王灝
(內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 涼城013700)
電廠鍋爐水冷壁管內(nèi)部的水投入之前,會經(jīng)過化學(xué)處理,防止出現(xiàn)水垢問題,然而從實(shí)際的實(shí)踐成果上來看,即使經(jīng)過了全面的水體處理,但是依然會由于一些因素的存在,導(dǎo)致在鍋爐的長期運(yùn)行中,逐漸出現(xiàn)內(nèi)腐蝕現(xiàn)象,因此在具體的處理階段,必須要能夠通過對內(nèi)腐蝕現(xiàn)象成因的分析之后,建立專業(yè)性的管理標(biāo)準(zhǔn)和維修制度。
本文的研究過程中,以某電廠的鍋爐水冷壁管為研究對象,發(fā)現(xiàn)該該系統(tǒng)內(nèi)還有兩臺鍋爐,爐膛的周圍由φ60×6.5 毫米,節(jié)距為80 毫米的管道組成,該區(qū)域內(nèi)的所有管道材質(zhì)為20G,爐膛的寬度為11.92 米,深度為10.8 米,高度為45 米。水冷壁管整體上可以分為上部、中部、下部以及燃燒器區(qū)域四個部分,煤粉燃燒器的配置高度為14.4~20.2 米,前后區(qū)域內(nèi)的水冷壁下部管道傾斜度為50°,并且在其中構(gòu)成的冷灰斗中或許籠壁上部內(nèi),向爐膛內(nèi)部彎折3 米,從而構(gòu)成折焰角,前后和兩側(cè)的水冷壁管最終構(gòu)成了四個回路,形成了16 路循環(huán)系統(tǒng)。該系統(tǒng)的結(jié)果圖如圖1。
從2019 年11 月起,1#鍋爐連續(xù)發(fā)生了三次水冷壁爆管問題,且爆管之后發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)的補(bǔ)水率急劇提升,補(bǔ)水量最大的時間點(diǎn)上達(dá)到了30t/h,且爐膛出口水平處的煙道運(yùn)行中,排煙區(qū)域的最大溫度差值達(dá)到了150℃。
在外觀檢查過程中,通過割管檢查方法,可以確定發(fā)生事故鍋爐在管口處的背火側(cè)管內(nèi),通過肉眼觀察發(fā)現(xiàn)整個結(jié)構(gòu)表面平滑,并且管壁的厚度正常,而對于向火側(cè),內(nèi)壁則呈現(xiàn)出坑穴狀特點(diǎn),并且其中存在黑色的垢層,且該結(jié)構(gòu)局部表現(xiàn)為偏紅色,具體的了檢查結(jié)果圖如圖2。
圖1 鍋爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置方法
圖2 管道爆口形態(tài)和坑穴形態(tài)
對于解剖后的管壁厚度分析可以發(fā)現(xiàn),發(fā)生事故的爐管和旁側(cè)隨機(jī)選擇了的10 根水冷壁管中,解剖之后發(fā)現(xiàn)具有明顯的腐蝕坑,并且對其中某一處腐蝕坑進(jìn)行了進(jìn)一步的測量,發(fā)現(xiàn)管道母材的平均厚度為7.13 毫米,且經(jīng)過腐蝕之后,整個腐蝕坑內(nèi)最薄處的管壁厚度,僅有4.37 毫米,減小的厚度參數(shù)為2.76 毫米。
在金相檢查過程中,發(fā)現(xiàn)每個試樣在內(nèi)壁和外壁上隨機(jī)選擇一處,落實(shí)金相的分析工作,通過樣本的具體檢測工作,發(fā)現(xiàn)在其中兩條管道的構(gòu)造區(qū)域,其中存在的局部組織發(fā)生了四級完全球化現(xiàn)象,這表明整個結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度會大幅度下降,而對于其他的各種管道,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生的球化反應(yīng)等級相對較低,但是等級也達(dá)到了二級到三級,因此可以發(fā)現(xiàn),從整個管道的運(yùn)行效果上來看,所有管道都呈現(xiàn)出承力性能下降現(xiàn)象。
