朱文凱 ,康艷,陳祥輝,戈林凡,張新芝
(山東魯泰化學(xué)有限公司,山東 濟寧272352)
山東魯泰化學(xué)有限公司(以下簡稱“魯泰化學(xué)”)于2005年建成投產(chǎn),現(xiàn)燒堿產(chǎn)能36萬t/a,PVC產(chǎn)能37萬t/a。電解槽是氯堿生產(chǎn)的核心設(shè)備,電解槽的交流電耗占整個裝置綜合能耗的70%~80%。伴隨著氯堿產(chǎn)能的不斷擴大,氯堿行業(yè)的利潤空間不斷下降,在日趨激烈的市場競爭推動下,魯泰化學(xué)以精細化管理提高企業(yè)經(jīng)濟效益。通過正確的運行管理延長離子膜電解槽使用壽命,達到效益最大化。
魯泰化學(xué)現(xiàn)有3套電解裝置。第1期6萬t/a旭化成電解裝置于2005年9月投產(chǎn),2013年10月進行膜極距改造,2018年更換離子膜。第2期是30萬t/a的氯工程電解裝置。前15萬t/a(以下簡稱“A區(qū)”)于2011年7月送電開車,2015年10月更換離子膜。后15萬t/a(以下簡稱“B區(qū)”)于2012年10月送電開車,2016年12月更換離子膜。A區(qū)電解槽從2019年10月開始陸續(xù)進行電極改造,目前有3臺電解槽已使用8年9個月。
二次鹽水對離子膜的影響如表1所示。
表1 二次鹽水對離子膜的影響Table 1 Effect of secondary brine on ion-exchange membrane
從表1可以看出:二次鹽水中的不同雜質(zhì)超標(biāo)對離子膜電解槽性能的影響。當(dāng)幾種雜質(zhì)同時超標(biāo)時,影響更大,如:碘會以高碘酸鈉的形式沉積在離子膜靠近陰極層,嚴重影響電流效率,容易和Ca2+、Ba2+、Sr2+等離子結(jié)合形成沉淀,造成槽電壓上升。SiO2和Ca2+、Sr2+、Al3+同時存在時,嚴重影響電流效率。
日常生產(chǎn)中,陽極液中氯化鈉質(zhì)量濃度必須保持在190~210 g/L之間。如果陽極液NaCl的濃度太低,水和Na+結(jié)合太多,水的電解將增強。陰極室OH-反滲透,導(dǎo)致電流效率下降,電壓上升;且陽極液中的Cl-擴散到陰極室,導(dǎo)致堿中含鹽增多。更嚴重的是,在低NaCl質(zhì)量濃度(低于180 g/L)下運行,離子交換膜會起泡、分離,直到永久性損壞。如果淡鹽水中氯化鈉質(zhì)量濃度大于230 g/L,離子膜電阻也增大,水遷移能力下降,特別在高電流低溫度情況下,離子膜交換能力容易過載,使槽電壓上升[1]。
陰極液NaOH的濃度上升時,離子膜的含水率降低,離子膜內(nèi)固定的離子濃度隨之上升,離子膜的交換容量變大,電流效率上升。但隨著NaOH濃度的繼續(xù)升高,由于OH-的反滲透作用,離子膜中的OH-濃度也增大。當(dāng)NaOH的質(zhì)量分數(shù)超過35%時,離子膜中的OH-濃度起決定性作用,就會使電流效率不斷降低。NaOH的質(zhì)量分數(shù)每上升1%,槽電壓約上升15 mV。如果OH-反滲透到陽極側(cè),會與陽極液中溶解的氯發(fā)生副反應(yīng),導(dǎo)致電流效率明顯下降,同時氯中含氧量升高[2]。
如果氯氫壓差出現(xiàn)大波動,離子膜在單元槽之間來回擺動,與單元槽反復(fù)摩擦,離子膜容易受到機械磨損,出現(xiàn)局部撕裂或強度降低。若氯氫正壓差過大,將使陽極變形,離子膜損壞,陽極網(wǎng)每凹1 mm,單元槽電壓上升約40 mV。電解槽出現(xiàn)負壓差時,不僅槽電壓上升,而且使貼向陽極的離子膜反貼向陰極,陰極表面的鎳和其他沉積物就會污染膜,造成電壓升高。
