李連海 郭楊 譚俊哲 李影 崔文東
一、概要:
屏蔽電動(dòng)泵是第三代非能動(dòng)先進(jìn)壓水堆核電站一回路中的關(guān)鍵設(shè)備。為滿足60年免維護(hù)要求,需要對(duì)主泵組成部件的清潔度嚴(yán)格控制,尤其對(duì)奧氏體不銹鋼零部件的控制。
清潔體系的構(gòu)建是核主泵對(duì)于奧氏體不銹鋼零件的一種防污染措施,同時(shí)也是保證核主泵產(chǎn)品最終質(zhì)量的關(guān)鍵。按ASME法規(guī)要求,核主泵產(chǎn)品屬于清潔度等級(jí)要求為B級(jí)產(chǎn)品,為此我們對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程加以控制,通過(guò)運(yùn)用TRIZ理論對(duì)其進(jìn)行研究開(kāi)發(fā),成功解決了核主泵產(chǎn)品清潔度難以保證的問(wèn)題,形成了我廠具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的清潔度控制體系。
二、問(wèn)題概述:
1、原材料:在核主泵的原材料采購(gòu)上,沒(méi)有關(guān)于清潔度的控制,導(dǎo)致來(lái)料狀體存在被污染的風(fēng)險(xiǎn)。
2、加工過(guò)程:沒(méi)有對(duì)刀具和對(duì)應(yīng)的耗材進(jìn)行有效控制,存在加工過(guò)程中的污染風(fēng)險(xiǎn),并存在有害物質(zhì)透到金屬中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、加工后的存放:在加工完成后,對(duì)奧氏體零件和鐵素體零件沒(méi)有分別擺放,存在著鐵素體污染的可能;對(duì)于加工后的零件的保護(hù)措施不完善,可能對(duì)產(chǎn)品件造成二次污染。
4、最終裝配階段:對(duì)出廠前的清潔控制,對(duì)不可達(dá)表面的清洗沒(méi)有形成規(guī)范要求,不能滿足產(chǎn)品的出廠狀態(tài)。
三、運(yùn)用TRIZ方法進(jìn)行創(chuàng)新分析
1、針對(duì)清潔體系的問(wèn)題首先我們引入了QC分析方法
對(duì)產(chǎn)品加工制造過(guò)程中,在人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面進(jìn)行問(wèn)題分析:
2、全過(guò)程魚(yú)骨圖法
通過(guò)以上的分析我們來(lái)發(fā)現(xiàn)根本問(wèn)題:
問(wèn)題1、存放環(huán)境中含有有害成分;問(wèn)題2、零件周轉(zhuǎn)防護(hù)不足;問(wèn)題3、清潔人員對(duì)高清潔度要求意識(shí)差;問(wèn)題4、清潔方法不適用;問(wèn)題5、切削液含有有害成分;問(wèn)題6、工裝工具清潔度不達(dá)標(biāo);問(wèn)題7、加工設(shè)備殘留有害成分
解決問(wèn)題的技術(shù)方案:
方案1、改善零件存放條件;方案2、零件周轉(zhuǎn)過(guò)程中加強(qiáng)防護(hù)措施;方案3、加強(qiáng)清潔人員的責(zé)任意識(shí);方案4、改進(jìn)清潔方法;方案5、使用不含有害成分的耗材和切削液;方案6、避免奧氏體鋼零部件與含有害成分的工具等接觸;方案7、核主泵奧氏體鋼零件使用單獨(dú)的設(shè)備
3、通過(guò)小人法進(jìn)行分析
找到了方案8、周轉(zhuǎn)過(guò)程中零件加蓋一層隔離層,防止污染物進(jìn)入
4、物場(chǎng)分析
得到了技術(shù)方案9、控制清潔用具及耗材的清潔度來(lái)提高奧氏體不銹鋼零件的清潔度。
四:方案優(yōu)化
結(jié)合我廠實(shí)際情況及產(chǎn)品特性我們最終得到了創(chuàng)建清潔體系的優(yōu)化方案:
●使用不含有害成分的耗材和切削液;
●避免奧氏體鋼零部件與有害成分的工具等接觸;
●建立核主泵奧氏體不銹鋼清潔和清潔度防護(hù)體系;
●更換設(shè)備的切削液,保證奧氏體鋼零件在加工過(guò)程中不會(huì)發(fā)生化學(xué)污染;
●控制清潔用具及耗材的清潔度來(lái)提高奧氏體不銹鋼零件的清潔度;
總結(jié):通過(guò)清潔體系的構(gòu)建滿足了核主泵清潔度的要求,初步為公司節(jié)約0.36億人民幣。在全國(guó)核電企業(yè)推廣 ,保守估計(jì)可節(jié)約數(shù)億人民幣。
責(zé)編/馬銘陽(yáng)