力學(xué)測試過程中,測量的參數(shù)包括抗拉強(qiáng)度參數(shù)、屈服強(qiáng)度參數(shù)、延伸率參數(shù),從所有被測量管道的測試結(jié)果上來看,抗拉強(qiáng)度都不小于260N/mm2,而標(biāo)準(zhǔn)值為245N/mm2;對于屈服強(qiáng)度,都不小于430N/mm2,而標(biāo)準(zhǔn)值為410N/mm2;延伸率都大于34%,標(biāo)準(zhǔn)值為25%。因此,從取得的試驗(yàn)效果上來看,對于力學(xué)測試結(jié)果,所有檢測的樣本都符合力學(xué)標(biāo)準(zhǔn),從所有的試驗(yàn)數(shù)據(jù)來看,爆管問題的成因主要是管壁出現(xiàn)了內(nèi)腐蝕現(xiàn)象和珠光體組織球化現(xiàn)象。
爐管表面出現(xiàn)缺陷的成因可能包括應(yīng)力斷裂、疲勞磨損、腐蝕以及質(zhì)量控制失誤等,而所有的失效形式,成因和表現(xiàn)特征不同。對于應(yīng)力斷裂,主要是處于過熱運(yùn)行狀態(tài);疲勞失效則通常意味著有氧化皮和裂紋特征;管壁沖擊磨損主要發(fā)生在管道的外壁區(qū)域,特征為管道的外壁厚度減??;高溫腐蝕和低溫腐蝕則主要集中和發(fā)生在煙氣區(qū)域內(nèi),失效表現(xiàn)的宏觀為出現(xiàn)坑穴狀、麻點(diǎn)狀的溝槽。
在本文分析的案例過程中,發(fā)現(xiàn)在所有缺陷的形成階段中,水冷壁上并不存在過熱運(yùn)行工作環(huán)境,同時整個爐管的外壁處于正常工作狀態(tài),并不存在橫向性的裂紋,因此通過對之前已經(jīng)取得所有綜合分析信息的探索,可以判定集中式爆管的故障原因?yàn)楣赶赂g,其原因在于,由于該管道運(yùn)行時間過長,為25 年,因此即使在日常的工作過程,已經(jīng)對水體本身進(jìn)行了處理,但是依然會在長年累月的工作過程中,在管壁上逐漸生成水垢[1]。
在水垢出現(xiàn)之后,由于水垢本身具有極差的傳熱性,因此該區(qū)域的金屬管壁溫度會急劇提高,之后鍋爐內(nèi)的水會逐漸滲入到水垢下,會在該區(qū)域內(nèi)發(fā)生急劇的蒸濃作用,爐水出現(xiàn)高度濃縮現(xiàn)象時,爐水中的氫氧根會在管壁中最終形成簡化腐蝕環(huán)境,從而讓水冷壁的內(nèi)壁保護(hù)膜受到破壞。在爐水的作用下,形成堿性原電池效應(yīng),并且該過程伴隨有氧腐蝕,陰極上發(fā)生的反應(yīng)會生成氫氣,而氫氣能夠和鋼中的滲碳體反應(yīng),使得鐵的體積縮小,讓管道的結(jié)構(gòu)變化,從而使得管壁強(qiáng)度下降,且該區(qū)域的問題影響速度加快,此時管壁的薄弱處無法承受汽水介質(zhì)的壓力,從而發(fā)生爆管問題。
從取得的解剖結(jié)果上來看,水冷壁管中存在大量的水垢,最終會讓該區(qū)域的管道壁厚參數(shù)大幅度下降,從而整個管道內(nèi)部不具備酸洗條件,另外由于四個爐墻的工作環(huán)境處于基本相同狀態(tài),因此產(chǎn)生的缺陷也基本相同,所以可以推測的是,即使其他區(qū)域并未出現(xiàn)爆管問題,但是在后續(xù)運(yùn)行過程,依然存在較高的爆管問題發(fā)生概率,因此為了能夠保障該機(jī)組的安全運(yùn)行狀態(tài),必須要能夠?qū)σ呀?jīng)發(fā)生腐蝕區(qū)域的水冷壁管進(jìn)行全面性的更換[2]。為了能夠確定更換的高度,需要對鍋爐后墻上不同區(qū)域水冷壁管落實(shí)具體的檢查工作。
在本文研究的案例中,對1#鍋爐后部墻體中,甲向乙方向上的第58 根和第115 根管道進(jìn)行擴(kuò)大區(qū)域的檢查工作,最終發(fā)現(xiàn),在鍋爐標(biāo)高13 米高度處向下,和33 米向上兩個部分,并不能夠依靠肉眼直接觀察到水壁管的結(jié)垢問題,并且管道的內(nèi)壁狀態(tài)良好,因此可以確定這兩個區(qū)域無需進(jìn)行管道的更換。而在鍋爐標(biāo)高13~33 米的區(qū)域內(nèi),需要對其中所有的水冷壁管進(jìn)行大規(guī)模的更換。
