高 瑞 黃棟梁 于 興
(吉利百礦集團(tuán)廣西東懷礦業(yè)有限責(zé)任公司,廣西 百色533000)
礦井傳統(tǒng)采煤法支護(hù)巷道邊幫采用“金屬錨桿+H 型鋼帶+菱形金屬網(wǎng)”的支護(hù)形式,但是當(dāng)工作面回采時,金屬錨桿、錨索容易纏繞在采煤機(jī)滾筒上,不易清除,易損壞采煤機(jī)的截齒,降低裝煤效率,也易出現(xiàn)過桿體甩出傷人事故[1];遺落在煤流中的錨桿會導(dǎo)致刮板機(jī)卡鏈和刮傷皮帶等,造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。
此外,滾筒切割金屬桿體容易產(chǎn)生火花,存在引發(fā)煤塵、瓦斯爆炸事故的可能性。為消除隱患,簡化生產(chǎn)工序,提高生產(chǎn)效率,礦井在六采區(qū)26C01 皮帶進(jìn)風(fēng)巷進(jìn)行支護(hù)試驗,采用可截割新型玻璃鋼錨桿及礦用鋼絲網(wǎng)對回采巷道邊幫支護(hù),并觀測效果。
本文重點從玻璃錨桿特性、現(xiàn)場支護(hù)效果、經(jīng)濟(jì)效益等方面分析總結(jié)新型玻璃鋼錨桿的應(yīng)用,為今后新型玻璃鋼錨桿使用的推廣提供建議和經(jīng)驗。
新型高強(qiáng)度玻璃纖維增強(qiáng)塑料錨桿,是以不飽和樹脂為基本材料,以玻璃纖維為增強(qiáng)材料復(fù)合而成,同傳統(tǒng)金屬錨桿相比具有良好的表面性,優(yōu)良的耐腐蝕性,良好的可切割性,同時還具有較高的抗拉強(qiáng)度、重量輕、經(jīng)濟(jì)實惠等優(yōu)點。
本次試驗的全螺紋式玻璃鋼錨桿規(guī)格為:
直徑18mm,長2000mm,其錨固深度1900mm;礦用鋼絲網(wǎng)規(guī)格為:寬2m,長10m。
3.1 巷道支護(hù)情況及規(guī)格
本次試驗巷道為東懷煤礦六采區(qū)26C01 皮帶進(jìn)風(fēng)巷。東懷煤礦位于百色煤田西端南西翼,井田內(nèi)地層年代屬新生代晚始新世- 漸新世。
煤系地層屬下第三系(E),七中晚始新統(tǒng)那讀組(E32n)下百崗段(E32nb)為主要含煤層。六采區(qū)位于東懷煤礦一號井礦區(qū)范圍內(nèi)西北面。
主要開采A、C、D 煤層,采區(qū)開采深度+50 米~-150 米,距離地表較近。
巷道布置所在C 煤層穩(wěn)定性較好,煤層直接頂厚度約3m,主要為泥巖、泥巖、炭質(zhì)泥巖、砂質(zhì)泥巖泥巖,含砂質(zhì)泥巖,遇水膨脹,較破碎,下部為0.2 米含炭質(zhì)泥巖,灰黑色,性軟,斷口粗糙;煤層直接底厚度約4.0m,為深灰色泥巖,硬度小,遇水膨脹、變軟。
巷道設(shè)計斷面為4.6m*3.0m,沿煤層頂板掘進(jìn)。頂板、邊幫均采用“金屬錨索+金屬錨桿+H 型鋼帶+菱形金屬網(wǎng)”的支護(hù)方式,頂板支護(hù)間排距900mm*900mm,邊幫自上往下間距600mm、1200mm,排距900mm。
試驗段邊幫采用“新型玻璃鋼錨桿+高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)”支護(hù)方式,支護(hù)的間排距、使用錨固劑、支護(hù)時間等均相同。
表1 玻璃鋼錨桿參數(shù)
圖1 頂板支護(hù)效果
3.2 效果圖(圖1,圖2)
3.3 巷道邊幫位移量觀測記錄(表2)
3.4 現(xiàn)場應(yīng)用優(yōu)缺點