不同電流密度對應(yīng)的槽溫范圍不同。電流密度一定時,在電流密度對應(yīng)操作范圍內(nèi)適當(dāng)提高溫度,會使陰極側(cè)離子膜的空隙增大,從而提高Na+的遷移率。即提高電流效率,有助于降低槽電壓。槽溫每升高1 ℃,單元槽電壓下降約10 mV。但槽溫不能太高,如果高于92 ℃,會產(chǎn)生大量水蒸氣而使槽電壓升高。當(dāng)電流密度下降時,為了取得最高電流效率,槽溫必須相應(yīng)降低,但不能太低。溫度過低,離子膜內(nèi)的―COO―與Na+結(jié)合,生成―COONa+,使離子交換容量下降。同時,陰極側(cè)的膜因得不到水和Na+而脫水,其結(jié)構(gòu)發(fā)生不可逆的改變,對OH-反滲透的阻力減弱,從而造成電流效率下降,以后即使提高溫度,離子膜的性能也難以恢復(fù)。因此在生產(chǎn)中根據(jù)電流密度,槽溫控制在70~85 ℃。
離子膜單元電解槽設(shè)計存在缺陷或者是電解槽陰陽極活性面不光滑,均會造成電流分布不均。而電流分布影響電流效率、槽電壓和離子膜的壽命。電流分布不均勻時,不但會造成陽極液NaCl和NaOH濃度不均,還會使膜局部過電流或單元槽尖端放電,不同程度損壞離子膜。尤其在高電流密度時,發(fā)生這種情況的可能性更大。
電極涂層受損會使槽電壓升高,通常表現(xiàn)在電極涂層表面污染或長期電解引起的自然損失。涂層表面污染主要原因是鋇鹽和二氧化錳沉積導(dǎo)致活性下降,槽電壓上升。短路和突然斷電產(chǎn)生的反向電流會導(dǎo)致活性成分腐蝕或氧化。電解槽斷電停車后,如果極化電送的不及時,電解槽的陰陽極將形成原電池,并在兩槽間形成與正常電流相反的電流。反方向的電流使活性電極失去活性,降低電解槽壽命。并且會使陰極液、陽極液中的電解質(zhì)相互擴散和水反方向遷移擴散,導(dǎo)致離子膜起泡。
裝置開停車頻繁,不但對離子膜損害較大,而且由于電流的頻繁沖擊,極大地損害了陰陽極的活性;在沒有啟動極化裝置的情況下,尤為嚴重。特別是動力電失電的情況下,因不能及時置換淡鹽水,電解槽上部空間殘留的氯氣在陽極室被還原成氯離子,氯離子滲透到陰極側(cè),造成堿中含鹽量升高。同時陰極室發(fā)生金屬氧化而形成電池,腐蝕陰極,縮短電解槽使用壽命。
正確安裝電解槽是保證電解槽穩(wěn)定運行的前提。安裝電解槽要注意以下事項。細心檢查單元槽電極是否平整、有無凸起和毛刺,陽極側(cè)有毛刺要用角磨機輕輕磨掉,陰極側(cè)有毛刺應(yīng)用鑷子把毛刺夾出或拆下陰極面網(wǎng)作進一步處理。在檢查過程中,單元槽之間放置隔離木塊,避免陰極陽極接觸。不要用接觸了陰極的手去摸陽極,防止陰極的鎳污染陽極。單元槽吊裝過程中避免任何摩擦、碰撞、震動等損傷活性涂層的行為;處理復(fù)極單元期間,始終保護好涂層表面,避免雜質(zhì)和擦傷:不用硬質(zhì)物品擦洗活性涂層表面,也不要用有油污及雜物的布擦拭;按規(guī)范粘貼墊片,以防止離子膜運行至后期時產(chǎn)生水泡。粘貼墊片時不要將黏合劑、抗黏劑等粘附到極網(wǎng)上。安裝離子膜前用2%的NaOH浸泡離子膜至少8 h,安裝時用純水沖洗陽極表面直到其上充分濕潤,不要沖洗陰極,如陰極濺上純水,應(yīng)噴上2%的NaOH保護陰極涂層。要始終保證離子膜平整,避免過度折疊或拉伸,否則會出現(xiàn)針孔。
