隙水壓力消散規(guī)律
以具有代表性的2區(qū)實測孔隙水壓力隨時間變化曲線為例,研究不同深度孔壓的消散規(guī)律。2 區(qū)孔隙水壓力隨時間變化曲線見圖5??芍S著真空度的上升孔隙水壓力一直處于下降狀態(tài),在聯(lián)合堆載后,孔隙水壓力有所上升,但隨著堆載后土體逐漸穩(wěn)定及真空和堆載壓力的傳遞,孔隙水壓力又逐漸下降,最大下降值約100 kPa,抽真空后期漸趨穩(wěn)定。孔隙水壓力隨時間的消散趨勢,表明土體逐漸固結(jié),地基強度不斷增加。針對4 m 深度處的孔壓計數(shù)據(jù)不穩(wěn)定現(xiàn)象,可能是因為處理過程中土體壓縮導(dǎo)致孔壓計與排水板距離之間變化。
表2 各分區(qū)沉降
圖5 2區(qū)孔隙水壓力隨時間變化曲線
孔隙水壓力消散一部分是因為超靜孔隙水壓力,主要是因為地下水位下降引起的靜水壓力的降低值。在試驗區(qū)周邊的地下水位管埋設(shè)后地下水會沿管口外溢也說明了這一問題。
3.2.2 檢測結(jié)果分析
1)土工試驗
地基加固前后分別在現(xiàn)場取原狀土進行室內(nèi)土工試驗,比較加固前后的土性物理力學(xué)指標變化情況,結(jié)果見表3??芍鼗庸毯蟮奈锢砹W(xué)指標得到了不同程度的改善,地基加固效果明顯。地基處理前因土樣太軟不能成樣而無法進行直剪快剪試驗和無側(cè)限抗壓強度試驗,處理后土樣力學(xué)指標均有大幅提高。
表3 主要處理土層加固前后物理力學(xué)指標對比
為檢測排水板的有效影響半徑,采取土樣的位置均選取在各區(qū)布置排水板的形心位置處。
2)十字板剪切試驗
加固前、后十字板剪切強度對比曲線見圖6。可知,地基加固后十字板剪切強度有較大幅度的增長,地基加固效果顯著。加固前,軟土十字板剪切強度平均不到 2 kPa。加固后,1 區(qū)為 30.7 kPa,增幅達 15 倍;2區(qū)為26.7 kPa,增幅達14倍;3區(qū)為16.1 kPa,增幅達7.7 倍。1 區(qū)、2 區(qū)提高幅度很大,處理效果明顯好于3區(qū)。
圖6 加固前后十字板剪切強度對比曲線
3)承載力計算
依據(jù)港口行業(yè)相關(guān)規(guī)范及工程經(jīng)驗,按照含水率、塑性指數(shù)查表得各區(qū)表層容許承載力見表4。
表4 根據(jù)物性指標經(jīng)驗提供地基承載力
依據(jù)港口行業(yè)相關(guān)規(guī)范及工程經(jīng)驗,按十字板剪切強度計算容許承載力f,計算式為
式中:Cu為十字板抗剪強度,kPa;r為基礎(chǔ)地面以上土的加權(quán)平均重度,kN/m3;D為基礎(chǔ)埋置深度,m。
計算各區(qū)容許承載力見表5。
表5 據(jù)十字板抗剪強度計算地基承載力
從表 4、5 可以看出,加固后試驗 1 區(qū)、2 區(qū)地基承載力均達到80 kPa以上,完全符合設(shè)計要求,而3區(qū)承載力未達到設(shè)計要求。對比表3中軟土各項物理力學(xué)性指標,同樣說明了1區(qū)、2區(qū)加固效果顯著。
直排式真空預(yù)壓現(xiàn)場研究試驗結(jié)果表明,該方法處理場區(qū)超軟土效果顯著,通過研究改變塑料排水板間距,經(jīng)過一次軟基處理能夠達到要求的效果,避免了二次處理所帶來的處理費用高、施工周期長等問題,為指導(dǎo)大面積施工提供了經(jīng)驗。
1)從經(jīng)濟、技術(shù)上綜合考慮,推薦場區(qū)大面積吹填超軟土地層采用直排式真空預(yù)壓法排水板間距60 cm為宜。
2)塑料排水板間距對于加固土層處理效果影響很大。處理不同類型的土層時,應(yīng)根據(jù)加固土層的工程特性,有針對性地進行現(xiàn)場試驗,設(shè)計合適的排水板打設(shè)間距。
3)地基處理效果的好壞及方案的選擇,根本在于對處理土層工程特性的認識。本次試驗對吹填超軟的化學(xué)成分、固結(jié)特性等方面做了一些研究,但尚未形成土體規(guī)律性的研究成果。因此,建議后續(xù)試驗中探究諸多影響因素與塑料排水板間距之間的相關(guān)性,如軟土固結(jié)參數(shù)、次固結(jié)參數(shù)與排水板間距之間的關(guān)系等,為快速選擇技術(shù)和經(jīng)濟上的最優(yōu)方案提供參考。