在鍋爐的運(yùn)行過程中,不會讓所有的管壁內(nèi)部通過化學(xué)反應(yīng),降低其中所存在的各類離子,但是在具體的處理過程中,必然無法實(shí)現(xiàn)全面的消除,因此可以推測的是,水冷壁管在后續(xù)的運(yùn)行質(zhì)量必然會受到影響,只不過水垢的生成速率方面可以經(jīng)過人類控制,因此在具體的工作階段,必須要能夠落實(shí)對鍋爐水、給水系統(tǒng)以及其他汽水品質(zhì)的監(jiān)督工作,并且要能夠完全依照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)定模式以及工作規(guī)范,對所有的汽水品質(zhì)進(jìn)行抽樣檢查,每次抽樣都需要借助專業(yè)的工作模式,讓所有的人員把最終所取得的工作參數(shù)進(jìn)行高精準(zhǔn)度的記錄,同時抽樣檢測次數(shù)不得少于3 次。另外在鍋爐的后續(xù)運(yùn)行過程,要定期或不定期排放其中存在的污水,通過增加頻率的方法,可以防止由于各類水質(zhì)本身的問題,導(dǎo)致其中存在的污水中離子在管壁上積累。
通常情況下,水冷壁管的設(shè)計(jì)使用年限為10 萬小時,但是這并不是意味著一旦超過10 萬小時,水冷壁管內(nèi)必然會出現(xiàn)內(nèi)腐蝕問題和爆管問題,但是要注意的是,超出了設(shè)計(jì)使用壽命時,出現(xiàn)爆管問題和內(nèi)腐蝕問題的概率會大幅度增加,同時由于機(jī)組的啟停操作過程中,也會對水管本身的腐蝕效果造成一定的影響,因此在日常的工作階段,必須要根據(jù)水冷壁管的設(shè)置型號、設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和使用原則對其進(jìn)行配置[3]。要求在每次鍋爐的檢修期間內(nèi),需要有計(jì)劃性對水冷壁管的各類管道進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查,重點(diǎn)分析是否存在腐蝕鼓包、裂紋和變形現(xiàn)象。另外要對取得的樣本進(jìn)行金相檢查和分析工作,唯有如此才可以進(jìn)一步分析該水冷壁管在實(shí)際的運(yùn)行過程中,是否存在嚴(yán)重的風(fēng)險和問題,而當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在大面積風(fēng)險時,則需要立即將其替換。
自動控制系統(tǒng)的建設(shè)過程中,企業(yè)可以通過對整水冷壁管系統(tǒng)運(yùn)行過程中所有參數(shù)的監(jiān)管和記錄,系統(tǒng)性分析當(dāng)前系統(tǒng)運(yùn)行過程中是否存在安全隱患。比如針對水質(zhì)的檢查系統(tǒng),考慮到在管道的運(yùn)行過程中,只是對于其中一些金屬離子的沉降,最終形成了水垢,因此需要在系統(tǒng)內(nèi),全面配置針對這類離子的專業(yè)檢查傳感器,且該傳感器要能夠直接和報警系統(tǒng)與運(yùn)行控制中樞關(guān)聯(lián),發(fā)現(xiàn)存在運(yùn)行問題時,要第一時間發(fā)出警報信息,從而讓所有的人員參與到對水質(zhì)的進(jìn)一步協(xié)調(diào)和處理工作。另外也需要對水冷壁管中的一些設(shè)施運(yùn)行過程中,所存在的薄弱點(diǎn)加強(qiáng)檢查,尤其是對于水冷壁管的溫度,更是需要通過實(shí)時的監(jiān)管工作,研究當(dāng)前是否處于高穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。
綜上所述,電廠鍋爐水冷壁內(nèi)腐蝕現(xiàn)象的原因是,管道長期運(yùn)行過程中,會在管道內(nèi)生成水垢,而且由于水垢導(dǎo)熱性較差,會在水垢下方形成原電池反應(yīng)環(huán)境,從而讓管道出現(xiàn)腐蝕問題,降低了承力性能。對于內(nèi)腐蝕缺陷的緩解,可以采取的方法包括對已經(jīng)腐蝕管道的全面替換、構(gòu)造自動控制系統(tǒng)、落實(shí)自動監(jiān)督工作等。