完善管理制度,保持電解槽優(yōu)質(zhì)高效運行。日常運行中,魯泰化學(xué)重點做好以下工作。
3.2.1 加強入槽電解液質(zhì)量管控
3.2.2 優(yōu)化電解槽運行參數(shù)
保持電解槽進槽陰陽極液流量穩(wěn)定在200~210 g/L,每班分析2次出槽淡鹽水濃度。嚴格控制出槽淡鹽水pH值在3~5,避免加酸量多造成離子膜酸化,導(dǎo)致槽電壓上升。根據(jù)堿密度計顯示值及時調(diào)節(jié)陰極純水流量,堿質(zhì)量分數(shù)穩(wěn)定控制在32.0%~32.2%。根據(jù)運行電流密度調(diào)整槽溫。目前5.5 kA/m2電流密度下,槽溫控制在85 ℃。電解槽部分停車時,及時調(diào)節(jié)其他運行,保證電解槽的陽極液流量、槽溫、電壓穩(wěn)定??刂坡葰鋲翰罘€(wěn)定在5 kPa。壓力波動大時,把氯氣壓力由自動改為手動調(diào)節(jié),氯氫處理工序配合調(diào)節(jié)氯壓機進口導(dǎo)葉和回流、氫氣單機回流及大回流,使壓差快速恢復(fù)穩(wěn)定。
3.2.3 規(guī)范開停車操作,減少涂層損耗
電解槽循環(huán)升溫時投入極化電流,并保持極化電壓在1.6~1.8 V之間,電流升至3.2 kA時退出極化電流。電流降至1 kA時投入極化電流,如遇緊急停車,立即投極化電流,在陽極液中游離氯含量小于2×10-5時,退出極化電流。如果因電解槽接地停車或整流原因停車不能投極化電流,將陽極液大流量循環(huán)置換淡鹽水中的游離氯,陰極液減小循環(huán)量,最大限度地切斷反向電流通道,降低反向電流對陰極涂層的損害。正確保管電解槽,每天陰陽極循環(huán)至少2 h,陰陽極液溢流后進行取樣分析,保持陽極側(cè)鹽水濃度在200 g/L,pH值小于12;陰極側(cè)保持堿液質(zhì)量分數(shù)2%,堿中含鹽質(zhì)量分數(shù)小于1%。
3.2.4 電解槽管理小組全方位總結(jié)電解槽情況
魯泰化學(xué)成立以總經(jīng)理為組長,工藝運行、化驗分析、電儀專業(yè)相關(guān)人員為成員的電解槽管理小組。工藝運行組負責(zé)電解槽日常檢查,收集電解槽運行電流、槽溫、電壓等數(shù)據(jù),每月出具電解槽運行分析總結(jié)報告。分析化驗組每天分析電解槽進出電解液,對電解槽氯氣、氫氣取樣分析純度、含氧量,對入槽二次鹽水進行全分析,并向工藝運行組報送分析數(shù)據(jù)。電儀組負責(zé)電解槽供電系統(tǒng)及儀器儀表的檢查校正維護工作。電槽管理組定期召開會議,總結(jié)評估電解槽運行情況,及時改進工作。
魯泰化學(xué)3套電解裝置均運行穩(wěn)定,目前槽齡最長達8年9個月,離子膜使用年限最長達4年6個月。目前第2期電解裝置綜合電流效率94.1%,交流電耗2 281.76 kW·h/t(電流17.3 kA)。年度換膜率低于1.2%,單元槽電壓上升小于30 mV/a。36萬t/a電解裝置每延期運行1個月,可以增加效益約1 500萬元。優(yōu)質(zhì)的電解液是確保電解槽高效運行的前提,做好日常運行管理是延長離子膜電解槽壽命的關(guān)鍵。電極使用周期為8年,離子膜使用周期為4年,延長電解槽使用周期要兼顧離子膜使用周期,一般不建議第1個離子膜周期延長太長時間,以免涂層受損,影響第2個膜周期的正常使用;第2個膜周期如果電壓、電耗處于較好水平,可以適當(dāng)延長。