優(yōu)點:
(1)玻璃鋼錨桿相較于全螺紋金屬錨桿,重量更輕,是現(xiàn)用邊幫錨桿的1/5,便于使用與運(yùn)輸;
(2)玻璃鋼錨桿和高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)的耐腐蝕、抗銹蝕性更強(qiáng),當(dāng)巷道邊幫涌水時,支護(hù)有效期更長;
(3)玻璃鋼錨桿布置在回采巷道時采煤機(jī)可以直接截割,減少回采工序,提高回采效率,同時又不易損傷截齒。
缺點:
圖2 邊幫支護(hù)效果圖
(1)新式高強(qiáng)度支護(hù)錨網(wǎng)個體體積較冗大,礦井每輛礦車預(yù)計可裝載3 卷。由此較于舊式錨網(wǎng)造成運(yùn)輸步驟增加,輸運(yùn)人員增加,運(yùn)輸效率下降;
(2)巷道頂板平整時新式錨網(wǎng)支護(hù)效果較為理想,但頂板破碎或不平整時,新式錨網(wǎng)不貼頂,空隙較大;實際現(xiàn)場支護(hù)效果及支護(hù)巷道觀測來看,“新型玻璃鋼錨桿+高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)”支護(hù)效果較傳統(tǒng)金屬錨桿支護(hù)效果無明顯差異,滿足礦井正常生產(chǎn)使用。
4.1 材料成本(表3)
4.2 其他成本費用
以東懷煤礦六采區(qū)使用情況,單套礦用金屬錨桿玻璃鋼錨桿重量為玻璃鋼錨桿5 倍,考慮到新錨網(wǎng)裝車較少等,運(yùn)輸成本基本持平;兩者施工工藝類似,均采用樹脂錨固劑安裝,故安裝費用也相差不大;但考慮到金屬錨桿撤出所需花費的人員工資成本。
表2 東懷煤礦巷道表面位移量觀測記錄表
表3 新舊支護(hù)參數(shù)成本對比表
根據(jù)我礦統(tǒng)計使用金屬錨桿,回采班每班需兩人對兩側(cè)回采側(cè)邊幫金屬錨桿退錨、撿出約20 條,按180 元/人,平均每人人工費為217 元/班。人員人工費用=(217*2)/20=21.7 元/套。玻璃鋼錨桿安裝和人工費用低于普通金屬錨桿。另外,以上費用不含切割金屬錨桿加劇采煤機(jī)滾筒切割齒過度消耗以及混入煤流的金屬桿體出現(xiàn)的卡鏈和劃傷皮帶的隱性風(fēng)險成本;同時,玻璃鋼錨桿抗腐蝕性強(qiáng),能有效避免因腐蝕問題造成的支護(hù)失效,從而降低二次支護(hù)成本[2]。
實際礦井使用后,玻璃鋼錨桿減少了支護(hù)成本約50%,具有很好的經(jīng)濟(jì)效益?!靶滦筒Aт撳^桿+高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)”的支護(hù)形式要優(yōu)于現(xiàn)用的“全螺紋金屬錨桿+錨網(wǎng)+鋼帶”的支護(hù)形式。目前礦井回采巷道正大面積推廣使用。
礦井在六采區(qū)回采巷道中掘進(jìn)時使用“玻璃鋼錨桿+高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)”進(jìn)行間斷支護(hù)。根據(jù)觀測,現(xiàn)場支護(hù)完好,較普通金屬錨桿支護(hù)地段無明顯變形,回采過程中支護(hù)良好,未出現(xiàn)破斷現(xiàn)象。
從成本節(jié)約、支護(hù)效率、支護(hù)安全以及工作面回采等多方面分析,“玻璃鋼錨桿+高強(qiáng)度支護(hù)網(wǎng)”支護(hù)其性能優(yōu)越,經(jīng)濟(jì)效益良好,具有較好的應(yīng)用前景。